(新疆天業(yè)天辰化工有限公司,石河子市,832012) 王明杰 姚新斌 張志良
新疆天業(yè)集團120萬噸PVC聯(lián)合化工項目一期40萬t/aPVC項目天辰化工有限公司投產(chǎn)運行已經(jīng)四年多了,期間不斷的工藝優(yōu)化和項目技改,使得現(xiàn)在的生產(chǎn)能力達到了45萬t/a以上,其中對樹脂的干燥工序采用的是旋風(fēng)干燥系統(tǒng),單套系統(tǒng)年處理能力開車初期為20萬t/a,在后期提產(chǎn)提量期間不斷出現(xiàn)一些瓶頸,通過工藝的技改、優(yōu)化,現(xiàn)在已經(jīng)可以達到22.5萬t/a以上。
工藝流程如圖1所示。來自汽提塔的物料經(jīng)過離心機的脫水,將脫水后的濕物料送至旋風(fēng)干燥系統(tǒng),將其干燥為含水小于0.4%的成品PVC,干燥后的成品PVC粉料由冷風(fēng)送料系統(tǒng)送至包裝進行成品包裝。
(1)采用微負壓控制,減小了耗能,運行平穩(wěn),操作控制簡單。
(2)物料在旋風(fēng)干燥器內(nèi)停留時間短,使熱敏性樹脂白度明顯上升。
圖1 旋風(fēng)干燥系統(tǒng)工藝流程
(3)全流程采用氣-固并流操作,降低了產(chǎn)品出口溫度,防止物料在高溫下降解變色,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
(4)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型方便,操作彈性更大,提高了市場應(yīng)變力。
2009年開始,公司開始進入對全廠裝置進行提產(chǎn)提量階段,但隨之不少瓶頸也凸顯出來了,旋風(fēng)干燥系統(tǒng)的制約因素主要存在于冷風(fēng)送料系統(tǒng),在正常生產(chǎn)情況下,一期20萬t/a生產(chǎn)裝置冷風(fēng)送料系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)超壓情況,致使高壓風(fēng)機聯(lián)鎖跳停。高壓風(fēng)機的頻繁啟停,不僅影響正常生產(chǎn),而且可能影響廠區(qū)電網(wǎng)的正常運行。針對此問題,我廠對一期20萬t/a生產(chǎn)裝置冷風(fēng)送料系統(tǒng)進行了技改。
(1)、原工藝流程
技改前PVC干燥粉料輸送系統(tǒng)工藝流程見圖2:
提產(chǎn)提量初期,一期20萬t/a生產(chǎn)裝置冷風(fēng)送料系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)羅茨鼓風(fēng)機系統(tǒng)壓力高限報警并跳停的現(xiàn)象,嚴重影響了正常生產(chǎn),而且我們的羅茨鼓風(fēng)機是高壓電機,頻繁跳停,對高壓電網(wǎng)也有影響。
圖2 技改前PVC干燥粉料輸送系統(tǒng)工藝流程
在此期間,二期20萬t/a生產(chǎn)裝置冷風(fēng)送料系統(tǒng)一直很正常,當(dāng)提產(chǎn)到22.5萬t/a的時候也沒有出現(xiàn)系統(tǒng)壓力高限報警羅茨鼓風(fēng)機跳停的現(xiàn)象,通過對兩條冷風(fēng)送料系統(tǒng)裝置的比較分析,初步推斷是管線問題,一期冷風(fēng)送料系統(tǒng)管線比二期冷風(fēng)送料系統(tǒng)管線要長50m,而且一期冷風(fēng)送料系統(tǒng)管線彎頭也比二期冷風(fēng)送料系統(tǒng)管線彎頭多兩個,公司領(lǐng)導(dǎo)針對此問題開會研究了幾次,決定對系統(tǒng)管線的走向和彎頭位置進行技改。
(2)、技改后工藝流程
技改后PVC干燥粉料輸送系統(tǒng)工藝流程見圖3:
圖3 技改后PVC干燥粉輸送系統(tǒng)工藝流程
將一期冷風(fēng)送料系統(tǒng)冷卻器之后管線的走向做了調(diào)整,把帶料管線上的兩個彎頭調(diào)整到旋轉(zhuǎn)閥之前的不帶料管線上,并將部分原來在室外管架上的管線移至室內(nèi),將旋轉(zhuǎn)閥的處口改為進口,進口改為出口,這樣一期冷風(fēng)送料系統(tǒng)的帶料管線彎頭就于二期冷風(fēng)送料系統(tǒng)的帶料管線彎頭數(shù)目一樣了。通過技改,再沒有出現(xiàn)過羅茨鼓風(fēng)機跳停的現(xiàn)象。
一、二期冷風(fēng)送料系統(tǒng)在優(yōu)化改造之前使用的是換熱面積為150m3的冷卻器,冬季冷卻效果還可以,冷卻之后的風(fēng)溫一般在30~40℃之間,夏季冷卻之后的風(fēng)溫一般在35~45℃之間,但在生產(chǎn)負荷較高或生產(chǎn)SG8型料的情況下,夏季冷卻之后的風(fēng)溫都在55℃左右徘徊,對物料的正常輸送造成了一定的隱患。
針對此問題,我廠將現(xiàn)有的換熱面積為150m3的冷卻器更換為換熱面積為200m3的冷卻器,投入生產(chǎn)后,風(fēng)溫都在30~40℃之間,滿足了我們生產(chǎn)所需風(fēng)溫。
20萬噸/年P(guān)VC干燥系統(tǒng)裝置對提高生產(chǎn)能力,降低消耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量等都起到了積極作用,適合在大中型聚氯乙烯生產(chǎn)廠家中推廣使用。20萬噸/年P(guān)VC冷風(fēng)送料系統(tǒng)的優(yōu)化改造,更是大大提高了我廠提產(chǎn)提量的空間,使裝置正常高效的運行,有工藝簡單、設(shè)備投資少、裝機容量小、操作彈性大、控制簡單等優(yōu)點。裝置投運以來,運行平穩(wěn),取得了顯著的經(jīng)濟效益。為我國PVC工業(yè)裝置的大型化做出重大貢獻。