李昌輝
(攀鋼集團鈦業(yè)有限責(zé)任公司,四川 攀枝花 617000)
攀鋼鈦業(yè)公司的一期1#鈦渣電爐于2006年6月建設(shè)完成,設(shè)計產(chǎn)能為60kt/年,設(shè)計功率為25.5MW,是引進烏克蘭技術(shù)的半密閉式圓形鈦渣電爐。眾所周知,在鈦渣冶煉過程中煙氣溫度可達到800-1000℃甚至更高,原設(shè)計沒有采用余熱利用技術(shù),熱氣源經(jīng)冷卻和除塵后直接放散處理。
隨著冶煉強度的提升,煙氣溫度也逐步升高,給后續(xù)除塵帶來不利,2010年6月我廠在1#鈦渣電爐煙道增設(shè)了廢熱鍋爐,解決了進除塵器煙氣溫度過高的問題。但對余熱產(chǎn)生的熱質(zhì)蒸汽沒有有效利用,僅將電爐余熱用于加熱產(chǎn)生蒸汽后排放。
通過技術(shù)消化與優(yōu)化改進,攀鋼進行了二期2#、3#電爐的建設(shè),2010年8月完成施工建設(shè),在二期建設(shè)中我們考慮了廢熱利用技術(shù),將冶煉過程中產(chǎn)生的高溫?zé)煔鉄豳|(zhì)用于原料造球后的干燥處理,同時解決細粒級攀礦造球后的干燥入爐問題,實現(xiàn)了大型鈦渣電爐余熱回收與利用。
煙氣余熱利用技術(shù)是在一期技術(shù)水平上的升級和創(chuàng)新,擾流子換熱器是煙氣系統(tǒng)余熱利用的關(guān)鍵設(shè)備,其作用是將冶煉過程中產(chǎn)生的高溫爐氣的熱值置換給干凈的冷空氣,通過熱量置換后干凈冷空氣的溫度可達到340℃,然后通過風(fēng)機將熱源送到造球干燥系統(tǒng)中完成球團礦的干燥,其溫度可以通過調(diào)節(jié)風(fēng)機進風(fēng)量進行控制。但是由于高溫?zé)煔馔瑫r含有大量的粉塵,會堵塞換熱器內(nèi)部換熱通道,需要定期停爐疏通煙道,故在實際運行中擾流子運行狀態(tài)成了制約電爐生產(chǎn)的主要因素。擾流子換熱器在運行中存在的問題:
(1)擾流子換熱器的內(nèi)部空氣交換管間隙小,縱向交錯排列。粉塵易在管隙及管壁上堆積造成堵塞。
(2)反吹功能不完善。在冶煉時,反吹能力差,爐氣中的細粒級粉塵堆積在擾流子換熱器的交換管之間,極易發(fā)生堵塞。
進入擾流子換熱器內(nèi)部的爐氣溫度較高,當(dāng)溫度搞過850℃時,粉塵易在擾流子換熱器內(nèi)部形成燒結(jié)并結(jié)塊,造成擾流子煙氣通道堵塞。
由于以上原因?qū)е略O(shè)備運行周期短,積灰清理起來極為困難,每次清理時間在10小時以上。清理時間較長,影響了生產(chǎn)的連續(xù)性,造成設(shè)備作業(yè)率的下降,同時由于長時間停爐處理,爐內(nèi)熱源流失,造成頭爐的冶煉指標(biāo)電耗偏高。擾流子換熱器的故障成為了影響電爐設(shè)備作業(yè)率的主要制約因素。
堵塞主要有兩個原因:
工藝上:鈦渣電爐利用微負壓進行生產(chǎn),正常冶煉過程負壓須控制在-20pa左右,使得煙氣系統(tǒng)中含有一定量的細微粉塵和原料,并且隨著原料礦粒度比以前細,粉塵量會增多,冶煉過程中,擾流子內(nèi)部溫度經(jīng)常達到800℃以上,粉塵在擾流子內(nèi)部滯留燒結(jié)。
結(jié)構(gòu)上:擾流子空氣交換管數(shù)量多,采用多層布置,管之間的間隙只有32mm,并且交叉排列,如圖1所示。
圖1 擾流子布管示意圖
這種結(jié)構(gòu)使氣體形成錯流、擾流利于氣體的熱交換,但不利于反噴吹,反吹系統(tǒng)將粉塵吹不走,堆積在擾流子內(nèi)部,造成堵塞,負壓難以控制,影響電爐生產(chǎn)。
功能設(shè)備存在問題:聲波反吹與壓空系統(tǒng)反吹同步性不高,也是造成堵塞嚴重的原因。反吹系統(tǒng)壓縮空氣管道較大,氣量不足,反吹能力較小,反吹管道的孔距過大,反吹能力較小,造成堆積在管道上與管道之間的粉塵不易隨煙氣帶走,造成堵塞,電爐爐內(nèi)負壓不好控制。
通過對擾流子堵塞原因的分析,在2012年7、8月對設(shè)備本體采取了以下改進措施,自8月份以來提高了電爐作業(yè)率,解決了制約電爐生產(chǎn)的主要因素,保證了生產(chǎn)的延續(xù)性。
硬件改造:
(1)增設(shè)壓空罐,穩(wěn)定反吹壓力,實現(xiàn)快速吹灰。根據(jù)反吹用氣量將現(xiàn)有反吹管道結(jié)構(gòu)進行改造,通過計算風(fēng)量,解決了由一根壓縮空氣主管道帶6根反吹管道的風(fēng)量、壓力不足的問題,將原來的主管道改為兩根主管道分別用電磁閥控制,分時反吹。
(2)減小反吹管尺寸和安裝尺寸。根據(jù)出風(fēng)量計算反吹管的管徑大小,管徑只需要DN40,將原反吹管的管徑改為DN40就能滿足反吹能力,反吹孔由原來直徑5mm改為4mm,間距由原來的150mm縮短為41mm,并且將原來反吹孔無序地反吹改為分別對空氣交換管之間的管縫及管壁進行逐點吹掃。
(3)采用多層安裝逐層實施。由于各層的結(jié)構(gòu)基本一致,所以在各層都存在相同情況,必須在各層都進行安裝。
(4)反吹控制程序的開發(fā)和優(yōu)化
通過對反吹系統(tǒng)的時間、頻次對PLC控制程序進行優(yōu)化調(diào)整。調(diào)整聲波、壓空反吹同步性,增長聲波噴吹時間,縮短壓空反吹時間,增加增大瞬間噴吹風(fēng)壓。通過摸索和試驗形成了較有效的控制程序和時間控制,如圖2所示。
圖2 擾流子反吹程序控制示意圖
(5)在冶煉過程中,針對電爐煙氣溫度的高低,及時調(diào)整二次燃燒室處的助燃風(fēng)機鼓風(fēng)量的大小,盡量降低進入擾流子的溫度,避免粉塵在高溫下發(fā)生燒結(jié),減少擾流子堵塞。
(6)在擾流子換熱器操作制度上,要求每班崗位人員對擾流子進行至少一次卸灰,避免擾流子錐體部位因積灰堵塞,造成負壓不好控制,影響電爐生產(chǎn)。
(1)實現(xiàn)生產(chǎn)長周期運行,冶煉指標(biāo)得到改善和提高。改造后,2#、3#電爐擾流子換熱器故障清灰時間得到了有效的控制,月清灰頻次由4-5次降到1-2次,將運行周期由3-5天延長到了15-35天,大大延長了清灰的周期,保證了電爐生產(chǎn)的連續(xù)性,提高了電爐設(shè)備作業(yè)率,改造完成后2#、3#電爐設(shè)備作業(yè)率達到96.5%和96.39%,遠高于設(shè)計的85%。
(2)爐況得到了明顯改善,生產(chǎn)順行,節(jié)約了因停爐產(chǎn)生焙燒電極及對爐膛加溫的電耗。
(3)保證了造球干燥系統(tǒng)的供熱需求和長周期運行,提高了余熱利用率。
擾流子除灰自凈功能的改進只是延長了設(shè)備的清灰周期,維持了設(shè)備的延續(xù)使用,并沒有徹底解決換熱器充當(dāng)除塵器的問題。目前高溫?zé)煔庥酂崂眉夹g(shù)和手段很多,如生產(chǎn)中壓蒸汽、煙氣洗滌后煤氣收集再利用等新技術(shù)已在實際中使用。在氣-氣介質(zhì)熱值交換的設(shè)備方面,擾流子換熱器無疑是勝任的,但是前提是必須控制好煙氣的含塵量,新的觀點認為:對熱源氣含塵進行預(yù)除塵處理,通過工藝改進更能保證設(shè)備的穩(wěn)定運行。
[1]莫畏,鄧國珠,羅方承.鈦冶金[M].冶金出版社,1998,6.
[2]楊紹利,盛繼孚.鈦鐵礦熔煉鈦渣與生鐵技術(shù)[M].冶金出版社,2006,6.