鄒 帥, 吳 明
(遼寧石油化工大學(xué), 遼寧 撫順 113001)
2012年世界煉油總能力為44.48億t/a,亞洲煉油能力的增加帶動(dòng)了全球煉油能力的復(fù)蘇,達(dá)到12.82億t/a,比2011年增加3600萬t/a。2012年,中國(guó)原油一次加工能力達(dá)到 5.75億 t/a,僅次于美國(guó);世界煉油廠總數(shù)為655座,中國(guó)為53座,占8%[1]。中國(guó)的煉油工業(yè),生產(chǎn)能力、企業(yè)規(guī)模和技術(shù)裝備均達(dá)到了相當(dāng)水平,部分領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。但這不能掩蓋我國(guó)煉油企業(yè)節(jié)能存在的很多問題,隨著我國(guó)煉化工業(yè)的快速發(fā)展及激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),節(jié)能降耗問題越發(fā)必要。因此,我們應(yīng)當(dāng)積極開發(fā)及推廣優(yōu)化換熱流程、加熱爐強(qiáng)化傳熱、熱電聯(lián)產(chǎn)、低溫余熱利用等技術(shù)煉油工業(yè)中的應(yīng)用[2,3]。
某煉廠常減壓裝置原油換熱網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖見圖1所示。
(1)初底原油的換熱終溫較低。
(2)低溫余熱沒有充分回收。目前常減壓裝置低溫余熱物流有六條,冬季時(shí),回收熱量?jī)H占全裝置低溫?zé)峥偭康?5%左右;在夏季時(shí),裝置全年低溫?zé)崞骄厥章实陀?8%。
圖1 常減壓裝置現(xiàn)有原油換熱網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖Fig.1 CDU/ VDU existing crude oil heat exchange network structure
(1)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)改造項(xiàng)目可進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、分期實(shí)施使得熱源、熱阱均需在企業(yè)及鄰近區(qū)域的大系統(tǒng)范圍內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)籌考慮、全面規(guī)劃,同級(jí)利用與升級(jí)利用措施統(tǒng)籌考慮[4~6]。
(2)熱源、阱匹配也要利用換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)。統(tǒng)籌分析各種工程因素要求的輔助設(shè)施投資。
(3)所有設(shè)計(jì)方案及設(shè)想,均需滿足經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的要求。
(1)初底原油段換熱流程調(diào)整
①為了提高OHTC,從而多取出高溫位渣油熱量,將E-24/AB由四管程改為六管流程。
②故將渣油二次改進(jìn)E-28,騰出E-31走常三線一次,常三線二次進(jìn)E-21,出來后進(jìn)加熱爐的助燃空氣,再冷卻到一定溫度去減壓塔減一中。
③加大常二中二次換熱器E-20的換熱面積,同時(shí)在常二中一次換熱器E-30上再串聯(lián)1臺(tái)原油換熱器E-30B,如圖2所示。
圖2 初底原油段換熱流程調(diào)整結(jié)果Fig.2 Heat exchange process adjustment results
(2)脫后原油段換熱流程調(diào)整
保證脫后原油的換熱終溫,從而維持初餾塔合適的拔出率,是脫后原油段換熱流程的重點(diǎn)。按照盡量減少更改原則,本方案僅僅調(diào)整了常頂循換熱流程。E-14/AB走常二線一次,直接進(jìn)原二次換熱器E-5/AB,如圖3所示。
圖3 脫后原油段換熱流程調(diào)整結(jié)果Fig.3 Desalted crude oil heat exchange process adjustment results
(3)脫前原油段換熱流程調(diào)整
如圖4所示,是方案脫前原油段換熱流程調(diào)整結(jié)果??梢钥闯?,減三線二次從二段出來后直接進(jìn)一段,由于溫度比常二線二次高。所以進(jìn)E-3而不進(jìn)E-2,E-2改走常二線二次。對(duì)換E-2和E-3的熱物流,調(diào)整后,脫前原油的換熱終溫為120.4 ℃,可以滿足電脫鹽工藝要求[7~9]。
圖4 脫前原油段換熱流程調(diào)整結(jié)果Fig.4 Crude oil heat exchange process adjustment results
(4)原油換熱網(wǎng)絡(luò)的調(diào)整結(jié)果及分析
如圖5所示,常減壓裝置原油換熱網(wǎng)絡(luò)總調(diào)整圖,該圖為上述全部調(diào)整總結(jié)于此。
表1是常減壓裝置換熱網(wǎng)絡(luò)采用調(diào)整后的低溫余熱統(tǒng)計(jì)。從中可以得到,常頂循、常一線和常二線累積低溫余熱總量為456×104kcal/h,其中蠟油占 38.1%,常一線、常二線和常頂循占 61.9%。目前除了減二、三線在冬季用于發(fā)熱、減四線加熱除鹽水外,剩下的余熱均沒有回收。
表1 換熱網(wǎng)絡(luò)調(diào)整后低溫余熱統(tǒng)計(jì)Table 1 Low temperature waste heat statistic after adjusting net
基于表1,分析后調(diào)整了內(nèi)部低溫?zé)崴厥樟鞒?,主要是回收的常一線、常二線和常頂循的低溫余熱。調(diào)整后的低溫?zé)釤崴厥樟鞒倘鐖D6所示。
圖5 常減壓原油換熱網(wǎng)絡(luò)調(diào)整結(jié)果Fig.5 Heat net adjusted result of CDU/ VDU
圖6 低溫余熱熱水回收流程Fig.6 Low temperature waste heat recycling process
(1)網(wǎng)絡(luò)改造后的后原油進(jìn)初餾塔溫度和脫前原油進(jìn)電脫鹽溫度均得以提高,脫初底原油的換熱終溫由原先的280 ℃提高到288.3 ℃,換熱終溫提高8.3 ℃。
(2)由于初底原油換熱終溫提高了8.3 ℃,因此常壓爐熱負(fù)荷降低了212×104kcal/h,降低裝置能耗0.61 kg toc/t原油,折合節(jié)能效益約千萬余元。
(3)對(duì)提出的改造方案進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)效益分析,新增建設(shè)投資98.5萬元,總工程費(fèi)約為200萬元,每年節(jié)能效益671.72萬元,3.6個(gè)月實(shí)現(xiàn)投資回報(bào)。
(4)常減壓裝置原油換熱網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)后的總傳熱火用損比改進(jìn)前下降了約 3%。常減壓裝置換熱網(wǎng)絡(luò)的改進(jìn),降低了過程傳熱火用損,提高了裝置能量利用率。
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