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      濟鋼2#1750高爐強動力冶煉技術(shù)實踐

      2014-05-30 05:14:20胥廣學(xué)張雷忠王聰安銘付廷強
      關(guān)鍵詞:風(fēng)量

      胥廣學(xué) 張雷忠 王聰 安銘 付廷強

      摘 要:2008年以來,為降低鐵水成本,濟鋼高爐逐步增加經(jīng)濟料配比,為解決經(jīng)濟料冶煉對爐況的負面影響,通過采用大風(fēng)量強動力冶煉核心技術(shù),強力活躍爐缸,保持爐況順行,改善了高爐生產(chǎn)技術(shù)指標。

      關(guān)鍵詞:風(fēng)量 經(jīng)濟料 強動力

      1.前言

      濟鋼2#1750高爐是中冶南方設(shè)計,于2005年4月點火投產(chǎn),至今已生產(chǎn)近9年時間。高爐爐體全高40200mm, 24個風(fēng)口,2個鐵口,鐵口夾角90°,均為“薄壁”爐型高爐。

      其爐缸爐體采用當(dāng)時比較典型的結(jié)構(gòu):爐缸底部平鋪2層石墨質(zhì)高爐焙燒炭磚,上面立砌一層微孔炭磚。爐缸側(cè)壁至風(fēng)口區(qū)為微孔炭磚。內(nèi)襯為黃剛玉+復(fù)合棕剛玉莫來石磚。采用全冷卻壁結(jié)構(gòu),自爐底到爐喉鋼磚共分14段冷卻壁,設(shè)計水量為4200m3/h。

      2.2#1750高爐增加經(jīng)濟料后的爐況特點

      2.1爐缸活躍程度差

      近年來濟鋼實施經(jīng)濟料冶煉,對爐況的影響是全面的。入爐品位降低,渣比升高,渣中Al2O3含量升高,合金元素含量增加,入爐堿負荷增加,焦炭強度變差,這些因素使高爐透氣、透液性降低,渣鐵流動性變差,高爐穩(wěn)定指數(shù)下降,操控難度增加,熱制度不穩(wěn)定,爐缸工作難以活躍。同時由于原燃料質(zhì)量變化比較頻繁,對熱制度的操控帶來難度,時常會出現(xiàn)低爐溫,使得爐缸熱儲備減少,爐缸工作狀態(tài)更會變差,活性更顯不足。另外由于透氣、透液性差,入爐風(fēng)量小,形成爐缸不活的另一個因素,造成鼓風(fēng)動能不足,風(fēng)速不夠,難以吹透爐缸,中心形成較大、較頑固的死焦堆。

      2.2 爐況穩(wěn)定性差

      很長時間以來,為保持基本順行,應(yīng)對經(jīng)濟料,我們基本采用中心加焦的矩陣形式以達到開放中心抑制邊緣的效果。但在爐缸不活躍的基本爐況條件下,圓周很難均勻,時有出小氣流現(xiàn)象發(fā)生,逐步走上邊緣礦越來越多,焦炭量越來越少,以圖控制氣流的調(diào)劑思路。邊緣壓制過死,中心焦量過多,在風(fēng)量小時死料堆增大,圓周及中心都有堆積現(xiàn)象,最終爐缸實際容量減小,鐵水環(huán)流增加。同時由于礦批太大,礦層增加對氣流的抑制大過焦層厚度增加對氣流的引導(dǎo)作用,也就是礦批與其他參數(shù)不匹配,入爐風(fēng)量進一步萎縮,造成爐況運行困難,下料不好,時有塌料發(fā)生,有時還會出現(xiàn)懸料。

      2.3操作參數(shù)的具體表現(xiàn)

      2.3.1入爐風(fēng)量小且不穩(wěn)定

      由于原燃料條件、固有操作習(xí)慣、整體理念等各種因素影響,2#1750高爐入爐風(fēng)量水平低,長期徘徊在3300—3400m3/min左右,爐缸活躍程度差,整體消耗水平高,燃料比水平高。

      2.3.2下料差 ,渣鐵排放差,整體指標差

      2#1750高爐近幾年風(fēng)量持續(xù)偏小,爐缸活躍程度差,燃料比偏高,容易受外界條件變化引起爐況波動,高爐缺乏長期穩(wěn)定性。由于采用中心加焦模式,中心死料堆大,爐缸實際容量減小,鐵水環(huán)流增加;爐缸侵蝕較嚴重,經(jīng)常加釩鈦礦護爐,爐缸需要熱量增加,需要更高的物理熱量來保證渣鐵流動性。

      圖1 2008年來爐芯溫度、燃料比、風(fēng)量2.3.3風(fēng)口燒壞多,休風(fēng)、慢風(fēng)多,休風(fēng)慢風(fēng)時間長

      3.爐況存在問題的原因分析

      通過長期實踐,認真總結(jié),我們認為造成爐況長期波動的原因有:

      3.1在操作理念,思路有局限,方法不靈活。盲目追求新概念,抓不住主要矛盾,爐況順行得不到保證。

      3.2經(jīng)濟料冶煉,原燃料條件差,渣鐵成分不好,在應(yīng)對上采取措施不夠。近幾年濟鋼采用經(jīng)濟料冶煉,原料品位降低,入爐品位在53%-54%左右,渣比升高(430kg/tfe-450 kg/tfe);渣系A(chǔ)l2O3升高(17%-18%之間),高爐堿負荷升高,Ti等其他有害元素增加;塊礦使用量增加,而塊礦的冶金性能較差,焦炭的強度也有所降低。這些因素使高爐透氣、透液性降低,渣鐵流動性變差,高爐穩(wěn)定指數(shù)下降,操控難度增加,風(fēng)量萎縮,燃料比升高。

      3.3操作制度不適應(yīng)原燃料及爐況變化。采用經(jīng)濟料冶煉后,爐況波動加大,為了穩(wěn)定爐況,2#爐開始中心加焦的矩陣模式。較大的中心焦量堆起了看似充足的中心氣流,同時強制壓邊以保證邊緣的穩(wěn)定性。這種矩陣中心過于寬大,沒有形成真正強有力的中心氣流,而邊緣又壓的過死,中心和邊緣兩股氣流明顯失調(diào)。因此煤氣利用低下,風(fēng)量難以上加。同時由于礦批太大,礦層增加對氣流的抑制作用大過焦層厚度增加對氣流的引導(dǎo)作用,也就是礦批與風(fēng)量不匹配,造成風(fēng)量提升困難。

      4.努力實施強動力冶煉,解決長期存在的根本問題

      4.1樹立新型理念,不盲目照搬別廠經(jīng)驗,在生產(chǎn)中以風(fēng)量為第一追求目標

      2013年來,分廠提出強動力冶煉的基本思路,切中了問題關(guān)鍵。強動力冶煉的基本特征就是以大風(fēng)量、高風(fēng)速來活躍爐缸,改善料柱透氣性,提高煤氣利用,提高爐況穩(wěn)定性,帶動技術(shù)全面進步,指標不斷改善。我們根據(jù)高爐具體情況,提出了具體的操作理念,貫徹到實踐中,取得了良好效果。

      4.2建立新操作思路:小礦批、低料線、高堿度、低爐溫、控制壓差、疏導(dǎo)氣流、長期護爐、定期回調(diào),并依托強有力的考核制度在日常生產(chǎn)中強力執(zhí)行

      4.2.1熱制度調(diào)整: 在2013年來的生產(chǎn)中,熱制度調(diào)整的主要內(nèi)容是實施了低硅冶煉的基本操作。其技術(shù)要點是:高堿度,高溫度,低【Si】,高Mgo,大風(fēng)量,高風(fēng)速。爐溫系數(shù)逐步降低到0.35—0.40%水平,物理溫度保持在1510—1520℃水平,極大地促進了風(fēng)溫使用水平的提高,冷風(fēng)大閘逐步全關(guān)。

      4.2.2造渣制度:二元堿度提高到1.24—1.26水平,提高熱量儲備。同時采取積極措施,保持合適鎂鋁比,應(yīng)對高鋁渣。提高燒結(jié)礦中MgO含量,保持在11.5±0.5水平。增加輔料造渣,保證爐渣中合適的MgO含量。一般鎂鋁比控制在0.65以上效果就很好。

      4.2.3送風(fēng)制度和裝料制度的調(diào)整:首先縮小風(fēng)口面積到0.270㎡左右,提高風(fēng)速、鼓風(fēng)動能,為加風(fēng)創(chuàng)造條件;隨著風(fēng)量和冶強的提升,布料矩陣隨之調(diào)整:疏導(dǎo)邊緣,開放中心。改變過去強力壓邊的思路,通過退角度、調(diào)圈數(shù)、改變中心焦比例達到引導(dǎo)中心、疏導(dǎo)邊緣氣流、提高透氣性、提高煤氣利用目的;同時提高頂壓達到205kp,降低壓差,進一步積極加風(fēng);縮小礦批,礦批由原來的52—55t,縮小到42--44t左右。 4.2.4壓差控制:日??刂茐翰钤?75kp以下,努力減少快慢料,減少氣流失常的可能。

      4.2.5強動力條件下護爐制度:進入2014年,我們在原來思路基礎(chǔ)上,提煉創(chuàng)新了低硅高堿高釩鈦球護爐新方法,取得了良好效果。低硅高堿護爐的整體思路是在推進大風(fēng)量、高堿度、低爐溫操作的基礎(chǔ)上,逐步增加海砂釩鈦球比例,控制鐵水中【Ti】含量在0.14—0.16%主要,控制【Si】+【Ti】含量在0.40—0.55%水平。

      其參數(shù)調(diào)整:推進低爐溫高堿度高釩鈦比例護爐技術(shù),關(guān)鍵在保證爐缸活躍、風(fēng)量的穩(wěn)步提升、爐況的長期穩(wěn)定。我們經(jīng)過探討,對重點參數(shù)做出調(diào)整:配料堿度1.20—1.22,實際堿度1.18—1.20;渣中Mgo含量控制11.5±0.5;物理溫度保持1500—1520℃間;爐溫【Si】控制0.30—0.40%水平。實際效果:通過參數(shù)的調(diào)整,逐步形成低爐溫、高堿度、小礦批、低料線、高鎂鋁比、定期處理爐缸的操作理念,爐況穩(wěn)定性穩(wěn)步增強,各項指標穩(wěn)中有升,爐缸側(cè)壁溫度長期保持低水平運行,爐皮溫度相對穩(wěn)定,達到了很好的護爐效果。

      4.2.6時時處理爐缸措施(1)提高渣鐵物理溫度,保證鐵水物理熱1500℃以上,使?fàn)t缸熱量逐步提高;(2)提高燒結(jié)中MgO的含量來提高爐渣中鎂鋁比,降低爐渣粘度,改善渣鐵流動性;(3)加強爐前出鐵管理,增加鐵口深度,加快出鐵節(jié)奏,減少跑泥現(xiàn)象;(4)通過提高富氧率和風(fēng)溫加熱爐缸;(5)采取定期投球和不定期熱洗和投螢石等方法處理爐缸。

      5、效果與下一步方向

      通過長期的努力,取得了明顯效果:

      5.1風(fēng)量逐步提升,動能穩(wěn)步提高。

      圖2 2012年以來風(fēng)量、動能變化5.2爐況穩(wěn)定程度有很大提高,主要指標在入爐品位不斷降低情保持穩(wěn)定。

      5.3護爐有新成績,保證了本質(zhì)安全。

      6.1 爐況順行是高爐冶煉的基礎(chǔ),強動力冶煉是應(yīng)對經(jīng)濟料,保證爐況順行的重要技術(shù)思路。

      6.2科學(xué)調(diào)劑矩陣,堅持“開放中心,疏松邊緣”的原則,礦批與矩陣調(diào)整相結(jié)合,配合適合的礦批,會達到理想效果。

      6.3 2#爐通過持續(xù)處理爐缸,穩(wěn)步增加風(fēng)量,爐缸工作狀態(tài)得到優(yōu)化,氣流分布趨于合理。風(fēng)速、動能穩(wěn)步提高,促進了爐況進一步穩(wěn)定。

      圖3 2012年來入爐品味和利用系數(shù)

      圖4 2012年來爐皮H1點和爐芯溫度 6、 結(jié)語

      6.4 護爐工作要立足于生產(chǎn)中護爐,靠順行護爐,而不能為護爐而護爐。

      參考文獻:

      [1]周傳典 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊

      [2]高爐過程氣體動力學(xué)

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