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      高渣比高合金元素條件下高爐冶煉實踐

      2014-05-30 05:14:20張雷忠胥廣學(xué)馮增銘王洪瑞齊永來
      關(guān)鍵詞:風(fēng)量

      張雷忠 胥廣學(xué) 馮增銘 王洪瑞 齊永來

      摘 要:高比例經(jīng)濟(jì)料的使用,使高爐爐內(nèi)堿金屬等有害元素負(fù)荷大幅度升高,渣比大幅度升高,對爐況造成多方面影響。我們通過思路創(chuàng)新,強(qiáng)化大風(fēng)量、高風(fēng)速操作,調(diào)整四大操作制度的合理匹配,使?fàn)t況順行得以保證,指標(biāo)得以改善。

      關(guān)鍵詞:風(fēng)量 高渣比 合金元素 低硅冶煉

      1、前言

      自2008年下半年開始,由于金融危機(jī)影響,以及國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)大,資源供應(yīng)方控制價格等多種原因,經(jīng)濟(jì)料冶煉開始出現(xiàn)并且逐漸強(qiáng)化。從目前情況看,所謂經(jīng)濟(jì)料應(yīng)該是相對低價格下尚能保持一定品質(zhì)原料及燃料的總稱,隨時間及市場而變化,并非特指某幾種料,而是一種戰(zhàn)略局面的考慮。

      傳統(tǒng)煉鐵理論的要求是同經(jīng)濟(jì)料冶煉背道而馳,不能說哪一種就是絕對錯誤或者正確,更多的是要看當(dāng)時的現(xiàn)實考慮。當(dāng)生存成為第一要務(wù),成本壓力高于一切時,經(jīng)濟(jì)料就成為必然選擇。

      濟(jì)鋼近幾年經(jīng)濟(jì)料的基本特點(diǎn):

      含鐵料:低還原性、低品位、高Al2O3、高鉻、高砷,高鈦、高堿金屬(包括鋅、鉛),即“四高二低”。

      燃料:高灰份、高硫、低固定碳,即“兩高一低”。

      當(dāng)然所有這些特點(diǎn)并非同時出現(xiàn),而是一種或幾種特點(diǎn)表現(xiàn)較明顯,其他特點(diǎn)表現(xiàn)稍弱。在長期生產(chǎn)中,我們總結(jié)出影響大的兩個方面:高Ai2O3影響、低品位高渣比影響以及合金元素影響。

      圖1 近年來渣比和鐵水中合金元素變化圖:Gr、As、P,Ti。2、 經(jīng)濟(jì)料對爐況的綜合影響:

      總的影響是造成爐缸工作不活,風(fēng)量小,壓差高,順行程度差,燃料消耗高。

      具體影響:

      2.1、高Al2O3的影響:經(jīng)濟(jì)料最大的特點(diǎn)就是爐渣中Al2O3急劇升高,Al2O3升高,在堿度一定的情況下,會使粘度升高,這是冶煉的核心問題所在。當(dāng)渣中Al2O3超過18.5%水平時,有以下幾個作用:初渣流動性變差,粘度增加,成渣帶透氣性惡化爐腹、風(fēng)口區(qū)在溫度不足情況下極易粘結(jié);爐缸內(nèi)爐渣流動性差,爐缸不活躍,極易形成中心堆積或局部堆積。

      2.2 鋅元素的影響

      以硫酸鹽或硅酸鹽形式存在的鋅礦物,入爐后很快分解成ZnO,在≥1000℃高溫區(qū)還原成Zn。鋅熔點(diǎn)419℃,沸點(diǎn)為907℃,也就是還原后立即以氣體形式上升,一部分溢出爐外,一部分在管道中凝集。大部分在上部又被氧化成ZnO隨爐料下降再度還原,形成循環(huán),也即形成上部循環(huán)富集。當(dāng)Zn蒸汽沉積在上部爐襯中或爐墻上時,氧化后體積膨脹,形成結(jié)瘤。也就是說,鋅最大的危害是改變上部爐型,形成粘結(jié),甚至結(jié)瘤,使?fàn)t況不可控。

      2.3 鉻元素的影響

      鉻元素大約45%最高爐內(nèi)被還原出來,進(jìn)入鐵水中。鉻熔點(diǎn)是1900℃,沸點(diǎn)是2640℃。是一種難還原的金屬。在我們的實際生產(chǎn)中,明顯感覺到鉻水平上來時,渣鐵溫度嚴(yán)重不足,爐缸熱量下降,持續(xù)時間長即會影響到爐況,應(yīng)該同還原鉻大量消耗熱有關(guān)。而此種情況同高Al2O3渣冶煉相作用,對爐況影響是直接而疊加的。生產(chǎn)中,當(dāng)[Cr]處于0.70%以下水平時,爐況反應(yīng)不明顯。當(dāng)[Cr]>1.0%以上,持續(xù)2~3個班時,即可感覺到渣鐵流動性降低,爐缸不活等征兆。

      2.4磷的影響

      磷對鐵水的影響與鉻類似,影響渣鐵溫度。在高爐中磷幾乎是100%被還原并進(jìn)入生鐵,冶煉中無法控制,近年來我們鐵水中磷基本達(dá)到0.120—0.130%水平。磷酸鐵(FeO)3.P2O5還原反應(yīng)過程大量吸收熱量,時造成渣鐵溫度損失的直接原因。

      2.5鈦的影響

      鈦目前對后期爐役時有益元素,其還原過程也需要吸收熱量,需要爐缸有充足的熱量儲備。當(dāng)爐缸熱量不足時,容易造成爐缸不活躍。

      2.6高渣比影響

      渣比升高,高爐下部軟熔帶和滴落帶煤氣通道“擁擠”,透氣透液性變差,威脅高爐順行和強(qiáng)化;同時造成煤氣利用變差,消耗升高。

      3、對高渣比高合金元素的應(yīng)對思路

      在長期的生產(chǎn)過程中,我們總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),逐步形成較為合理的應(yīng)對思路:即以送風(fēng)制度優(yōu)化為突破,以布料制度、熱制度、造渣制度的合理匹配為手段,以活躍爐缸為核心,實現(xiàn)大風(fēng)量、高風(fēng)速、高動能,高風(fēng)溫大富氧操作,化解高渣比、高堿金屬、高有害元素高爐冶煉技術(shù)難題,實現(xiàn)強(qiáng)動力冶煉,實現(xiàn)爐況長期高效、穩(wěn)定。

      4、具體應(yīng)對措施:

      4.1操作應(yīng)對整體理念:

      以強(qiáng)動力冶煉為目標(biāo),提升風(fēng)量,實現(xiàn)高風(fēng)速、高動能,真正打開中心,疏導(dǎo)氣流。

      4.2活躍爐缸:

      通過積極造渣,改善爐渣流動性,提升爐缸熱量水平,提高鼓風(fēng)動能,實現(xiàn)爐缸真正活躍?;静僮魉悸罚盒〉V批、低爐溫、高堿度、低料線、隨時處理爐缸、定期回調(diào)爐況。

      因為高爐冶煉過程高溫下爐渣粘度是鐵水粘度2次方數(shù)量級,即100倍,所以高渣比冶煉,勢必帶來透氣透液性的下降,高爐壓差升高風(fēng)量減小。但有沒有克服該技術(shù)難題的辦法?

      4.3應(yīng)對高渣比,改善透氣性:

      軟熔帶及滴落帶,即所謂的“濕區(qū)”是改善高爐氣體動力學(xué)條件,提高透氣透液性、提升風(fēng)量的關(guān)鍵部位。基本思路是通過技術(shù)手段實現(xiàn)低壓差、高風(fēng)速、大風(fēng)量,靠風(fēng)量吹透爐缸及中心,達(dá)到改善透氣性目的。

      4.4應(yīng)對高As、Cr、Cu、Ni、P冶煉

      在實踐中,我們總結(jié)出來,通過提高鐵水Mn到0.5%活躍爐缸,提高渣鐵物理熱到1510℃水平,可以有效化解As、Cr、Cu、Ni、P、等有害元素含量高造成熱量損失、爐缸堆積的技術(shù)難題。

      4.5應(yīng)對高Ti冶煉

      由于2#1750高爐近幾年長期處于護(hù)爐狀態(tài),應(yīng)對高Ti冶煉是重中之重。

      TiO2、Al2O3、MgO渣系研究結(jié)果

      圖2 1500℃時爐渣TiO2變化對爐渣粘度的影響由圖2、3可以看出:爐渣Ti02含量在4%以內(nèi),提高TiO2含量有利于降低爐渣粘度和增加爐渣脫硫性能,但當(dāng)Ti02含量超過4%時,則爐渣粘度直線上升,同時爐渣脫硫能力明顯下降。爐渣中Ti02<4%時粘度下降,脫硫系數(shù)增大,而渣中Ti02>4%時,粘度出現(xiàn)直線上升,脫硫系數(shù)減小,這與大量資料報道一致,主要原因是大量懸圖3 爐渣TiO2變化對脫硫系數(shù)的影響浮狀態(tài)的鈦化物導(dǎo)致爐渣變稠。說明爐渣中的Ti02應(yīng)控制在4%以內(nèi)。

      高【Ti】操作時關(guān)于爐溫控制:

      根據(jù)高鋁渣冶煉經(jīng)驗,在Al2O3含量達(dá)到18%以上時,要把物理熱作為熱制度評價的第一標(biāo)準(zhǔn),要求其范圍為1500℃左右。高爐原料含鈦高,爐溫的控制就應(yīng)該按[si+Ti]為標(biāo)志,只要保證物理熱1500℃就可以。

      2#1750高爐實踐證明,鐵水【Ti】0.15~0.2%,渣系中的Ti02≯4%情況下,既起到了護(hù)爐作用,又保證了高爐的正常冶煉和指標(biāo)改善。

      5、低硅冶煉操作思路的形成與固化:

      2013年底以來,我們通過思路創(chuàng)新,逐步推行了低硅冶煉技術(shù)路線,其技術(shù)要點(diǎn)是:高堿度,高溫度,高M(jìn)go,大風(fēng)量,高風(fēng)速,爐溫系數(shù)逐步降低到0.35—0.40%水平,物理溫度保持在1510—1520℃水平,極大地促進(jìn)了風(fēng)溫使用水平的提高,冷風(fēng)大閘逐步全關(guān),促進(jìn)了操作水平的提高。同時渣鐵溫度充沛、流動性良好,爐缸工作長期活躍,很好地應(yīng)對高合金因素、高渣比的變化趨勢,達(dá)到了理想效果。

      5.1參數(shù)調(diào)整

      我們經(jīng)過探討,對重點(diǎn)參數(shù)做出規(guī)定:配料堿度1.20—1.22,實際堿度1.18—1.20;渣中Mgo含量控制11.5±0.5;物理溫度保持1500—1520℃間;爐溫【Si】控制0.30—0.40%水平。

      5.2矩陣調(diào)整

      堅持中心加焦的矩陣結(jié)構(gòu),適當(dāng)控制邊緣,保證足夠的透氣性,開放中心。中心加焦矩陣目前原燃料條件下有其優(yōu)勢,我們一直使用,并根據(jù)爐況變化,爐型變化不斷調(diào)整。目前常用矩陣為C40.3338.3335.8232.8229.82126O40.3338.3335.8332.8229.81

      5.3風(fēng)口布局

      均勻圓周氣流。爐缸活躍與否,爐況是否順行,很大程度上決定于圓周的均勻程度。我們通過分析爐身溫度變化,下料情況,鐵口表現(xiàn),采取堵風(fēng)口措施,有效地處理了局部氣流,達(dá)到均勻圓周的目的。因231750高爐兩個鐵口間隔90°同側(cè)布置,圓周氣流不好均勻。從高爐圓周氣流的長期表現(xiàn)看,縮小、加長鐵口側(cè)風(fēng)口,擴(kuò)大鐵口對側(cè)風(fēng)口,效果十分明顯。

      6、效果檢驗與下一步調(diào)整

      6.1 高渣比高合金因素冶煉對爐況的影響是巨大的,我們的綜合應(yīng)對措施也是很有成效的。

      6.2 堅持強(qiáng)動力冶煉,爭取大風(fēng)量、高風(fēng)速,一切參數(shù)調(diào)整服從風(fēng)量,是活躍爐缸、改善透氣性的關(guān)鍵。

      6.3 冶煉條件變化后,需要對技術(shù)細(xì)節(jié)做調(diào)整,對技術(shù)參數(shù)要及時修改。

      參考文獻(xiàn):

      [1]周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊.

      [2]高爐過程氣體動力學(xué).

      [3]張壽榮等.高爐失常與事故處理.

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