蔡 國
(新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司喀拉通克礦業(yè)有限責任公司 富蘊 836107)
濕式格子型球磨機襯板的幾點改進
蔡 國
(新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司喀拉通克礦業(yè)有限責任公司 富蘊 836107)
我礦選廠建成于2000年5月,設計能力為處理礦石1 000 t/d,由原礦、磨礦、浮選、脫水等系統組成。其中磨礦系統Ⅱ段使用的是Φ2700×3600濕式格子型球磨機。由于磨機襯板的原因,造成大小齒輪進漿、吐大塊及襯板異常斷裂等現象,致使該磨機無法正常工作,嚴重影響了選礦廠乃至我礦生產任務的順利完成,為了徹底解決這一問題,對該磨機襯板進行了必要的改進。
濕式格子型球磨機 簸箕板 中心板 筒體襯板 進料端襯板
⑴通過觀察得知:礦漿是從該磨機出料端的螺栓連接處漏出的,當緊固漏漿處螺栓螺母時卻發(fā)現其螺桿也隨著轉動,而無法將其緊固。究其原因:該磨機出料端使用的簸箕板有內板和外板之分,內板8塊,外板8塊,且每塊板上各有3個螺孔,共計16塊板48個螺栓孔(圖A1)。除螺孔之多外,螺栓在與磨機出料端端蓋、簸箕板連接處沒有采取定位措施,當螺栓松動時即無法將其緊固,造成磨機內的礦漿順著螺桿外漏,噴濺在大小齒輪上,使大小齒輪磨損嚴重,致使其嚙合時的重合度遠遠不能滿足ε>1的設計要求,造成磨機運轉時振動加劇,電機電流居高不下,磨礦效率明顯下降。
⑵該磨機出料端格子板上的每個格子的最大寬度為25 mm,其決定了該磨機的排礦粒度不可能>25 mm,否則將不能滿足該磨機的設計及工藝要求。而該磨機原配中心板是由2部分組成的,且周邊為八邊形(圖B1)。在安裝時其與8塊內格子板小頭所圍成的圓之間存在5~35 mm的間隙,隨著工作時間的增加,中心板及其定位銷的不斷磨損,其間隙將逐漸增大,最終使磨機的排礦力度遠遠>25 mm的設計要求(俗稱:吐大塊),致使該磨機的磨礦指標嚴重超標,難以滿足選礦工藝要求。
該磨機筒體及進料端襯板在使用過程中常出現整體斷裂現象,經查在斷裂的襯板中有95%以上的襯板的斷裂線都通過了該襯板的方形螺孔(圖C1)。
通過仔細觀察和分析得知,造成這種現象的主要原因是:首先,在襯板的制造(澆鑄)過程中,由于結晶速度快慢等原因,襯板方形螺孔4個角的晶格組織與襯板其他部位的晶格組織有很大不同,方形螺孔4個角上存在較大的澆鑄內應力;其次,磨機在工作時其襯板附加了礦石及鋼球對它的沖擊作用,加速了襯板的疲勞破壞,致使這些襯板在其方形孔的對角線處斷裂的機率大增,襯板的使用壽命明顯下降。這無形當中增加了磨機的運行成本和員工的勞動強度。
(1)杜絕磨機出料端漏漿現象,改善傳動齒輪的工作條件,提高磨礦效率;
(2)確保將磨機排礦粒度控制在25 mm以內,杜絕磨機吐大塊現象發(fā)生,滿足工藝要求;
(3)提高磨機襯板的使用壽命,降低磨礦的運行成本。
(1)對該磨機出料端漏漿的改進:①內、外簸箕板合二為一,簸箕板總數由16塊變?yōu)?塊;②在每塊簸箕板凹槽內增加2個高60 mm的橢圓內孔定位凸臺;③螺栓孔數量由48個減至16個(圖A2),并且在簸箕板的安裝面上鋪1塊厚5 mm的生膠皮。簸箕板安裝完畢后,將磨機出料端上多于的32個螺孔用木楔楔牢即可。這樣以來,就可以有效地解決磨機出料端的漏漿問題。
(2)磨機“吐大塊”的改進:將八邊形中心板(2部分組成)改為圓形(圖B2),并使其與8塊內格子板小頭所圍成的圓之間的間隙控制在10 mm以內,然后對中心板定位銷表面進行必要的熱處理,以增加它的機械性能。
(3)將磨機襯板的方形螺孔改為橢圓形的(圖C2),這樣以來,既確保了襯板螺栓的緊固定位,又消除了由方形螺孔所帶來的襯板斷裂隱患。
通過以上的改進,有效解決了該磨機的漏漿、吐大塊及襯板斷裂等問題,改善了磨機的工作條件,確保了工藝指標的穩(wěn)定,提高了磨礦系統的工作效率,并從根本上降低了磨礦的運行成本。由此為選礦廠帶來的直接和間接經濟效益非??捎^。與此同時,它也為我公司生產的正常進行奠定了扎實的基礎。
[1]郭秉文,肖云.選礦方法與工藝實踐.武漢:中國地質大學出版社,1990,5.
[2]王毓華,鄧海波.銅礦選礦技術.中南大學出版社,2012.
[3]江仲明.現代選礦機械設備安裝調試運行操作與維修保養(yǎng)實用技術手冊.當代中國音像出版社,2005.
收稿:2014-02-02