張錚天,張志杰,孫海英,楊靜濤,孫建剛
(1.中國石油吉林石化公司 研究院,吉林 吉林 130021;2.中國石油吉林石化公司 有機合成廠,吉林 吉林 130021;3.中國石油吉林石化公司 動力廠,吉林 吉林 132021)
乙丙橡膠中試裝置進(jìn)料單元,由于管線細(xì)、壓力大、系統(tǒng)擾動、波動大,而工藝要求的流量小,精確度高等特點,參與聚合反應(yīng)各物料含量一直波動較大,處于無法自動控制狀態(tài),生產(chǎn)實驗運行期間,在線分析儀器檢測含量后,操作人員再用手動控制手閥進(jìn)行流量控制。工藝實驗條件變化大,反應(yīng)變化復(fù)雜,人為調(diào)整頻率高,操作困難,調(diào)節(jié)嚴(yán)重滯后,實驗制備的乙丙橡膠質(zhì)量不穩(wěn)定,新牌號開發(fā)實驗突破艱難。本文對中試裝置進(jìn)料單元改造和優(yōu)化控制后,中試實驗穩(wěn)定可控,取得了很好的效果[1-2]。
乙丙橡膠中試裝置進(jìn)料單元乙烯管徑9 mm,丙烯管徑6 mm,氫氣管徑3 mm,乙烯、氫氣通過圖1中壓力調(diào)節(jié)閥⑦、⑧進(jìn)行減壓,而實際上管線細(xì),工藝壓力要求的調(diào)節(jié)閥的調(diào)整能力達(dá)不到。由于3條管線的流量壓力波動太大,導(dǎo)致圖1中④、⑤、⑥閥門流量的調(diào)節(jié)和控制也無法達(dá)到設(shè)計和工藝進(jìn)料的精確要求。主催化劑和助催化劑等進(jìn)料用調(diào)頻泵通過流量控制進(jìn)行進(jìn)料,由于流量、壓力的原因,催化劑含量經(jīng)常波動,造成聚合反應(yīng)不穩(wěn)定,產(chǎn)品性能不確定,膠的相對分子質(zhì)量波動幅度增加,膠液達(dá)不到工藝要求牌號的性能指標(biāo),導(dǎo)致實驗失敗或者效果不理想。
乙丙橡膠中試裝置聚合反應(yīng)原料中乙烯、丙烯、氫氣來源于有機合成廠乙丙橡膠B裝置,管線壓力都在2.0 MPa以上,需要經(jīng)過減壓后才能滿足聚合反應(yīng)使用條件,由于原料輸送管線管徑小、減壓幅度大、實際流通量小,造成進(jìn)料流量波動幅度大,直接影響聚合反應(yīng)的穩(wěn)定性。聚合反應(yīng)的波動又會造成聚合反應(yīng)溫度和壓力的波動,需要頻繁地調(diào)節(jié)乙烯、丙烯和氫氣進(jìn)料量,操作難度“巨大”,嚴(yán)重影響聚合物的各項性能指標(biāo),甚至?xí)斐删酆戏磻?yīng)實驗失敗。
乙丙橡膠中試裝置進(jìn)料單元管線原則上不進(jìn)行修改,保證原工藝設(shè)計的進(jìn)料流量范圍不縮小,原管線上的儀表不進(jìn)行更換。
進(jìn)行乙丙橡膠中試裝置進(jìn)料單元儀表改造和優(yōu)化控制研究,使乙烯、丙烯、氫氣等流量工藝要求值得到控制,對進(jìn)料單元乙烯、丙烯、氫氣等流量控制操作和工藝性能要求進(jìn)行分析,根據(jù)實際數(shù)據(jù)對儀表的各類參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,增加儀表的操作準(zhǔn)確性、平穩(wěn)性,提升乙丙橡膠中試裝置進(jìn)料單元的控制能力,有力保障了高/低門尼粘度及相對分子質(zhì)量分布較窄的乙丙橡膠中試技術(shù)開發(fā)要求。
(1) 在乙烯、丙烯、氫氣等進(jìn)料管線上分別加1臺自力式減壓閥,自力式減壓閥使壓力得到大幅度調(diào)整,稱之為“大調(diào)節(jié)”,自力式減壓閥后的氣動調(diào)節(jié)閥可以使壓力得到小幅度調(diào)整,稱之為“小調(diào)節(jié)”,這樣能夠保證進(jìn)料流量調(diào)節(jié)能在一個非常穩(wěn)定的壓力范圍內(nèi)進(jìn)行,壓力范圍由工藝人員分別對3條管線給出和確認(rèn)。改造的3條主管線進(jìn)料運行情況如表1所示。
表1 進(jìn)料管線儀表實際運行情況
(2)通過上述改造后,儀表調(diào)節(jié)能力得到了控制,通過PID重新整定后,運行結(jié)果得到了很大的改善。雖然解決了主管線上的壓力控制,但是由這3條管線進(jìn)入聚合反應(yīng)釜的物料質(zhì)量決定膠的性能指數(shù),其控制過程如圖2所示,圖2中④、⑤、⑥調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)物料的體積流量比為X:Y:Z,將X、Y、Z根據(jù)工藝設(shè)計和實驗經(jīng)驗相結(jié)合編制程序數(shù)據(jù)庫,工程師調(diào)試后,控制器根據(jù)偏差e(Δk)進(jìn)行計算輸出控制。主催化劑和助催化劑調(diào)頻泵①、②、③等進(jìn)料系統(tǒng)引入AL/VOCL3等的偏差e(Δk)進(jìn)行PD控制。微分調(diào)節(jié)作用反映系統(tǒng)偏差信號的變化率,具有預(yù)見性,能預(yù)見偏差變化的趨勢,因此能產(chǎn)生超前的控制作用,在偏差還沒有形成之前,已被微分調(diào)節(jié)作用消除。因此,可以改善系統(tǒng)的動態(tài)性能。在微分時間選擇合適的情況下,可以減少超調(diào),減少調(diào)節(jié)時間[3]。不需要等待已經(jīng)實驗生產(chǎn)出來的膠液分析結(jié)果,可以進(jìn)行適時的調(diào)節(jié)控制。
圖1 優(yōu)化前控制圖
圖2 優(yōu)化后控制圖
乙丙橡膠中試裝置在實驗生產(chǎn)和開發(fā)新牌號的過程中,工藝管線精細(xì),來料管線閥前壓力高、波動大、變化大,而閥后要求壓力小,壓差大,控制的流量又小,A牌號乙丙橡膠進(jìn)料中,乙烯流量為7.0 kg/h,丙烯流量為16.5 kg/h,氫氣流量為2.5 g/h,催化劑進(jìn)料流量更小,而工藝要求各控制含量比例又非常準(zhǔn)確,根據(jù)中試的特點采取 “大調(diào)”加“小調(diào)”控制壓力,再進(jìn)行小流量穩(wěn)定、準(zhǔn)確、自動的進(jìn)料控制,各管線流量控制效果非常穩(wěn)定,其改造優(yōu)化控制前后進(jìn)料控制曲線如圖3所示,優(yōu)化前各進(jìn)料量波動范圍值明顯大于優(yōu)化后進(jìn)料量波動范圍值,優(yōu)化后控制值非常接近工藝要求設(shè)定值,穩(wěn)定性非常好。聚合反應(yīng)優(yōu)化前后溫度、壓力曲線如圖4和圖5所示,優(yōu)化前溫度和壓力波動非常大,聚合反應(yīng)不均勻,開發(fā)的橡膠性能不穩(wěn)定,優(yōu)化控制后溫度、壓力曲線明顯平穩(wěn),進(jìn)料量波動非常小,對乙丙橡膠中試實驗生產(chǎn)和新牌號開發(fā)都有很好的效果。
圖3 優(yōu)化前后進(jìn)料流量控制曲線圖
采樣時間/h
采樣時間/h
采樣時間/h
在相同工藝控制條件下,優(yōu)化控制后乙丙橡膠門尼粘度值更加接近設(shè)計要求的門尼粘度值,波動減小,其性能也更加穩(wěn)定,而且每次乙丙橡膠實驗生產(chǎn)中門尼粘度值都非常穩(wěn)定。
乙丙橡膠中試實驗裝置進(jìn)料單元優(yōu)化控制后,聚合反應(yīng)中不僅單體進(jìn)料量可以實現(xiàn)微量調(diào)節(jié),而且實現(xiàn)了工藝條件受控,膠液性能指數(shù)穩(wěn)定。
(1) 聚合反應(yīng)溫度、壓力波動幅度小,達(dá)到設(shè)計指標(biāo)要求,滿足實驗需要。
(2) 乙烯、丙烯和氫氣進(jìn)料量穩(wěn)定、受控,可以實現(xiàn)微量調(diào)節(jié)。
(3) 乙烯、丙烯和氫氣進(jìn)料量調(diào)控操作頻次大幅度降低,有效地提高了實驗人員工作效率。
(4) 聚合反應(yīng)穩(wěn)定性提升,有利于開發(fā)不同牌號乙丙橡膠新產(chǎn)品、新技術(shù)。
參 考 文 獻(xiàn):
[1] 鄒向陽,孫聚華,東升魁,等.密封條用乙丙橡膠新牌號的研究[J].彈性體,2009,19(5):23-26.
[2] 崔小明.乙丙橡膠生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢及市場分析[J].化工新型材料,2010,38(99):77-80.
[3] 李寶泉.自動化分散控制系統(tǒng)概述及其應(yīng)用情況[J].制造業(yè)自動化,2011,14(15):32-34.