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      改造浮選系統(tǒng)脫水工藝,降低浮選精煤水分

      2014-06-26 21:50:27陳云王東勝楊學(xué)民孫濤
      新媒體研究 2014年10期
      關(guān)鍵詞:壓濾機(jī)

      陳云+王東勝+楊學(xué)民+孫濤

      摘 要 為降低精煤水分,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,即浮選精煤不通過沉降過濾式離心脫水機(jī)而直接進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題。

      關(guān)鍵詞 壓濾機(jī);二段脫水;一段脫水;脫水效果

      中圖分類號:TD946 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)10-0141-01

      1 項(xiàng)目背景

      選煤是潔凈煤技術(shù)的基礎(chǔ),也是煤炭深加工(焦化、汽化、液化和制作水煤漿)和潔凈、高效利用的前提。自2012年初以來,煤炭行情持續(xù)走低,各精煤用戶對于煤炭質(zhì)量尤其是洗精煤產(chǎn)品水分過高的問題日趨重視。由于禹州地區(qū)原煤存在粒度細(xì),煤泥含量大,優(yōu)質(zhì)煤主要存在于-0.5 mm的特性,導(dǎo)致選煤公司洗精煤水分長期偏高,穩(wěn)定在21%左右,遠(yuǎn)超出客戶水分要求,加之煤炭形勢下滑,選煤公司精煤銷售工作十分困難,因此如何減低精煤水分,滿足客戶要求,成為選煤公司迫在眉睫的問題。為降低精煤水分,我單位河南永錦選煤有限公司對浮選系統(tǒng)脫水工藝進(jìn)行了改造,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,改造前后效果對比明顯,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題。

      2 項(xiàng)目的提出

      選煤公司原設(shè)計脫水工藝流程采用的是:主洗精煤采用立式離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水,主要處理+0.5 mm精煤產(chǎn)品,水分根據(jù)入洗原煤不同,穩(wěn)定在5%-9%,設(shè)備脫水效果良好;-0.5 mm浮選精煤產(chǎn)品脫水采用二段脫水工藝,即浮選精煤先經(jīng)過沉降過濾式離心脫水機(jī)脫水,脫水后的產(chǎn)物作為粗精煤產(chǎn)品,產(chǎn)品水分在20%-22%,其離心液和濾液(0.045 mm顆粒含量達(dá)到40%以上)進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,濾餅水分在26%-27%左右,工藝流程圖詳見圖1,兩種脫水設(shè)備脫水效果不佳,產(chǎn)品水分均偏高,因此如何優(yōu)化選煤公司脫水工藝,提高設(shè)備脫水效果成為降低選煤公司洗精煤水分的關(guān)鍵。

      圖1 改造前二段脫水環(huán)節(jié)工藝流程圖

      項(xiàng)目改造內(nèi)容一:優(yōu)化脫水系統(tǒng)工藝流程

      根據(jù)實(shí)地了解其他選煤廠脫水工藝流程及脫水設(shè)備的應(yīng)用情況,結(jié)合2013年4月份選煤公司工業(yè)化試驗(yàn),最終我們提出了將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水,即浮選精煤不通過沉降過濾式離心脫水機(jī)而直接進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。通過優(yōu)化脫水改善快開式壓濾機(jī)脫水工況及入料特性,提高壓濾機(jī)處理能力,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題,改造后工藝流程圖見圖2。

      圖2 改造后一段脫水環(huán)節(jié)工藝流程圖

      3 改造前后洗精煤綜合水分效果評價

      改造前后,根據(jù)各精煤組成部分比例計算,理論分析洗精煤綜合水分變化如表1所示。

      通過表1可以看出,根據(jù)改造后壓濾機(jī)水分降至21.5%進(jìn)行理論計算,洗精煤綜合水分達(dá)到16.8%。但由于近期所入洗的二礦、一礦原煤煤質(zhì)粒度組成較之前發(fā)生較大差異,以二礦為例,二礦原煤大篩分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示-0.5 mm含量達(dá)到了45%,較之前提高12%,一礦原煤-0.5 mm含量也較之前提高7%。而這種粒度變細(xì)的變化導(dǎo)致浮選精煤量較之前提高8%左右。我們通過測量計算得出,目前主洗精煤量占總精煤含量的22%,浮選精煤占到了78%,這樣洗精煤理論綜合水分為18.1%與選煤公司目前調(diào)試結(jié)果18.3%僅相差0.2%,同時我們統(tǒng)計了12月3號-12號商品銷售精煤(均為當(dāng)日生產(chǎn)落地精煤)綜合水分為17.9%,與理論水分也相差0.2%。

      綜上所述,通過對浮選系統(tǒng)脫水工藝進(jìn)行改造,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題,取得了很好的預(yù)期效果。

      參考文獻(xiàn)

      [1]徐巖,馬仲濤.浮選精煤粒度組成對脫水效果影響的實(shí)踐探索[A].2009中國選礦技術(shù)高峰論壇暨設(shè)備展示會論文[C].2009.endprint

      摘 要 為降低精煤水分,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,即浮選精煤不通過沉降過濾式離心脫水機(jī)而直接進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題。

      關(guān)鍵詞 壓濾機(jī);二段脫水;一段脫水;脫水效果

      中圖分類號:TD946 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)10-0141-01

      1 項(xiàng)目背景

      選煤是潔凈煤技術(shù)的基礎(chǔ),也是煤炭深加工(焦化、汽化、液化和制作水煤漿)和潔凈、高效利用的前提。自2012年初以來,煤炭行情持續(xù)走低,各精煤用戶對于煤炭質(zhì)量尤其是洗精煤產(chǎn)品水分過高的問題日趨重視。由于禹州地區(qū)原煤存在粒度細(xì),煤泥含量大,優(yōu)質(zhì)煤主要存在于-0.5 mm的特性,導(dǎo)致選煤公司洗精煤水分長期偏高,穩(wěn)定在21%左右,遠(yuǎn)超出客戶水分要求,加之煤炭形勢下滑,選煤公司精煤銷售工作十分困難,因此如何減低精煤水分,滿足客戶要求,成為選煤公司迫在眉睫的問題。為降低精煤水分,我單位河南永錦選煤有限公司對浮選系統(tǒng)脫水工藝進(jìn)行了改造,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,改造前后效果對比明顯,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題。

      2 項(xiàng)目的提出

      選煤公司原設(shè)計脫水工藝流程采用的是:主洗精煤采用立式離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水,主要處理+0.5 mm精煤產(chǎn)品,水分根據(jù)入洗原煤不同,穩(wěn)定在5%-9%,設(shè)備脫水效果良好;-0.5 mm浮選精煤產(chǎn)品脫水采用二段脫水工藝,即浮選精煤先經(jīng)過沉降過濾式離心脫水機(jī)脫水,脫水后的產(chǎn)物作為粗精煤產(chǎn)品,產(chǎn)品水分在20%-22%,其離心液和濾液(0.045 mm顆粒含量達(dá)到40%以上)進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,濾餅水分在26%-27%左右,工藝流程圖詳見圖1,兩種脫水設(shè)備脫水效果不佳,產(chǎn)品水分均偏高,因此如何優(yōu)化選煤公司脫水工藝,提高設(shè)備脫水效果成為降低選煤公司洗精煤水分的關(guān)鍵。

      圖1 改造前二段脫水環(huán)節(jié)工藝流程圖

      項(xiàng)目改造內(nèi)容一:優(yōu)化脫水系統(tǒng)工藝流程

      根據(jù)實(shí)地了解其他選煤廠脫水工藝流程及脫水設(shè)備的應(yīng)用情況,結(jié)合2013年4月份選煤公司工業(yè)化試驗(yàn),最終我們提出了將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水,即浮選精煤不通過沉降過濾式離心脫水機(jī)而直接進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。通過優(yōu)化脫水改善快開式壓濾機(jī)脫水工況及入料特性,提高壓濾機(jī)處理能力,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題,改造后工藝流程圖見圖2。

      圖2 改造后一段脫水環(huán)節(jié)工藝流程圖

      3 改造前后洗精煤綜合水分效果評價

      改造前后,根據(jù)各精煤組成部分比例計算,理論分析洗精煤綜合水分變化如表1所示。

      通過表1可以看出,根據(jù)改造后壓濾機(jī)水分降至21.5%進(jìn)行理論計算,洗精煤綜合水分達(dá)到16.8%。但由于近期所入洗的二礦、一礦原煤煤質(zhì)粒度組成較之前發(fā)生較大差異,以二礦為例,二礦原煤大篩分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示-0.5 mm含量達(dá)到了45%,較之前提高12%,一礦原煤-0.5 mm含量也較之前提高7%。而這種粒度變細(xì)的變化導(dǎo)致浮選精煤量較之前提高8%左右。我們通過測量計算得出,目前主洗精煤量占總精煤含量的22%,浮選精煤占到了78%,這樣洗精煤理論綜合水分為18.1%與選煤公司目前調(diào)試結(jié)果18.3%僅相差0.2%,同時我們統(tǒng)計了12月3號-12號商品銷售精煤(均為當(dāng)日生產(chǎn)落地精煤)綜合水分為17.9%,與理論水分也相差0.2%。

      綜上所述,通過對浮選系統(tǒng)脫水工藝進(jìn)行改造,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題,取得了很好的預(yù)期效果。

      參考文獻(xiàn)

      [1]徐巖,馬仲濤.浮選精煤粒度組成對脫水效果影響的實(shí)踐探索[A].2009中國選礦技術(shù)高峰論壇暨設(shè)備展示會論文[C].2009.endprint

      摘 要 為降低精煤水分,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,即浮選精煤不通過沉降過濾式離心脫水機(jī)而直接進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題。

      關(guān)鍵詞 壓濾機(jī);二段脫水;一段脫水;脫水效果

      中圖分類號:TD946 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-7597(2014)10-0141-01

      1 項(xiàng)目背景

      選煤是潔凈煤技術(shù)的基礎(chǔ),也是煤炭深加工(焦化、汽化、液化和制作水煤漿)和潔凈、高效利用的前提。自2012年初以來,煤炭行情持續(xù)走低,各精煤用戶對于煤炭質(zhì)量尤其是洗精煤產(chǎn)品水分過高的問題日趨重視。由于禹州地區(qū)原煤存在粒度細(xì),煤泥含量大,優(yōu)質(zhì)煤主要存在于-0.5 mm的特性,導(dǎo)致選煤公司洗精煤水分長期偏高,穩(wěn)定在21%左右,遠(yuǎn)超出客戶水分要求,加之煤炭形勢下滑,選煤公司精煤銷售工作十分困難,因此如何減低精煤水分,滿足客戶要求,成為選煤公司迫在眉睫的問題。為降低精煤水分,我單位河南永錦選煤有限公司對浮選系統(tǒng)脫水工藝進(jìn)行了改造,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,改造前后效果對比明顯,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題。

      2 項(xiàng)目的提出

      選煤公司原設(shè)計脫水工藝流程采用的是:主洗精煤采用立式離心脫水機(jī)進(jìn)行脫水,主要處理+0.5 mm精煤產(chǎn)品,水分根據(jù)入洗原煤不同,穩(wěn)定在5%-9%,設(shè)備脫水效果良好;-0.5 mm浮選精煤產(chǎn)品脫水采用二段脫水工藝,即浮選精煤先經(jīng)過沉降過濾式離心脫水機(jī)脫水,脫水后的產(chǎn)物作為粗精煤產(chǎn)品,產(chǎn)品水分在20%-22%,其離心液和濾液(0.045 mm顆粒含量達(dá)到40%以上)進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水,濾餅水分在26%-27%左右,工藝流程圖詳見圖1,兩種脫水設(shè)備脫水效果不佳,產(chǎn)品水分均偏高,因此如何優(yōu)化選煤公司脫水工藝,提高設(shè)備脫水效果成為降低選煤公司洗精煤水分的關(guān)鍵。

      圖1 改造前二段脫水環(huán)節(jié)工藝流程圖

      項(xiàng)目改造內(nèi)容一:優(yōu)化脫水系統(tǒng)工藝流程

      根據(jù)實(shí)地了解其他選煤廠脫水工藝流程及脫水設(shè)備的應(yīng)用情況,結(jié)合2013年4月份選煤公司工業(yè)化試驗(yàn),最終我們提出了將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水,即浮選精煤不通過沉降過濾式離心脫水機(jī)而直接進(jìn)入快開式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水。通過優(yōu)化脫水改善快開式壓濾機(jī)脫水工況及入料特性,提高壓濾機(jī)處理能力,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題,改造后工藝流程圖見圖2。

      圖2 改造后一段脫水環(huán)節(jié)工藝流程圖

      3 改造前后洗精煤綜合水分效果評價

      改造前后,根據(jù)各精煤組成部分比例計算,理論分析洗精煤綜合水分變化如表1所示。

      通過表1可以看出,根據(jù)改造后壓濾機(jī)水分降至21.5%進(jìn)行理論計算,洗精煤綜合水分達(dá)到16.8%。但由于近期所入洗的二礦、一礦原煤煤質(zhì)粒度組成較之前發(fā)生較大差異,以二礦為例,二礦原煤大篩分實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示-0.5 mm含量達(dá)到了45%,較之前提高12%,一礦原煤-0.5 mm含量也較之前提高7%。而這種粒度變細(xì)的變化導(dǎo)致浮選精煤量較之前提高8%左右。我們通過測量計算得出,目前主洗精煤量占總精煤含量的22%,浮選精煤占到了78%,這樣洗精煤理論綜合水分為18.1%與選煤公司目前調(diào)試結(jié)果18.3%僅相差0.2%,同時我們統(tǒng)計了12月3號-12號商品銷售精煤(均為當(dāng)日生產(chǎn)落地精煤)綜合水分為17.9%,與理論水分也相差0.2%。

      綜上所述,通過對浮選系統(tǒng)脫水工藝進(jìn)行改造,將原設(shè)計的浮選精煤二段脫水工藝改為一段脫水工藝,能夠很好的解決選煤公司精煤水分過高的問題,取得了很好的預(yù)期效果。

      參考文獻(xiàn)

      [1]徐巖,馬仲濤.浮選精煤粒度組成對脫水效果影響的實(shí)踐探索[A].2009中國選礦技術(shù)高峰論壇暨設(shè)備展示會論文[C].2009.endprint

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