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      某鈾水冶廠壓濾工藝改造方案研究

      2021-11-10 11:33:36張兆光杜桂茹費本濤
      鈾礦冶 2021年4期
      關鍵詞:單臺壓濾機制漿

      張兆光,韓 偉,杜桂茹,劉 輝,費本濤

      (1.中核第四研究設計工程有限公司,河北 石家莊 050021;2.中國中原對外工程有限公司,北京 100044;3.核工業(yè)北京化工冶金研究院,北京 101149;4.中國鈾業(yè)有限公司,北京 100013)

      某鈾水冶廠采用堿法攪拌浸出處理砂巖型鈾礦石,主要工藝流程為:礦石破碎—磨礦—分級溢流—攪拌浸出—廂式隔膜壓濾機壓濾—離子交換—產品沉淀[1],設計要求鈾金屬浸出率大于90%、水冶過程鈾總回收率大于87%、浸回差[2](鈾金屬浸出率與鈾回收率的差)小于3%。但在實際生產中,該水冶廠多年的鈾浸回差平均值為9.2%,遠超過設計指標的要求。浸回差大的根本原因是廂式隔膜壓濾機(簡稱壓濾機)的洗滌效果較差[3],且壓濾機的處理能力不足。

      針對該水冶廠壓濾工序存在的問題,為進一步提高鈾回收率,對壓濾工序生產現狀(因該水冶廠2015年停產,故采用2014年數據)進行了統(tǒng)計分析;并利用現場已有設備,對現有工藝進行局部改造方案研究,以達到提高壓濾機產能及提高水冶回收率的目的。

      1 壓濾工序現狀分析

      1.1 壓濾工序生產情況

      廂式隔膜壓濾機具有操作壓強高、適用范圍廣和便于操作等特點,廣泛應用于工業(yè)生產[4-6]。廂式隔膜壓濾機屬于間歇式壓濾機,進料、過濾、洗滌、松板、卸料和合板等流程依次進行,完成一個操作循環(huán)即為壓濾一次[7]。

      該水冶廠壓濾工序共有2條生產線,每條生產線配置6臺壓濾機(5用1備),采用進料、預壓榨、第一次洗滌、預壓榨、第二次洗滌、預壓榨、第三次洗滌、濾餅壓榨、松板、卸料、合板的循環(huán)運行方式,金屬洗滌效率約為94%,與99%的設計指標存在一定差距。該水冶廠2014年完成板框壓濾約1.35萬次,統(tǒng)計數據見表1??梢钥闯觯瑝簽V機處理能力大的月份為6月和7月,單臺壓濾機單次壓濾處理干礦石量均大于19 t,而全年壓濾機平均單次處理干礦石量只有15.50 t。主要原因分析如下:一是受礦山條件限制,濾布供應經常不能滿足生產要求,而濾布是板框式壓濾機的“心臟”[8],濾布破損后沒有及時更換導致跑料嚴重,影響壓濾機進料量;二是液固比控制較差,根據考察及生產實際情況來看,進料液固比越大,進料時間越長;三是部分班次為處理浸出來料而縮短進料時間,增加了壓濾機操作的循環(huán)次數,這會影響壓濾機單次進料量。

      表1 2014年壓濾機處理量統(tǒng)計

      1.2 壓濾機完成1次壓濾操作的運行時間

      濾布的洗滌對壓濾機運行影響較大。為保障壓濾機的正常運行,在2014年度生產過程中,每條生產線僅有5臺壓濾機同時運行,安排另外1臺壓濾機進行濾布拆洗、濾板沖洗及機器維護工作。正常生產過程中,壓濾機完成1次壓濾操作的運行時間見表2。

      表2 壓濾機完成1次壓濾操作的運行時間計算

      表2是連續(xù)穩(wěn)定運行72 h及以上的數據,可以較好地反映壓濾機生產線的單次壓濾操作時間。在總運行時間384 h內,共完成壓濾操作1 276次,有10臺壓濾機運行,則壓濾機完成1次壓濾操作用時3.00 h。

      1.3 壓濾機進料時間

      壓濾機1個操作循環(huán)的時間稱為操作周期,其中松板、卸料和合板等時間為輔助時間,它與壓濾機結構、漿體性質、操作水平和自動化程度有關;當這些因素一定時,輔助時間為定值,而進料過濾時間是人為控制的。若進料時間過長,會導致濾餅過厚,延長濾餅洗滌時間,影響壓濾機的處理能力;相反,若進料時間過短,則需要頻繁卸渣等輔助操作,板框壓濾機處理能力同樣較小。在該水冶廠生產中,進料時間完整可用的數據共422次,見表3。

      表3 壓濾機進料時間分布情況

      按以上統(tǒng)計方法,進料時間20~53 min屬于正常范圍,共404次,壓濾機平均進料時間為33 min。

      1.4 壓濾機實際生產能力計算

      根據分析,在壓濾機運行工況良好的情況下,單臺壓濾機1次平均處理干礦量為19.8 t,單臺壓濾機的單次運行周期為3 h,每天有2條壓濾生產線共10臺壓濾機處于運行狀態(tài),壓濾機每天處理干礦石量為24 h÷3 h×5(臺/條)×2(條/d)×19.8(t/臺)=1 584 t/d。

      原設計每天處理干礦石量為2 000 t。因此在運行工況良好的情況下,壓濾機的實際生產能力為原設計的1 584(t/d)÷2 000(t/d)×100%=79.2%。

      1.5 壓濾機洗滌效率及回收率

      通過2014年吸附原液金屬量除以浸出金屬量,可得到壓濾機洗滌效率,統(tǒng)計結果見表4。

      表4 2014年吸附原液金屬量統(tǒng)計

      由表4可知,2014年共浸出金屬370.016 t,吸附崗位統(tǒng)計金屬量為342.895 t。2014年12月31日盤點數據(按浸出后金屬計算),流程中的金屬為5.200 t(除沉淀崗位),則全年共吸附金屬為342.895 t+5.200 t=348.095 t,壓濾機洗滌效率為348.095 t÷370.016 t×100%=94.1%,壓濾機崗位損失金屬為370.016 t-348.095 t=21.921 t,壓濾機金屬回收損失率為21.921 t÷370.016 t×100%=5.92%。壓濾機金屬回收損失率與原設計3%的浸回差相比,超出了2.92%。

      2 壓濾工藝改造方案研究

      2.1 壓濾工藝改造方案

      鑒于目前壓濾機生產能力不足及洗滌效率較低的情況,本次設計改造方案為:1)浸出礦漿進壓濾機,其中第一次、第二次洗滌仍采用壓濾機機洗方式,第三次洗滌調整為再制漿洗滌、濃密沉降方式;2)改變第一次、第二次洗滌進液方式,由對角洗滌改為中心孔進液洗滌。將壓濾機第二次洗滌后的濾餅,用吸附尾液制漿(液固比為2∶1)并添加絮凝劑后[9],進濃密機進行濃密沉降,溢流液去壓濾機作為洗水或再制漿用;濃密底流采用壓濾機進行固液分離,濾液返回原壓濾機作為第二次洗水,尾渣仍使用尾礦皮帶輸送至尾礦庫。

      試驗表明,在相同條件下未添加絮凝劑的礦漿采用布氏漏斗抽濾,用時約25 min;添加絮凝劑的礦漿,10 min即可抽干(自然過濾約2 min礦漿表面即無積液)。結合相似礦山運行經驗及礦漿實際過濾試驗[10-11],在該礦壓濾機進料前添加絮凝劑,可使進料時間由33 min縮短至28 min,縮短5 min。

      同時,第一次、第二次洗滌由對角進液改為中心孔進液洗滌后,洗滌時間可節(jié)約3 min左右。通過添加絮凝劑改變?yōu)V餅性能,卸料將會更加容易,只需3~5 min即可合板。

      2.2 壓濾工藝改造效果

      2.2.1 產能提高分析

      通過在礦山開采過程中對泥巖的剝離及絮凝劑的添加,結合對2014年該礦水冶廠壓濾機部分運行數據的分析,改造后單臺壓濾機的運行周期可縮短至123 min,見表5。

      表5 壓濾機運行周期對比

      壓濾機的處理能力不僅與單臺壓濾機的運行周期有關,還與進料時間有關(每條線1個進料管)。單臺壓濾機運行周期為123 min,進料時間為28 min,有2條壓濾生產線,每條按5用1備考慮,壓濾機的處理能力計算如下。

      按單臺壓濾機運行周期計算,壓濾機每天處理干礦石量為24(h/d)×60(min/h)÷123 min×5(臺/條)×2(條/d)×19.8(t/d)=2 318 t/d。原設計壓濾機處理干礦石量為2 000 t/d,改造后的生產能力為原設計能力的115.9%(即:2 318÷2 000×100%=115.9%)。

      按壓濾機進料時間計算,壓濾機每天處理干礦石量為24(h/d)×60(min/h)÷28(min/條)×2(條/d)×19.8(t/d)=2 036.6 t/d,改造后的生產能力為原設計的101.8%(即:2 036.6÷2 000×100%=101.8%)。

      壓濾機生產能力必須同時滿足進料時間和運行周期條件,因此該條件下壓濾機的生產能力為原設計的101.8%,可實現達產。

      2.2.2 金屬回收率提高分析

      設計年處理60萬t礦石(原礦品位0.130%),尾渣含水率20%,則產生尾渣量為75萬t(固相60萬t,液相15萬t)。2014年生產工藝洗液鈾質量濃度為411.0 mg/L,濾餅液相中的金屬量為61.65 t,回收率損失為7.90%。

      根據改造后的壓濾工藝,在制漿液固比分別為2∶1、1.5∶1條件下計算回收率,結果見表6。

      表6 不同液固比制漿洗滌后的回收率

      由表6可見,按設計產能計算,優(yōu)化壓濾工藝后,按2∶1液固比制漿,壓濾崗位回收率提高約6.25%,每年多回收金屬約48.8 t;按1.5∶1液固比制漿,壓濾崗位回收率提高約5.70%;每年多回收金屬約44.5 t。

      2.3 改造固定投資及新增生產成本測算

      測算依據:設計年處理60萬t礦石(原礦品位0.130%);壓濾工藝按2∶1液固比制漿。

      2.3.1 固定投資

      新增主要工藝設備情況見表7??梢钥闯觯枰淮涡酝度朐O備費用約2 129.8萬元。

      表7 新增主要工藝設備明細

      2.3.2 新增生產費用

      新增生產費用為壓濾多回收48.8 t金屬產生的費用,壓濾工序前的其他各工序的化工材料不會變化,主要是增加壓濾后續(xù)生產原材料、電力、人力及其他成本,具體見表8??梢钥闯?,每年需新增人力、材料成本約663.34萬元。

      表8 壓濾工藝改造后新增人力、材料成本測算

      2.4 改造后收益分析

      測算依據:設計年處理60萬t礦石(原礦品位0.130%);壓濾工藝按2∶1液固比制漿,每年多回收金屬約48.8 t。以40美元/磅U3O8、人民幣兌美元匯率按6.5∶1估算,折合得出67.7萬元/t金屬。則每年因提高回收率、多產出金屬產生的收益為:48.8 t×67.7(萬元/t)≈3 304萬元。

      提高壓濾機洗滌效率不僅提高金屬回收率,也會降低堿耗。因在試生產過程中,堿耗問題未做專題考察,此處做粗略測算。壓濾機二洗后碳酸鈉質量濃度約22.1 g/L,碳酸氫鈉質量濃度約8.1 g/L;經測算采用制漿洗滌后,碳酸鈉、碳酸氫鈉質量濃度均可降低50%以上,按年處理60萬噸礦石計算,每年可回收碳酸鈉約1 658 t、碳酸氫鈉約608 t,按2014年價格測算可節(jié)約費用約838萬元。

      結合投入及產出費用,改造后第一年即可收回全部投資,且可實現增收1 348.8萬元(即:3 304萬元-2 129.8萬元-663.4萬元+838萬元≈1 348.8萬元,未扣除設備安裝及運輸費用)。

      3 結論

      在考慮現場實際情況的基礎上,結合類似礦山的生產數據,進行了壓濾工藝改造方案研究。測算結果表明,改造后單臺壓濾機運行周期可由目前的180 min縮短至123 min;按設計產能計算,每年可多回收金屬約48.8 t,提高金屬回收率約6.25%。此改造方案可提高濾餅洗滌效率,增加回收率,同時可降低壓濾機作業(yè)運行周期,提升壓濾機產能。

      壓濾工藝改造方案需一次性投入設備費用約2 129.8萬元,每年需新增人力、原材料成本約663.4萬元,改造后第一年即可收回全部投資,且可實現增收1 348.8萬元。

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