于復(fù)生,徐升明,杜桂林,時維康
(1.山東建筑大學(xué) 機電工程學(xué)院,濟南 250101;2.山東省高校機械工程創(chuàng)新技術(shù)重點實驗室,濟南250101)
PLC 是一種方便開發(fā)與聯(lián)網(wǎng)且抗干擾能力強的可編程邏輯控制器件,在自動化生產(chǎn)線中得到了廣泛的應(yīng)用[1-5],目前人們加大了在其自動化控制系統(tǒng)設(shè)計中的應(yīng)用,浙江工業(yè)大學(xué)的何洋基于PLC 和氣動的音圈自動裝配控制系統(tǒng)的研究[6],湖南科技大學(xué)的楊書儀運用PLC 實現(xiàn)鋼板彈簧自動剪切生產(chǎn)線[7],沈陽理工大學(xué)的汪建業(yè)設(shè)計的PLC 在多工位自動裝配機中的應(yīng)用[8]等。
散熱片結(jié)構(gòu)復(fù)雜,目前企業(yè)對該工件的裝配還全部采用人工裝配,事故率高、造成眼睛疲勞等問題,不僅影響了它的生產(chǎn)率,還影響該工件裝配的質(zhì)量,針對散熱片在人工裝配當(dāng)中的種種問題和充分利用PLC 在自動生產(chǎn)線控制系統(tǒng)中的可靠性和靈活性,應(yīng)用S7-200 型PLC 設(shè)計了其自動化裝配的控制系統(tǒng)[9]。
圖1 為散熱片自動化裝配主要設(shè)備,該設(shè)備的組成為:三支光電開關(guān)進行信號的采集,一臺散熱片專用振動盤和一臺機械手來完成散熱片的上料,鉆孔和攻絲電機來實現(xiàn)對散熱片的鉆孔和攻絲,一臺焊針專用振動盤和一臺機械手來完成焊針的的上料,一臺機械手和兩臺電機來實現(xiàn)焊針的夾緊,一臺機械手來完成對成品的正確下料,一臺機械手來完成碎屑的清理,一臺分割器來驅(qū)動轉(zhuǎn)盤的轉(zhuǎn)動,各個工位在轉(zhuǎn)盤上的具體分配如圖2所示。該散熱片自動化裝配系統(tǒng)占地面積小、效率高。各機械手之間通過三通接頭相連,實現(xiàn)各個機械手之間的聯(lián)動,用PLC 實現(xiàn)一臺主控機械手的順序控制來帶動其它機械手的聯(lián)動,當(dāng)氣泵打開,各機械手處于初始預(yù)定位置,然后PLC 的順序控制帶動機械手的運動,其中一臺主控機械手的氣路原理如圖3 所示。
圖1 散熱片自動化裝配主要設(shè)備
圖2 工位在轉(zhuǎn)盤上分布圖
圖3 機械手的氣路原理
本散熱片自動化裝配系統(tǒng)中機械手的水平伸縮、豎直下降等動作的快慢的控制主要由節(jié)流閥控制氣缸的通氣量來實現(xiàn),各個電磁閥的開關(guān)控制均由PLC 的程序按照具體的設(shè)定時間來控制,一個周期動作的時間有具體設(shè)定的要求,一個周期的動作時間控制在電機的間歇時間以內(nèi),電機再一次的轉(zhuǎn)動又通過光電開關(guān)來重新啟動PLC,又一個周期的動作開始,控制系統(tǒng)的動作依次循環(huán)進行。
根據(jù)系統(tǒng)的要求,共需要PLC 的輸入點數(shù)為四點,分別為系統(tǒng)的總開關(guān)(系統(tǒng)上電)、光電開關(guān)(程序的啟動開關(guān))、傳感器1 開關(guān)(檢測是否正常上料)、傳感器2 開關(guān)(檢測是否正常下料),所需的輸出點數(shù)為七點,即:五對氣缸的電磁閥控制點、報警燈的開關(guān)、吸屑裝置的電磁閥控制開關(guān)。
根據(jù)控制要求選用 PLC 的是 S7-200 系列CPU224XP 型,該PLC 有14 個輸入點,10 個輸出點可以滿足所涉及控制系統(tǒng)對PLC I/O 點數(shù)的要求,PLC的輸入輸出地址分配分別如表1 和表2 所示。
表1 輸入控制信號地址分配
表2 輸出信號控制地址分配
機械手控制系統(tǒng)的PLC 接線圖如圖4 所示。PLC的各輸入、輸出口的功能按照表1、表2 分配。其中Q0.0~Q0.5 以及Q0.7 輸出端口通過控制繼電器來控制電磁閥。
圖4 控制系統(tǒng)接線圖
根據(jù)夾緊焊針機構(gòu)的要求采用單片機控制的兩個相同的大扭矩減速步進電機,當(dāng)觸發(fā)光電開關(guān)時,電機的轉(zhuǎn)動帶動兩個偏心輪的轉(zhuǎn)動,偏心輪將焊針沿著夾具的槽推進散熱片內(nèi),電機轉(zhuǎn)動的方向和時間的控制,都由單片機來控制。單片機控制電機的驅(qū)動電路圖如圖5 所示。
圖5 步進電機驅(qū)動的電路圖
該系統(tǒng)PLC 程序使用STEP7V5.0 編寫,實現(xiàn)對整個裝配系統(tǒng)的控制和過程數(shù)據(jù)初步處理。編寫的程序分為手動程序和自動程序。手動程序主要在安裝調(diào)試和設(shè)備檢修過程中使用,自動程序可以使整個系統(tǒng)流暢運行。根據(jù)條件的要求,通過PLC 可以實現(xiàn)對整個裝配過程的自動控制,總開關(guān)的啟動給整個系統(tǒng)上電,上電后電機轉(zhuǎn)動,每轉(zhuǎn)動一個工位就觸發(fā)一次光電開關(guān),光電開關(guān)將信號傳給PLC,PLC 控制機械手完成一系列順序動作,工位1 和工位6 將散熱片和焊針由振動盤運送到設(shè)定位置,鉆孔電機和攻絲電機進行散熱片的鉆孔和攻絲,工位5 的機械手將兩臺夾緊電機置于夾具表面,電機轉(zhuǎn)動同時帶動偏心輪將焊針擠壓進散熱片,工位6 的機械手實現(xiàn)將成品從夾具內(nèi)取出,工位7 負責(zé)吸走鉆孔和攻絲產(chǎn)生的碎屑,一個周期的所有動作完成,電機再次轉(zhuǎn)動,使PLC 進入下一個順序控制,依次循環(huán)。該系統(tǒng)具體的動作流程如圖6 所示。
圖6 散熱片自動化裝配系統(tǒng)的動作流程圖
梯形圖程序根據(jù)PLC 的I/O 地址進行分配設(shè)計,采用自鎖電路將光電開關(guān)采集的信號進行保持,采用位存儲器(M)保持轉(zhuǎn)換狀態(tài),使用接通延時定時器來控制機械手動作的時間,使用置位和復(fù)位開關(guān)來控制電磁閥的開關(guān),PLC 程序的主要部分如圖7 所示。
圖7 機械手主程序片段
通過利用PLC 對該散熱片自動化裝配系統(tǒng)實現(xiàn)了控制。經(jīng)過嚴格的選型,合理的硬件配置和完善的程序設(shè)計,并且利用氣動系統(tǒng)實現(xiàn)了對各個工位機械手的精確定位,使得該系統(tǒng)整體布局合理,可靠性高,穩(wěn)定性好,極大地提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,經(jīng)過改進還可以應(yīng)用到其他生產(chǎn)線的控制。
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