何 媛,李 棟
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對于小型鑄件來說,一箱澆注一件的生產(chǎn)效率很低,因此可以采用一箱多件澆注,來提高鑄件的生產(chǎn)效率。對于鑄型較薄且較高的小型鑄件,如果采用立澆,則可以采用串聯(lián)澆注。串聯(lián)澆注系統(tǒng)就是將鑄件沿著橫澆道依次擺放,并且每個鑄件均有獨立的內(nèi)澆道與橫澆道連接。鐵水會沿著橫澆道,進(jìn)入內(nèi)澆道并最終充滿型腔。借助數(shù)值模擬軟件,可以看出離直澆道最遠(yuǎn)的鑄件總是最先進(jìn)流并最先充滿,離直澆道越近的鑄件,越晚進(jìn)流,也越晚充滿。鐵水分配不均勻?qū)е逻M(jìn)入每一個型腔的鐵水流速都較快。鐵水進(jìn)入型腔的速度較快,會導(dǎo)致沖砂、夾渣、卷氣等現(xiàn)象,這給鑄件的質(zhì)量帶來很大的問題。將鐵水平均分配到每一個型腔中,從而降低鐵水進(jìn)入型腔的流速,對提高鑄件質(zhì)量是非常有必要的。
本文主要是以主軸承蓋為例,來對其進(jìn)行鑄造工藝設(shè)計,并通過數(shù)值模擬軟件來對其進(jìn)行工藝優(yōu)化和驗證,實現(xiàn)串聯(lián)澆注系統(tǒng)中,各個主軸承蓋能平均分配鐵水,同時進(jìn)流并同時充滿。該主軸承蓋最大輪廓尺寸為440 mm×260 mm×92 mm,三維模型如圖1 所示。
該鑄件重62 kg,屬于小型鑄件,并且鑄型較薄,可以采用串聯(lián)澆注??紤]到砂箱尺寸,確定為一箱四件串聯(lián)澆注。鑄件材質(zhì)為QT600-3,采用開放式澆注系統(tǒng),直澆道截面積為阻流截面,直澆道橫截面積:橫澆道橫截面積:內(nèi)澆道橫截面積=1∶2.3∶2.6.設(shè)計的最初工藝方案(方案1)如圖2 所示。
圖1 主軸承蓋三維模型
圖2 主軸承蓋串聯(lián)澆注初始工藝方案(方案1)
該澆注系統(tǒng)采用底注式,過濾網(wǎng)在橫澆道之間搭接,增大過濾網(wǎng)附近的橫澆道截面積,可以很明顯的降低流速,增大橫澆道的擋渣效果。對該工藝進(jìn)行充型過程的數(shù)值模擬,可以得到充型過程的瞬時流速,如圖3、圖4 所示。
圖3 鐵水剛充入內(nèi)澆道時的充型流速(方案1)
圖4 鐵水即將充滿整個型腔時的充型流速(方案1)
從圖3 中可以看出,當(dāng)離橫澆道最遠(yuǎn)的鑄件充型到一半時,離橫澆道最近的鑄件才開始進(jìn)流,從圖4 中可以看出,當(dāng)離橫澆道最遠(yuǎn)的鑄件充滿時,離橫澆道最近的鑄件才充到一半。鐵水分配不均勻,導(dǎo)致進(jìn)入每一個鑄件的鐵水流速都較快,因此鑄件中出現(xiàn)較嚴(yán)重的卷氣現(xiàn)象(如圖5 所示),嚴(yán)重影響鑄件質(zhì)量。因此,對該工藝進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),使得鐵水能均勻分配到各個鑄件中。
圖5 充型過程中卷氣結(jié)果(方案1)
圖2 中所示的初始方案中,從過濾網(wǎng)到橫澆道集渣坑之間的橫澆道的截面積是相同的。為了防止在充型的初始階段,鐵水率先充入遠(yuǎn)離直澆道的鑄件型腔內(nèi),考慮可以改變不同鑄件之間的橫澆道截面積,通過控制鐵水流量來實現(xiàn)各鑄件的鐵水均勻分配。將過濾網(wǎng)到橫澆道集渣坑之間的橫澆道的分為四段,每段的橫澆道截面積均不同。設(shè)計的變截面的橫澆道如圖6 所示。將該橫澆道分為4 段,編號為1、2、3、4.S1∶S2=1∶1.1,S2∶S3=1∶1.1,S3∶S4=1∶1.1.借助數(shù)值模擬,對改進(jìn)后的方案(方案2)進(jìn)行模擬評估,充型過程中的流速結(jié)果截圖如圖7、圖8.
圖6 變截面的橫澆道截面圖
圖7 鐵水剛充入內(nèi)澆道的充型流速(方案2)
從圖7 中可以看出,橫澆道中的鐵水幾乎是同時進(jìn)入各個內(nèi)澆道中,并且鐵水是平均分配到各個鑄件中的。從圖8 中可以看出四個鑄件幾乎是同時充滿的。這說明改變橫澆道的截面積對串聯(lián)澆注系統(tǒng)中各鑄件鐵水分配有很明顯的改進(jìn)作用。圖9 為改進(jìn)后的工藝在充型過程中的卷氣結(jié)果,可以看出:卷氣結(jié)果得到了很明顯的改善。
圖8 鐵水即將充滿整個型腔的充型流速(方案2)
對方案1 和方案2 中內(nèi)澆道的流速進(jìn)行比較(圖3 和圖7),可以看出:方案1 中鐵水進(jìn)入內(nèi)澆道的流速平均為280 cm/s,方案2 中鐵水進(jìn)入內(nèi)澆道的流速平均為220 cm/s,也就是說依次減小遠(yuǎn)離直澆道的橫澆道截面積對降低鐵水進(jìn)入內(nèi)澆道的流速有很大作用。
對方案1 和方案2 中的鐵水流量分配進(jìn)行比較(圖3、圖4、圖7 和圖8),可以看出:方案1 中,在充型的開始階段,鐵水幾乎都進(jìn)入了離直澆道最遠(yuǎn)的鑄件型腔中,隨后鐵水才逐漸進(jìn)入離直澆道較近的鑄件型腔中。在充型的中間階段,鐵水在每個鑄件型腔中均有進(jìn)入,但由于在開始階段,遠(yuǎn)離直澆道的鑄件型腔中首先充入了鐵水,因此在中間階段,每個鑄件中鐵水的液面始終呈階梯狀,并且離直澆道最遠(yuǎn)的鑄件液面最高,離直澆道最近的液面最低。在充型的后期階段,離直澆道最遠(yuǎn)的鑄件型腔中已經(jīng)充滿了鐵水,則鐵水分配到還沒有充滿的鑄件型腔中。方案2 中:鐵水從進(jìn)入型腔時就平均分配到各鑄件型腔中,一直到充型結(jié)束,鐵水幾乎都是平均分配到各個鑄件型腔中,也就是說,在充型的全過程中,串聯(lián)澆注的各鑄件型腔中的鐵水液面幾乎相同。從這個結(jié)果可以看出,依次減小遠(yuǎn)離直澆道的橫澆道的截面積可以使串聯(lián)澆注系統(tǒng)中各鑄件的鐵水流量進(jìn)行平均分配。
圖9 充型過程中卷氣結(jié)果(方案2)
對方案1 和方案2 的卷氣結(jié)果進(jìn)行比較(圖5和圖9),可以看出:方案1 中的卷氣現(xiàn)象較方案2中的卷氣現(xiàn)象嚴(yán)重的多(圖中有顏色的區(qū)域表明卷氣的傾向)。方案1 中大部分型腔都有卷氣的傾向,而方案2 中只有型腔上部的部分區(qū)域存在卷氣傾向。
利用串聯(lián)澆注,可以明顯提高小型鑄件的生產(chǎn)效率。對于串聯(lián)澆注系統(tǒng)設(shè)計,將橫澆道設(shè)計為變截面橫澆道可以明顯改善各鑄件型腔中的鐵水分配比例,從而降低了鐵水的流速,改善了卷氣、沖砂、夾渣等現(xiàn)象,提高了鑄件質(zhì)量,也為今后的串聯(lián)澆注系統(tǒng)設(shè)計提供了一種有效的新計算方法。
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