程遠見 汪 麗 劉彩洪(兗礦國宏化工有限責(zé)任公司 山東鄒城273512)
兗礦國宏化工有限責(zé)任公司500 kt/a甲醇裝置以高硫煤為原料,副產(chǎn)硫化物流量(主要成分為H2S)高達1 200 m3/h。為此,采用了克勞斯法回收硫磺,所得尾氣經(jīng)過氧焚燒后送至鍋爐房,以達到環(huán)保、創(chuàng)收的目的。該項目自投入運行以來,經(jīng)過多次優(yōu)化,已基本上可以滿足生產(chǎn)的需要,但仍然存在很多不足,經(jīng)常出現(xiàn)管道堵塞、尾氣管線泄漏等問題。2014年2月,曾發(fā)生尾氣管道著火事故,導(dǎo)致部分管道被燒壞。
從克勞斯硫回收裝置出來的工藝氣回收硫后總氣量為5 500 m3/h(標態(tài)),其組分如下(體積分數(shù)):N235.0%,CO246.0%,H2O 17.0%,H2S 1.2%,SO20.6%,S 0.1%,其他組分0.1%。這部分氣體進入尾氣焚燒爐,在高溫下燃燒,將殘留的硫及未反應(yīng)的H2S轉(zhuǎn)化為SO2。在尾氣中,由于可燃氣體成分所占比例偏少,爐溫?zé)o法保持,容易熄火,因此,需向尾氣焚燒爐中通入來自氫回收系統(tǒng)的弛放氣輔助燃燒。弛放氣的氣量為200 m3/h(標態(tài)),其組分如下(體積分數(shù)):H242%,CO 18%,CO25%,CH411%,Ar 12%,N210%,其他組分2%。弛放氣中H2,CO及CH4均為可燃性氣體,且含量較高,完全滿足高溫燃燒的需要。在此燃燒過程中,O2應(yīng)過量,以保證上述各反應(yīng)順利進行,否則,會有硫等副產(chǎn)物產(chǎn)生。
經(jīng)過高溫燃燒后的混合尾氣進入中壓廢熱鍋爐,副產(chǎn)2.5 MPa的飽和蒸汽,尾氣的溫度由900 ℃ 降至260 ℃,然后經(jīng)長300 m的尾氣管道送入鍋爐房,在石灰石的作用下脫除SO2。經(jīng)過脫硫的克勞斯硫回收裝置尾氣與鍋爐房的煙道氣混合,回收熱量后直接排入大氣(圖1)。
圖1 原克勞斯硫回收裝置尾氣工藝流程
2014年2月14日,克勞斯硫回收裝置正常運行,運行工況:酸性氣氣量為3 310 m3/h(標態(tài)),配比空氣氣量為3 600 m3/h(標態(tài)),入工段壓力為69 kPa。經(jīng)過克勞斯反應(yīng)回收硫磺后,所得尾氣氣量約為5 500 m3/h(標態(tài)),這部分尾氣完全進入尾氣處理系統(tǒng)的焚燒爐中;同時,進入焚燒爐的弛放氣氣量約為200 m3/h(標態(tài)),助燃空氣氣量為3 000 m3/h(標態(tài)),爐溫為900 ℃;經(jīng)過高溫燃燒并且回收熱量后的混合尾氣氣量約為8 000 m3/h(標態(tài)),出工段溫度約為260 ℃,出工段壓力為30 kPa,混合尾氣經(jīng)過300 m的尾氣管道全部送至鍋爐房脫硫。20:00,克勞斯硫回收裝置入工段壓力突然降至55 kPa,尾氣處理系統(tǒng)出工段壓力降至16 kPa,控制室人員立即通知現(xiàn)場人員對系統(tǒng)進行排查;20:15,克勞斯硫回收裝置入工段壓力繼續(xù)降至35 kPa,尾氣處理系統(tǒng)出工段壓力降至9 kPa,距離硫回收系統(tǒng)200 m處的管廊著火。經(jīng)現(xiàn)場確認,著火源為尾氣管道,立即對硫回收裝置作停車處理,同時向尾氣管道中通入氮氣,10 min后火勢得到控制,最終被撲滅。
對尾氣管道進行檢查,著火部位在管道上升處的最低點,管道內(nèi)存在少量硫,管壁上附著大量黑褐色物質(zhì),管壁有效厚度僅為2.0 mm(正常為6.0 mm),測量其他部位的管壁有效厚度,平均值為4.2 mm,已無法正常使用。
通過對管壁上的殘留物質(zhì)進行取樣分析得知,此次著火事故是由FeS引起的。FeS為黑褐色六方晶體,難溶于水,在空氣中有微量水分存在時,F(xiàn)eS會逐漸氧化成Fe3O4和S。其化學(xué)方程式如下:
該反應(yīng)非常劇烈,在相對濕度較大的情況下,30~40 ℃下FeS就開始與O2反應(yīng),即通常所說的自燃。
在工況發(fā)生波動時,會有部分H2S被帶入尾氣管道;若有水存在,H2S形成氫硫酸,會部分電離產(chǎn)生H+,而Fe會置換H+生成H2?;瘜W(xué)方程式如下:
尾氣管道的材質(zhì)為20#碳鋼,正常工作時,管道內(nèi)會存在大量的水,此時尾氣中的H2S就會變成氫硫酸,腐蝕管壁,生成大量的FeS。在潮濕的環(huán)境下遇到O2時,F(xiàn)eS就會與O2劇烈反應(yīng),從而引起自燃。
在事發(fā)工況下,進入尾氣焚燒爐的弛放氣氣量約為200 m3/h(標態(tài)),其中有效可燃成分H2,CO及CH4燃燒所需氧氣量分別為42,54及44 m3/h(標態(tài))。弛放氣的助燃物為空氣,空氣中氧氣體積分數(shù)為21%,則弛放氣燃燒所需空氣量為 666.7 m3/h(標態(tài))。
進入尾氣焚燒爐的尾氣氣量約5 500 m3/h(標態(tài)),其中有效可燃成分H2S和S燃燒所需氧氣量分別為99.0 m3/h(標態(tài))和5.5 m3/h(標態(tài)),則克勞斯硫回收裝置尾氣燃燒所需要的空氣量為497 m3/h(標態(tài))。由此可見,在事發(fā)工況下,尾氣焚燒爐中所需的空氣總量為1 163.7 m3/h(標態(tài))。
在實際生產(chǎn)中,化學(xué)反應(yīng)受到空速的影響,為了確??藙谒沽蚧厥昭b置尾氣能充分燃燒,必須保證空氣遠遠過量。比如,在事發(fā)工況下,助燃空氣氣量達到3 000 m3/h(標態(tài))時,才能滿足正常生產(chǎn)的需要,而實際參加反應(yīng)的僅1 163.7 m3/h(標態(tài)),不可避免地有大量的空氣被帶入尾氣管道而引起FeS自燃,隨后引燃了管道中的硫磺,隨著時間的推延,管壁厚度會逐漸降低,直至被燒透而引發(fā)火災(zāi)。
由于系統(tǒng)工況波動,尾氣管道中會不可避免地產(chǎn)生FeS,有氧氣和微量水分存在的情況下,F(xiàn)eS逐漸氧化成Fe3O4和S,即通常所說的FeS自燃,因此,必須盡可能地避免氧氣進入尾氣管道。由于尾氣焚燒爐的操作特點,不可避免地會有部分氧氣進入尾氣管道,即尾氣焚燒爐的存在成為了事故的隱患。為此,對克勞斯硫回收裝置尾氣工藝流程進行改造(圖2):①在進入尾氣管道前增加1臺可隨時更換絲網(wǎng)除沫器的分離器,根據(jù)系統(tǒng)阻力隨時清除其中的硫;②在新增分離器后增加1臺尾氣加熱器Ⅰ,以提高尾氣溫度;③在尾氣管道150 m處搭建平臺,并在平臺上增加1臺尾氣加熱器Ⅱ,以彌補沿途的熱量損失(熱源為1.0 MPa 飽和蒸汽);④氫回收系統(tǒng)的弛放氣送至備用熱態(tài)氣化爐,代替部分柴油,達到節(jié)能降耗的目的。
圖2 改造后克勞斯硫回收裝置尾氣工藝流程
改造后,尾氣焚燒爐不再投運,克勞斯硫回收裝置尾氣直接經(jīng)分離器進入尾氣管道,尾氣中的硫被分離下來,剩余的含硫物質(zhì)在鍋爐中轉(zhuǎn)化為SO2,隨后在石灰石的作用下被脫除。
克勞斯硫回收裝置尾氣處理有多種工藝,如溶液洗滌、強化反應(yīng)及加氫反應(yīng)等工藝。兗礦國宏化工有限責(zé)任公司采用傳統(tǒng)的焚燒轉(zhuǎn)化工藝。從某種意義上說,這些工藝都可滿足生產(chǎn)的需要,但同一種工藝因現(xiàn)場布局的原因,導(dǎo)致了不同的結(jié)果。因該克勞斯硫回收裝置距離鍋爐房較遠,尾氣管道長達300 m,使得此工藝無法滿足實際生產(chǎn)的需要,只有對其進行改造,才能正常運行。