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      低溫省煤器改造中有關(guān)設(shè)計(jì)問題探討

      2014-07-11 12:34:48黃少波于鵬峰張召波
      湖南電力 2014年4期
      關(guān)鍵詞:省煤器煙道除塵器

      黃少波,于鵬峰,張召波

      (1. 華潤電力(漣源)有限公司,湖南 婁底417000;2. 國網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南 長沙410007;3. 青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備有限公司,山東 青島266000)

      某公司2 臺(tái)300 MW 機(jī)組,汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的N300-16.7/538/538 型亞臨界凝汽式汽輪機(jī),鍋爐系東方鍋爐廠制造的DG1025/18.2-Ⅱ15 型亞臨界壓力燃煤“W”型火焰爐,同期安裝脫硝(SCR)、脫硫裝置,除塵器型式為全布袋除塵器。

      由于實(shí)際使用煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)差別較大,自投產(chǎn)以來排煙溫度比原設(shè)計(jì)溫度高20~30 ℃,降低了鍋爐效率,影響鍋爐效率1.5%左右。夏季高負(fù)荷時(shí)因排煙溫度高,嚴(yán)重威脅除塵器布袋的安全(除塵器布袋要求入口煙溫低于160 ℃),甚至需要減負(fù)荷來降低排煙溫度。

      該公司實(shí)施低溫省煤器技術(shù)解決了這一難題。但低溫省煤器運(yùn)行中存在著易腐蝕、易磨損、易泄漏的問題,需從設(shè)計(jì)方面予以解決。

      1 低溫省煤器改造概述

      低溫省煤器技術(shù)又稱為低低溫省煤器、煙氣冷卻器、低低溫?fù)Q熱器(MGGH)、煙氣利用調(diào)溫節(jié)能電除塵器(LSC)技術(shù),首先由日本為滿足環(huán)境排放限制而應(yīng)用的基于MGGH 的低低溫電除塵器工藝。該技術(shù)同時(shí)兼具節(jié)能(回收煙氣余熱、降低脫硫用水)、除塵器提效、脫硫增效功能。引入國內(nèi)后經(jīng)過發(fā)展形成為電除塵提效的調(diào)溫節(jié)能電除塵器項(xiàng)目,為節(jié)能改造和電除塵提效并重的改造技術(shù)。在熱電廠引入熱網(wǎng)水作為冷媒后進(jìn)一步提升了節(jié)能效果,已成為火電機(jī)組重要的節(jié)能推廣項(xiàng)目。

      該公司低溫省煤器改造主要以煙氣余熱利用節(jié)能為主,輔助保護(hù)除塵器布袋,以汽機(jī)凝結(jié)水為冷媒通過低溫省煤器換熱面冷卻煙氣,共設(shè)計(jì)為2 級(jí)布置方案:第1 級(jí)低溫省煤器布置在布袋除塵器入口煙道內(nèi),為雙煙道2 臺(tái)低溫省煤器;第2 級(jí)低溫省煤器布置在引風(fēng)機(jī)至增壓風(fēng)機(jī)的煙道內(nèi),為單煙道1 臺(tái)低溫省煤器。低溫省煤器水側(cè)凝結(jié)水系統(tǒng)與汽機(jī)凝結(jié)水的回?zé)嵯到y(tǒng)并聯(lián)布置,凝結(jié)水入口從7,8 號(hào)低加入口、7,8 號(hào)低加出口2 點(diǎn)取水混合(混水溫度可調(diào)),經(jīng)過第2 級(jí)低溫省煤器、第1級(jí)低溫省煤器加熱后回入6 號(hào)低加入口,實(shí)現(xiàn)了全流量2 點(diǎn)取水、1 點(diǎn)回水可自動(dòng)調(diào)溫方式。

      改造后系統(tǒng)完全投入運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)控制調(diào)整,工況穩(wěn)定。熱態(tài)試驗(yàn)對(duì)50%,75%及100%負(fù)荷工況下整套系統(tǒng)進(jìn)行了驗(yàn)收試驗(yàn),運(yùn)行調(diào)整以入口水溫不低于65 ℃及出口煙溫不低于90 ℃為控制點(diǎn),在入口煙溫129~156 ℃范圍內(nèi)分水流量由93 t/h 調(diào)節(jié)至全流量通過低省,調(diào)節(jié)靈活,其煙氣側(cè)、水側(cè)壓降滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì),系統(tǒng)可靠。初步核算在100%負(fù)荷工況下能降低汽機(jī)熱耗80 kJ/kWh,節(jié)約煤耗3 g/kWh 以上,同時(shí)除塵器入口煙溫始終控制在120 ℃左右,滿足布袋要求,達(dá)到了改造目的。

      2 設(shè)計(jì)方面采取的措施

      2.1 防止煙道低溫腐蝕

      研究表明,在鍋爐受熱面中,沿?zé)煔饬鞒瘫跍刂饾u降低,當(dāng)受熱面壁溫降到酸露點(diǎn)時(shí),硫酸蒸汽開始凝結(jié),引起腐蝕。開始時(shí)由于酸濃度很高,處于85%~95%,凝結(jié)酸量不多,因此腐蝕速度較低;隨壁溫降低,凝結(jié)酸量增加,腐蝕速度增加;腐蝕速度達(dá)到最大值點(diǎn)之后,隨壁溫進(jìn)一步降低,酸濃度變低,達(dá)到60%~70%,腐蝕速度會(huì)下降,在此濃度下達(dá)到腐蝕最輕點(diǎn);之后,當(dāng)金屬壁溫再繼續(xù)下降,由于酸液濃度接近20%~40%,同時(shí)凝結(jié)酸量更多,腐蝕速度又會(huì)上升。在低溫腐蝕的情況下,金屬有2 個(gè)嚴(yán)重腐蝕區(qū),2 個(gè)安全區(qū),如圖1 所示,在設(shè)計(jì)上就是要保證低溫腐蝕處于腐蝕速率較低的區(qū)域。

      圖1 腐蝕速率隨壁溫變化圖

      圖2 所示為入口水溫對(duì)各材料腐蝕層厚度的影響,可以看出入口水溫高于40 ℃以后,幾種材料的耐腐蝕能力為:316L >ND >Corten >20G >20#。316L 的腐蝕量隨著入口水溫的升高而降低;Corten鋼及ND 鋼在60 ℃時(shí)腐蝕量達(dá)到最小值;20G 及20#鋼在70 ℃時(shí)腐蝕量達(dá)到最小值。

      由于將鍋爐的排煙溫度由120~160 ℃左右降低到85~110 ℃的溫度,而一般電廠煙氣的酸露點(diǎn)為90~110 ℃,因此,低溫省煤器設(shè)計(jì)中必須解決低溫腐蝕的問題?;谝陨戏治?,首先在設(shè)計(jì)中應(yīng)核算設(shè)計(jì)煤質(zhì)下的煙氣露點(diǎn)及最低管壁溫度,控制入口水溫及出口煙溫以保證受熱面鋼材在低腐蝕區(qū)域運(yùn)行;其次選取相對(duì)腐蝕速率低的ND 鋼(09CrCuSb)作為受熱面材質(zhì),煙道殼體材質(zhì)選取考登鋼,以保證其使用壽命。

      圖2 各材料入口水溫與腐蝕速率的關(guān)系

      2.2 防止受熱面煙氣磨損

      1)對(duì)煙氣流場進(jìn)行數(shù)值模擬,設(shè)計(jì)上采取導(dǎo)流板、流線型煙道等措施避免出現(xiàn)煙氣走廊、煙氣偏流及產(chǎn)生煙氣渦流;

      2)采用合適的煙氣流速,使煙氣流具有自清灰功能的同時(shí)又不致因煙氣流速過高而產(chǎn)生不可控的磨損。根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),除塵前煙道一般控制其煙氣流速在9.0~10 m/s 以內(nèi),可大大減少煙氣粉塵對(duì)管束的磨損,同時(shí)煙氣清灰性較好;

      3)煙道內(nèi)管子整體無對(duì)接焊縫,蛇形管彎頭和焊口全部置于煙道外部與煙氣流動(dòng)區(qū)隔離,防止彎頭及焊縫磨損;

      4)采用厚壁H 翅片管、加大翅片厚度,使受熱面具有一定的磨蝕裕度;

      5)進(jìn)風(fēng)側(cè)安裝假管和防磨護(hù)瓦,以減輕煙氣對(duì)后續(xù)換熱管束的磨損。

      2.3 受熱面泄漏事故情況下特殊設(shè)計(jì)

      低溫省煤器受熱面由于處于尾部煙道低溫腐蝕及高速磨損區(qū),泄漏幾率高,對(duì)機(jī)組的安全運(yùn)行危害大,尤其是布袋除塵器前受熱面更需高度重視防泄漏問題。除了采取必要的防腐蝕、防磨損措施外還需要采取必要的防泄漏及泄漏后處理措施。

      1)采用模塊化設(shè)計(jì),沿?zé)煔饬鲃?dòng)方向按照煙氣的不同溫度區(qū)間分為若干段、若干管組,每組進(jìn)出口設(shè)計(jì)隔離閥,可實(shí)現(xiàn)分區(qū)控制和泄漏后分組快速隔離,檢修中也方便拆卸更換。

      2)水側(cè)進(jìn)出口設(shè)計(jì)流量計(jì),煙氣側(cè)設(shè)計(jì)濕度儀,設(shè)定流量、濕度差報(bào)警,提前判斷是否泄漏。

      2.4 相關(guān)輔機(jī)能耗校核

      對(duì)輔機(jī)能耗進(jìn)行校核設(shè)計(jì),水側(cè)會(huì)損失部分壓頭,凝泵電流會(huì)增加,若壓力不能滿足,則需增設(shè)中間增壓泵。理論計(jì)算引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)電流會(huì)略有下降,而實(shí)際上引風(fēng)機(jī)電流會(huì)有所上升,增壓風(fēng)機(jī)電流下降,需要在運(yùn)行調(diào)整中合理分配引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)出力來克服兩級(jí)受熱面阻力,具體參數(shù)在試驗(yàn)中摸索。

      3 安裝及調(diào)試注意事項(xiàng)

      1)水側(cè)系統(tǒng)實(shí)際上為汽機(jī)凝結(jié)水的旁路系統(tǒng),管系清潔度要求高,在安裝完成后應(yīng)進(jìn)行酸洗,水壓試驗(yàn)應(yīng)在酸洗后進(jìn)行。

      2)每個(gè)受熱面管組均設(shè)計(jì)有空氣閥、排污閥,安裝中盡量將閥門集中布置。

      4 經(jīng)濟(jì)效益分析

      改造后系統(tǒng)通過了50%,75%及100%負(fù)荷工況下熱態(tài)性能試驗(yàn),運(yùn)行調(diào)節(jié)靈活,能完全實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,工況穩(wěn)定系統(tǒng)可靠,即使在冬季或低負(fù)荷也可通過調(diào)節(jié)分水流量實(shí)現(xiàn)低溫省煤器半投用,達(dá)到了節(jié)能效果。文獻(xiàn)〔6〕結(jié)論顯示,在秋季100%負(fù)荷工況下降低煙氣溫度47.1 ℃,凝結(jié)水溫提升22 ℃,煙氣側(cè)壓降316 Pa,降低汽機(jī)熱耗61.9 kJ/kWh,降低機(jī)組供電煤耗2.55 g/kWh(因環(huán)境影響未達(dá)到低省系統(tǒng)最大設(shè)計(jì)出力)。按年利用小時(shí)4 000 h,年供電量22.6 億kWh 計(jì)算,年可實(shí)現(xiàn)節(jié)能量5 762 t 標(biāo)準(zhǔn)煤,標(biāo)煤單價(jià)按700 元/t 計(jì)算,年節(jié)約成本403 萬元,2年半能收回投資成本。

      5 結(jié)束語

      低溫省煤器改造節(jié)能效果顯著,特別是兩級(jí)串聯(lián)設(shè)計(jì),在湖南省內(nèi)首次應(yīng)用。低溫省煤器技術(shù)對(duì)于低溫腐蝕、泄漏、積灰等問題是否能徹底解決還需時(shí)間的驗(yàn)證,但只要在設(shè)計(jì)和安裝中采取了必要措施,輔之運(yùn)行中正確的調(diào)整、準(zhǔn)確的判斷,停機(jī)后必要的檢查驗(yàn)證再采取補(bǔ)充措施,保證低溫省煤器的長期安全運(yùn)行,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

      〔1〕仝慶居,王學(xué)敏. 鍋爐煙氣余熱回收利用技術(shù)〔J〕. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2009,(18):71.

      〔2〕陸萬鵬,史月濤,孫奉仲. 分離式熱管換熱器與低壓省煤器的性能分析〔J〕. 山東大學(xué)學(xué)報(bào),2012,42(2):102-106.

      〔3〕周武,向朝晟,李鍵. 火力發(fā)電廠鍋爐尾部煙氣余熱回收利用技術(shù)〔J〕. 東方電氣評(píng)論,2012,26(1):46-50.

      〔4〕馮俊凱,沈幼庭,楊瑞昌. 鍋爐原理及計(jì)算〔M〕. 北京:科學(xué)出版社,2003:372-373.

      〔5〕史洪啟,張?zhí)熘?熱管式低壓省煤器應(yīng)用前景討論〔J〕. 吉林電力技術(shù),1997(5):32-34.

      〔6〕西安熱工所. 2 號(hào)爐低溫省煤器性能考核試驗(yàn)報(bào)告〔R〕.

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