周小嘉
(大唐華銀株洲火力發(fā)電有限公司,湖南 株洲412007)
脫硫凈水器是為脫硫設備提供工藝水的重要設備之一,它為脫硫系統(tǒng)運行提供合格水源。工藝水必須不斷供應和保持潔凈,否則會造成脫硫設備運行效率降低,運行成本增加,影響達標排放。保證凈水設備運行工藝性能達標,提高工藝水的質量和供量,對脫硫設備安全穩(wěn)定運行意義重大。某廠脫硫工藝水主要用于兩大部分,一部分用于除霧器沖洗,吸收塔、球磨機補充水,各管路和泵的沖洗;另一部分用于各機械密封的潤滑、沖洗、冷卻,以及冷油器的冷卻。前者用量非常大,占總供水量的60 ℅,后者潔凈度要求高,色度不超過15 度,渾濁度不超過3 度,不得有異臭,不得肉眼可見雜物。由于在設備選型階段忽視了工藝水的要求,脫硫設備投入運行后設備故障率升高,為系統(tǒng)的環(huán)保達標和經濟運行埋下了隱患。
該脫硫凈水器采用的是集混合、絮凝、沉淀、過濾、反洗、排泥、出水于一體的GYZG—300 型一體化凈水器。凈水器工作流程及工作原理見圖1。
從原理上講,凈水器采用石英砂等有空隙的粒狀濾料層,通過黏附作用截留原水中懸浮顆粒,從而除去水中細小懸浮雜質。凈水器運行一段時間后,利用反向沖洗水沖刷黏附在石英砂上的雜質,以提高過濾處理水的質量。
圖1 凈水器工作流程及工作原理示意圖
2012年9月,大修時檢查發(fā)現(xiàn):原制造安裝單位用螺紋鋼緊密排列構成了過濾反洗裝置,利用螺紋鋼緊密排列間的間隙進行過濾。因螺紋鋼排結構的不合理性,造成其間隙已被石英砂填滿卡死,進出水的流通量非常有限,而且間隙不均(小間隙易堵塞,大間隙石英砂易漏過)??p隙逐漸被泥沙堵塞,使得3 個過濾室?guī)缀跬耆氯?,剩下?個進出水的通流量也非常有限,勉強進入下凈水箱的水泥砂多。隨著運行時間增長,凈水器過濾層過濾效率大幅下降,無法向設備的機封潤滑、沖洗和冷卻提供潔凈的水源,造成整個脫硫系統(tǒng)機封經常損壞,除霧器、冷卻器易于堵塞。
過濾及反洗是水處理工藝中的一個重要環(huán)節(jié),凈水器運行時,在工作周期內隨著濾料層截污量的增加,濾料的孔隙率不斷減少,污泥滲透度加深,濾料板結,對水流的阻力增大,致使濾速下降,濾池水位逐漸上升,過濾后水濁度升高。為使濾池在短時間內恢復正常運行,保證出水水質和水量,此時必須進行反沖洗,沖擊濾料層。濾料間反復碰撞磨擦,濾料層激烈攪拌,泥球無法形成,已形成的泥球結構也被振動破壞,并使所有的濾料上的黏附物脫落,被反沖水帶走。由于螺紋鋼排過濾反洗裝置堵塞,經過濾到達下水箱的水量大幅減少,致使反洗工作時無法提供足量的水由下而上對石英砂進行反沖洗,進入過濾區(qū)的大量水還未到達過濾層下的下水箱時就形成假反洗流走。假反洗浪費大量的水,使凈水器裝置對脫硫系統(tǒng)供水嚴重不足,吸收塔難以維持正常水位。
由于螺紋鋼排過濾反洗裝置的堵塞,沉淀排泥后的水無法過濾到達下清水箱輸出,更無法進行正常的反洗,所以必須將過濾池底層進行徹底改造。在割除全部螺紋管排、徹底清理管排下的下清水箱沉積泥沙后,安裝固定排水帽的多孔板和2 100 個排水帽,替代螺紋鋼排過濾。排水帽擔負著凈水器過濾和反洗的重要作用,采用ABS 工程塑料制造,承壓強度高,踩碰不碎,有較強的耐腐蝕能力。濾頭的濾帽側弧面上均勻開有精心加工的長條均勻細縫。由于排水帽的特殊結構,既能防止濾料的漏出,又不會堵塞,使過濾和反洗通暢,如圖2 所示。
圖2 過濾室底層過濾反洗裝置改造后效果示意圖
1)過濾室
改造前:4 個過濾室有3 個幾乎全部堵塞,剩下的1 個通流量也有限,供水不足總量的1/2,且下清水箱泥沙沉積,無法由下而上反洗,不合格的雜質水作為工藝水輸送到各設備,當然不能起到潤滑沖刷機械密封的作用,因而導致機械密封磨損,泄漏不斷,現(xiàn)場長期漿水橫流,環(huán)境污染嚴重。
改造后:凈水器4 個過濾水室供應充足合格的工藝水,反洗通暢正常,配合設備機封水的通暢維護,使機封損壞現(xiàn)象幾乎消失,設備補水充足。脫硫系統(tǒng)現(xiàn)場干凈整潔。
2)設備缺陷
改造前:脫硫系統(tǒng)90%以上的缺陷屬于機封損壞。脫硫系統(tǒng)的機封總共有30 多臺,包括輸送泵機封,漿液循環(huán)泵機封、側攪拌器機封、沖洗水泵、溢流泵機封等。改造前每天出現(xiàn)機封磨損泄漏,而吸收塔側攪拌器泄漏時需停塔通宵更換。
改造后:設備缺陷率大幅下降,未出現(xiàn)設備泄漏現(xiàn)象,因設備損壞造成的停塔次數(shù)顯著減少。年節(jié)約機封采購成本約125 萬元,脫硫現(xiàn)場干凈整潔,脫硫設備安全穩(wěn)定運行。
3)經濟性
改造前:系統(tǒng)總需水量265 t/h,由1)分析知其供水量不足1/2,則浪費的循環(huán)水量為132.5 t/h,脫硫系統(tǒng)供水泵每天需24 h 連續(xù)不斷地運行才能滿足需求。
改造后:供水泵每天運行約14 h 即可滿足系統(tǒng)所需的總水量,年節(jié)約運行成本約150 萬元。
脫硫凈水器過濾反洗裝置改造后,節(jié)省人力物力,減少環(huán)境污染。
設備機械密封是精密部件,要有充足的水和非常高的潔凈度,才能起到完好的潤滑和沖刷冷卻作用,才能確保機械密封正常工作。
〔1〕大唐華銀株洲火力發(fā)電有限公司. 310 MW 機組脫硫、除塵檢修工藝規(guī)程〔S〕. 2011.
〔2〕長沙電力學院,大唐華銀株洲火力發(fā)電有限公司. 310 MW 火電機組培訓教材(水處理及制氫裝置)〔M〕. 2002.
〔3〕唐金松. 簡明機械設計手冊〔M〕. 上海:上海科技出版社,1992.
〔4〕電力部建設協(xié)調司. 電力建設施工、驗收及質量驗評標準匯編(水處理及制氫裝置篇)〔S〕. 北京:中國電力出版社,2001.