王 凱,朱叢文,蔣詠梅
(濟鋼集團國際工程技術(shù)有限公司,山東 濟南250101)
中國已查明的煤炭資源儲量中,煉焦煤種約有2 675億t,僅占26.25%,且分布不均勻。氣煤和1/3焦煤在煉焦煤資源儲量中占較大比例,達到45%以上;而焦煤與肥煤占比例較小,為稀缺資源。頂裝焦爐改為搗固焦爐后,在保證焦炭質(zhì)量前提下,可多用30%~40%的高揮發(fā)分弱黏性煤及部分非黏結(jié)性煤,擴大煉焦用煤源,降低對優(yōu)質(zhì)焦煤和肥煤的依賴。為此,濟鋼于2012年6月—2013年1月將4.3 m頂裝焦爐改造為搗固焦爐,實現(xiàn)了焦炭質(zhì)量和成本的雙向改善。
搗固焦爐能否順利生產(chǎn),關鍵在于煤餅的穩(wěn)定性,因此,研究影響煤餅穩(wěn)定型的因素,對頂裝改搗固后能否順利生產(chǎn)具有非常重要的指導意義。煤餅的穩(wěn)定性一般用抗剪強度和抗壓強度來進行表示,即高寬比。資料和生產(chǎn)經(jīng)驗證明,煤餅要保持穩(wěn)定,高寬比最大不能超過13∶1。濟鋼改造的4.3 m頂裝焦爐的高寬比在10∶1左右,因此,由頂裝焦爐改為搗固焦爐生產(chǎn),從煤餅的穩(wěn)定性上是可行的。
在前期考察調(diào)研的基礎上,通過比對頂裝焦爐和搗固焦爐的工藝操作參數(shù)(見表1)。
表1 頂裝焦爐和搗固焦爐工藝操作參數(shù)對比
確定需要改造的系統(tǒng)有:煤破碎系統(tǒng)、裝煤系統(tǒng)、焦爐機械和除塵系統(tǒng)。具體工藝方案:由煤倉來的洗精煤按照一定比例配合均勻后,經(jīng)改造后的新破碎機破碎,細度達到88%~90%,通過輸煤皮帶導入原頂裝煤塔,再通過新增皮帶機引至新建的側(cè)裝煤塔中。側(cè)裝煤塔兩側(cè)設置搗固站,配合煤通過安裝在煤倉的搖動給料機連續(xù)薄層給料,進入到裝煤車的搗固煤箱內(nèi),用18錘微移動搗固機逐層搗實,然后用新增側(cè)裝煤車將搗好的煤餅從機側(cè)送入炭化室。煤餅在炭化室中高溫干餾,經(jīng)過約22.5 h后,成熟的焦炭被推出,進入干熄爐干熄后經(jīng)皮帶輸送至下道工序搗固煉焦配合煤細度要求控制在90%~93%(至少要>85%),其中粒度<0.5 mm的應在40%~50%;而頂裝煤煉焦配合煤細度要求75%~80%。因此,頂裝焦爐改搗固煉焦配合煤的粉碎系統(tǒng)需要進行相應改造,確保煤料細度滿足搗固煉焦要求。
新上2套新型破碎機,通過破碎機正反轉(zhuǎn),以滿足頂裝和搗固生產(chǎn)對配合煤細度不同要求。
為充分利用現(xiàn)有煤塔儲煤量大的優(yōu)勢,現(xiàn)皮帶上煤方式不變,對舊煤塔進行改造。在原頂裝煤塔機側(cè)引出一小側(cè)裝煤塔,小側(cè)裝煤塔兩側(cè)設置搗固站,同時安裝搖動給料機。從舊煤塔的下煤口通過新增小皮帶引至新建的側(cè)裝煤塔中,將原頂裝煤塔第1跨及第3跨改造后供新增搗固煤塔上煤使用,第2跨保留供頂裝裝煤車裝煤使用。
焦爐頂裝改搗固后,裝煤煙塵主要集中在裝煤孔、機側(cè)爐頭。為徹底消除這些煙塵,采用一種新除塵方法,即爐門密封、機側(cè)爐頭罩、U型管導煙車、高壓氨水噴灑和焦炭過濾裝置相集成的方法。
在爐頂采用U型管導煙車,在導煙車上設置2套U型管系統(tǒng),能最大限度減少炭化室的冒煙冒火現(xiàn)象,并能將導煙后殘留的微量有害氣體放散,安全可靠;導煙孔蓋采用機械控制,可自動啟閉,操作過程中沒有煙氣外逸;機側(cè)爐頭煙,利用攔焦除塵器進行處理,實現(xiàn)裝煤攔焦二合一除塵方式;為防止煙塵中焦油及顆粒進入地面除塵站,在進除塵器之前,設置焦炭過濾裝置吸收裝煤煙氣中的焦油與顆粒,避免除塵器堵塞與燃燒。機側(cè)設置爐門密封裝置,將整個炭化室機側(cè)爐門完全封閉,煙塵只能通過集塵罩進入地面除塵站,避免了煙塵污染。
增加焦爐機械包括2臺裝煤車、2臺導煙車、2套18錘微移動搗固機和18搖動給料機臺。
1)改變搗固裝煤車結(jié)構(gòu),實現(xiàn)焦爐機側(cè)平臺不下移。頂裝焦爐機側(cè)平臺比搗固焦爐機側(cè)平臺高700~800 mm,改搗固若采用機側(cè)平臺(包括下水、暖、電、氣等管線)整體下移,則改造的工程量大,還不能保證正常生產(chǎn)。經(jīng)過分析研究和反復試驗,在不影響正常生產(chǎn)的情況下,搗固裝煤車采用了吊梁結(jié)構(gòu)、送煤前鏈輪的特殊布置方式,保證了頂裝焦爐不用下移爐臺和改動管線,搗固裝煤車就可以正常安裝和使用。2)搗固機為新型恒壓調(diào)心傳動夾板錘搗固機,具有調(diào)整結(jié)構(gòu)簡單,運行可靠,維修更換方便,摩擦板使用壽命長的特點。3)導煙車采用帶有機側(cè)爐頭煙導煙裝置的雙U管導煙車。U型管導煙車有可靠的機械抓手,采用先抓蓋,確認無誤后再下U型管的技術(shù),克服了由于水封爐蓋在制造、安裝、車輛定位等誤差造成的抓蓋不準或脫蓋導煙等事故。4)搖動給料機配合搗固機完成搗固一個煤餅所需煤料的間斷均勻給料。搖動給料機與搗固機聯(lián)鎖,能夠按搗固機工作要求進行加料;具備方便的手動啟閉閘板,需要時便于關閉下料口;搖動給料機可分臺操作,也可實現(xiàn)PLC集中給料控制。
1)改造原有頂裝裝煤車,以滿足裝煤車適應爐頂水封的需要。2)改造干熄焦焦罐,擴大焦罐容量,滿足搗固焦爐單孔焦炭產(chǎn)量增加的需要。3)在維持原有頂裝加熱方式的基礎上,改造煤氣孔板,調(diào)整機側(cè)和焦側(cè)標準火道溫度,由1 260℃提高到1 310℃,滿足了搗固焦生產(chǎn)的需要。4)調(diào)整配煤結(jié)構(gòu),焦煤和肥煤的含量由37%降低到15%,適當增加了30%~40%氣煤、氣肥煤和貧瘦煤的配量。
1)保持焦爐爐體不變,不停產(chǎn)進行改造。在頂裝焦爐上成功實現(xiàn)了既能頂裝煉焦又能搗固煉焦的新模式。2)搗固裝煤車采用了吊梁結(jié)構(gòu)、送煤前鏈輪的特殊布置方式,保證了頂裝焦爐不用下移爐臺和改動管線,搗固裝煤車就可以正常安裝和使用。3)組合爐門密封裝置,集塵罩、雙U型管導煙車、焦炭過濾裝置等,采取集成除塵方式,實現(xiàn)了攔焦、裝煤除塵“二合一”。4)不改變焦爐加熱系統(tǒng),采用調(diào)節(jié)格子磚等手段滿足了搗固焦爐的生產(chǎn)需要,焦炭成熟均勻。
濟鋼實施4.3 m頂裝焦爐改搗固焦爐后,在保證同樣焦炭質(zhì)量的前提下,多用了30%~40%的高揮發(fā)分弱黏性煤及部分非黏結(jié)性煤,擴大了煉焦用煤源,降低了對優(yōu)質(zhì)焦煤的依賴度,噸配合煤成本降低30多元。改造時保持爐體不變,降低了建設成本,縮短了施工周期,具有推廣應用價值。