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      延長氯化系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間的方法探析

      2014-07-24 09:54:52王紹清
      有色金屬設(shè)計(jì) 2014年1期
      關(guān)鍵詞:四氯化鈦收塵熔鹽

      王紹清

      (云南新立有色金屬有限公司,云南 昆明 650100)

      0 引言

      國內(nèi)熔鹽氯化法生產(chǎn)粗四氯化鈦的工廠,在剛開始啟爐和生產(chǎn)的過程中都會(huì)遇到熔鹽返回到氯氣噴槍里面,使噴槍堵塞;淋洗循環(huán)槽的泥漿量過大,使槽子的液下泵不能運(yùn)轉(zhuǎn);石墨電極燒穿,熔鹽泄漏等問題。這些問題若不能及時(shí)處理,會(huì)使氯化系統(tǒng)停車,不能夠連續(xù)運(yùn)行。

      1 熔鹽氯化工藝

      熔鹽氯化技術(shù)是針對(duì)高鈣鎂含量的含鈦原料難以采用沸騰氯化技術(shù)的問題,采用的一種生產(chǎn)粗四氯化鈦的技術(shù)。目前只有錦州鐵合金廠鈦白粉分廠采用這種技術(shù)[1-2]。熔鹽氯化的具體工藝是將配好的高鈦渣、石油焦、氯化鈉混合物料送到爐子里,在一定的溫度下與氯氣在熔鹽中進(jìn)行氯化反應(yīng)。當(dāng)氯氣流噴入熔鹽后對(duì)熔鹽和反應(yīng)物產(chǎn)生了強(qiáng)烈的攪動(dòng),氯氣流本身分散成許多小泡,逐漸由底部向上移動(dòng),懸浮于熔鹽中的固體物料,隨熔鹽和氣泡的流動(dòng)分散于整個(gè)熔體中,使反應(yīng)物之間有良好的接觸,使反應(yīng)充分進(jìn)行[3]。反應(yīng)后生成的四氯化鈦,以蒸汽和氣體混合物通過頂部排氣口進(jìn)入收塵器,一些高沸點(diǎn)和低沸點(diǎn)氯化物被冷凝,未被冷凝下來的四氯化鈦蒸汽和氣體混合物進(jìn)入一級(jí)淋洗塔,在淋洗塔里被用循環(huán)水冷卻過的四氯化鈦噴淋,之后液體進(jìn)入淋洗循環(huán)槽,一部分漿料返回氯化爐進(jìn)行溫度控制,另一部分打到套管冷卻器進(jìn)行冷卻。未冷卻下來的四氯化鈦蒸汽和氣體混合物進(jìn)入二級(jí)淋洗塔,被四氯化鈦噴淋后液體流入淋洗循環(huán)槽,四氯化鈦蒸汽和氣體混合物進(jìn)入一級(jí)冷凝塔,經(jīng)過四氯化鈦噴淋后,液體流入冷凝循環(huán)槽,四氯化鈦蒸汽和氣體混合物進(jìn)入二級(jí)冷凝塔,再經(jīng)過用冷凍鹽水冷卻后的四氯化鈦噴淋后液體流入冷凝循環(huán)槽,蒸汽和氣體混合物進(jìn)入捕滴器,在經(jīng)過氣液分離后液體流入冷凝循環(huán)槽,出來的工藝尾氣,經(jīng)過離心鈦風(fēng)機(jī)送工藝尾氣處理。冷凝循環(huán)槽里的四氯化鈦液體通過溢流口流入粗四氯化鈦收集槽,之后用泵打到高位槽,溢流到濃密機(jī)里面進(jìn)行沉降,過濾后底流濃泥漿送入底流攪拌槽,而澄清液溢流入粗四氯化鈦貯罐,產(chǎn)出粗四氯化鈦。

      2 延長系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間的方法

      通過對(duì)熔鹽氯化工藝的了解,認(rèn)識(shí)到要想解決系統(tǒng)易停車的問題,得從工藝控制和設(shè)備改造兩方面著手。

      2.1 優(yōu)化工藝控制

      (1)在熔鹽氯化法生產(chǎn)粗四氯化鈦中,熔鹽氯化爐四氯化鈦蒸汽和氣體出口溫度的控制尤為重要,它決定著收塵器的收塵效率。

      若出口溫度高,則進(jìn)入收塵器的四氯化鈦蒸汽和氣體混合物的溫度就高,在收塵器的重力收塵下,溫度變化范圍很小,使混合物中的許多物質(zhì)都是處于氣體狀態(tài)下,被收塵下來的物質(zhì)很少,導(dǎo)致進(jìn)入淋洗塔的物質(zhì)過多,淋洗槽子的泥漿量過大,致使液下泵不能運(yùn)轉(zhuǎn),系統(tǒng)停車;若出口溫度低,進(jìn)入收塵器的四氯化鈦蒸汽和氣體混合物的溫度就低,混合物中的許多物質(zhì)被收塵下來,減少進(jìn)入淋洗塔的量,從而減少淋洗循環(huán)槽的泥漿。

      熔鹽氯化爐四氯化鈦蒸汽和氣體混合物出口的溫度,主要是受泥漿噴淋和氯氣加入量的影響。泥漿噴淋是用淋洗循環(huán)槽上的返漿泵,將泥漿輸送到氯化爐里,通過與高溫的四氯化鈦蒸汽和氣體混合物接觸,蒸發(fā)帶走四氯化鈦蒸汽和氣體混合物的熱量,降低四氯化鈦蒸汽和氣體混合物的出口溫度。熔鹽氯化反應(yīng)是放熱反應(yīng),這跟氯氣的流量有關(guān),氯氣量越大,反應(yīng)就越劇烈,放出的熱量也就越多,爐子的溫度就會(huì)越高,相應(yīng)的四氯化鈦蒸汽和氣體混合物的出口溫度越高;反之,氯氣量越小,則四氯化鈦蒸汽和氣體混合物的出口溫度越低。出口溫度與混漿量情況見表1。

      表1 出口溫度及泥漿量情況Tab.1 Outlet tempreture and slurry quantity

      通過表1數(shù)據(jù)可知,出口溫度越高,槽子中的泥漿量就越大,液下泵的故障率就會(huì)更高。為了確保泵的連續(xù)運(yùn)行,通過增大泥漿噴淋量或減小氯氣加入量,從而降低四氯化鈦蒸汽和氣體的出口溫度,減少淋洗循環(huán)槽內(nèi)的泥漿量,避免槽子內(nèi)的液下泵因泥漿堵塞而不能運(yùn)轉(zhuǎn),導(dǎo)致系統(tǒng)停車。

      (2)在熔鹽氯化法生產(chǎn)粗四氯化鈦中,氯氣是通過噴槍加入氯化爐,氯氣的壓力控制就決定了爐子的運(yùn)行時(shí)間。若氯氣壓力過小,則不能夠充分的攪動(dòng)熔鹽,使氯化反應(yīng)不完全,影響產(chǎn)品的產(chǎn)量和浪費(fèi)成本。而且壓力過小,熔鹽會(huì)倒流入噴槍內(nèi),在噴槍內(nèi)掛壁,將噴槍堵死,使氯氣不能進(jìn)入爐子,導(dǎo)致系統(tǒng)的停車;但是氯氣的壓力過大,會(huì)造成熔鹽起泡[1],一方面使氯氣迅速穿透熔鹽,不能夠充分的和物料反應(yīng)就隨四氯化鈦蒸汽和氣體混合物進(jìn)入尾氣,使尾氣含氯量增加,另一方面熔鹽會(huì)進(jìn)入螺旋給料機(jī)里,造成螺旋給料機(jī)堵死,使混合物料不能夠加入爐子內(nèi),導(dǎo)致系統(tǒng)的停車??梢?,通過對(duì)氯氣的壓力進(jìn)行控制,也可以有效地避免系統(tǒng)的停車,延長系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間。

      2.2 設(shè)備改造

      (1)系統(tǒng)的運(yùn)行離不開液下泵的運(yùn)轉(zhuǎn)。降低液下泵的電機(jī)轉(zhuǎn)速,減小葉輪的磨損,可以增加液下泵的連續(xù)運(yùn)行壽命,延長系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間。

      (2)淋洗槽子的泥漿量過大,致使液下泵不能運(yùn)轉(zhuǎn),系統(tǒng)停車。可以在淋洗槽子的底部開孔,連接管道到泥漿罐,不定期地打開閥門將泥漿排入泥漿罐里并且及時(shí)的將泥漿罐里的泥漿處理掉,從而減少淋洗槽子內(nèi)的泥漿,確保液下泵的運(yùn)行,延長系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間。

      3 延長系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間方法的可行性

      國內(nèi)熔鹽氯化法生產(chǎn)粗四氯化鈦的廠家,通過對(duì)氯氣壓力的控制、氯氣加入量的控制和返漿量的控制,延長系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間;通過對(duì)液下泵電機(jī)轉(zhuǎn)速降低的方法,以延長系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行時(shí)間,例如錦州鐵合金鈦業(yè)、攀鋼鈦業(yè)等。綜上所述,通過優(yōu)化工藝控制和改造設(shè)備,以延長系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間是可行的。

      4 結(jié)語

      影響系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間的因素有熔鹽氯化爐四氯化鈦蒸汽和氣體出口溫度、氯氣的壓力、液下泵和槽子內(nèi)堆積泥漿。通過對(duì)這些因素的控制或改進(jìn),可以確保生產(chǎn)的連續(xù)運(yùn)行,延長系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間。

      [1]莫畏,鄧國珠,羅方承.鈦冶金[M].2版.北京:冶金工業(yè)出版社,1998.

      [2]肖永華.熔鹽氯化爐熱平衡分析[D].成都:四川大學(xué),2002.

      [3]常躍仁.四氯化鈦生產(chǎn)工藝研究[J].有色礦冶,2009(4):37-39.

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