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      多點(diǎn)進(jìn)水及水力噴淋系統(tǒng)在造紙廢水處理上的應(yīng)用

      2014-07-25 06:12:06軒興歧張軼凡張舒陽張建富
      天津建設(shè)科技 2014年2期
      關(guān)鍵詞:消泡曝氣池射流

      □文/軒興歧 張軼凡 馬 勁 張舒陽 張建富 毛 韌

      造紙廢水雖然經(jīng)過物化、厭氧生物處理,好氧生物處理負(fù)荷仍然較高,若采用氧化溝、生物接觸氧化及其他普通推流式活性污泥法,易出現(xiàn)進(jìn)水端供氧量與進(jìn)水負(fù)荷不匹配,影響處理效果,而多點(diǎn)進(jìn)水活性污泥法可解決曝氣池進(jìn)水端進(jìn)水污染物負(fù)荷與供氣量不匹配問題[1]。同時(shí),造紙生產(chǎn)過程中使用大量的化學(xué)品,如漿內(nèi)施膠劑、表面施膠劑、疏水劑、濕強(qiáng)劑、防水劑等,而這些化學(xué)品大部分為疏水性表面活性物質(zhì),與廢水中的果膠、多糖、膠質(zhì)及單寧等結(jié)合在曝氣及攪拌的作用下,易形成穩(wěn)定的泡沫層,影響生物處理效果[2~3]。目前已有的消泡措施有水力噴淋、投加消泡劑及機(jī)械消泡等,總體運(yùn)行費(fèi)用以水力消泡最低,可在造紙廢水工程中應(yīng)用。

      1 工程概況

      某造紙廠以稻草、廢紙為原料,生產(chǎn)黃板紙及瓦楞紙。廢水產(chǎn)生量為1 000 m3/d,原處理采用物化—水解—厭氧—低壓射流曝氣—二沉池工藝,出水去市政污水管網(wǎng)。但由于曝氣池進(jìn)水負(fù)荷高及造紙廢水易產(chǎn)生泡沫等特點(diǎn),致使低壓射流曝氣池內(nèi)泡沫嚴(yán)重,進(jìn)水端溶解氧低,生化效果較差,實(shí)際處理能力僅能達(dá)到500 m3/d。為提升污水處理工藝處理規(guī)模,改善現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境,需對(duì)原處理工藝進(jìn)行改造。

      原工藝處理效果差,主要是由于進(jìn)水端污染物負(fù)荷太高,曝氣量與進(jìn)水負(fù)荷不能匹配,進(jìn)而影響了處理效果;同時(shí),應(yīng)增加消泡措施,以徹底改善生化池處理效果。通過對(duì)現(xiàn)有工藝分析,在綜合比較造紙廢水適用工藝的基礎(chǔ)上,多點(diǎn)進(jìn)水射流曝氣法及水力噴淋消泡系統(tǒng)更適于本工程改造。

      工程設(shè)計(jì)進(jìn)水水量、水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)見表1,原工藝流程及改造工藝流程見圖1和圖2。

      表1 工程設(shè)計(jì)進(jìn)水情況

      圖1 原處理工藝流程

      圖2 改造處理工藝流程

      2 主要改造構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

      本次改造僅針對(duì)射流曝氣池進(jìn)行,池體工藝尺寸48 m×12 m×6 m,有效容積 3 200 m3,污泥負(fù)荷 0.37 kg COD/(kgMLSS·d)。

      主要配置設(shè)備:曝氣鼓風(fēng)機(jī)Q=45 m3/min,P=49 kPa,N=75 kW,2臺(tái);循環(huán)泵Q=200 m3/h,N=15 kW,4臺(tái)。

      原池采用單廊道形式,沿池長(zhǎng)間距9.6 m設(shè)置1臺(tái)射流曝氣裝置,共4臺(tái)。造紙廢水雖經(jīng)前端的預(yù)處理及兩級(jí)厭氧處理后,射流曝氣進(jìn)水COD依然較高,均值為3 100 mg/L。原池運(yùn)行時(shí)泡沫嚴(yán)重,經(jīng)常會(huì)沿池體四周溢出,對(duì)周邊環(huán)境造成嚴(yán)重影響。當(dāng)處理水量提升至500 m3/d以上時(shí),進(jìn)水端沿池長(zhǎng)1/2左右溶解氧低于1.0 mg/L,出水端溶解氧也很難穩(wěn)定控制在2.0 mg/L以上,造成實(shí)際處理能力下降,無法滿足正常運(yùn)行要求。

      通過對(duì)原池池體、設(shè)備配置及進(jìn)水負(fù)荷綜合研究,將進(jìn)水口按射流曝氣裝置均分為4個(gè),每個(gè)射流曝氣裝置前設(shè)置1個(gè)進(jìn)水口;在池體出水端設(shè)置2臺(tái)Q=50 m3/h、H=30 m管道泵,在池頂沿池長(zhǎng)方向兩側(cè)布置噴淋管,噴射嘴間距1 m,噴射壓力1~1.5 kg/cm2,單嘴噴射水量為6~8 L/min,將池內(nèi)泥水混合物加壓后沿池長(zhǎng)全池噴射,對(duì)全池進(jìn)行水力消泡。

      3 工程運(yùn)行情況

      3.1 初沉池

      造紙廢水SS高且難于沉淀,需采用絮凝沉淀方法去除。為提高初沉池去除效率,在進(jìn)水中投加PAC300mg/L,CODCr去除率達(dá)到20%~24%,SS去除率達(dá)到35%~40%。

      3.2 水解酸化池

      廢水在水解酸化池內(nèi)停留時(shí)間為8.0 h,采用水力攪拌,廢水預(yù)酸化度一般控制在25%~30%,通過投加尿素、磷肥,調(diào)整C、N、P比例,為厭氧微生物提供適宜生長(zhǎng)環(huán)境。

      3.3 厭氧反應(yīng)器

      厭氧反應(yīng)器采用兩級(jí)厭氧,包括UASB和IC反應(yīng)器。在厭氧池內(nèi)投加有大量厭氧污泥,含有大量甲烷菌、硫酸菌、乙酸菌等多種微生物。通過控制容積負(fù)荷、污泥負(fù)荷、上流速度等主要設(shè)計(jì)參數(shù)和pH、溫度、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、毒性物質(zhì)等外界條件保證厭氧處理高效運(yùn)行。運(yùn)行實(shí)踐證明,在微生物需要的外界條件滿足時(shí),UASB和IC厭氧反應(yīng)器容積負(fù)荷分別為3.9和2.2 kgCODCr/(m3·d)時(shí),運(yùn)行溫度為30~35℃條件下,CODCr去除率達(dá)50%~70%,沼氣產(chǎn)氣量達(dá) 0.45~0.55 m3/t CODCr。

      3.4 射流曝氣池

      運(yùn)行實(shí)踐表明,采用多點(diǎn)進(jìn)水射流曝氣工藝可以有效解決曝氣池內(nèi)進(jìn)水端供氧量與進(jìn)水負(fù)荷不匹配問題,經(jīng)改造后,射流曝氣池處理水量提升到1 000 m3/d,全池溶解氧可維持在2.0 mg/L以上,處理效果穩(wěn)定,同時(shí),泡沫未發(fā)生溢出現(xiàn)象,徹底改善了周邊環(huán)境;在DO濃度為 2.5~4.0 mg/L,SV30濃度為 50%~75%,MLSS濃度為5 500~7 500 mg/L條件下,射流曝氣系統(tǒng)CODCr去除率高達(dá)78%~85%;通過采用水力噴淋系統(tǒng),可以有效抑制曝氣池內(nèi)泡沫外溢,優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境。

      4 工程運(yùn)行效果

      經(jīng)過2月的調(diào)試,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,處理能力達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模,各項(xiàng)水質(zhì)均達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),見表2。

      表2 系統(tǒng)主要單元的處理效果

      5 結(jié)論

      1)通過采用多點(diǎn)進(jìn)水對(duì)原有工藝改造,可提升原簡(jiǎn)單推流式射流曝氣工藝處理能力,更好地均布曝氣池內(nèi)污染物負(fù)荷及曝氣量,在曝氣池進(jìn)水CODCr濃度為3 000 mg/L左右時(shí),出水CODCr濃度可達(dá)到500 mg/L以下。

      2)水力噴淋系統(tǒng)可有效控制造紙廢水曝氣池內(nèi)泡沫,提高處理工藝穩(wěn)定運(yùn)行效果,改善曝氣池周邊環(huán)境。

      3)采用多點(diǎn)進(jìn)水及水力噴淋系統(tǒng)對(duì)原處理工藝進(jìn)行改造,改動(dòng)量小,增加成本低,適于在造紙廢水處理工程中應(yīng)用。

      [1]張自杰.排水工程(下冊(cè))[M].4版.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2000.

      [2]胡文斐,鄔文彬.活性污泥法在處理造紙廠中段廢水中產(chǎn)生泡沫的控制[J].湖北造紙,2009,(1):30-33.

      [3]唐國民,喻金鐘.造紙廢水處理中泡沫的控制措施[J].紙和造紙,2010,29(2):46-48.

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