賈海民 王應(yīng)全 楊其展 巴特 (塔里木油田塔北勘探開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部)
塔里木油田哈六聯(lián)合站含硫天然氣高含硫化氫,最高濃度可達(dá)10×10-2,周邊屬村莊、農(nóng)田覆蓋區(qū),環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和廢氣排放要求很高。哈六臨時(shí)處理站自2011年運(yùn)行以來,含硫原油經(jīng)氣提后產(chǎn)生的酸氣全部通過燃燒處理放空排放。為符合清潔生產(chǎn)環(huán)保安全要求,塔里木油田公司經(jīng)過對工藝性能、工期和成本的綜合對比,最終決定采用O R—G R EEN?(G reenO xidation—R eduction)國 產(chǎn)硫磺回收技術(shù)。2013年10月由大慶油建承建的哈六聯(lián)合站順利全面投產(chǎn),安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保地解決了含硫酸氣處理和外排問題。
O R-G R EEN?工藝改進(jìn)了克勞斯反應(yīng),屬于濕式絡(luò)合鐵法液相氧化還原技術(shù)[1],它集脫硫與硫磺回收于一體,基本不受氣體中CO2影響,在液相中直接將H2S 轉(zhuǎn)化為單質(zhì)S,為脫除硫化氫提供了一種恒溫、低成本運(yùn)行的工藝方法,反應(yīng)方程式由下所示:
1)H2S 的吸收:
2)亞鐵離子再生:
總的反應(yīng)為:
鐵離子絡(luò)合物一般被定義為硫化氫和氧氣反應(yīng)的催化反應(yīng)物,在總反應(yīng)中并不消耗鐵離子,它只起到轉(zhuǎn)移電子的作用。O R-G R EEN?工藝選擇鐵離子,重要原因是鐵離子的低成本和無毒性。
絡(luò)合鐵法脫硫技術(shù)在世界范圍內(nèi)已有多套成熟工藝,藥劑性能對反應(yīng)器的設(shè)計(jì)起決定作用。O R—G R EEN?硫磺回收技術(shù)采用廠家自主研制的V M -610鐵氧化劑、V M -620螯合劑、V M -640細(xì)菌抑制劑、V M -660硫磺潤濕劑、V M -680穩(wěn)定劑、消泡劑等多種藥劑。
哈六聯(lián)合站O R-G R EEN?硫磺回收裝置設(shè)計(jì)最大處理量為970m3/h、硫磺產(chǎn)量9.5 t/d,最小設(shè)計(jì)處理量為200.2m3/h。自投產(chǎn)以來,O R-G R EEN?硫磺回收工藝運(yùn)行平穩(wěn),硫化氫脫除率高,可達(dá)到99.99%,從吸收氧化塔排放至大氣的氣體硫化氫濃度遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)10×10-6[2]。實(shí)踐證明O RG R EEN?硫磺回收技術(shù)還具有以下特點(diǎn):
1)鐵基催化劑無毒,反應(yīng)速度快。
2)條件溫和,在常壓、常溫下即可滿足反應(yīng)條件。
3)工藝流程短,結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小。
4)生產(chǎn)過程基本無三廢排放和污染。
塔里木油田哈六聯(lián)合站酸氣主要來源于原油氣提塔出來經(jīng)酸氣分離器處理后的含硫酸氣,硫化氫含量為22×10-2,酸性氣體性質(zhì)和組成見表1。
M D EA 再生塔出來的含硫酸氣經(jīng)酸氣分離器除去重?zé)N、水蒸氣,進(jìn)入氣升式內(nèi)循環(huán)反應(yīng)器內(nèi)筒,而空氣則鼓入外筒;通常控制外筒的空塔氣速大于內(nèi)筒的空塔氣速,使外筒的氣含率高于內(nèi)筒的氣含率,由此造成外筒的表觀密度小于內(nèi)筒的表觀密度,由于密度差的存在,內(nèi)、外筒液體將形成自動(dòng)循環(huán)。經(jīng)過O R-G R EEN?自動(dòng)循環(huán)裝置處理后的干氣可以直接排放到大氣中。通入內(nèi)筒中的H2S 被F e3+氧化為單質(zhì)硫沉至反應(yīng)器錐部,同時(shí)F e3+被還原為Fe2+,F(xiàn)e2+隨著溶液循環(huán)至氧化區(qū)與空氣接觸再生。沉降至底部的硫磺漿用泵輸送至真空過濾機(jī)進(jìn)行過濾,濾液返回至反應(yīng)器。普通內(nèi)外筒自循環(huán)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
表1 酸氣規(guī)格表
圖1 普通內(nèi)外筒自循環(huán)結(jié)構(gòu)示意圖
當(dāng)所處理的氣量很大或硫化氫含量較高時(shí),就需要較高的空氣量及液體循環(huán)量,這時(shí)選用普通內(nèi)外筒自循環(huán)結(jié)構(gòu)就會(huì)出現(xiàn)流體分布紊亂、不可控的硫代硫磺鹽的含量和不可控的循環(huán)速度等問題。
為了解決上述問題,哈六聯(lián)O R-G R EEN?硫磺回收裝置采用了一種新的自循環(huán)結(jié)構(gòu)—扇區(qū)結(jié)構(gòu),如圖2所示。
從O R-G R EEN?工藝總的化學(xué)反應(yīng)過程來看,并無H+的產(chǎn)生,但某些副反應(yīng)(4)、(5)持續(xù)不斷的產(chǎn)生H+,導(dǎo)致下述吸收反應(yīng)向左進(jìn)行,影響的H2S 的脫除,最終會(huì)導(dǎo)致尾氣超標(biāo)。
圖2 OR-GREEN?自動(dòng)循環(huán)硫磺回收裝置示意圖
為了保證H2S 具有良好的吸收率,需要使系統(tǒng)pH 保持在弱堿性環(huán)境下,一般控制在8.0~9.0之間。pH 過高大于9.0時(shí),會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)鹽含量過高,密度增大,影響循環(huán)速度;導(dǎo)致硫磺粒徑過??;鹽析效應(yīng)使氣體溶解度下降,最終導(dǎo)致ORP 過低。pH 小于7.8時(shí),導(dǎo)致H2S 吸收率降低,尾氣不達(dá)標(biāo)。
在系統(tǒng)運(yùn)行初期,由于酸氣中H2S、CO2的通入所導(dǎo)致的副反應(yīng)會(huì)造成配比液pH 的快速下降,因此需加入K O H 來平衡配比液的pH 值。
ORP(O xidation-R eductionPotential)意為氧化還原電位,表示介質(zhì)氧化性或還原性潛在趨勢的大小。在O R-G R EEN?系統(tǒng)中一般取其相對值(R.mV),可以說明配比液氧化水平相對一個(gè)固定基準(zhǔn)值的變化情況;它在某種程度與系統(tǒng)有效氧化速率以及Fe3+/Fe2+比值有關(guān)。
ORP大,說明系統(tǒng)中Fe3+濃度高,氧化性較強(qiáng);ORP低,說明系統(tǒng)中Fe3+濃度低,氧化性較弱。OR-GR EEN?系統(tǒng)適宜的ORP 范圍:-150~-250mV (噴射泵取樣)。
正常運(yùn)行時(shí),配比液ORP 值沿塔呈梯度分布,ORP值過高或過低都會(huì)對系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響[3]。ORP值過高大于-100mV 時(shí),硫代硫酸鹽會(huì)被大量氧化為硫酸鹽,增大溶液密度,并且會(huì)增大能耗。ORP值過低小于-250mV 時(shí),過度還原造成催化劑鈍化,產(chǎn)生FeS 沉淀和導(dǎo)致尾氣超標(biāo)。
ORP與pH之間的關(guān)聯(lián)如圖3所示。
溫度升高可以加快反應(yīng)速率,降低氣體的溶解度,增加能耗。一般配比液溫度要比酸氣進(jìn)系統(tǒng)時(shí)的溫度高2~3℃,以防止重?zé)N及水的冷凝,但最高溫度不能超過57℃。
圖3 ORP與pH之間的關(guān)聯(lián)示意圖
由于水在O R-G R EEN氧化器中蒸發(fā),去離子水作為補(bǔ)給水通過控制閥向吸收/氧化塔添加,以保持其中的液位。維持吸收/氧化塔靈敏的液位控制非常重要,因?yàn)樗绊懴到y(tǒng)吸收能力,催化劑再生,內(nèi)部溶液濃度,液位控制保持在正常液位的±25 mm。
含硫酸氣燃燒直接外排會(huì)造成巨大的資源浪費(fèi)和環(huán)境污染,不符合清潔生產(chǎn)和Q H S E 管理要求。塔里木油田哈六聯(lián)合站通過O R-G R EEN?硫磺回收技術(shù)的應(yīng)用,酸氣排放濃度遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)10×10-6。雖然由于酸氣處理量較小,這套技術(shù)沒有獲得顯著的經(jīng)濟(jì)效益,但是取得了很大的環(huán)境效益,在減排增效方面發(fā)揮了重要作用。
[1]宮鑫,符長梅,宓俠虎,等.OR-GREEN?硫磺回收技術(shù)在天然氣處理站的應(yīng)用[J].石油石化節(jié)能,2013,3(9):32-34.
[2]國家環(huán)保局.GB16297-1996 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)[S].北京.中國標(biāo)準(zhǔn)出版社.
[3]吳振中,曹作鋼,李永發(fā).絡(luò)合鐵法脫硫工藝研究進(jìn)展[J].石化技術(shù),2006,13(1):45-48.