劉玉坤(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
抽油機(jī)井采油是油田最主要的機(jī)械采油方式,數(shù)量多、能耗大,能耗費(fèi)用已經(jīng)成為影響抽油機(jī)井運(yùn)行費(fèi)用的主要因素之一。在抽油機(jī)井節(jié)能工作上,以往的做法基本上是在設(shè)備上的投入和應(yīng)用,也就是技術(shù)措施,這種做法雖然在節(jié)能效果上比較好,但需要資金上的大量投入。近年來,薩北油田通過精細(xì)日常管理,實(shí)施一些不需要資金投入的措施辦法,取得了較好的節(jié)能效果。
系統(tǒng)效率是衡量抽油機(jī)井能耗多少的重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),抽油機(jī)井系統(tǒng)效率不僅取決于抽油機(jī)、拖動與控制設(shè)備、抽油泵、抽油桿等技術(shù)裝備,而且取決于技術(shù)裝備的匹配、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)與系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行狀況。相對于地面設(shè)備,井下設(shè)備一旦已經(jīng)下入井下,如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備匹配不合理而想更換,則必須采取作業(yè),將井下管柱起出,然后再重新更換、匹配下井,造成物資浪費(fèi)、原油損失、工作量加大。從對抽油機(jī)系統(tǒng)能耗的分析可以看到,井下抽油泵、抽油桿、油管等的匹配對系統(tǒng)效率有較大的影響。
下泵方案設(shè)計(jì)中,以系統(tǒng)效率最大為原則,從根源入手,優(yōu)化抽油泵、桿柱組合,達(dá)到節(jié)能效果,應(yīng)用“優(yōu)化抽油機(jī)井系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)”。該技術(shù)采用參數(shù)敏感性分析方法,對從地面部分到井下部分影響系統(tǒng)效率的13項(xiàng)參數(shù)(見表1)進(jìn)行敏感性分析研究,建立敏感性分析模型以及相應(yīng)計(jì)算機(jī)軟件模塊,通過運(yùn)用軟件對抽油機(jī)井進(jìn)行分析,分析各種因素對系統(tǒng)效率的影響,找到影響系統(tǒng)效率的低效點(diǎn),進(jìn)而采取針對性措施提高系統(tǒng)效率[1,2]。
表1 影響抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的因素
圖1 優(yōu)化抽油機(jī)井系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2013年完成優(yōu)化設(shè)計(jì)496井次,根據(jù)軟件多種優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行人機(jī)交互,實(shí)現(xiàn)單井的個性化設(shè)計(jì)。通過測試對比,平均單井日節(jié)電22.8kW h,節(jié)電率達(dá)到18.9%,系統(tǒng)效率提高2.7%,累計(jì)節(jié)電80.9×104kW h,見表2。
表2 抽油機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)節(jié)能效果統(tǒng)計(jì)
抽油機(jī)井安裝的電動機(jī)其能耗有兩部分:一部分是支持抽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)所消耗的能耗,另一部分是電動機(jī)自身的能耗。電動機(jī)裝機(jī)功率大其自身能耗也大,電動機(jī)裝機(jī)功率小其自身能耗也小[3]。通過對在用抽油機(jī)井電動機(jī)的監(jiān)測及分析,把功率利用率小于20%的電動機(jī)定為偏大電動機(jī),功率利用率偏低的井,其實(shí)質(zhì)就是“大馬拉小車”現(xiàn)象,電動機(jī)能耗高,系統(tǒng)效率低;把功率利用率大于90%的電動機(jī)定為偏小電動機(jī),功率利用率偏高,其實(shí)質(zhì)是“小馬拉大車”,電動機(jī)高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),不利于保證電動機(jī)的長期運(yùn)轉(zhuǎn)。
通過調(diào)查,在抽油機(jī)井的電動機(jī)匹配上,為了保證運(yùn)行,裝機(jī)功率都比較高,能夠滿足抽油機(jī)運(yùn)行的需要,也就是不存在“小馬拉大車”的現(xiàn)象。但“大馬拉小車”的現(xiàn)象比較多。為此,在滿足抽油機(jī)啟動功率要求的前提下,對于功率利用率較低的電動機(jī),在損壞時(shí)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,降低裝機(jī)功率。
2013年共實(shí)施7口井,調(diào)整前電動機(jī)功率44.79kW ,優(yōu)化調(diào)整后30.29kW ,平均單井日節(jié)電20.5 kW h,年節(jié)電5.23×104kW h。
抽油機(jī)井盤根過緊,會增加與光桿的摩擦力,增加舉升載荷,使系統(tǒng)有功消耗增加[4]。因此,控制抽油機(jī)盤根松緊適度,可以達(dá)到節(jié)能的目的。在現(xiàn)場操作中,盡量降低盤根緊度,在不跑偏、不滲漏的前提下,允許光桿帶油。
通過對100口抽油機(jī)井盤根松緊能耗測試的對比,單井日節(jié)電3.36kW h,2013年對761口抽油機(jī)井實(shí)施該項(xiàng)管理,年節(jié)約用電15.07×104kW h,見表3。
表3 抽油機(jī)井盤根松緊控制能耗測試對比
抽油機(jī)不平衡時(shí),電動機(jī)舉升平衡塊需要消耗更大的功率,從而造成了能耗的增加。在以前的管理中,對抽油機(jī)單井平衡率的要求是達(dá)到85%以上,因此,崗位工人在調(diào)平衡操作時(shí),以能夠達(dá)到85%的要求即算完成工作,不去追求更高的平衡率。通過調(diào)研和分析,將單井平衡率大于85%的指標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化要求:
1)平均電流大于80A 的抽油機(jī)井平衡率達(dá)到93%以上;
2)平均電流55~80A 的抽油機(jī)井平衡率達(dá)到90%以上;
3)平均電流小于55 A 的抽油機(jī)井平衡率達(dá)到87%以上。
對230口井進(jìn)行平衡調(diào)整,平均單井日節(jié)電5.0kW h,累計(jì)節(jié)電21.25×104kW h。
1)抽油機(jī)井采油是油田最主要的機(jī)械采油方式,數(shù)量多、能耗大,有很好的節(jié)能潛力。
2)通過精細(xì)抽油機(jī)井日常管理,合理調(diào)整措施,細(xì)化管理,獲得了很好的節(jié)能效果,達(dá)到了“少投入、多產(chǎn)出”。
[1]張建軍,郭吉民,王海,等.抽油機(jī)井系統(tǒng)效率敏感性分析及其應(yīng)用[J].石油鉆采工藝,2007(2):35-37.
[2]張志榮.系統(tǒng)效率優(yōu)化軟件的應(yīng)用與認(rèn)識[J].中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量.2011(4):20-23.
[3]鄒文濤,張兵臣,李林燕.油田機(jī)械采油井優(yōu)化技術(shù)應(yīng)用[J].節(jié)能,2010(4):53-55.
[4]孫耀國.提高抽油機(jī)井系統(tǒng)效率的實(shí)踐[J].復(fù)雜油氣藏,2010(1):80-83.