• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      本鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線半無頭軋制的應(yīng)用

      2014-08-15 00:54:54
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年19期
      關(guān)鍵詞:頭尾本鋼成材

      張 策

      (本鋼熱連軋廠,遼寧 本溪 117000)

      當(dāng)今世界熱軋板生產(chǎn)正向著高效率、低能耗的方向發(fā)展,熱軋薄規(guī)格產(chǎn)品逐漸占有更高比例,而單坯軋制模式,不可避免的存在產(chǎn)品頭尾質(zhì)量差和能耗高等問題,針對這種情況,本鋼集團(tuán)公司在2005年投產(chǎn)的薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線上使用了半無頭軋制。

      1 薄規(guī)格軋制的主要問題

      目前軋鋼設(shè)備越來越先進(jìn),技術(shù)不斷發(fā)展,但在單坯生產(chǎn)模式下,由于其工藝和技術(shù)的限制,特別是在軋制薄規(guī)格產(chǎn)品時(shí),曝露出當(dāng)前無法避免的問題,體現(xiàn)在:(1)頭尾問題。在單坯生產(chǎn)中,帶鋼的頭尾部分在非穩(wěn)定狀態(tài)下軋制,導(dǎo)致頭部側(cè)彎,尾部超寬,浪形以及厚度精度低等問題,使之頭尾板形無法得到保證,在產(chǎn)品使用前需進(jìn)行較多的切頭和切尾,使產(chǎn)品成材率降低;(2)穩(wěn)定性問題。在生產(chǎn)薄規(guī)格產(chǎn)品時(shí),帶鋼的甩尾、斷帶、折迭等問題發(fā)生的幾率大大增加,對設(shè)備的損傷率也在增加,軋制的穩(wěn)定性大打折扣;(3)拉窄問題。薄規(guī)格軋制穿帶時(shí),為保證軋制穩(wěn)定,機(jī)架間一般采用拉鋼控制,但由于帶鋼頭部溫度、厚度較難準(zhǔn)確控制,在穿帶瞬間易發(fā)生頭部拉窄現(xiàn)象。

      2 問題分析及處理

      本鋼的半無頭軋制,主要針對1.5mm以下規(guī)格,針對單坯生產(chǎn)中存在問題,有目的的進(jìn)行功能完善和參數(shù)修正,成功實(shí)現(xiàn)五分割(一塊鋼坯軋制六塊產(chǎn)品)軋制,最薄0.8mm的超薄規(guī)格。通過半無頭軋制與單坯軋制的數(shù)據(jù)對比來看,半無頭軋制針對薄規(guī)格和超薄規(guī)格的生產(chǎn)優(yōu)勢非常明顯:(1)楔形段損耗。在1.5~1.8mm規(guī)格生產(chǎn)中,通過三分割(四塊產(chǎn)品)實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),在三分割四塊產(chǎn)品中間的三個剪切點(diǎn)的帶鋼頭尾在保證張力穩(wěn)定狀態(tài)下軋制,實(shí)際只有在第一和最后一塊存在一頭一尾是在帶鋼的非穩(wěn)定狀態(tài)下,四塊產(chǎn)品的頭尾缺陷等同于單坯軋制中的一塊產(chǎn)品,所以由于頭尾板形問題造成的損耗就比單坯軋制降低75%。在1.5mm以下規(guī)格生產(chǎn)中,由于生產(chǎn)線穩(wěn)定穿帶厚度為1.5mm,所以需進(jìn)行動態(tài)變厚軋制,這樣在三個剪切點(diǎn)處存在一個楔形段,經(jīng)過對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),頭尾加上楔形段損耗比單坯軋制明顯降低,成材率大幅提升;(2)頭尾問題處理。在單坯生產(chǎn)中,產(chǎn)品接近超薄規(guī)格時(shí),軋制速度增高的同時(shí),穩(wěn)定性也在下降,甩尾、斷帶、折迭以及頭部拉窄的問題增多,而且還有穿帶速度、頭尾厚度控制精度、潤滑等因素的影響,使得超薄規(guī)格的生產(chǎn)只能使用半無頭變厚軋制,本鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線在組織1.0mm超薄規(guī)格生產(chǎn)時(shí),采用四分割變厚軋制,在單坯生產(chǎn)中,1.5mm頭部穿帶穩(wěn)定,尾部甩尾率低,而低于1.5mm尾部將很難保證穩(wěn)定,所以采用1.5-1.2-1.0-1.2-1.5軋制方式,解決了單坯生產(chǎn)無法進(jìn)行超薄規(guī)格軋制問題,并且在超薄規(guī)格時(shí),把頭部穿帶問題和尾部甩尾問題降到最低,帶鋼幾乎都是在穩(wěn)定張力控制下軋制,成材率大幅提升,但也存在楔形段較多,軋制1塊1.0產(chǎn)品需生產(chǎn)2塊1.2和2塊1.5的問題,出問題原因是,F(xiàn)GC變厚量目前是0.1~0.2mm,為成材率達(dá)到更高,經(jīng)調(diào)試在保證穩(wěn)定的前提下把FGC變厚量增加到0.5mm,這樣就實(shí)現(xiàn)了1.5-1.0-1.0-1.0-1.5的軋制方式,減少兩個楔形段,使生產(chǎn)3塊1.0產(chǎn)品只需2塊1.5產(chǎn)品過渡,計(jì)劃更合理,實(shí)現(xiàn)超薄規(guī)格在極低的故障率下生產(chǎn),而在生產(chǎn)1.5mm產(chǎn)品時(shí),可采用不變厚,全部1.5mm的方式,這樣將無楔形段,全部帶鋼都在穩(wěn)定的控制下軋制,成材率達(dá)到99%以上;(3)拉窄問題解決。在變厚軋制中,后一塊帶鋼出現(xiàn)拉窄問題,變厚量越大拉窄越明顯,R1-F1間的AMTC張力曲線中可以看出在變厚之后張力過大,導(dǎo)致拉窄,在FGC點(diǎn)進(jìn)行變厚過程中張力調(diào)節(jié)補(bǔ)償和前滑補(bǔ)償已經(jīng)調(diào)節(jié)到設(shè)定極限,現(xiàn)有參數(shù)的AMTC調(diào)節(jié)無法滿足半無頭軋制變厚要求,技術(shù)人員在對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后調(diào)整前滑補(bǔ)償參數(shù),從調(diào)整后的1.5-2.0mm的曲線可以看出拉窄問題消除,并且控制穩(wěn)定;(4)變厚問題解決。在變厚軋制中FGC調(diào)節(jié)慢,致使楔形段過長,變厚過程中變厚幅度小,過渡產(chǎn)品多,成材率沒有達(dá)到最優(yōu)。針對此問題,技術(shù)人員進(jìn)行分析:縮短楔形段必須減少變厚過程時(shí)間,提高軋機(jī)FGC調(diào)節(jié)速度,同時(shí)保證機(jī)架間張力的穩(wěn)定,要求活套的調(diào)節(jié)能力與AGC的壓下能力能夠滿足要求。在對一級與二級參數(shù)進(jìn)行修改后,變厚時(shí)間由3.0秒降為1.6秒,楔形段長度由調(diào)整前的30米左右降為12米,變厚量增大,而變厚時(shí)間變小,效果非常明顯。

      3 結(jié)論

      (1)在對本鋼半無頭軋制和單坯軋制的數(shù)據(jù)對比來看,薄規(guī)格產(chǎn)品平均帶鋼長度的99%以上都是在穩(wěn)定的張力控制下和潤滑軋制下生產(chǎn)的,產(chǎn)品的厚度、寬度以及表面質(zhì)量得到穩(wěn)定的控制。

      (2)通過對參數(shù)的調(diào)整,產(chǎn)品頭尾板形缺陷將減少80%,尾部甩尾將減少80%,而生產(chǎn)能力將提升20%以上,并且可進(jìn)行超薄規(guī)格產(chǎn)品的穩(wěn)定生產(chǎn)。

      [1]丁修堃.軋制過程自動化[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2005.

      猜你喜歡
      頭尾本鋼成材
      春筍
      川慶安檢院:搭建成材云梯
      本鋼礦業(yè)賈家堡礦11月份生產(chǎn)創(chuàng)新高
      到底要不要成材?
      本鋼高爐停爐操作實(shí)踐
      本鋼北營公司小規(guī)格又添拳頭產(chǎn)品
      四川冶金(2019年5期)2019-12-23 09:04:42
      夯實(shí)本鋼會計(jì)基礎(chǔ)工作探析
      磨床頭尾架承載變形分析及改進(jìn)設(shè)計(jì)
      猜謎語
      畫出日歷表來推算
      图木舒克市| 银川市| 阆中市| 滕州市| 通州市| 菏泽市| 广昌县| 那曲县| 柳河县| 墨竹工卡县| SHOW| 黎城县| 西城区| 富蕴县| 淳化县| 左云县| 芜湖市| 卫辉市| 辉南县| 朔州市| 揭阳市| 岚皋县| 准格尔旗| 平罗县| 含山县| 定结县| 介休市| 青河县| 高密市| 漾濞| 定日县| 樟树市| 英山县| 万安县| 永福县| 威远县| 隆昌县| 阿坝| 廉江市| 绵阳市| 临安市|