白素潔(中石化勝利油田臨盤采油廠作業(yè)科 山東德州 251507)
采油廠作業(yè)系統(tǒng)以增油上產(chǎn)活動為契機(jī),按照“兩搶一?!钡倪\(yùn)行思路,即:搶投新井、搶扶高產(chǎn)躺井,保重點(diǎn)措施井施工,合理調(diào)配動力,集中優(yōu)勢力量,確保全年生產(chǎn)任務(wù)的完成。
在新井投產(chǎn)施工中,提出了“施工進(jìn)度精確到時、工序銜接精準(zhǔn)到秒”運(yùn)行思路,對作業(yè)搬遷、射孔、完井等重點(diǎn)工序進(jìn)行了即時跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題隨時解決,有力確保了全年新投井的高效施工,實(shí)現(xiàn)了“完鉆一口、搬上一口、見效一口”的既定目標(biāo)。在重點(diǎn)井施工中,通過“工序全時監(jiān)控”方法,上修隊伍加密匯報頻次,作業(yè)大隊調(diào)度隨時掌握生產(chǎn)進(jìn)度;在此基礎(chǔ)上,大隊生產(chǎn)、技術(shù)等部門嚴(yán)格把好施工質(zhì)量關(guān),確保增油效果。生產(chǎn)調(diào)度及時調(diào)配作業(yè)動力搬上,施工人員分秒必爭,保證了重點(diǎn)井、高產(chǎn)躺井在最短的時間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)。利用等壓裂、等防砂、放噴等措施停工間隙抽調(diào)動力搶扶躺井,同時積極與特車大隊、采油礦結(jié)合做好夜間保泵試壓工作,爭取早完井、早交井。通過以上措施13年油水井維護(hù)作業(yè)48小時內(nèi)完井的達(dá)163口,油井維護(hù)作業(yè)占井周期平均4.51天/井,同比減少0.4天/井。今年4月,日均交井8口以上,單月完成交井217井次,創(chuàng)歷史新高。
針對油管廠修復(fù)管桿供應(yīng)不足的問題,采油廠協(xié)調(diào)作業(yè)大隊與油管廠、采油礦、供應(yīng)站、油管隊采取5級聯(lián)動制度,對高產(chǎn)井及時補(bǔ)充新管桿,同量加強(qiáng)信息溝通,細(xì)化管桿發(fā)放、轉(zhuǎn)運(yùn)、回收各個環(huán)節(jié)的管理,確保作業(yè)進(jìn)度;在作業(yè)過程中增加軟探、抽砂等高效工序。針對回收管桿不足,“等米下鍋”的現(xiàn)象,合理調(diào)配人員、靈活機(jī)動安排生產(chǎn),打破正常作息時間,做到隨回收,隨修復(fù),同時安排有關(guān)人員中午、晚上值班,保證油管隊及時裝車卸車。作業(yè)用車以作業(yè)運(yùn)行計劃為主線,對作業(yè)現(xiàn)場施工、特種車輛服務(wù)、準(zhǔn)備物料保障全面實(shí)行以“定時、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量”為內(nèi)容的“四定”管理,對施工時間、實(shí)施地點(diǎn)、施工質(zhì)量、工作量做出具體規(guī)定,從每一個環(huán)節(jié)中深挖時效潛力。
按照采油廠要求,進(jìn)一步加大了注水井工作力度,對各施工隊伍,提出了“四清”要求,即“井場道路清、作業(yè)井史清、溢流情況清、施工目的清”,努力避免因人為因素造成的怠工、誤工現(xiàn)象,大家克服無電源、工農(nóng)關(guān)系復(fù)雜、井場條件受限等不利因素,加大水井作業(yè)工作量,樹立“多注一方水多增0.1噸油”的理念,突擊三年未動管柱井、酸化增注井和一體化專項治理井。在施工過程中針對出砂、套損等問題,及時與工藝、地質(zhì)結(jié)合,優(yōu)化完井管柱;酸化井則把好試擠關(guān),及時更換不同壓力級別井口,確保施工安全。
扶長關(guān)井是作業(yè)施工的另一重工作,針對長關(guān)井不確定因素多,風(fēng)險大,工序復(fù)雜等特點(diǎn),采油廠成立了長關(guān)井治理項目組,對地質(zhì)甩出方案的長關(guān)井進(jìn)行排序,并對井場道路、井筒狀況、井內(nèi)管柱、地層壓力、措施難度等情況進(jìn)行調(diào)查摸底,統(tǒng)一部署,及時安排動力。施工過程中對處理井筒、打撈、鉆塞壓井等工序及時會診,確立最佳施工步驟,確保施工安全和施工效率。施工過程要求各施工隊伍強(qiáng)化24小時干部跟班制度,嚴(yán)格方案設(shè)計,提高運(yùn)轉(zhuǎn)效率,確保安全施工。臨7-X21井是一口高壓氣井,油套壓最高至10.06 M Pa,作業(yè)大隊在接到該井氣井轉(zhuǎn)采油的作業(yè)施工任務(wù)后,制定了切實(shí)周密的應(yīng)急施工預(yù)案、施工中,他們高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,抓細(xì)節(jié),安全高效拿下該井。
套損井損壞的主要類型為彎曲、縮頸、破裂、錯斷,大修占井周期較長,并且每年新增套損轉(zhuǎn)大修井?dāng)?shù)居高不下,加上治理速度趕不上套損的速度,嚴(yán)重影響了穩(wěn)產(chǎn)。套損井的大量存在,不僅對修井技術(shù)提出很高的要求,更重要的是導(dǎo)致井網(wǎng)的二次不完善,損失了大量空置的地質(zhì)儲量、水驅(qū)儲量,嚴(yán)重影響油田的穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)。采油廠大修作業(yè)項目組加大技術(shù)攻關(guān)重質(zhì)量力度,在大修選井方面注重井位地質(zhì)潛力兼顧設(shè)備能力、修井難度、井場條件、工農(nóng)關(guān)系等因素,避免盲目上修;加大了配套工具的引進(jìn)力度,完善了小套管井專用的系列打撈、磨銑工具,為降低打撈補(bǔ)貼管的風(fēng)險引進(jìn)了可打撈內(nèi)徑?101mm的可退式撈矛,為縮短打撈鋼絲繩井的施工時間引進(jìn)了強(qiáng)化外鉤。例如:唐7-斜63井原補(bǔ)貼段套破,大修打撈補(bǔ)貼管解卡不成功,大修項目組研究決定采取填砂、注灰、鉆塞等施工,一口復(fù)雜大修井僅占井18天,就成功交井,大大縮短了占井周期。在LNQI XC P141井大修施工中,研制加工了專用對扣接頭,實(shí)施小套管對接固井治理套破獲得成功,大修占井17天。
為進(jìn)一步提高作業(yè)現(xiàn)場施工質(zhì)量,重新規(guī)劃和分配了現(xiàn)場考核標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量考核方法,強(qiáng)化了作業(yè)工序返工考核,變直線性檢查為拉網(wǎng)式檢查,環(huán)環(huán)相扣,點(diǎn)點(diǎn)交接,取得了良好效果。與此同時,加強(qiáng)了重點(diǎn)井、高產(chǎn)井的工序監(jiān)控,對于現(xiàn)場存在的問題及時給予整改。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)完井工序把關(guān),嚴(yán)格落實(shí)試抽、憋壓、量油措施,確保交井一次成功。
在對新物資和外修產(chǎn)品(主要是修復(fù)泵、淬火桿、冷拔桿)的驗收方面推行“持表檢驗”,規(guī)范檢驗程序、檢驗內(nèi)容、檢驗方式;在對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督由原來一人把關(guān)變?yōu)榇箨?、基層隊、班組三級層層把關(guān),由單純外觀觀察變?yōu)榘匆?guī)定抽檢數(shù)量、檢驗項目等檢驗檢測;油管修復(fù)線人工檢測工序配雙崗檢測,加強(qiáng)了工序質(zhì)量點(diǎn)控制和前后工序點(diǎn)的質(zhì)量監(jiān)督考核,油管試壓檢測壓力由標(biāo)準(zhǔn)20 M Pa提高到23 M Pa。為保證現(xiàn)場“每一根油管、每一根抽油桿、每一臺泵、每一件下井工具”的修復(fù)質(zhì)量,采油廠按期對后勤場站進(jìn)行抽查、考核,認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量回訪,后勤保障單位每月于作業(yè)大隊對現(xiàn)場工具、管桿質(zhì)量及服務(wù)態(tài)度進(jìn)行測評,發(fā)現(xiàn)不足及隱患時,限期拿出整改方案和處理意見,大大提高了作業(yè)后勤保障。
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