王振方(新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司 新疆 烏魯木齊 830009)
電石是生產(chǎn)電石法聚氯乙烯的重要原料之一,其水解反應(yīng)產(chǎn)生的電石漿液中溶解有大量的乙炔氣,阜康能源80萬(wàn)噸PVC的年生產(chǎn)能力,配套的上了80萬(wàn)噸電石漿液乙炔氣回收裝置,經(jīng)過(guò)一年時(shí)間的運(yùn)行發(fā)現(xiàn)回收效果較好,為公司節(jié)能減排奠定了基礎(chǔ),但也存在一些問(wèn)題。
新疆中泰化學(xué)阜康能源有限公司是全國(guó)電石法PVC行業(yè)中第一家優(yōu)先使用渣漿液乙炔氣回收技術(shù)的企業(yè)。年產(chǎn)80萬(wàn)噸PVC裝置配套的渣漿液乙炔氣回收裝置是由中國(guó)天辰設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的,并于2013年9月22日投用應(yīng)用,不僅對(duì)溶解在渣漿液中的乙炔氣進(jìn)行了回收利用,不僅對(duì)企業(yè)節(jié)約了成產(chǎn)成本,同時(shí)也大大減輕了渣漿液污水排放量,大大減輕了化工企業(yè)生產(chǎn)污水對(duì)環(huán)境的影響。
渣漿液乙炔氣回收裝置經(jīng)過(guò)一年的運(yùn)行,仍然還表現(xiàn)出各種各樣影響回收裝置長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行的因素,我們經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間摸索和實(shí)際改造,提高了渣漿液回收裝置的運(yùn)行率和安全性,不僅為企業(yè)更多的節(jié)約成本,減排污水。
乙炔發(fā)生的溢流液由渣漿輸送泵送至乙炔回收塔頂部,乙炔回收塔通過(guò)水環(huán)真空泵使其操作壓力控制在為-80~-10KPa,溶解在電石漿液的乙炔氣通過(guò)閃蒸從電石漿液中揮發(fā)出來(lái),同時(shí)部分水蒸氣在真空條件下也揮發(fā)出來(lái),含飽和水蒸氣的乙炔氣經(jīng)由乙炔回收塔塔頂部排出,溫度約為60℃,經(jīng)乙炔空冷器冷卻到40℃左右,再由水環(huán)真空泵加壓送至乙炔氣柜。閃蒸出乙炔氣的電石漿液由乙炔回收塔底部排出,自流至濃縮池。由于該系統(tǒng)為負(fù)壓系統(tǒng),乙炔氣為易燃易爆的氣體,因此需要嚴(yán)格控制回收乙炔氣中氧含量(O2<1%),避免乙炔中氧氣含量超過(guò)爆炸極限引起爆炸造成安全隱患,在水環(huán)真空泵后設(shè)有兩個(gè)在線氧分析儀,當(dāng)含氧分析儀A或B任一報(bào)警時(shí),程序自動(dòng)關(guān)閉送至氣柜的乙炔管線開關(guān)閥,自動(dòng)打開真空泵出口放空閥,并自動(dòng)打開氮?dú)忾y充入氮?dú)?當(dāng)報(bào)警時(shí)間超過(guò)兩分鐘后自動(dòng)聯(lián)鎖停水環(huán)真空泵。當(dāng)乙炔回收塔頂壓力超過(guò)0.25MPa時(shí)聯(lián)鎖打開放空閥。
1.80萬(wàn)噸產(chǎn)能滿負(fù)荷回收乙炔氣流量在400m3/h左右;
2.電石漿液含固量在5%~12%,平均值8%。
3.電石漿液壓力為0.3MPa。
4.回收乙炔氣純度為94%~99%。
5.回收乙炔氣含氧小于1%。
經(jīng)過(guò)近一年的運(yùn)行我們們發(fā)現(xiàn)經(jīng)過(guò)乙炔回收的電石漿液中還含有一定量的乙炔氣,為此我們做了以下實(shí)驗(yàn):
1.取相同體積兩份經(jīng)過(guò)乙炔氣回收塔回收完畢的電石漿液,放在相同容積不同橫截面的兩個(gè)密閉容器中,經(jīng)過(guò)10分鐘的搖晃,做乙炔氣含量得出如下結(jié)論:
(1)相同體積的電石漿液在不同截面的密閉容器中,大截面的容器中電石漿液揮發(fā)出乙炔氣的量高出小截面容器平均值2%左右;
(2)現(xiàn)有電石漿液回收裝置不能完全的回收電石漿液中的乙炔氣,使一部分乙炔氣隨著電石漿液進(jìn)入濃縮池,乙炔氣揮發(fā)到大氣中污染環(huán)境,更嚴(yán)重時(shí)乙炔氣在濃縮池中心筒處積聚造成著火事故,影響安全生產(chǎn)。
2.取相同體積兩份經(jīng)過(guò)乙炔氣回收塔回收完畢的電石漿液,放在相同容積的兩個(gè)容器中,在其中的一個(gè)容器加入一定量50℃左右的水,目的是破壞電石漿液中氫氧化鈣包裹的“碳化鈣核”的結(jié)構(gòu),使碳化鈣充分的水解。
結(jié)果顯示,加水并不能破壞氫氧化鈣包裹的“碳化鈣核”的結(jié)構(gòu),反而加入的水又吸收了一部分已揮發(fā)出的乙炔氣。
經(jīng)過(guò)上述兩實(shí)驗(yàn),我們們初步的判斷,電石漿液乙炔氣回收效果跟回收塔的真空度和回收面積有關(guān),在相同溫度的情況下,真空度越高,飽和水蒸氣的量越多,從而析出的乙炔氣越多。如圖2所示,我們們現(xiàn)有回收塔是從塔頂部抽真空,這會(huì)導(dǎo)致塔中部和底部的真空度低于頂部,從而降低了飽和水蒸氣的量,影響回收效果。
鑒于以上兩種情況,我們們對(duì)回收塔進(jìn)行技術(shù)改造:
(1)在回收塔底部增加折流板,起到增大電石漿液分布面積的作用;
(2)在回收塔中下部增加真空抽氣管線,降低回收塔上部、中部、和下部的真空度差異。
(3)在回收塔電石漿液進(jìn)口處增加分液孔,使電石漿液更加分散的進(jìn)入塔內(nèi),起到增大面積的作用。
改造前,年產(chǎn)80萬(wàn)噸PVC裝置,渣漿液乙炔氣回收量為90-100m3/h,電石按照3000元/噸計(jì)算,回收乙炔氣節(jié)約成本400×24×360÷300×3000=834560000元=3456萬(wàn)元。
原塔折流板面積為6×4=24m2,改造后折流板面積為30m2,增加20%,在回收塔電石漿液進(jìn)口處增加分液孔,面積為5m2,總計(jì)比原來(lái)增加面積38.5%,乙炔氣回收量預(yù)計(jì)增加150m3/h,一年裝置運(yùn)行按8000小時(shí)計(jì)算,累計(jì)回收效益為:150m3/h×8000h=1200000m3× 1.17kg/m3=1400t乙炔氣,折合電石約3400噸,電石單價(jià)為3500元,80萬(wàn)噸產(chǎn)能的回收裝置一年可節(jié)約費(fèi)用2200萬(wàn)元。
電石漿液乙炔回收裝置投用以來(lái),運(yùn)行穩(wěn)定,效果良好,沒(méi)有出現(xiàn)安全事故,不僅回收了電石漿液中的大量乙炔氣,降低了電石消耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本,而且減少了乙炔氣外排造成的環(huán)境污染,改善了工作環(huán)境。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后會(huì)進(jìn)一步提高乙炔氣回收量,為公司創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益,電石渣漿液乙炔氣回收裝置的不斷改進(jìn),會(huì)為公司的節(jié)能減排做出貢獻(xiàn)。
[1]韓冬冰,李敘鳳,化工工程設(shè)計(jì),北京,學(xué)苑出版社,1997:98.
[2]李福勇,淺談渣漿回收技術(shù)的應(yīng)用 聚氯乙烯,2012,(1).