牛澤亭(中海煉化惠州煉化分公司 516086)
我廠共有三臺(tái)空壓機(jī)為全廠提供儀表風(fēng)和工廠風(fēng),空壓裝置包括壓縮系統(tǒng)和干燥系統(tǒng)各三套。工藝要求儀表風(fēng)常壓露點(diǎn)≤-45℃,而實(shí)際運(yùn)作過程中常壓露點(diǎn)一直維持在-35℃到-25℃之間,一直依靠人員頻繁巡檢來確保設(shè)備裝置的運(yùn)行,消耗了大量的人力物力。設(shè)備工藝流程如下:自然狀態(tài)的空氣經(jīng)過濾器除塵后,進(jìn)入壓縮機(jī),經(jīng)兩級(jí)壓縮以后氣壓增至0.8MPa,再經(jīng)中、后兩級(jí)冷卻器降溫,除油器除油,緩沖器緩沖,干燥器干燥,送至空氣球罐,供后系統(tǒng)使用??諝馇蚬拗械目諝庖徊糠肿鳛槌善窔膺M(jìn)行使用,另一部分降至常壓后進(jìn)入另一個(gè)空干燥筒,實(shí)現(xiàn)干燥劑的再生。
空氣干燥器裝置是根據(jù)變壓吸附原理進(jìn)行工作的,在濕壓縮空氣進(jìn)入干燥器中進(jìn)行干燥時(shí),經(jīng)過干燥床,膠鋁干燥劑吸附空氣中的水分實(shí)現(xiàn)對(duì)空氣的干燥。從空氣球罐中出來的部分空氣經(jīng)過降壓升溫實(shí)現(xiàn)干燥劑的再生。
通過工藝流程可知,影響儀表風(fēng)干燥器露點(diǎn)的要素包括進(jìn)氣溫度、進(jìn)氣總量、進(jìn)氣潔凈度以及干燥劑和干燥器的自身效能。
進(jìn)氣溫度主要受到外部環(huán)境、空壓機(jī)排氣溫度和冷卻器三方面影響。首先,外部環(huán)境溫度越高,進(jìn)入壓縮機(jī)的壓縮空氣溫度就越高;其次,空壓機(jī)的排氣溫度在設(shè)計(jì)上應(yīng)該是與干燥器的排氣溫度是一致的,但是隨著壓縮機(jī)使用時(shí)間的增加,排氣溫度會(huì)逐步上升;第三,除進(jìn)氣溫度和空壓機(jī)的排氣溫度之外,冷卻器的冷卻效果下降更是排氣溫度上升的重要原因。就本廠來說,壓縮機(jī)在2006年投產(chǎn)以來一直未進(jìn)行過大修,其排氣溫度時(shí)常達(dá)到50℃以上,高于干燥器45℃的工作溫度,再加上冷卻器的冷卻效果有所下降,排氣溫度升高,干燥劑負(fù)荷加重,露點(diǎn)升高。
當(dāng)壓縮空氣進(jìn)氣量長期大于干燥器的額定處理量時(shí),由于干燥劑長期處于超負(fù)荷工作狀態(tài),也將導(dǎo)致儀表風(fēng)露點(diǎn)升高。我廠的干燥器的設(shè)計(jì)額定處理氣量為4500Nm3/h,而儀表氣流量近兩年一直在5000Nm3/h以上,使得干燥器一直處于超負(fù)荷工作狀態(tài)。
含水量包括空氣含水量和再生干燥劑含水量兩部分內(nèi)容。進(jìn)入干燥器的儀表風(fēng)都是飽和濕空氣,在壓力一定的情況下,進(jìn)氣溫度越高,其含水量越大,再加上中冷器容易內(nèi)漏進(jìn)入氣路,導(dǎo)致空氣內(nèi)水分大量增加,致使干燥劑的工作量也越大。除了空氣存水量增加之外,干燥劑在進(jìn)行重生時(shí),由于再生溫度不夠,造成干燥劑再生不徹底,干燥效果下降。例如我廠干燥劑的再生熱源為中壓蒸汽,其再生溫度為180℃,而由于全廠蒸汽平衡的原因,換熱后的再生氣溫度僅能達(dá)到150℃左右,嚴(yán)重影響干燥劑的再生效果。
由于中冷器、后冷器、緩沖器和除油器的吹除閥容易堵塞或者操作不及時(shí),導(dǎo)致冷凝水、油污等進(jìn)入干燥器,如果長期如此,管道內(nèi)的冷凝水很可能腐蝕管道,形成各種雜質(zhì),一并帶入干燥器,這不僅加大了干燥劑的工作負(fù)擔(dān),同時(shí)也讓干燥劑遭到油污以及其他雜質(zhì)的污染,降低了其活性,進(jìn)而導(dǎo)致儀表風(fēng)露點(diǎn)的升高。
廠內(nèi)的三臺(tái)干燥器經(jīng)過多年使用,其干燥劑床層結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了板結(jié)現(xiàn)象,干燥劑空隙堵塞,吸附效率下降。并且設(shè)備出現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)氣動(dòng)閥門膜片老化的跡象,時(shí)常發(fā)生程控切換閥不能及時(shí)打開或關(guān)閉的現(xiàn)象,導(dǎo)致系統(tǒng)漏氣,不能達(dá)到工作要求的壓力,進(jìn)而導(dǎo)致儀表氣露點(diǎn)升高。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,在壓力一定的情況下,進(jìn)氣溫度每升高5℃,成品氣出口的露點(diǎn)就升高8到10℃,因此,加強(qiáng)溫度控制是解決儀表風(fēng)干燥器露點(diǎn)升高的一項(xiàng)重要措施。鑒于本廠實(shí)際情況,對(duì)空壓機(jī)進(jìn)行了徹底的大修,更換了空壓機(jī)的氣閥和活塞環(huán)等,降低了系統(tǒng)漏氣,對(duì)氣缸冷卻水夾套實(shí)施徹底的化學(xué)清洗,以改善氣缸的冷卻效果,并將中冷卻器和后冷卻器更換為列管式換熱器,不僅能夠最大程度的降低排氣溫度,而且有利于排水排污,防止壓縮空氣中的微小水滴對(duì)葉輪的磨損,降低干燥器的工作負(fù)荷。
經(jīng)過長時(shí)間的使用,環(huán)境中的各種油污容易進(jìn)入壓縮機(jī),進(jìn)而影響除油器正常工作。此外,在每臺(tái)干燥器之前安裝精密過濾器,防止設(shè)備在運(yùn)作過程中產(chǎn)生的鐵銹等雜質(zhì),以防止干燥器中的干燥劑被污染,提高干燥劑的使用效果和壽命。
干燥劑具有一定的使用壽命,其吸附能力會(huì)隨著時(shí)間逐漸衰減。鑒于本廠的干燥器的干燥劑近兩年來一直處于超負(fù)荷運(yùn)行過程中,加上干燥器系統(tǒng)前端各種問題對(duì)干燥劑本身也造成了較為嚴(yán)重的污染,因此實(shí)施更換。并從今年7月開始,在風(fēng)量允許的情況下,實(shí)施兩臺(tái)干燥器運(yùn)行并定期切換,將單臺(tái)干燥器的負(fù)荷減半,以保持和活化干燥器的吸附能力。
實(shí)施以上措施后,裝置從2013年8月到2012年11月共運(yùn)行了5個(gè)月,收集的運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示三臺(tái)干燥機(jī)的出口常壓露點(diǎn)在-50℃到-59℃之間,滿足工廠的工藝生產(chǎn)要求。
[1]合成氨一部.一化肥合成氨裝置流程圖冊(cè).中國石油寧夏石化公司,2007.
[2]合成氨一部.生產(chǎn)崗位操作法.中國石油寧夏石化公司,2007,3.