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      制氫轉(zhuǎn)化爐下豬尾管焊縫開裂原因分析與對(duì)策

      2014-08-15 00:51:32李紅亮彭宗麗劉友恩武成燕秦珊中原油田分公司石油化工總廠河南濮陽(yáng)457165
      化工管理 2014年24期
      關(guān)鍵詞:豬尾爐管制氫

      李紅亮 彭宗麗 劉友恩 武成燕 秦珊(中原油田分公司石油化工總廠 河南 濮陽(yáng) 457165)

      一、前言

      轉(zhuǎn)化爐是制氫單元的關(guān)鍵設(shè)備,也是煉油化工企業(yè)中操作條件最苛刻的爐子之一。中原油田煉油廠制氫轉(zhuǎn)化爐采用底燒——單排管雙面輻射爐型,共有6根爐管,爐管材質(zhì)為H P40NB,規(guī)格110×14,單排管。轉(zhuǎn)化管采用上牽引下支撐結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)將其位移和膨脹量由上下尾管分擔(dān),可以很好的防止?fàn)t管彎曲。下豬尾管和下集合管采用Incoloy800H材質(zhì),耐高溫,強(qiáng)度好。下豬尾管采用單層保溫,下集合管為熱壁結(jié)構(gòu),由2組彈簧吊架懸掛支撐。轉(zhuǎn)化爐自2010年10月運(yùn)行以來(lái),共出現(xiàn)過(guò)2次下豬尾管焊縫開裂情況,為此,在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行全面分析后,于2013年10月,對(duì)下部豬尾管進(jìn)行了改造,取得了理想的效果,現(xiàn)將問(wèn)題的分析及解決情況作一介紹。

      二、問(wèn)題分析

      2011年10月份檢修檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)下集合管在廢熱鍋爐入口處出現(xiàn)鼓脹現(xiàn)象,鼓脹量超過(guò)5%,隨委托廠家進(jìn)行更換。在更換時(shí),按照檢修計(jì)劃,我們將下部高溫部位的所有焊口進(jìn)行了滲透探傷,檢查發(fā)現(xiàn)從南邊數(shù)第2、4根下豬尾管與爐管焊縫處有孔洞和裂紋,氮?dú)庠噳河泄呐菪孤┈F(xiàn)象,進(jìn)行了維修。2012年4月26日21:30,班組人員交接班檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)南邊第3根豬尾管與下集合管焊縫處有冒火苗的情況,判斷是焊縫泄漏。在安排好維修力量后,遂于28日進(jìn)行了檢修。檢修探傷時(shí)發(fā)現(xiàn)此焊縫為開裂裂紋,另外還有5處為裂紋和氣孔缺陷,都一并進(jìn)行了維修。

      轉(zhuǎn)化爐下豬尾管焊口在一年半的時(shí)間內(nèi)相繼出現(xiàn)孔洞和開裂缺陷,嚴(yán)重的影響了轉(zhuǎn)化爐的長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行。分析造成缺陷的原因,我們認(rèn)為主要由以下幾點(diǎn):

      1.爐膛、爐出口溫度波動(dòng)大時(shí)有超溫現(xiàn)象。

      設(shè)計(jì)爐膛溫度為1200℃,爐出口最高溫度為830℃,操作時(shí)不好兼顧這兩個(gè)溫度。目前,一般處理量大的轉(zhuǎn)化爐都首先采用頂燒式爐型,側(cè)燒式次之,主要原因是從上部3米處反應(yīng)最激烈,吸熱量也大,這兩種爐子結(jié)構(gòu)可以更好的滿足反應(yīng)熱量的需求,而且底部出口溫度也可以降下來(lái),下豬尾管的使用溫度較低,材料性能更好。采用底燒式時(shí),為了滿足反應(yīng)熱的需要,爐子底部溫度較高。從H P40的最高設(shè)計(jì)使用溫度為1100℃來(lái)看,爐膛設(shè)計(jì)溫度1200℃顯得稍高,一般爐膛溫度比爐管溫度高20--80℃.從2011年檢修以前的操作實(shí)際測(cè)溫來(lái)看,當(dāng)爐膛溫度為1130℃時(shí),爐管外壁溫度為1050℃,按照爐管內(nèi)外壁溫差100℃來(lái)看,出口溫度要遠(yuǎn)比830℃高,大概在950℃,也就是Incoloy800H 的最高使用溫度。另外,一般關(guān)系溫度是按照膨脹情況設(shè)計(jì)的,如果溫度高,膨脹量會(huì)比原設(shè)計(jì)的大,下豬尾管變形量大,焊縫處應(yīng)力會(huì)變大,在高溫下使用會(huì)開裂。因此,最高的爐膛溫度定在1030~1050℃應(yīng)該是合適的,能同時(shí)滿足爐管和豬尾管的溫度要求。

      2.下豬尾管的結(jié)構(gòu)有待調(diào)整

      爐管采用上懸掛下支撐結(jié)構(gòu),下集合管采用2組彈簧吊掛懸掛支撐,固定點(diǎn)在廢熱鍋爐入口處。爐管出口管系的膨脹吸收從使用情況來(lái)看較好,沒(méi)有出現(xiàn)變形。但是,下集合管的2個(gè)彈簧吊掛調(diào)整的力偏大,而且彈簧吊掛與管子連接采用的方式是卡箍,管子在卡箍?jī)?nèi)不能自由的移動(dòng),就拉著吊掛一起移動(dòng),造成下集合管橫向自由膨脹時(shí)受限,整體往上偏,兩端最大偏移量約有6mm,中間往下凹。在施工時(shí),由于廢熱鍋爐的中心比下集合管的中心偏高3mm左右,焊接時(shí)爐管也只能往上偏。以上兩種因素,造成下豬尾管往下的膨脹受限,在焊口上部應(yīng)力較大,容易出現(xiàn)開裂。從兩次的維修情況來(lái)看,缺陷也都出現(xiàn)在上下焊口處的上部。因此,需要改變下豬尾管的結(jié)構(gòu),從而改善其受力。

      3.焊縫處可能存在焊接缺陷

      下豬尾管采用氬弧焊技術(shù),為單面焊雙面成型。爐管和下集合管有焊接成型的凸臺(tái),豬尾管與其焊接采用承插焊,承插焊時(shí)留有2mm的間隙。焊接要在無(wú)風(fēng)的條件下進(jìn)行。焊接采用兩次成型,每次焊后都要做滲透探傷檢驗(yàn),存在裂紋缺陷的可能性不大,但在收弧和起弧的地方可能存在加鎢的現(xiàn)象,滲透探不到,使用時(shí)會(huì)出現(xiàn)孔洞缺陷。

      三、處理措施

      1.在保證處理量和轉(zhuǎn)化效果的前提下,盡量降低爐膛和爐出口的操作溫度。2011年檢修完后,操作溫度降了80℃左右,轉(zhuǎn)化氣的甲烷含量能控制在指標(biāo)之內(nèi)。

      2.調(diào)整好爐管出口管系的膨脹吸收量,盡量能讓其整體向下膨脹,而不能只靠下豬尾管去變形吸收膨脹量。由于爐子較小,下部安裝空間小,下豬尾管的尺寸設(shè)計(jì)的也小,變形后對(duì)焊口的作用力較大。因此,改變下豬尾管結(jié)構(gòu),能更好的吸收此處的應(yīng)力。在2013年10月檢修時(shí),我們更換了下豬尾管,由原來(lái)的門子形改為門子形加歐米格形,這樣,焊口的外加應(yīng)力會(huì)小很多。

      3.加強(qiáng)監(jiān)護(hù)運(yùn)行。班組除正常巡檢外,每個(gè)班特護(hù)一次;技術(shù)人員每周點(diǎn)檢一次,此制度從2011年初已經(jīng)執(zhí)行,效果很好,出現(xiàn)問(wèn)題能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

      總結(jié)

      門子形加歐米格形豬尾管結(jié)構(gòu)在轉(zhuǎn)化爐上的應(yīng)用,增加了豬尾管的長(zhǎng)度,從而改善了豬尾管焊縫處的受力,解決了局部應(yīng)力過(guò)大的問(wèn)題,確保了制氫轉(zhuǎn)化爐的長(zhǎng)周期安全運(yùn)轉(zhuǎn);同時(shí),也可為國(guó)內(nèi)其它同類型裝置豬尾管的選型及改造提供一定的經(jīng)驗(yàn)。

      [1]王桐海,制氫轉(zhuǎn)化爐Incoloy800H合金下豬尾管斷裂分析,化工機(jī)械,天華化工機(jī)械及自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院出版社.

      [2]錢家麟等,管式加熱爐(第二版),中國(guó)石化出版社,2009.

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