姜喜林
(黑龍江龍煤礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 鶴崗分公司,黑龍江 鶴崗154100)
隨著安全高效礦井建設(shè)和機(jī)械化水平不斷提高,采煤隊(duì)組個(gè)數(shù)減少、單產(chǎn)提高,礦井逐步實(shí)現(xiàn)集約化生產(chǎn),富力煤礦二水平五分段-450m綜采工作面生產(chǎn)的煤炭、掘進(jìn)工作面出煤進(jìn)入-443m階段煤倉(cāng),通過(guò)該煤倉(cāng)在折二皮帶井筒內(nèi)的給煤機(jī)裝入鋼帶機(jī),進(jìn)入運(yùn)煤系統(tǒng)運(yùn)至地面,-443m階段煤倉(cāng)對(duì)連續(xù)生產(chǎn)起著重要的緩沖作用。
-443m階段煤倉(cāng)位于二水平五分段-443m皮帶石門前部,為采區(qū)內(nèi)11、18-2、21、22、27和29層煤開采及準(zhǔn)備巷道的掘進(jìn)煤提供存儲(chǔ)空間。
該煤倉(cāng)上口標(biāo)高-443.368m,下口標(biāo)高-494.392 m,深度為51m,直徑Φ6.5m,容積為1425m3,原支護(hù)形式為混凝土碹,厚度400mm。由該倉(cāng)上口每天進(jìn)入的煤炭近萬(wàn)噸。該煤倉(cāng)長(zhǎng)期受煤流的沖擊,在井壁出現(xiàn)兩條垂直方向的溝,一條溝位于煤倉(cāng)上口往下3~21m處,塌進(jìn)深0~1.5m,寬0~1.8m,高18m,比較完整;另一條溝位于煤倉(cāng)上口往下12~41m處,塌進(jìn)深0~4.6m,寬0~4.1m,高29m,塌冒比較嚴(yán)重,兩條溝之間相距6.5m,兩條溝相向而對(duì)。倉(cāng)壁開裂,由原來(lái)的均勻受力,變?yōu)榫植考惺芰?,煤倉(cāng)壁易失穩(wěn),且仍在繼續(xù)惡化,倉(cāng)幫墜倉(cāng)砸壞下部給煤機(jī),有造成綜采工作面停產(chǎn)的危險(xiǎn)。因此,修復(fù)加固-443m階段煤倉(cāng)成為當(dāng)務(wù)之急。
方案一:選用傳統(tǒng)的配筋發(fā)碹,要經(jīng)過(guò)綁扎主、副筋,支模澆灌混凝土發(fā)碹等工序,整套工序完成再加上養(yǎng)護(hù)時(shí)間,需要70天;方案二:選用錨網(wǎng)噴+全長(zhǎng)注漿錨索聯(lián)合支護(hù)技術(shù),預(yù)計(jì)需42天。通過(guò)方案對(duì)比,認(rèn)為配筋發(fā)碹施工工期太長(zhǎng),因而采用錨網(wǎng)噴+全長(zhǎng)注漿錨索聯(lián)合支護(hù)方案。
錨網(wǎng)噴+全長(zhǎng)注漿錨索:采用錨桿長(zhǎng)為2000mm的Φ20mm螺紋鋼,錨桿間排距為600mm×600mm,采用樹脂藥卷端頭錨固,單孔藥卷為1卷。鋼筋網(wǎng)規(guī)格為1000 mm×2000mm,眼孔為70mm×70mm,網(wǎng)間搭接為100 mm,并用鐵線逢環(huán)必聯(lián),把鋼筋網(wǎng)扭連成整體,全長(zhǎng)注漿錨索間排距為1500mm×2000mm,全長(zhǎng)注漿錨索鋼鉸線長(zhǎng)度為6300mm,鋼梁長(zhǎng)度為800mm,鋼絞線外露長(zhǎng)度不大于300mm,單孔藥卷為2卷,錨索初承力必須達(dá)到80 kN,噴漿厚度為100mm。
全長(zhǎng)注漿錨索是一種將現(xiàn)代注漿技術(shù)、柔性錨索和端錨有機(jī)地結(jié)合在一起的新型支護(hù)技術(shù)。它不僅具有普通錨索的吊、擠壓加固、組合拱以及楔固等作用外,還具有以下主要支護(hù)作用:
(1)改善圍巖性質(zhì),提高圍巖承載能力。注漿后,漿液將松散破碎的圍巖膠結(jié)成整體,提高了巖體內(nèi)聚力、內(nèi)摩擦角及彈性模量,從而提高了巖體強(qiáng)度,可實(shí)現(xiàn)利用圍巖本身作為支護(hù)結(jié)構(gòu)的一部分,且與原巖形成一個(gè)整體,使巷道保持穩(wěn)定而不易破壞。
(2)高預(yù)應(yīng)力錨索。全長(zhǎng)注漿錨索具有高預(yù)應(yīng)力的特點(diǎn),索體采用高強(qiáng)度螺旋肋預(yù)應(yīng)力鋼絲編絞而成,特別適用于施加很高的預(yù)應(yīng)力。巖體壓力荷載通過(guò)錨索被傳遞到深部穩(wěn)定的巖體,深部穩(wěn)定的巖層自穩(wěn)潛能得到充分發(fā)揮,可有效控制巷道變形。
(3)強(qiáng)化組合拱。利用全長(zhǎng)注漿錨索注漿充填圍巖裂隙,配合錨網(wǎng)噴支護(hù),形成了多層有效組合拱,即噴網(wǎng)組合拱、錨桿壓縮區(qū)組合拱及漿液擴(kuò)散加固拱,從而擴(kuò)大了支護(hù)結(jié)構(gòu)的有效承載范圍,大大提高了支護(hù)整體承載能力。
(4)技術(shù)關(guān)鍵:施工中,按錨索眼間排距畫好眼位,打好每一個(gè)錨索孔,并用封孔器封好孔,達(dá)到最終注漿不露漿液的目的。注漿時(shí),確保每根錨索都達(dá)到5.0~7.0MPa,使?jié){液充分注到巖體內(nèi)部,形成一個(gè)完整的強(qiáng)化組合拱。
1)修復(fù)煤倉(cāng)前,必須要求相關(guān)的皮帶負(fù)責(zé)人在下倉(cāng)期間嚴(yán)禁開動(dòng)皮帶機(jī)。
2)皮帶停機(jī)后立即對(duì)煤倉(cāng)上口周圍臟雜物清理干凈,保證倉(cāng)口不得有閑置物料,其它物料必須置于倉(cāng)口以外不小于10m的安全寬敞地點(diǎn)碼放整齊,備齊修復(fù)煤倉(cāng)所用支護(hù)材料。
3)在煤倉(cāng)上方11#工字鋼天輪架上固定天輪,人員上下煤倉(cāng)用20t回柱絞車牽引,牽引鋼絲繩為Φ21.5mm;鋼絲繩固定10t旋轉(zhuǎn)鉤頭。鉤頭上吊掛1m3的吊桶,吊桶上方固定Φ1200mm桶傘,以防止倉(cāng)壁落矸傷人,吊桶用于工作人員上下煤倉(cāng)。
4)施工人員必須從倉(cāng)口到倉(cāng)底,自上而下施工,施工時(shí)煤倉(cāng)放滿煤,下口給煤機(jī)安排專人看管。
5)由于煤倉(cāng)內(nèi)有煤,施工期間必須安設(shè)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng),以提供新鮮風(fēng),供施工人員的正常呼吸。
6)工作人員在煤倉(cāng)內(nèi)站在煤上施工時(shí),必須系上安全帶,安全帶的安全長(zhǎng)度為施工點(diǎn)到煤倉(cāng)上口固定點(diǎn)的有效范圍。
1)錨網(wǎng)噴+全長(zhǎng)注漿錨索支護(hù)技術(shù)能獲得較高的支護(hù)強(qiáng)度和圍巖加固作用,能主動(dòng)支護(hù)倉(cāng)體,當(dāng)倉(cāng)體破碎裂隙發(fā)育時(shí),其漿液能充填裂隙起到固結(jié)倉(cāng)壁作用,集懸吊、擠壓加固、固結(jié)倉(cāng)體于一體,尤其能解決破碎松軟圍巖,特大斷面以及大跨度硐室巷道支護(hù)難題。
2)經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比:每米煤倉(cāng)加固錨網(wǎng)噴+全長(zhǎng)注漿錨索支護(hù)材料費(fèi)用4562.2元,每米煤倉(cāng)配筋發(fā)碹加強(qiáng)支護(hù)的材料費(fèi)8232.1元,兩者相比,每米節(jié)約支護(hù)材料費(fèi)3669.9元,大約節(jié)約支護(hù)材料費(fèi)16萬(wàn)余元。
該工程于2012年6月5日開始施工,7月17日順利完工,經(jīng)過(guò)1年的使用,取得了良好的修復(fù)效果。實(shí)踐證明采用錨網(wǎng)噴+全長(zhǎng)注漿錨索加強(qiáng)破碎圍巖具有如下優(yōu)點(diǎn):
1)適合大跨度硐室、斷層破碎帶的有效加固,為復(fù)雜困難條件下巷道維修提供了一條新的有效途徑;
2)注漿本身對(duì)已出現(xiàn)松動(dòng)的圍巖還具有明顯的膠結(jié)加固作用,加固效果突出;
3)施工方法簡(jiǎn)單、快速、提高了安全可靠程度。
〔1〕謝子良.高預(yù)應(yīng)力強(qiáng)力支護(hù)系統(tǒng)在王坡煤礦的應(yīng)用〔J〕.煤礦開采,2010.
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