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      ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)裝置節(jié)水措施

      2014-08-16 02:09:34馬守軍澹臺姝嫻李反修
      中國氯堿 2014年3期
      關(guān)鍵詞:水合肼發(fā)泡劑冷凝水

      馬守軍,澹臺姝嫻,李反修

      (中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司,河南 開封 475003)

      “中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃綱要”指出:“優(yōu)化能源結(jié)構(gòu),把資源節(jié)約和環(huán)境保護貫穿于生產(chǎn)、流通、消費、建設(shè)各領(lǐng)域各環(huán)節(jié),提升可持續(xù)發(fā)展能力。加強用水總量控制與定額管理,嚴格水資源保護。加強城市節(jié)約用水,提高工業(yè)用水效率,促進重點用水行業(yè)節(jié)水技術(shù)改造和居民生活節(jié)水?!敝袊鞘澜缱钬毸膰抑?,如何提高水的利用效率,降低工業(yè)用水總量是擺在每個企業(yè)面前的問題[1]。

      ADC發(fā)泡劑是目前用途最廣泛的發(fā)泡劑之一,具有無毒、無味、無污染、發(fā)氣量大等優(yōu)點,適用于常壓發(fā)泡和加壓發(fā)泡,易通過復(fù)配技術(shù)成為改性ADC發(fā)泡劑,滿足不同用戶的需求,具有廣闊的市場前景。采用氯氣、燒堿和尿素為主要原料,是氯堿行業(yè)較好的配套產(chǎn)品。但ADC發(fā)泡劑也是高物耗產(chǎn)品,水消耗高達70 t/t,廢水中夾帶反應(yīng)副產(chǎn)物氯化鈉、硫酸銨、硫酸鈉、鹽酸等,物料流失多,造成的污染大?!叭龔U”治理是ADC發(fā)展的瓶頸,直接影響著ADC發(fā)泡劑行業(yè)的發(fā)展和生存[2]。中國平煤神馬集團開封東大化工有限公司的1萬t/a ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)裝置擴建于2008年,設(shè)計中采用多種節(jié)水措施,提高了水利用率。

      1 原ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)裝置污水來源、成分及數(shù)量

      尿素法ADC發(fā)泡劑生產(chǎn)工藝流程簡圖見圖1。

      1.1 水合肼的制取

      尿素法水合肼是在100~135℃下反應(yīng)制備的,使用低壓蒸汽加熱,尿素與次氯酸鈉的混合液,有大量蒸汽冷凝水產(chǎn)生,每噸ADC約產(chǎn)生一噸蒸汽冷凝水,冷凝水經(jīng)疏水器排放至污水管,送至污水站。反應(yīng)過程中有少量肼蒸氣揮發(fā),肼蒸氣成分及含量為:H2O 97%~98%;N2H40.5%~0.2%;CO20.5%;N20.2%;NO 0.1%等,肼蒸氣高空排放。

      1.2 除鹽

      高溫粗肼經(jīng)低溫冷凍精制,其中,所含碳酸鈉和氯化鈉大部分以十水碳酸鈉和氯化鈉結(jié)晶的形式析出,經(jīng)離心機分離肼水和結(jié)晶,得到副產(chǎn)品水堿和精制水合肼。使用離心機分離物料,需定期清洗離心機濾網(wǎng),洗水成分為:H2O 98%~99%,N2H40.05%~0.001%,Na2CO32.5%~0.5%,由排污管送至污水站處理,每噸ADC產(chǎn)生0.5~1 t洗水。

      1.3 縮合

      縮合工序為生產(chǎn)裝置主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)。精制后的水合肼中還含有飽和的碳酸鈉和氯化鈉,需加硫酸中和至物料為弱酸性,方可用于制備聯(lián)二脲。中和后的水合肼加入尿素,在搪瓷反應(yīng)釜中、控制反應(yīng)溫度為100~115℃,與硫酸進行縮合反應(yīng),反應(yīng)至終點,在濾箱中將聯(lián)二脲與母液分離,由于硫酸鈉難以洗凈,需以熱水洗滌聯(lián)二脲至中性后進入下一工序,母液成分為硫酸銨,氯化鈉,硫酸鈉,其中,氨氮含量為10 000~20 000 mg/L,COD 3 000~8 000 mg/L,硫酸肼6%~10%,硫酸鈉 5%~8%,氯化鈉 2%~3%,每噸聯(lián)二脲產(chǎn)生母液 13.0~14.0 t,洗水 20~30 t。 在高溫下制備聯(lián)二脲,采用夾套式反應(yīng)釜,采用低壓蒸汽加熱物料進行反應(yīng),反應(yīng)需7~10 h,每噸聯(lián)二脲產(chǎn)生2 t蒸汽冷凝水。生產(chǎn)過程中,還有少量地面沖洗水產(chǎn)生。此工序的污水由于氨氮高,由排污管送至污水站集中處理。

      1.4 氯化

      氯化工序也是生產(chǎn)裝置主要產(chǎn)污環(huán)節(jié)。聯(lián)二脲加水配制成稀溶液后送入氯化釜,與氯氣反應(yīng)生成ADC發(fā)泡劑,反應(yīng)中,還有氯化氫產(chǎn)生,并溶于ADC發(fā)泡劑母液。反應(yīng)至終點后,ADC發(fā)泡劑與母液分離并加水洗滌至中性。母液成分為氯化氫16%~18%,氯化鈉3%~4%,氨氮含量為2000~4000mg/L,每噸ADC發(fā)泡劑副產(chǎn)母液4t,洗水14t。此工序污水由于酸性強、氨氮高,由排污管送至污水站集中處理。

      1.5 離心、干燥、包裝

      洗至中性的ADC發(fā)泡劑加水配制成溶液由管道送至離心機,脫水后干燥包裝。離心機分離出的水呈中性,直接送至污水站,產(chǎn)量約3 t/t ADC。干燥使用蒸汽加熱,產(chǎn)生蒸汽冷凝水約1 t/t ADC。

      綜上所述,生產(chǎn)1 t ADC發(fā)泡劑約產(chǎn)廢水七十余噸。原污水處理工藝是污水收集-中和-調(diào)節(jié)pH值-汽提-吹脫-折點氧化-綜合處理-達標排放。該工藝路線復(fù)雜,處理成本高,氨氮指標不穩(wěn)定且治理成本高。

      2 技術(shù)改造節(jié)水措施

      針對生產(chǎn)工序所產(chǎn)廢液成分及數(shù)量,采取技術(shù)改造,進行廢液內(nèi)部循環(huán),廢水二次利用。

      2.1 水合肼的制取

      在水合肼反應(yīng)器上增設(shè)肼冷凝器,通過循環(huán)水降低肼蒸汽溫度,使之冷凝回流至粗肼儲槽。反應(yīng)蒸汽冷凝水收集送入冷凝水儲槽,與聯(lián)二脲的制備工序的蒸汽冷凝水合并,送至聯(lián)二脲洗滌工序,加水配制成60℃的熱水洗滌聯(lián)二脲至中性。

      2.2 除鹽

      清洗離心機濾網(wǎng)的洗水收集,并入縮合母液水中,與縮合母液一同處理。

      2.3 縮合

      精制后的水合肼加入尿素,加入氯化終點回收的氯化母液(稀鹽酸)中和其中的飽和碳酸鈉(每噸耗2.5 t氯化母液),中和至物料pH值為5.0~6.0,送至縮合反應(yīng)釜,加硫酸反應(yīng)至終點。聯(lián)二脲的洗滌采用先進的水平真空帶式過濾機,反應(yīng)至終點的物料送至過濾機進料口,母液與聯(lián)二脲分離后收集入母液儲罐,蒸汽冷凝水與冷水配制成的60℃熱水分段噴淋洗滌聯(lián)二脲,直至聯(lián)二脲呈中性,洗水收集至洗水儲槽。洗水用量降低到4 t/t聯(lián)二脲。

      2.4 氯化

      聯(lián)二脲按1∶3的比例加入收集的ADC發(fā)泡劑洗水,配制成懸濁液送至氯化反應(yīng)釜,每噸ADC可回用2.0~3.0 t氯化洗水,反應(yīng)至終點,使用真空抽濾濾箱分離氯化母液,抽濾洗滌ADC,每次洗水分別收集,采用套洗工藝(即一次洗水并入氯化母液,二次洗水收集作為一次洗滌用水,三次洗水收集作為第二次洗滌用水,第三次洗滌用一次水),使洗水用量降低到3.0~4.0 t/t ADC。氯化母液中鹽酸含量升高到20%,部分回用于縮合工序預(yù)中和,剩余部分送至副產(chǎn)鹽酸工序。氯化洗水中的二次、三次洗水配聯(lián)二脲液,剩余部分送至副產(chǎn)鹽酸工序作為尾氣吸收水。

      2.5 離心、干燥、包裝

      洗滌至中性的ADC發(fā)泡劑加水配制成懸濁液送至離心機,離心機分離水和ADC,水收集并返回氯化工序作為洗滌水。干燥中產(chǎn)生的蒸汽冷凝水也收集至縮合工序配水。

      2.6 蒸發(fā)

      新建蒸發(fā)裝置,將收集的縮合母液進行三效逆流蒸發(fā),通過濃縮、分離熱結(jié)晶,降溫,分離冷結(jié)晶,分別得到硫酸鈉、氯化鈉、氯化銨3種副產(chǎn)物,其中,硫酸鈉和氯化鈉達到工業(yè)級,氯化銨達到農(nóng)用級。蒸發(fā)母液并入縮合母液中循環(huán)蒸發(fā),縮合洗水洗滌蒸發(fā)器后,并入縮合母液循環(huán)蒸發(fā)。蒸發(fā)的蒸汽冷凝水約為15 t/t ADC,用于清洗除鹽離心機濾網(wǎng),配ADC懸濁液,在水合肼制取工序配制稀堿、尿素溶液等,富余水用于生產(chǎn)裝置清洗設(shè)備、地面及生活用水。

      2.7 副產(chǎn)鹽酸

      新建副產(chǎn)鹽酸裝置,將收集的富余氯化母液作為合成爐氯化氫或其他生產(chǎn)裝置副產(chǎn)氯化氫 (如氯乙酸副產(chǎn)氯化氫)的吸收用水,生產(chǎn)副產(chǎn)鹽酸。氯化洗水作為鹽酸尾氣吸收水,循環(huán)吸收尾氣至氯化氫含量升至15%時,送至氯化氫吸收器生產(chǎn)鹽酸,產(chǎn)能為3萬t/a。

      3 總結(jié)

      采用以上措施后,改變原來的被動處理方法,生產(chǎn)裝置污水全部得以處理,實現(xiàn)內(nèi)部循環(huán),無廢液排放。生產(chǎn)裝置水的消耗從70 t/t ADC降低到5 t以下,主要用于成品洗滌等。新工藝在降低生產(chǎn)成本,減少污水處理費用的同時,反應(yīng)副產(chǎn)物硫酸鈉、氯化鈉、氯化銨得以回收,同時副產(chǎn)鹽酸,是一種較好的ADC污水解決辦法,在行業(yè)內(nèi)具有推廣價值。該工藝實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn),有極佳的經(jīng)濟效益和社會效益。

      化工行業(yè)污水排放量大,資源利用率低,該方法提供的資源內(nèi)部循環(huán)工藝也為化工生產(chǎn)裝置提供一條新思路。

      [1]張文靜.氯堿廠節(jié)水工藝改造.中國氯堿,2009,12:35-36.

      [2]李秀華,代 罡,劉亞杰.齊化集團氯堿廠節(jié)水工藝改造.氯堿工業(yè),2004,11:40-43.

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