李功凱,成金平,劉 偉,李昆倫
(新疆天業(yè)天智辰業(yè)化工公司,新疆 832000)
在工廠供電尤其是化工行業(yè),關(guān)鍵的電氣設(shè)備均應(yīng)設(shè)有備用,一旦常用設(shè)備故障或停電檢修,備用設(shè)備可快速投入運(yùn)行,以保證生產(chǎn)的連續(xù)性、安全性。但是考慮到成本投入的因素,電氣設(shè)備不可能都做到1開(kāi)1備,特別是75 kW以上帶軟啟動(dòng)器、帶變頻器的電氣設(shè)備,十幾臺(tái)常用設(shè)備可能只有1臺(tái)作為備用。在這種情況下,如果某個(gè)常用設(shè)備突然故障停機(jī)或需緊急停電維護(hù),除要求電氣人員及時(shí)判斷故障外,還必須進(jìn)行改接線,這勢(shì)必耽擱處理問(wèn)題的寶貴時(shí)間,危及生產(chǎn)的連續(xù)性和安全性。
新疆天業(yè)天能化工10臺(tái)聚合釜攪拌電機(jī)均為一級(jí)負(fù)荷,電源交流為380 V,功率為280 kW。1臺(tái)聚合釜攪拌電機(jī)配1套丹佛斯變頻器,僅有1套丹佛斯變頻器作為備用。在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),變頻器故障或變頻器一次接線端松動(dòng)發(fā)熱是最常見(jiàn)的故障。在生產(chǎn)過(guò)程中,突遇故障時(shí),要想將電源線(采用2根3×185+1×95電纜)移至備用變頻器上,不僅拆卸安裝電纜存在一定難度,電纜要移至備用變頻器,其長(zhǎng)度余量也不夠,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,往往不得不加終止劑,終止反應(yīng),在帶來(lái)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí),也將設(shè)備及人身安全置于異常危險(xiǎn)的境地。
針對(duì)以上存在的問(wèn)題,可以通過(guò)技改使備用設(shè)備在無(wú)需人為干預(yù)的情況下即能快速、可靠地切換。如果控制部分采用中間繼電器、時(shí)間繼電器等進(jìn)行配線,則控制回路異常繁雜不易實(shí)現(xiàn),且接線點(diǎn)位越多,存在的故障點(diǎn)越多,運(yùn)行就越不可靠。PLC以其體積小、功能強(qiáng)大、接線簡(jiǎn)單、可靠性高等特點(diǎn),在電氣自動(dòng)控制領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。
改造中,加裝主要部件西門(mén)子S7-200系列PLC 1臺(tái),ABB雙電源切換裝置ATS(雙電源切換裝置)10臺(tái)。10臺(tái)ATS的常用電源分別接在1#~10#變頻器的負(fù)載側(cè),而備用電源均接于備用變頻器的負(fù)載側(cè),ATS的負(fù)載側(cè)分別帶1#~10#聚合釜攪拌電機(jī)。當(dāng)某個(gè)聚合釜攪拌變頻器發(fā)生故障停機(jī)時(shí),ATS將切換至備用電源,由備用變頻器帶載運(yùn)行。一次主接線見(jiàn)圖1。
ATS的切換原理是,1#ATS~10#ATS的接線原理相同,只是元器件的編號(hào)隨ATS的編號(hào)依次遞增,如1#ATS~10#ATS的“備用電源合指示”依次為1HR2,2HR2……10HR2。以1#ATS接線原理為例說(shuō)明ATS的切換原理見(jiàn)圖2。
圖1 一次主接線圖
正常運(yùn)行時(shí),1KA1、1KA3線圈得電,1KA1、1KA3的常開(kāi)輔助觸頭閉合,常閉輔助觸頭斷開(kāi),故1ATS為常用電源控制,由1#變頻器帶載,“常用電源合指示”1HR1亮。
當(dāng)PLC給1#ATS發(fā)送切換信號(hào)時(shí),中繼1KA線圈得電,1KA的常閉觸點(diǎn)斷開(kāi),常開(kāi)輔助觸點(diǎn)則閉合,因此,1KA1、1KA3 線圈失電,KA1、1KA3 的常開(kāi)、常閉輔助觸頭均復(fù)位,而1KA2、1KA4線圈得電,1KA2、1KA4的開(kāi)輔助觸頭閉合,常閉輔助觸頭斷開(kāi),故1ATS為備用電源控制,由備用變頻器帶載,“備用電源合指示”1HR2亮。
當(dāng)1#ATS需要手動(dòng)切換時(shí),可按下開(kāi)關(guān)1SB1,實(shí)現(xiàn)手動(dòng)切換。該手動(dòng)切換未做相關(guān)連鎖,在按下1SB1前,需確認(rèn)備用變頻器在“非占用”狀態(tài),即其他ATS均為常用電源控制。
PLC的判斷邏輯見(jiàn)表1。
表1 PLC的判斷邏輯
假設(shè)1#聚合釜攪拌電機(jī)其對(duì)應(yīng)的1#變頻器在生產(chǎn)中突然發(fā)生故障而停機(jī),PLC I/O接線圖見(jiàn)圖3。
圖3 PLC I/O接線圖
第一步:1#變頻器故障停機(jī)信號(hào)將傳至PLC,即J1點(diǎn)由斷開(kāi)變?yōu)榻油?,I0.0由低電平變?yōu)楦唠娖?。J1為1#變頻器的內(nèi)置繼電器常開(kāi)觸點(diǎn),當(dāng)1#變頻器故障停機(jī)時(shí)轉(zhuǎn)為閉合。J1點(diǎn)的復(fù)歸與否不影響后續(xù)邏輯的正常運(yùn)行。
第二步:PLC判斷備用變頻器無(wú)故障,即J11為斷開(kāi)狀態(tài),I1.2低電平。J11為備用變頻器的內(nèi)置繼電器常開(kāi)觸點(diǎn),當(dāng)備用變頻器故障時(shí)轉(zhuǎn)為閉合。備用變頻器若存在故障,不允許切換。
第三步:PLC判斷當(dāng)前備用變頻器在 “非占用”狀態(tài)(2臺(tái)以上工作變頻器故障停機(jī)后,只允許先切入的1臺(tái)攪拌電機(jī)由備用變頻器帶載運(yùn)行),即I1.6為低電平。
第四步:完成前述3個(gè)步驟后,延遲30 s(主要是為了使攪拌電機(jī)速度降為零,可根據(jù)負(fù)載慣性大小調(diào)節(jié)),PLC的Q0.0變?yōu)楦唠娖?,?qū)動(dòng)中間繼電器1KA得電動(dòng)作,向1ATS發(fā)切換指令,1ATS切換為備用電源控制,由備用變頻器帶載。
第五步:PLC檢測(cè)到I1.6由低電平變?yōu)楦唠娖?,則判斷自動(dòng)切換完成。然后,延時(shí)5 s Q1.2變?yōu)楦唠娖津?qū)動(dòng)中間繼電器11 kA,向備用變頻器發(fā)送啟動(dòng)指令,備用變頻器啟動(dòng)帶1#聚合釜攪拌電機(jī)運(yùn)行。
當(dāng)需手動(dòng)切換時(shí),按下手動(dòng)切換開(kāi)關(guān)1SB1,則中間繼電器12 kA線圈得電,I1.5由低電平變?yōu)楦唠娖?,切換完成后,I1.6也由低電平變?yōu)楦唠娖?。然后,延時(shí)5 s Q1.2變?yōu)楦唠娖津?qū)動(dòng)中間繼電器11 kA,向備用變頻器發(fā)送啟動(dòng)信號(hào),備用變頻器帶1#聚合釜攪拌電機(jī)運(yùn)行。
LP1為閉鎖ATS切換硬壓板,投入后,I1.3為高電平。如備用變頻器檢修時(shí),可投入該壓板以閉鎖ATS的切換。
SB2為總復(fù)歸,當(dāng)按下該按鈕后,I1.4由低電平變?yōu)楦唠娖?,Q0.0~Q1.2 均復(fù)位,1 kA~11 kA 均失電,1#~10#ATS均恢復(fù)常用電源控制,但若果手動(dòng)切換開(kāi)關(guān)未復(fù)位,還需將手動(dòng)切換開(kāi)關(guān)復(fù)位。
該技改方案實(shí)施完成一年多來(lái),設(shè)備運(yùn)行安全可靠,并在2013年8月5日的2#變頻器故障停機(jī)事故中成功切換,避免了重大的經(jīng)濟(jì)損失及安全事故的發(fā)生。該方案的成功實(shí)施,也為解決類似問(wèn)題提供了一種思路。