任 俊 友, 周 北 北, 羅 強(qiáng)
(中國水利水電第五工程局有限公司,四川 成都 610066)
長河壩水電站位于四川省甘孜藏族自治州康定縣境內(nèi),為大渡河干流水電梯級(jí)開發(fā)的第10級(jí)電站,攔河大壩為礫石土心墻堆石壩,大壩填筑總量為3 397.3萬m3,其中反濾料總量為168.19萬m3,細(xì)分為:反濾料1為48.64萬m3,反濾料2為46.58萬m3,反濾料3為63.23萬m3,反濾料4為9.74萬m3。
大壩填筑所需的反濾料選擇在磨子溝人工骨料加工系統(tǒng)生產(chǎn),該系統(tǒng)建于長河壩水電站壩址下游約6 km的磨子溝溝口上游側(cè),系統(tǒng)滿足大壩反濾料以及工程所需的混凝土砂石骨料供應(yīng),成品料生產(chǎn)能力約為800 t/h,其中人工砂生產(chǎn)能力為300 t/h,成品骨料最大粒徑為80 mm。
投標(biāo)階段,反濾料摻配工藝運(yùn)用傳統(tǒng)的“平鋪立采”工藝加工,在具體實(shí)施階段,通過對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行調(diào)研和論證,確定使用“計(jì)算機(jī)控制自動(dòng)配料”工藝替代傳統(tǒng)的“平鋪立采”工藝進(jìn)行反濾料的生產(chǎn)。
長河壩水電站大壩反濾料共有4種,技術(shù)指標(biāo)主要為粒徑級(jí)配,其設(shè)計(jì)級(jí)配指標(biāo)見表1。
表1 反濾料設(shè)計(jì)級(jí)配指標(biāo)參數(shù)表
按照大壩壩體填筑進(jìn)度,反濾料填筑的高峰強(qiáng)度發(fā)生在VI期(2015年11月~2016年5月),月填筑強(qiáng)度為7.6萬m3/月。
反濾料主要采用計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制技術(shù),對(duì)各種組成反濾料的原料按預(yù)定比例進(jìn)行自動(dòng)流量控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理。其主要原理為:砂、小石、中石、大石在膠帶運(yùn)輸機(jī)上依次下料平鋪(圖1),根據(jù)反濾料設(shè)計(jì)級(jí)配對(duì)各種粒徑的骨料摻配含量確定下料流量,首先通過調(diào)整電動(dòng)弧門開口大小的方式控制下料流量范圍,再由中控室遠(yuǎn)程控制變頻器振動(dòng)給料機(jī)精確控制下料速度,由給料機(jī)下的皮帶秤在線反饋流量,通過工藝性試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)采集流量-頻率參數(shù)進(jìn)行自動(dòng)化數(shù)據(jù)編程,從而實(shí)現(xiàn)反濾料的自動(dòng)化摻配。
圖1 平鋪示意圖
系統(tǒng)主要由砂、小石、中石等原料堆和反濾料堆、膠帶運(yùn)輸機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、電動(dòng)弧門、變頻器、軸動(dòng)式振搗器、電子皮帶秤以及相應(yīng)的電氣控制設(shè)備組成,變頻器通過改變電源的頻率改變振動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,進(jìn)而達(dá)到調(diào)節(jié)振動(dòng)給料機(jī)給料速度的目的。電子皮帶秤用于即時(shí)反饋流量信息,并以此作為變頻器頻率確定依據(jù)。軸動(dòng)式振搗器用于輔助電動(dòng)弧門下料,以確保反濾料中砂的摻配流量的穩(wěn)定。
根據(jù)上述自動(dòng)化控制生產(chǎn)的原理并通過現(xiàn)場(chǎng)工藝性試驗(yàn),確定了“計(jì)算機(jī)自動(dòng)化控制系統(tǒng)”反濾料生產(chǎn)的具體工藝流程。
(1)反濾料1摻配工藝流程。
反濾料1摻配工藝根據(jù)卸料口的不同共計(jì)分為2種工況,具體流程見圖2。
(2)反濾料2、反濾料3摻配工藝流程。
圖2 反濾料1摻配工藝流程圖
反濾料2摻配工藝根據(jù)卸料口的不同共計(jì)分為4種工況,反濾料3摻配工藝根據(jù)卸料口的不同共計(jì)也分為4種工況,具體流程見圖3。
(3)反濾料4摻配工藝流程。
圖3 反濾料2/3摻配工藝流程圖
圖4 反濾料4摻配工藝流程圖
反濾料4摻配工藝為1種工況,具體流程見圖4。
以上四種反濾料按照不同的工況在成品料堆經(jīng)廊道膠帶機(jī)卸料,然后通過后續(xù)串接皮帶機(jī)運(yùn)至反濾料堆庫存,其中皮帶運(yùn)輸終端的卸料小車在下料過程中的跌落起到了二次摻配作用,最后采用裝載機(jī)裝成品出廠。
針對(duì)4種反濾料摻配工藝共計(jì)11種運(yùn)行工況,通過現(xiàn)場(chǎng)采集各工況中各粒徑骨料下料的時(shí)間間隔以及變頻器的指定頻率,同時(shí)結(jié)合目前骨料加工系統(tǒng)的自動(dòng)化控制系統(tǒng),分別進(jìn)行了自動(dòng)化控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)編程。反濾料摻配可以直接通過中控室的PLC機(jī)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作。
反濾料PCL控制摻配系統(tǒng)設(shè)備安裝完成后,通過工藝性試驗(yàn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試,其主要目的是對(duì)變頻器的頻率和給料流量關(guān)系進(jìn)行確定。通過多次工藝性試驗(yàn)監(jiān)測(cè),數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)反饋和實(shí)時(shí)調(diào)整,最終得出了相對(duì)穩(wěn)定的流量-頻率參數(shù)。調(diào)試過程分三步進(jìn)行:摻配比例確定;下料總流量及各種原料流量確定;給料機(jī)頻率確定。
根據(jù)反濾料設(shè)計(jì)級(jí)配指標(biāo),結(jié)合加工系統(tǒng)成品骨料實(shí)際級(jí)配及超遜徑等具體情況,通過室內(nèi)試驗(yàn)最終確定反濾料摻配比例(表2)。
表2 反濾料生產(chǎn)不同骨料比重計(jì)算表
膠帶運(yùn)輸機(jī)的輸送量按300 t/h計(jì),根據(jù)摻配比例和膠帶機(jī)的輸送能力計(jì)算四種反濾料的各種摻配骨料下料速度。不同骨料的下料速度見表3。
表3 不同骨料粒徑下料速度表
根據(jù)實(shí)測(cè)下料流量,對(duì)變頻給料機(jī)進(jìn)行調(diào)試,從而確定定期運(yùn)行供電頻率,其具體參數(shù)見表4。
表4 反濾料生產(chǎn)技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)表
利用電子皮帶秤針對(duì)四種反濾料不同卸料口在指定頻率的下料流量穩(wěn)定性進(jìn)行了測(cè)試,評(píng)價(jià)變頻振動(dòng)給料機(jī)流量控制誤差的測(cè)試成果見表5。
表5 給料機(jī)流量誤差表
給料機(jī)變頻技術(shù)能將精度控制在1%~3%
左右,有利于保證工程質(zhì)量,增加經(jīng)濟(jì)效益。
截至2013年1月,反濾料累計(jì)生產(chǎn)超過20萬t,共抽樣檢測(cè)120組,合格率為100%。數(shù)據(jù)表明:“計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)”技術(shù)在反濾料摻配生產(chǎn)中的應(yīng)用是成功的,其生產(chǎn)質(zhì)量能夠滿足反濾料各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)要求。
微電腦控制反濾料精確摻配技術(shù)的應(yīng)用,比傳統(tǒng)的“平鋪立采”技術(shù)大幅節(jié)約了施工占地,緩解了工地施工用地緊張的實(shí)際問題,同時(shí)也確保了反濾料的生產(chǎn)質(zhì)量,值得借鑒。
參考文獻(xiàn):
[1] 水利電力部水利水電建設(shè)總局,編.水利水電工程施工組織設(shè)計(jì)手冊(cè)——4輔助企業(yè)[M].北京:中國水利水電出版社,2003.