龍 盎, 付 繼 林
(中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)公司 溪洛渡工程建設(shè)部,云南 永善 657300)
溪洛渡水電站右岸地下電站尾水調(diào)壓室為地下阻抗式,3室結(jié)構(gòu)。開挖尺寸為317 m×26.5 m×96 m(長(zhǎng)×寬×高),其間設(shè)兩道18 m厚的巖柱隔墻,每個(gè)獨(dú)立調(diào)壓室通過(guò)阻抗隔板將其分為底部流道和調(diào)壓井兩部分。
每個(gè)調(diào)壓室又包含3個(gè)閘門井,其余部分為邊墻。上游邊墻、閘門井閘墩高41 m,混凝土厚度分別為1 m、6.5 m。調(diào)壓室下游邊墻高59.5 m,寬86 m,襯砌厚度1 m。右岸尾水調(diào)壓室結(jié)構(gòu)布置情況見圖1.
圖1 尾水調(diào)壓室結(jié)構(gòu)布置圖
溪洛渡右岸地下電站尾水調(diào)壓室襯砌工作面多、工作量大、工期緊,需要給后期尾調(diào)閘門安裝、調(diào)試預(yù)留足夠的時(shí)間。若采用傳統(tǒng)的排架立模工藝,按常規(guī)的3 m襯砌分層高度,施工層數(shù)將達(dá)到20層,工期過(guò)長(zhǎng),將造成原材料和人工成本高,大量使用高排架安全風(fēng)險(xiǎn)高且人工立模易產(chǎn)生錯(cuò)臺(tái)等質(zhì)量缺陷等缺點(diǎn)。為此,右岸尾水調(diào)壓室閘墩混凝土采用了閘墩滑模施工方案,上下游邊墻的混凝土采用了單面邊墻滑模施工方案。
由于普通的單面滑模為單面受力,而上下游邊墻襯砌厚度僅為1 m,同時(shí),考慮適當(dāng)?shù)氖┕すぷ髅?,爬桿內(nèi)置于混凝土將導(dǎo)致其整體性較差無(wú)法保證其穩(wěn)定,因此而最終采用了在國(guó)內(nèi)并不多見的、將爬桿布置于混凝土外、增加滑模鋼導(dǎo)軌的外置式單面滑模。導(dǎo)軌共7組,采用雙20 a槽鋼組合型式,通過(guò)長(zhǎng)短螺桿和定位錐與巖壁上的錨桿連接,長(zhǎng)螺桿兩端和中間均有螺紋,連接后,螺桿既可以承受拉力(主要荷載),也可以承受一定的壓力。
按照設(shè)計(jì)變形縫位置,將每個(gè)尾調(diào)井閘墩分為3塊,每個(gè)尾調(diào)井下游邊墻分為3塊?;J┕げ课徊辉O(shè)置水平施工縫,按一次滑升完成施工。單個(gè)尾水調(diào)壓室混凝土分塊情況見圖2。
圖2 尾水調(diào)壓室閘墩及邊墻分塊圖(以⑤調(diào)壓室為例)
根據(jù)調(diào)壓室結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及工期安排,共配置了1套中間閘墩滑模、1套左閘墩滑模、1套右閘墩滑模以及3套單面邊墻滑模。
尾水調(diào)壓室的3套單面滑模應(yīng)嚴(yán)格按照4#、5#、6#尾水調(diào)壓室各1套進(jìn)行周轉(zhuǎn)使用,且各套單面滑模在1個(gè)調(diào)壓室內(nèi)周轉(zhuǎn)使用。單面滑模設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度為30 m,可根據(jù)倉(cāng)面長(zhǎng)度縮短或加長(zhǎng)使用,加長(zhǎng)部分滑模結(jié)構(gòu)應(yīng)另外增加,嚴(yán)禁從另1套滑模中周轉(zhuǎn)使用。單面滑模主要由模板、導(dǎo)軌、爬桿、提升架、液壓千斤頂、長(zhǎng)短螺桿、導(dǎo)輪裝置、背楞、平臺(tái)構(gòu)造等主要構(gòu)件組成。單面滑模結(jié)構(gòu)見圖3、圖5。
圖3 單面滑模結(jié)構(gòu)及爬桿布置圖
圖4 閘墩滑模結(jié)構(gòu)及爬桿布置圖
圖5 單面滑模立面布置圖
模板設(shè)計(jì)高度為1.2 m?;;龝r(shí),應(yīng)邊滑升施工、邊拆除模板上面1組長(zhǎng)螺桿與定位錐的連接,同時(shí)及時(shí)安裝好模板下面1組的長(zhǎng)螺桿與定位錐的連接。定位錐滑進(jìn)模板前須將堵頭螺栓蓋上,定位錐滑出模板后應(yīng)及時(shí)清理干凈。
閘墩滑模的主要結(jié)構(gòu)同單面滑模主要構(gòu)件。閘墩和閘門槽位置設(shè)計(jì)為整體滑模型式,通過(guò)上下兩層型鋼組成框架結(jié)構(gòu),整個(gè)框架通過(guò)提升架和導(dǎo)輪裝置與爬桿和導(dǎo)軌連接,通過(guò)液壓千斤頂向上爬升。與單面滑模不同的是,閘墩滑模爬桿布置在混凝土內(nèi)。閘墩滑模結(jié)構(gòu)見圖4與圖6。
圖6 閘墩滑模平面圖
滑?;炷潦┕ぞ哂泻芨叩倪B續(xù)性要求,必須做好充分的準(zhǔn)備工作,以保障混凝土施工的順利進(jìn)行。
為確保滑模施工的連續(xù)性,在滑模安裝前自上而下對(duì)調(diào)壓井邊墻用高壓水進(jìn)行沖洗,對(duì)存在局部欠挖的部位提前安排進(jìn)行處理。待處理結(jié)束方可進(jìn)行滑模的安裝。
滑?;炷猎?guī)劃方案為泵送入倉(cāng),但由于泵送距離過(guò)長(zhǎng),易發(fā)生泵管堵管現(xiàn)象。因此,由泵送改為溜槽直接入倉(cāng),從隔墩至混凝土澆筑面搭設(shè)斜(水平夾角30°)棧橋,在棧橋上布置混凝土溜槽,溜槽下均勻布置混凝土溜管,各溜管下端設(shè)置分料溜槽入倉(cāng)。
滑模施工分為初始滑升、正?;屯瓿苫齻€(gè)階段?;^(guò)程中對(duì)液壓裝置、模板結(jié)構(gòu)以及有關(guān)設(shè)施的負(fù)載條件下作全面的檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。因全部荷載均由爬桿承受,應(yīng)重點(diǎn)檢查爬桿有無(wú)彎曲情況、千斤頂和油管接頭有無(wú)漏油現(xiàn)象、模板傾斜度是否正常等。
(1)初始滑升。
首批入倉(cāng)的混凝土分層連續(xù)澆筑至60~70 cm高后,當(dāng)混凝土強(qiáng)度達(dá)到0.2~0.3 MPa時(shí),即用手按壓混凝土面,若能留有1 mm左右的痕跡,便可開始試滑升。初始脫模時(shí)間必須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行取樣試驗(yàn)確定。若無(wú)異?,F(xiàn)象,方可轉(zhuǎn)入正常滑升階段。
(2)正?;?。
滑模經(jīng)初始滑升并檢查調(diào)整后,即可正?;?。正?;龝r(shí)應(yīng)控制滑升速度為10~20 cm/h,每次滑升20~30 cm。根據(jù)脫模混凝土的狀態(tài)適時(shí)調(diào)整滑升速度。正?;A段的混凝土澆筑與鋼筋綁扎、模板滑升施工等各道工序之間應(yīng)相互交替進(jìn)行,緊密銜接,以保證施工順利進(jìn)行。
(3)完成滑升。
當(dāng)模板滑升至距終止高程約1 m左右時(shí),滑模即進(jìn)入完成滑升階段。此時(shí)應(yīng)放慢滑升速度,準(zhǔn)確找平混凝土,以保證頂部高程及位置的正確。
混凝土澆筑結(jié)束后,模板繼續(xù)上滑,直至混凝土與模板完全脫開為止。在此階段,必須嚴(yán)格控制滑?;乃俣?。
與傳統(tǒng)的分層立模施工方法相比較,采用滑模施工具有以下優(yōu)勢(shì):
(1)結(jié)構(gòu)整體性好,表面質(zhì)量可以得到進(jìn)一步提高?;炷练謱舆B續(xù)澆筑,各層之間可不形成施工縫,因而結(jié)構(gòu)整體性好。同時(shí),混凝土面可隨模板的提升及時(shí)地進(jìn)行二次抹面,能有效地減少混凝土表面氣泡及收縮裂縫,提高外觀質(zhì)量。
經(jīng)檢測(cè),尾調(diào)室平均混凝土表面平整度為1.67 mm,混凝土表面聯(lián)合普查無(wú)表面裂縫,無(wú)蜂窩麻面現(xiàn)象(圖7)。
圖7 尾調(diào)室閘墩滑?;炷潦┕?/p>
(2)節(jié)約模板和勞動(dòng)力,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。不但可以大量節(jié)約模板,同時(shí)亦可極大地減少裝拆模板的勞動(dòng)力,且澆筑混凝土方便, 可實(shí)現(xiàn)多工序連續(xù)作業(yè),減少了施工縫的處理,顯著縮短了工期,改善了操作條件,因而有利于安全施工。
(3)尾調(diào)滑模施工技術(shù)綜合解決了高邊墻混凝土施工工程量大、施工通道少、相互干擾大、進(jìn)度緊等施工難題,實(shí)現(xiàn)了進(jìn)度、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)發(fā)展。
(1)單面滑模外置式爬桿。
傳統(tǒng)的單面滑模均為滑模爬桿內(nèi)置式,其缺點(diǎn)為爬桿容易產(chǎn)生偏心受力問(wèn)題。溪洛渡右岸地下電站尾調(diào)室單面滑模首次大膽采用了爬桿外置式單面滑模,成功解決了爬桿受力的偏心問(wèn)題。
(2)閘墩滑模旋轉(zhuǎn)料斗。
通過(guò)對(duì)閘墩滑?;炷寥雮}(cāng)方式進(jìn)行不斷的研究?jī)?yōu)化,設(shè)計(jì)出了滑模旋轉(zhuǎn)分料料斗,旋轉(zhuǎn)分料料斗隨滑模一起滑升,解決了混凝土入倉(cāng)時(shí)溜槽搭設(shè)量大的問(wèn)題,節(jié)約了施工空間。
由于受施工通道及施工空間限制,滑模在尾水調(diào)壓室混凝土施工中的應(yīng)用并不多見。在溪洛渡右岸地下電站尾水調(diào)壓室混凝土施工過(guò)程中,采用了外置式滑模結(jié)構(gòu)并取得了成功,為今后大中型水電站尾水調(diào)壓室混凝土施工提供了一套完整的施工工藝。
參考文獻(xiàn):
[1] 丁 偉,方志勇,張方安.調(diào)壓井混凝土襯砌滑模施工[J]. 水電與新能源, 2010,14(1):60-63.
[2] 戴 勇.白蓮河蓄能電站調(diào)壓井襯砌滑模施工[J]. 東北水利水電, 2008,26(8):14-16.
[3] 于忠金.大斷面水電站調(diào)壓井滑模施工[J]. 東北水利水電, 2013,31(9):19-22.
[4] 武斌忠.引子渡水電站滑模施工工藝簡(jiǎn)介[J]. 大壩與安全, 2004,19(2):47-49.
[5] 汪亞超,管憲偉,劉成如,王清玉.滑模在耿樓樞紐節(jié)制閘閘墩混凝土施工中的應(yīng)用[J]. 治淮, 2008,25(12):31-32.