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      一起電站鍋爐二次爆管事故的檢驗分析

      2014-08-30 23:24:12王慶臣吳強(qiáng)崔桂娟
      關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床水冷壁

      王慶臣 吳強(qiáng) 崔桂娟

      摘 要:文章通過對HG 410/9.8-LMCl8型循環(huán)流化床電站鍋爐的水冷壁和屏式過熱器同時出現(xiàn)爆管事故的分析,就此次爆管的原因進(jìn)行了初步分析,進(jìn)而提出了今后的預(yù)防措施,僅供同行參考。

      關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床;水冷壁;屏式過熱器;爆管

      中圖分類號:TM621.2 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2014)23-0175-02

      1 鍋爐概況

      鍋爐型號:HG 410/9.8-LMC18循環(huán)流化床電站鍋爐。

      額定蒸發(fā)量:410 t/h。

      額定蒸汽壓力:9.8 MPa。

      額定蒸汽溫度:540 ℃。

      給水溫度:254.5 ℃。

      1.1 水冷壁

      水冷壁管為∮57×5 mm,采用管子加膜片扁鋼焊制而成的膜式水冷壁,所用鋼管材料均為20 G無縫鋼管。

      1.2 屏式過熱器

      屏式過熱器采用∮42×5 mm無縫鋼管共6組,懸吊在爐膛上方,所用鋼管材料均為12 Cr1MoVG。

      2 現(xiàn)場檢驗及事故敘述

      該市某電廠一臺循環(huán)流化床電站鍋爐,型號為HG 410/9.8- LMC18于2010年6月發(fā)生了水冷壁管、屏式過熱器同時爆管的停產(chǎn)事故,使用單位對鍋爐現(xiàn)場清理后,檢驗人員對該爐進(jìn)行全面的檢驗。

      2.1 現(xiàn)場檢驗

      經(jīng)現(xiàn)場宏觀檢驗,水冷壁管爆管的位置為左墻右數(shù)第32根,屏式過熱器為左數(shù)第一組的最外一層管子90 ?觷彎頭的中心處,爆破點與水冷壁的爆破點處形成一個45 ?觷的夾角,且兩點都在非常對稱的一條斜線上,如圖1所示。水冷壁單根爆管處形成破口邊緣被拉薄的韌性斷口呈“魚嘴狀”開裂,破口邊緣鋒利減薄,裂口縱向長150 mm,環(huán)向?qū)?0 mm,且管子裂口處周圍的母材無減薄、無變形、無脹粗等現(xiàn)象,如圖2所示。

      屏式過熱器的爆管處為最外一排屏管的90 ?觷彎頭R的中心點上,過熱器管破口處形成很不規(guī)則的兩個大小不一且相連的孔洞,且破口周圍的管子母材表面有明顯的磨損減薄跡象,破口處長25 mm,寬10~6 mm屏式過熱器上的防止磨損的防磨耐火材料及銷針都己被磨損脫落,使過熱器最外的一排管子彎頭整體裸露在爐膛中,如圖3所示。

      2.2 檢驗依據(jù)確認(rèn)

      首先對水冷壁、屏式過熱器爆管處周圍及附近其它管子進(jìn)行測厚,水冷壁管共計測厚28點,減薄量不大,厚度都在4.5~4.8 mm之間,而屏式過熱器厚度僅1.5 mm,然后對屏式過熱器及水冷壁的爆管處進(jìn)行割管檢查,對過熱器12 Cr1MoVG與水冷壁管20 G管材進(jìn)行光譜分析,其檢測結(jié)果均符合GB 5310材料的標(biāo)準(zhǔn)。

      3 爆管事故原因分析

      3.1 屏式過熱器管爆管的原因

      屏式過熱器破口處呈現(xiàn)脆性破裂,且破口處有減薄跡象,屏式過熱器下部彎頭在正常工況時,被耐火防磨材料所包覆,而在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)彎頭處的耐火防磨材料都已脫落,銷釘已燒損,如圖4所示。由于彎頭處在爐膛突出且不圓滑部位,又失去防磨保護(hù),這樣促使磨損速度加快,從而造成過熱器管彎頭處外壁磨損減薄,呈現(xiàn)的是脆性破口,而破口處周圍的壁厚已減薄至原管子的2/3厚度值。

      3.2 水冷壁管爆管的原因

      水冷壁管爆管處呈典型的短期過熱失效,則原因應(yīng)為屏式過熱器管首先爆破,從圖1可以看出大量的高溫高壓蒸汽直接噴刷在水冷壁管上,使水冷壁介質(zhì)冷卻不足,此時的壁溫急劇升高,使金屬的強(qiáng)度、韌性下降。因此,這次爆管事故應(yīng)為過熱器管的彎頭處首先爆破,且破口處有特別明顯的減薄,由于屏式過熱器下部彎頭處在正常工況下被耐火防磨材料所包覆,是不會出現(xiàn)管子外壁磨損沖刷減薄現(xiàn)象的,但過熱器管破口處出現(xiàn)管子外壁表面發(fā)生的金屬損耗,是因為管子被沖刷磨損使磨損速度增大,造成了減薄使其強(qiáng)度下降,根據(jù)短期過熱失效的特點和水冷壁管、屏式過熱器管破裂處的爆管特征,將此次水冷壁爆管制定為短期過熱失效,而過熱器管是由于沖刷磨損減薄使強(qiáng)度下降形成的脆性破壞。

      4 結(jié) 語

      這次爆管事故的直接原因是由防磨耐火層脫落引起的,通過此次爆管事故,我們在對循環(huán)流化床鍋爐電站內(nèi)部檢驗時,不僅僅對受高溫、高壓金屬受壓部位進(jìn)行重點檢驗,也要對防磨耐火材料的檢驗高度重視,循環(huán)流化床鍋爐的各部位的防磨損部位也應(yīng)加大檢查力度,特別是在新安裝和大修檢驗中,對于防磨損耐火材料的檢查也應(yīng)納入檢驗計劃,對已經(jīng)出現(xiàn)的防磨耐火材料的老化、裂縫、脫落等處損壞,應(yīng)及時通知使用單位,及時更新處理,并應(yīng)對鍋爐運行特點建立易損部位重點進(jìn)行監(jiān)測,從而能達(dá)到減輕避免由于防磨耐火材料的破損脫落給鍋爐帶來的停產(chǎn)及一系列事故的目的。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 王建祥,游新民,岳建新,等.電站鍋爐爆管事故原因分析[J].理化檢驗(物理分冊),2009,(1).

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