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      7200t/d線生料立磨產(chǎn)量低的分析和處理

      2014-09-10 07:53:28姚亞琴石云生
      四川水泥 2014年1期
      關(guān)鍵詞:磨輥磨盤噴口

      姚亞琴 石云生

      (1.陽泉冀東水泥有限公司,山西 陽泉;2.冀東發(fā)展集團海外事業(yè)部,北京)

      YQ公司7200t/h水泥生產(chǎn)線于2011年底建成投產(chǎn),由南京恒海水泥設(shè)計院設(shè)計。原料磨配置兩臺,采用冀東發(fā)展集團盾石機械公司生產(chǎn)的UM46.4型立磨。調(diào)試初期至今磨機運行穩(wěn)定,臺產(chǎn)曾突破330t/h。但近期出現(xiàn)產(chǎn)量降低幅度較大的問題,我們采取針對性的處理措施,最終有了較好的改善?,F(xiàn)在就此次產(chǎn)量低的調(diào)整做一次小結(jié)。

      1 磨機特點及主機設(shè)備參數(shù)

      本磨機的主要特點如下:帶有耐磨襯板的平磨盤和錐形輥,采用四輥液壓式,為便于磨機檢修,磨機附有翻出磨輥用的輕便型油壓翻輥裝置,磨機負荷運轉(zhuǎn)在起動時磨輥能從磨盤上提起,減少了起動轉(zhuǎn)矩。磨機設(shè)有保護裝置,當(dāng)輥壓超過或低于設(shè)定范圍極限值時,自動報警并停磨,確保磨機安全運行;磨機液壓系統(tǒng)具備自動和手動兩種控制功能,可提高操作上的靈活性、可靠性;各磨輥有獨立的液壓加壓裝置,每個液壓缸配置有蓄能器,保證磨機運轉(zhuǎn)中輥壓波動最小,以使磨機運行平穩(wěn);風(fēng)環(huán)設(shè)計為可調(diào)節(jié)型,改變風(fēng)環(huán)截面積可以調(diào)節(jié)風(fēng)環(huán)風(fēng)速,適應(yīng)不同物料。主機設(shè)備參數(shù)見表1,磨機主要技術(shù)參數(shù)見表2。

      表1 主機設(shè)備參數(shù)

      2 事故現(xiàn)象

      最近一段時間,原料磨產(chǎn)量突然下降,均臺產(chǎn)270~280t/h。主電機電流波動大,振動頻繁,排渣斗提電流高,循環(huán)風(fēng)機電流低,研磨壓力由5.8MPa下調(diào)至4.9MPa,壓差高,磨機震動大,經(jīng)??刂撇蛔√#麄€系統(tǒng)突然惡化。如圖1所示。事故發(fā)生時主要操作參數(shù)見表3。

      圖1 操作趨勢曲線圖

      表2 磨機主要技術(shù)參數(shù)

      表3 磨機產(chǎn)量降低時生產(chǎn)運行表

      3 原因分析

      磨機產(chǎn)量低的原因一般有:原料易磨性、設(shè)備磨損、操作控制等,結(jié)合此次產(chǎn)量低,我們逐一分析:

      (1)原料易磨性變差:礦山是自采自用的,石灰石品質(zhì)較高,CaO含量50%左右,粒度均勻易磨,但由于石灰石取料機減速機溫度高,且液壓油站油管漏油,一時難以處理,在石灰石配料庫料位低的時候,采用臨時下料口下料,造成物料波動比較大。另外礦山布料不均勻,最近一段時間面料特別多,從皮帶秤下料看面料占50%左右。由于為了降低成本,將原有的鋼渣換成鐵礦石(細粉狀),再加上砂巖和爐渣面料多,在磨內(nèi)形成的料層不穩(wěn)定,容易引起磨機的震動。

      (2)研磨壓力:磨機正常工作壓力一般控制為5.8~6.0MPa。在一定范圍內(nèi)研磨壓力一般與產(chǎn)量成正比,研磨壓力增加,磨機產(chǎn)量增加,但達到某一臨界值后,不再變化。設(shè)備上因為液壓油站的溢流閥動作不靈活,磨機在生產(chǎn)運行中加壓頻繁,最嚴(yán)重時三分鐘一次,保壓困難;還因為入磨物料粉狀料多,為保證料層的穩(wěn)定和主電機電流不要過高,研磨壓力調(diào)至5.0MPa,對磨機產(chǎn)量影響嚴(yán)重。

      (3)系統(tǒng)風(fēng)量:立磨是風(fēng)掃磨,主要靠氣流帶動物料循環(huán)和輸送。風(fēng)量不足,合格的生料細粉不能及時帶出,料層增厚,排渣量增加,設(shè)備負荷高,產(chǎn)量降低。由于窯尾用余熱發(fā)電,跟原料磨共用一個取風(fēng)點,再加上系統(tǒng)漏風(fēng),風(fēng)速會降低,造成管道積灰。近期窯運轉(zhuǎn)穩(wěn)定,兩臺生料磨同時運行,為了配合高溫風(fēng)機的運行,尾排風(fēng)機拉至滿負荷。磨系統(tǒng)的溫度和風(fēng)量明顯不足,但不是主要原因。

      (4)產(chǎn)品細度:為了保證回轉(zhuǎn)窯的煅燒和熟料質(zhì)量的穩(wěn)定,公司規(guī)定生料細度控制指標(biāo)為:80μm篩余≤12%,200μm篩余≤2%。選粉機轉(zhuǎn)速加大,內(nèi)循環(huán)增加。

      (5)輥套、盤襯、噴口環(huán)、擋料圈磨損嚴(yán)重:由于離心力的作用,大塊物料集中在磨盤邊緣,在運轉(zhuǎn)過程中,磨輥和磨盤襯板外側(cè)磨損比內(nèi)側(cè)要大。當(dāng)磨輥和磨盤襯板外側(cè)形成凹槽后,大大的降低了粉磨效率,導(dǎo)致物料不好粉磨,溢出擋料圈進入噴口環(huán),吐渣量增大。噴口環(huán)的主要作用是帶動氣流旋轉(zhuǎn)上升,帶走物料。如果磨損嚴(yán)重,氣流紊亂,形不成穩(wěn)定上升的氣流,風(fēng)速降低,使粒度相對較小的物料不能及時帶走,增加磨內(nèi)循環(huán)量,影響磨機產(chǎn)量。

      距離上次大修時間有7個月了,最后一次進磨檢查,發(fā)現(xiàn)磨輥輥襯磨損嚴(yán)重,成“蜂窩狀”;噴口環(huán)成半月狀,問題十分嚴(yán)重。

      (6)配比問題:為了保證窯的煅燒,對近期率值進行了調(diào)整,石灰石配比明顯降低,其他如鐵礦石、砂巖、爐渣配比均有提高。生料配料調(diào)整見表4。

      表4 生料配料調(diào)整 %

      表5 磨機調(diào)整后生產(chǎn)報表

      4 處理措施

      (1)通過協(xié)調(diào)礦山分廠,對石灰石布料不均進行了改善,減少了面料的波動,并對取料機油管進行補焊,在減速機旁加了軸流風(fēng)機降溫,保證取料機的正常工作。針對鐵礦石的粉狀料,質(zhì)檢部門在保證配料穩(wěn)定的情況下將鐵礦石和鋼渣按照3∶1布料進行使用,大大提高了入磨物料的粒度。

      (2) 對于液壓油站的溢流閥進行更換,效果明顯。加壓次數(shù)最多一個班加2次到3次,保證了研磨壓力的穩(wěn)定。由于入磨物料粒度的提高,壓力也由原來的5.0MPa調(diào)整至5.6MPa,產(chǎn)量明顯提高。

      (3)在系統(tǒng)風(fēng)量的問題上,對于漏風(fēng)改造了入磨溜子,排渣翻板閥,補焊下料口,查找漏風(fēng)點并補漏,對容易積灰的管道進行清灰。

      (4)大修中,對于磨損嚴(yán)重的磨輥、磨盤、噴口環(huán)整體更換,對擋料圈恢復(fù)原狀。

      5 調(diào)整效果

      通過對設(shè)備和工藝進行調(diào)整,磨機產(chǎn)量恢復(fù)到理想值,見表5。

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