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      Ф4.0×60m回轉(zhuǎn)窯輪帶與墊板間隙的測量及調(diào)整辦法

      2014-09-10 07:53:30張傳行嚴(yán)春玲陳景定
      四川水泥 2014年1期
      關(guān)鍵詞:輪帶墊子回轉(zhuǎn)窯

      張傳行 嚴(yán)春玲 陳景定

      (1.東平中聯(lián)美景水泥有限公司,東平縣 271504;2.曲阜中聯(lián)水泥有限公司,271504)

      0 前 言

      我公司有兩條2500t/d生產(chǎn)線, 配套回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Ф4.0×60m,分別于2003年和2004 年投產(chǎn)運(yùn)行至今已近十年,回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,輪帶與筒體墊板間存在摩擦,隨著時間推移間隙越來越大,若定期更換墊板,費(fèi)用高,不經(jīng)濟(jì),為延長墊板使用時間和降低費(fèi)用,我們采取了多次優(yōu)化和改造措施,在此介紹一種行之有效的回轉(zhuǎn)窯輪帶與墊板間隙的測量及調(diào)整辦法。

      1 回轉(zhuǎn)窯輪帶與墊板間隙的測量方法

      正確的測量方法是回轉(zhuǎn)窯輪帶與墊板有效調(diào)整的前提,為此,需定期對三檔輪帶與墊板間隙進(jìn)行測量,及時掌握間隙大小,為調(diào)整墊板做好準(zhǔn)備。每一檔輪帶共有16塊墊板,在每一檔輪帶上取8塊墊板進(jìn)行測量,即隔一塊墊板測一次,為保證測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,翻窯時將測量墊板轉(zhuǎn)到鉛垂部位即最高點(diǎn)(此時間隙最大,數(shù)值較準(zhǔn)確),按圖1方法畫圖、編號、制表。測量時在最高點(diǎn)及最低墊板同時做好標(biāo)記,以利于尋找最佳點(diǎn),測量每個編號墊板在最高時兩側(cè)平衡均分四個點(diǎn)的徑向間隙,測量完成后將數(shù)據(jù)填入圖中相應(yīng)位置。然后根據(jù)測量值進(jìn)行計算和分析。

      根據(jù)表格中8塊墊板數(shù)值,分別求出每塊的平均值,然后將相對兩塊的數(shù)值再求平均值,這樣得到四個間隙值。由于回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)時間比較長,窯筒體經(jīng)冷熱收縮受力等因素影響已不是絕對的同心圓,故墊板調(diào)整時預(yù)留間隙需按最大值計算。

      圖1 改造前墊板結(jié)構(gòu)

      2 調(diào)整和延長回轉(zhuǎn)窯筒體墊板的方法

      回轉(zhuǎn)窯投產(chǎn)初期,曾采用在墊板外弧上焊接一層一定厚度的鋼板做墊子,由于輪帶與墊板間膨脹量不同,以及兩者之間摩擦力的影響,墊子加上后,使用時間一般2~3個月,就出現(xiàn)擠掉剪壞等現(xiàn)象,效果不佳。

      之后采取如圖2所示的方法,在輪帶墊板的內(nèi)側(cè),固定塊兩邊各焊接一塊鋼板做墊子,鋼板寬度略小于窯筒體擋條,長度與墊板長度相等,鋼板厚度需計算分析決定。如:我公司2012年7月份對一線Ⅰ檔輪帶采用同時對8塊墊板間隙進(jìn)行測量的方法,經(jīng)計算得出19.1mm ;21.1mm;20.3mm,20.6mm四個數(shù)值?;剞D(zhuǎn)窯預(yù)留間隙按最大值21.1mm預(yù)留,間隙按最小值計算,此時還必須考慮回轉(zhuǎn)窯自身熱膨脹量,回轉(zhuǎn)窯筒體材質(zhì)為A3鋼,查閱《機(jī)械設(shè)計手冊》其平均線膨脹系數(shù)12.1~12.9 ,單位為10-6/℃。根據(jù)公式

      式中:△d ——直徑膨脹量,mm;

      a——膨脹系數(shù),10-6/℃;

      d0——初始直徑,mm;

      t1,t0——為變化后的溫度和初始溫度,℃。

      根據(jù)中控室回轉(zhuǎn)窯運(yùn)轉(zhuǎn)筒體溫度微機(jī)顯示,正常運(yùn)轉(zhuǎn)時Ⅰ檔筒體溫度為200~210℃;Ⅱ檔溫度280~300℃,膨脹系數(shù)按最大值,經(jīng)計算Ⅰ檔△d=12.9×4000×200×10-6=10.32mm ;Ⅱ檔△d=15.48mm,計算可得墊子厚度=(19.1~10.32)/2=4.39mm。

      故鋼板厚度選取4mm,按筒體直徑Ф4.0卷制出弧度并反復(fù)校正,然后剪出需要長度和寬度的墊子,清理打磨毛刺飛邊,然后進(jìn)行焊接,焊接后需將高于墊子的焊瘤子用磨光機(jī)打磨平整,然后將墊板插入。由于此次墊子加在墊板和筒體擋條之間,避免了墊板和輪帶的摩擦剪切,經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)已使用近一年時間,未再出現(xiàn)墊子剪壞,掉落等現(xiàn)象,從而達(dá)到延長了墊板使用時間和穩(wěn)固窯況的目的。

      圖2 調(diào)整后的輪帶型式

      3 效 果

      采用上述方法后,Ⅰ檔輪帶墊鐵自2012年7月使用至今已一年,最近經(jīng)測量間隙增大量不大,墊板及補(bǔ)加墊子磨損量均較小,也未再發(fā)現(xiàn)墊子被擠掉及剪壞現(xiàn)象,使用效果較明顯,預(yù)計還可再使用一年,更重要的是其對穩(wěn)固窯況有不可估量的作用,另外,此種辦法簡單易行,費(fèi)用非常低,如我公司以前更換一檔新輪帶墊鐵,需1.6萬元,兩條回轉(zhuǎn)窯僅此一項就需9.6萬元,而采用上述方法,一檔輪帶僅需卷制剪切長750mm、寬140mm,厚4mm鋼板32塊,總重計105kg,成本不到500元,我公司兩條回轉(zhuǎn)窯全部調(diào)整一次,總費(fèi)用才3000元,可見此方法對節(jié)約成本的效果是非常明顯的。

      4 結(jié) 論

      對于大多數(shù)2500t/d熟料生產(chǎn)線,大都投產(chǎn)已久,輪帶與墊板間隙已大,采用定期測量及時優(yōu)化調(diào)整的方法,保證設(shè)備正常運(yùn)行,是行之有效的方法,此方法在我公司兩條Ф4.0×60m小型回轉(zhuǎn)窯上成功應(yīng)用,縮短了檢修周期,減少了維修費(fèi)用,取得了較好的使用效果和良好的經(jīng)濟(jì)效益。

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