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      LF—120型鋼包精煉爐存在的問題及解決方法

      2014-09-21 06:03:24李懷野
      企業(yè)文化·中旬刊 2014年9期
      關鍵詞:耐材精煉爐

      李懷野

      摘 要:介紹了LF-120型鋼包精煉爐的作用,以及使用過程中出現(xiàn)的主要問題,針對問題提出好的改進措施,以及在實際生產(chǎn)過程中取得的良好效果。

      關鍵詞:精煉爐;水平爐蓋;廢氣連接器;耐材

      1.引言

      通鋼煉軋廠LF-120型鋼包精煉爐是一種特殊的精煉設備,多采用埋弧精煉操作。其特點主要有:將初煉爐內(nèi)熔煉的鋼水送入鋼包,再將電極插入鋼包鋼水上部爐渣內(nèi)并產(chǎn)生電弧,加入合成渣,形成高堿度白渣,用氬氣攪拌,使鋼包內(nèi)保持強還原性氣氛,進行所謂埋弧精煉。由于氬氣攪拌加速了渣-鋼之間的化學反應,用電弧加熱進行溫度補償,可以保證較長的精煉時間,從而使鋼中的氧、硫含量降低(硫大約最低可到10ppm,總氧可到25ppm以下)。該LF-120鋼包精煉爐設備投資少,可顯著提高鋼產(chǎn)量,與轉爐配合生產(chǎn),可以在澆注(鑄)前有效地均勻和調(diào)節(jié)鋼水溫度、成份,從而使得轉爐煉鋼廠可以較低的成本生產(chǎn)質(zhì)量極高的鋼材產(chǎn)品。目前該廠通過LF精煉爐進行精煉的鋼種有:低碳鋼(SPHC/D)、中碳鋼(SS400、Q235B、S275JR)、耐侯鋼(SPA-H)等。

      2.設備使用過程中存在的問題

      LF-120型鋼包精煉爐自投入運行以來,已有近10年時間,期間該爐出現(xiàn)過大大小小的故障問題,近幾年來,頻繁出現(xiàn)最大的故障問題就是本體設備上的水平爐蓋和廢氣連接器水管出現(xiàn)漏水情況,嚴重制約生產(chǎn)順行。

      水平爐蓋和廢氣連接器是LF鋼包精煉爐設計的關鍵部分,因為很多情況下鋼包精煉爐的冶金效果在很大程度上取決于爐子內(nèi)的氣氛控制。為了避免空氣從爐蓋和鋼包之間的間隙及爐蓋開孔處進入爐內(nèi),采取了一些必要的保護措施,包括使用過程中必須采取的包口清理和維護工作。120t鋼包精煉爐的爐蓋為全水冷管式爐蓋,整個爐蓋用20g無縫鋼管和特制彎頭組焊而成,形成均流無死點的高效水冷強制循環(huán),瞬間帶走鋼包中產(chǎn)生的熱量,保護爐蓋的完好無損。

      目前,發(fā)現(xiàn)導致爐蓋全冷卻水管出現(xiàn)漏水原因主要有三點:1、生產(chǎn)中,鋼水產(chǎn)生噴濺,鋼渣濺到水平爐蓋和廢氣連接器水管上面,燒毀水管。2、精煉鋼水時,產(chǎn)生大量粉塵,也就是有無數(shù)個金屬成分的粒子飄蕩在空中,由于這些金屬粒子不斷的運動,不停的“沖洗”水平爐蓋和廢氣連接器的冷卻水管,久而久之,在這個金屬粒子的“沖刷”下,水管壁變的越來越薄,直至將整個水管最薄弱處爆裂。3、鋼渣噴濺在水平爐蓋和廢氣連接器上,當電極通電插入鋼水中,此時電極與爐蓋相隔距離很近,空氣中漂浮大量含有金屬微粒的塵埃,會將通電的電極與爐蓋接通,產(chǎn)生短路,瞬間將爐蓋上厚度8mm,通徑89mm的冷卻水管擊穿,發(fā)生漏水。

      以上三個原因構成了爐蓋冷卻水管漏水的主要原因,其中第三個原因發(fā)生頻率高,影響最大。爐蓋及廢氣連接器上水管出現(xiàn)漏水后,LF爐生產(chǎn)被迫中斷,補焊一次水管路每次需要4~5小時,嚴重影響正常的生產(chǎn)節(jié)奏。

      3.針對存在問題的解決方法

      生產(chǎn)設備出現(xiàn)問題,總要想方設法解決問題,才能維持生產(chǎn)的正常進行。設備維護人員面對LF精煉爐水平爐蓋及廢氣連接器出現(xiàn)的問題,先后考慮用三種途徑解決存在的問題。1、首先想到的是增加20g鋼管壁的厚度來防止水管被燒穿或擊穿,將原來的89mm外徑,厚壁為8mm的鋼管改成108mm外徑,厚壁12mm的20g鋼管,通過冷彎、焊接等技術加裝到爐蓋上,全部置換上厚壁的冷卻管投入使用后,問題依舊,管子還是容易被燒毀或擊穿,仍然無法滿足生產(chǎn)的需要。2、考慮修改三相電極中心距,就是使電極與爐蓋水管距離較遠,避免通電短路,然而電極設計原因,無法旋轉,只能前后調(diào)整,故障問題仍然無法排除。3、去除原來高效水冷強制循環(huán)全水冷管冷卻方式,根據(jù)水平爐蓋和廢氣連接器形狀,制作一個相同形狀的耐材,厚度為100mm,耐材為絕緣體,不導電,生產(chǎn)時電極產(chǎn)生電火花及噴濺的鋼渣不會破壞耐材,不會影響到設備的使用。第三種方法也是目前正在采用的方法,此項技術的實施,可同時避免受鋼水噴濺、粉塵“沖刷”、通電短路打火三種因素的影響,破解了水管漏水的難題,有效的保護了水平爐蓋和廢氣連接器不受高溫高熱的影響,設備維護人員只需定期更換耐材,就可以保證水平爐蓋和廢氣連接器的完好無損,更換過程時間短,操作也十分簡便。

      4.結論

      的確,全水冷管式冷卻方式具有其他冷卻防熱方式不具備的優(yōu)點,然而,通鋼煉軋廠鋼包精煉爐爐蓋由水冷卻改造成耐材方式說明:任何一項技術都有優(yōu)缺點,放在不同的環(huán)境條件下應用就會出現(xiàn)不同的效果,最能發(fā)揮長處,解決實際問題的技術就是最好的技術應用。該廠LF-120型鋼包精煉爐爐蓋采用的耐材形式解決了爐蓋水管漏水困擾生產(chǎn)的難題,至今仍在使用此項技術應用于兩臺鋼包精煉爐中,收到了較好的使用效果,不僅順行了生產(chǎn),保障了設備的穩(wěn)定運行狀態(tài),還降低了設備維護成本,降低了設備維護人員的勞動強度,提高了生產(chǎn)效率。

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