張俊彥,肖亞莉
(甘肅電投張掖發(fā)電有限責(zé)任公司,甘肅張掖 734000)
火電廠燃煤在進入鍋爐燃燒前,要經(jīng)過裝卸、輸送、轉(zhuǎn)運、篩分和破碎等加工過程,其間會產(chǎn)生大量煤粉塵,造成電廠大氣環(huán)境的嚴重污染。因而如何進行粉塵治理,減少粉塵排放量,成為業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的問題。輸煤系統(tǒng)是火力發(fā)電廠粉塵污染最最嚴重的場所之一,特別是在鍋爐原煤倉上煤階段,飄逸在空氣中的游離粉塵顆粒會嚴重影響運行,損壞維護人員的健康,給現(xiàn)場衛(wèi)生狀況維護帶來諸多困難,存在安全隱患。因此,新建的火電工程輸煤系統(tǒng)均設(shè)計有多種降塵設(shè)施,皮帶噴淋技術(shù)作為一種簡單而有效的抑制輸煤粉塵的方法被廣泛采用。但對于火電廠來講,皮帶噴淋系統(tǒng)等降塵設(shè)施屬于附屬設(shè)備,不易引起相關(guān)人員的重視,經(jīng)常出現(xiàn)機組已正式投產(chǎn)但是輸煤降塵系統(tǒng)卻長時間無法正常投入的現(xiàn)象,個別電廠在投產(chǎn)后還要進行設(shè)備改造,方可滿足粉塵治理的需要。
按照粉塵空氣動力學(xué)直徑可分類為:①可吸入性粉塵:<15μm,存留在上呼吸道;②呼吸性粉塵:<5μm,深入到肺泡區(qū)。
研究表明:動力學(xué)尺度d>10μm的塵??杀蝗吮敲柚褂诒乔?;2d10的塵粒約90%可進入并沉積在呼吸道內(nèi),部分可隨痰液排出,約10%的到達肺部深處并沉積;d2的塵粒吸入后可直達肺部,其中0.2~2的塵粒幾乎全部沉積在肺部,d<0.2的塵粒只有部分可能隨氣流呼出。
煤在輸送、加工過程中揚起的粉塵粒徑小于5的占73%,均屬于呼吸塵,極易吸入人體呼吸道及肺部,而且輸煤系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵一般含有10%以下游離SiO2,這種粉塵塵粒分散度高,穩(wěn)定性強,在空氣中懸浮時間很長,人體吸入后,粉塵會沉積在人體的支氣管壁和肺泡壁上,長期下來會引起塵肺病,即以肺阻止纖維化為主的全身性疾病。
發(fā)電廠的輸煤系統(tǒng)是輸送煤料的核心系統(tǒng),輸煤系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、可靠,直接影響著發(fā)電廠的產(chǎn)能,但同時也是產(chǎn)生粉塵的主要來源之一。燃料進廠后,先后經(jīng)過翻卸,給煤機械,皮帶多段轉(zhuǎn)運、破碎、篩分、犁煤等各種備煤設(shè)備進入原煤倉。在整個輸送工藝過程中,伴隨產(chǎn)生一次塵化氣流。轉(zhuǎn)段落差、破碎設(shè)備鼓風(fēng)量,落煤管與水平夾角、皮帶速度等參數(shù)值越高,塵化強度就越大。一次塵化氣流會將<200μm煤塵揚起,使局部空氣塵化而形成塵源。塵源周邊的空氣被誘導(dǎo)、擾動而形成二次氣流。二次氣流將一次塵化氣流向四周空氣擴散、蔓延充斥在作業(yè)現(xiàn)場。由于微塵中粒徑<75μm的占有相當(dāng)比例,它們會長時間懸浮在空氣中而不能沉降,甚至造成二次揚塵。根據(jù)煤塵的特點,它對環(huán)境的污染和對人體的危害是不言而喻的。皮帶粉塵產(chǎn)生部位示意圖如圖1所示。
圖1 皮帶粉塵產(chǎn)生部位示意圖
根據(jù)對國內(nèi)燃煤火電廠的調(diào)查研究,目前燃煤火電廠輸煤系統(tǒng)的除塵設(shè)備多采用噴水抑塵,旋風(fēng)除塵器、濕式水浴除塵器、電除塵器、布袋除塵器等幾種除塵設(shè)備。在實際運行中維護工作量大,除塵器的實際投入率非常低,對輸煤系統(tǒng)的粉塵治理效果較差。據(jù)統(tǒng)計,目前國內(nèi)電廠輸煤系統(tǒng)中應(yīng)用布袋電除塵器和濕式水浴除塵器的比例達到80%,但運行投入率尚不足50%。
本文著重闡述基于某火電廠輸煤皮帶水噴淋系統(tǒng)。該電廠有13條皮帶,設(shè)7個轉(zhuǎn)運站,在導(dǎo)煤槽出口設(shè)置噴淋系統(tǒng)設(shè)備:1#轉(zhuǎn)運站內(nèi)1#AB皮帶頭部落煤口和2#AB皮帶尾部導(dǎo)煤槽及其出口;2#轉(zhuǎn)運站內(nèi)2#AB皮帶頭部落煤口和4#AB皮帶尾部導(dǎo)煤槽及其出口;3#轉(zhuǎn)運站內(nèi)4#AB皮帶頭部落煤口和5#AB皮帶尾部導(dǎo)煤槽及其出口;碎煤機室5#AB皮帶頭部落煤口;碎煤滾篩和6#AB皮帶尾部導(dǎo)煤槽及其出口;煤倉層轉(zhuǎn)運站內(nèi)6#AB皮帶頭部落煤口;7#AB皮帶尾部導(dǎo)煤槽及其出口。
目前該廠噴淋系統(tǒng)幾乎全部采用手動閥門開啟,水噴淋啟動不及時,車間粉塵濃度大,另外由于噴淋量難于控制,噴淋量小則不能抑制皮帶揚塵,噴淋量太大又造成煤表面水分含量增大,引起鍋爐熱效率下降和制粉系統(tǒng)堵塞,而且車間粉塵濃度監(jiān)測目前多采用手工監(jiān)測,無法根據(jù)現(xiàn)場粉塵濃度變化情況進行除塵器起停和水噴淋的運行調(diào)整。通過查閱有關(guān)資料,國外大多采用輸煤皮帶全封閉作為粉塵治理措施,輸煤系統(tǒng)除塵裝置未見相關(guān)報道。
綜合考慮生產(chǎn)現(xiàn)場惡劣的工作環(huán)境以及現(xiàn)有的除塵措施,可從噴淋的自動控制入手對現(xiàn)有的除塵措施和設(shè)備加以改進。在現(xiàn)有輸煤PLC自控系統(tǒng)內(nèi)植入一套自動除塵控制系統(tǒng),與輸煤系統(tǒng)相結(jié)合,系統(tǒng)設(shè)計有全自動、半自動、手動及檢修四種工作方式,采用輸煤自控系統(tǒng)的PLC作為控制核心,除塵設(shè)備采用高壓噴霧設(shè)備與煤流檢測設(shè)備相結(jié)合,根據(jù)煤流檢測設(shè)備的信號與輸煤皮帶信號自動控制噴霧設(shè)備的運行與否,消除由于皮帶振動產(chǎn)生的粉塵,從而實現(xiàn)提高除塵效率,改善除塵效果和節(jié)能的最終目標(biāo)。
(1)噴淋系統(tǒng)組成
皮帶自動噴水裝置設(shè)計采用電磁閥控制裝置,主要包括皮帶供水電磁閥、手動調(diào)節(jié)閥、過濾器、霧化噴頭和供水管路;電磁閥接受控制柜傳送的啟停信號對皮帶進行噴水抑塵,霧化噴頭霧化水滴直徑小于0.5mm,形成錐形噴霧,噴霧角度為120°,從而可以消除轉(zhuǎn)運點和碎煤設(shè)備除塵后由于皮帶運行振動產(chǎn)生的細微粉塵,最大程度地降低輸煤線路上產(chǎn)生的粉塵污染。
(2)控制方式
本系統(tǒng)設(shè)計采用全自動、半自動、手動及檢修四種工作方式,通過手動方式可分別對噴淋裝置進行起停操作;檢修方式可在解除設(shè)備間連鎖的前提下對設(shè)備各部分進行起停操作,以便于對設(shè)備的維護檢修;半自動工作方式即自動水噴淋系統(tǒng)和除塵設(shè)備的單獨自動運行;全自動方式可實現(xiàn)噴淋系統(tǒng)根據(jù)輸煤皮帶煤流裝置檢測自動控制皮帶水噴淋。
工作流程如下:當(dāng)接到皮帶電機運行信號,安裝于落煤管附近的煤流儀檢測到皮帶來煤后,皮帶供水電磁閥自動起動噴水,來煤信號消失后,延時5s(可調(diào))自動停止噴淋系統(tǒng)。當(dāng)來煤信號又出現(xiàn)時,噴淋系統(tǒng)再次起動噴水,直至皮帶停止。
皮帶自動噴淋系統(tǒng)與除塵設(shè)備相結(jié)合,與之前除塵設(shè)備除塵為主相比較,不僅除塵效果和投入率高,并且運行維護簡便,整套系統(tǒng)操作上實現(xiàn)自動化,除塵器起停皮帶水噴淋完全自動,系統(tǒng)由PLC根據(jù)煤流等條件連鎖自動起停,有效地提高了水噴霧系統(tǒng)的功效,極大地節(jié)約了清洗成本,減輕運行人員勞動強度。膠帶頭部煤管口噴頭布置示意圖如圖2所示,三工位噴頭布置示意圖如圖3所示,1#帶中下部噴頭布置示意圖如圖4所示。
在皮帶水噴霧系統(tǒng)就地控制箱上將控制方式開關(guān)切換為遠方控制,在操作員站點擊皮帶水噴霧系統(tǒng)遠方自動按鈕后,若此時皮帶運行且輸煤程控系統(tǒng)已檢測到煤流信號且噴淋水水壓正常,則皮帶噴淋電磁閥帶電動作,皮帶水噴霧噴嘴開始噴水抑塵。為防止“斷煤”假象并保證皮帶停止后可繼續(xù)維持一定時間的噴水,控制回路增加“延時斷”定時器,定時5s(可調(diào))。皮帶水噴霧控制邏輯原理如圖5所示。
圖2 膠帶頭部落煤管口噴頭布置示意圖
圖3 三工位噴頭布置示意圖
圖4 #1帶中下部噴頭布置示意圖
圖5 皮帶水噴霧控制邏輯原理圖
犁煤器緩沖煤箱水噴霧噴嘴控制邏輯,其控制邏輯原理如圖6所示。其實現(xiàn)原理與上述基本相同,但增加了“犁煤器落下”信號,即犁煤器緩沖煤箱水噴霧噴嘴電磁閥除了能滿足“皮帶運行”等條件之外,還要在犁煤器落下后方可帶電動作。
皮帶噴淋裝置的控制分為聯(lián)鎖和解鎖兩種模式,運行人員可對各個分布點的噴淋裝置進行聯(lián)鎖或解鎖設(shè)置。
當(dāng)在聯(lián)鎖模式時,解鎖起停按鈕失效,運行人員不能對處于聯(lián)鎖的噴淋裝置進行單獨操作。皮帶噴淋裝置會根據(jù)皮帶的煤流信號自動延時起動或延時停止,設(shè)備的起停完全由PLC自動控制。
圖6 犁煤器緩沖煤箱水噴霧控制邏輯原理圖
當(dāng)在解鎖模式下時,運行人員可對單個噴淋設(shè)備進行起停操作。
(1)皮帶水噴霧水裝置的操作在輸煤程控室的計算機畫面上實現(xiàn),只有當(dāng)故障或檢修時才在就地箱上操作,非常直觀方便。
(2)皮帶水噴霧水裝置的運行狀態(tài)可在計算機畫面上直觀顯示,操作人員一目了然。避免了無煤噴水或噴水過量。
(3)通過對PLC的編程使皮帶水噴霧水的運行和皮帶的運行聯(lián)鎖控制,使上煤更加安全高效。
如表1所示,實際使用中選定13個粉塵檢測點,檢測在使用和不使用自動噴淋系統(tǒng)兩種工礦條件下進行,連續(xù)10個班次采樣。檢測點選定和操作按《作業(yè)場所空氣粉塵測定方法》(GB5478-85)要求進行,每班次皮帶運行前30min清掃地面及噴灑水,清除二次揚塵,皮帶正常運行20min后開始采樣。
表1 自動噴淋停用和使用時粉塵檢測結(jié)果表m g/m3
檢測結(jié)果表明,停止使用工礦下,13個檢點中超標(biāo)點10個,超標(biāo)率77%;而在使用工礦下,超標(biāo)率為31%,超標(biāo)率降低到了46%。
自動噴淋系統(tǒng)與通風(fēng)除塵設(shè)施的結(jié)合使用,極大地改善了輸煤線上粉塵的擴散,使整個水噴霧系統(tǒng)更有效地抑制煤粉塵的產(chǎn)生、擴散,極大降低了輸煤系統(tǒng)粉塵污染情況,還具有除塵滅火、安全可靠、維護方便、節(jié)能等優(yōu)點。是輸煤粉塵綜合治理的重要組成部分。檢測結(jié)果表明防塵效果較好,是一種經(jīng)濟實用的除塵設(shè)備。上述方案是在目前輸煤線路除塵系統(tǒng)的基礎(chǔ)上提出的改進方案。輸煤粉塵的治理是一個長期過程,最大限度地降低粉塵污染,保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)和工作人員的身心健康才是最終的目標(biāo)。
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