文/蔡其剛·合肥工業(yè)大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院 奇瑞汽車股份有限公司
基于CAD/CAE技術(shù)的汽車拖曳臂優(yōu)化設(shè)計(jì)
文/蔡其剛·合肥工業(yè)大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院 奇瑞汽車股份有限公司
在汽車懸架結(jié)構(gòu)件優(yōu)化的設(shè)計(jì)階段,為規(guī)避現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不足,常需要針對具體的問題點(diǎn),在CAD軟件中對產(chǎn)品3D數(shù)據(jù)進(jìn)行局部結(jié)構(gòu)調(diào)整,并將其導(dǎo)入CAE分析軟件中進(jìn)行仿真模擬、驗(yàn)證;本文以某汽車拖曳臂為例,通過CAD三維數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)、CAE仿真模擬,重點(diǎn)分析了拖曳臂本體的優(yōu)化設(shè)計(jì)過程。
拖曳臂(Trailing arm),也稱縱臂,是汽車懸架系統(tǒng)中重要的安全件和功能件,在拖曳臂的優(yōu)化設(shè)計(jì)過程中,其強(qiáng)度、剛度、疲勞耐久、模態(tài)及空間布置等要滿足整車要求。文中通過對比分析了優(yōu)化前后兩種狀態(tài)的各項(xiàng)指標(biāo),證明了優(yōu)化后的改進(jìn)效果,同時(shí),實(shí)車路試也驗(yàn)證了這一結(jié)論。
優(yōu)化前后結(jié)構(gòu)概述
圖1 優(yōu)化前拖曳臂結(jié)構(gòu)
某汽車拖曳臂優(yōu)化前結(jié)構(gòu)如圖1所示,拖曳臂主體部分由上本體、下本體、彎形臂Ⅰ、彎形臂Ⅱ、加強(qiáng)板Ⅰ、加強(qiáng)板Ⅱ等6塊沖壓件焊合而成。零件數(shù)量多,制造加工繁瑣,沖壓焊接后累積公差大,尺寸精度難以保證,致使后輪參數(shù)調(diào)節(jié)困難。
優(yōu)化后結(jié)構(gòu)如圖2所示,拖曳臂主體部分由上本體及下本體2塊沖壓件焊合而成,大大減少了生產(chǎn)工序,焊接變形小,尺寸精度容易控制,同時(shí)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度、可靠性等各項(xiàng)性能指標(biāo)均有大幅提升。
優(yōu)化過程
在明確了解導(dǎo)致原產(chǎn)品結(jié)構(gòu)缺陷產(chǎn)生的原因后,對拖曳臂本體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn)構(gòu)想。原結(jié)構(gòu)主體為6塊沖壓件焊合而成,沖壓回彈加上焊接變形累積后,尺寸精度難以保證;現(xiàn)構(gòu)想簡化成上、下本體2塊沖壓件焊合而成,并通過CATIA三維軟件將該構(gòu)想數(shù)字化,如圖3、圖4所示。
圖2 優(yōu)化后拖曳臂結(jié)構(gòu)
圖3 優(yōu)化前拖曳臂主體結(jié)構(gòu)
圖4 優(yōu)化后拖曳臂主體結(jié)構(gòu)
■ 表1 拖曳臂材料力學(xué)性能參數(shù)
■ 表2 優(yōu)化前后靜強(qiáng)度對比分析 (單位:MPa)
3D數(shù)據(jù)完成后,需要分析零件的沖壓成形性,總成的強(qiáng)度、剛度、疲勞耐久、模態(tài)及空間布置等。CAE分析為CAD數(shù)據(jù)修正提供了指導(dǎo)方向,這是一個(gè)反復(fù)交替的過程,詳細(xì)細(xì)節(jié)本文從略。
拖曳臂上本體材料為SAPH440,厚度為3.5mm;拖曳臂下本體材料為SAPH440,厚度為3.0mm。材料力學(xué)性能參數(shù)見表1。判別零件成形性的依據(jù)為FLC曲線,分析結(jié)果顯示,上、下本體的料厚變化率基本在±20%范圍內(nèi),成形性滿足要求。如圖5所示。
重建的CAD模型必須要經(jīng)過CAE分析、軟模件DV臺(tái)架驗(yàn)證及工裝件路試驗(yàn)證等方可正式凍結(jié)。將優(yōu)化后的模型結(jié)構(gòu)及CAE結(jié)果與原結(jié)構(gòu)進(jìn)行對比,顯示優(yōu)化后拖曳臂主體沖壓件由原來的6件減少為2件,重量減輕0.17kg,成本降低1元。優(yōu)化前后靜強(qiáng)度對比、靜剛度對比、模態(tài)對比結(jié)果如下。
靜強(qiáng)度對比
靜強(qiáng)度分析主要考查垂跳、制動(dòng)、起動(dòng)、倒車、轉(zhuǎn)向等5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工況。分析結(jié)果見表2。
很顯然,從表2可以看出,優(yōu)化前,在垂跳、轉(zhuǎn)向等兩個(gè)工況的最大應(yīng)力均超出了材料的屈服強(qiáng)度(350.1MPa);而優(yōu)化后,5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工況的最大應(yīng)力均小于材料的屈服強(qiáng)度。
靜剛度對比
靜剛度分析主要考查上/下擺臂連接支架、減振器連接支架及車身連接點(diǎn)等部位的操穩(wěn)響應(yīng)特性。分析結(jié)果見表3。
由表3可見,除上擺臂連接支架Y向,減振器連接支架Z向剛度略有降低外,其余各剛度值均有提高,且更加接近目標(biāo)值。
模態(tài)對比
模態(tài)分析主要考查拖曳臂對整車NVH的貢獻(xiàn)。分析結(jié)果見表4。
從表4可以看出,優(yōu)化后各連接支架的局部模態(tài)出現(xiàn)的頻率或階數(shù)均有不同程度改善,各階頻率滿足設(shè)計(jì)要求。
■ 表3 優(yōu)化前后靜剛度對比分析 (單位:N/mm)
■ 表4 優(yōu)化前、后自由模態(tài)對比分析
圖5 優(yōu)化后拖曳臂上、下本體成形性分析
本文以某汽車拖曳臂產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化為例,通過分析產(chǎn)生現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)缺陷的主要原因,并提出改進(jìn)構(gòu)想,然后通過CAD數(shù)據(jù)重建,最后通過CAE分析,指導(dǎo)并修正3D數(shù)據(jù),最終實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,并得到了工程實(shí)際的驗(yàn)證,規(guī)避了原產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的缺陷。該方法能夠有效減少臺(tái)架及實(shí)車驗(yàn)證的周期及成本。
蔡其剛,工程師,主要從事汽車懸架結(jié)構(gòu)件設(shè)計(jì)開發(fā)工作,曾參與乘用車副車架、控制臂、球頭銷及襯套等產(chǎn)品工程開發(fā)。