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      SNCR脫硝技術(shù)在新疆水泥窯爐的應(yīng)用探索

      2014-10-20 11:43包文忠王魯巖劉文山唐新宇程兆環(huán)
      建材發(fā)展導(dǎo)向 2014年5期
      關(guān)鍵詞:脫硝

      包文忠+王魯巖+劉文山+唐新宇+程兆環(huán)

      摘 要:本文簡要介紹了葉城天山水泥有限公司1×4500t/d水泥窯爐采用SNCR煙氣脫硝工程,通過調(diào)試及試運行,針對相關(guān)情況進行了介紹。

      關(guān)鍵詞:水泥窯爐;SNCR;脫硝

      1 項目背景介紹

      改革開放以來,我國水泥年產(chǎn)量由1978年的6524萬噸提高到2012年的221000萬噸,獲得了飛速的發(fā)展。但是,水泥工業(yè)也是資源型高能耗產(chǎn)業(yè),伴隨著水泥工業(yè)的發(fā)展,水泥行業(yè)氮氧化物的排放量占到全國工業(yè)排放總量的8-10%。2013年9月國務(wù)院頒發(fā)了《大氣污染防治行動計劃》,環(huán)保部與相關(guān)單位于2013年12月27日聯(lián)合發(fā)布了新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB 4915-2013)。目前水泥廠煙氣氮氧化物限值由800mg/m3下調(diào)到400~320mg/m3,我國各省都在大力推進水泥窯爐脫硝技術(shù)改造工作。而我國從2011年起,陸續(xù)開始有水泥生產(chǎn)線脫硝的工程報道,也有研究者提出相應(yīng)的水泥窯脫硝技術(shù)方案等。

      為響應(yīng)新疆自治區(qū)環(huán)保廳“十二五”期間污染物減排工作,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司與葉城天山水泥有限責任公司簽訂了1*4500t/d 水泥窯爐SNCR脫硝總承包合同。本項目技術(shù)依托于中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司承擔的國家科技支撐計劃專項《水泥窯爐NOx高溫低成本還原材料與技術(shù)示范應(yīng)用》。工程于2013年2月招標,2013年8月正式考核完畢。系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行,性能達到設(shè)計指標。

      2 設(shè)計指標

      葉城天山水泥有限責任公司主要參數(shù)如下。

      表1 生熟料及煤粉分析

      LOSS SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Σ

      生料 35.43 13.08 2.98 2.39 43.26 0.90 0.55 98.59

      熟料 0.50 29.53 4.78 3.82 65.30 1.63 0.65 98.21

      Mar Mad Aad Vad Fcad Qnet

      煤粉 3.20 0.20 20.80 28.40 50.60 5955

      表2 主要設(shè)計參數(shù)

      序號 參數(shù)名稱 單位 數(shù)量 備注

      1 生產(chǎn)規(guī)模 t/d 4500 正常運行產(chǎn)能5000t/d

      2 實際出力 t/d 5000 最大運行產(chǎn)能5500t/d

      3 煙囪脫硝前NOx濃度 mg/m3 900 10%O2,干基(平均值)

      4 煙囪脫硝后NOx目標濃度 mg/m3 360 10%O2,干基(平均值)

      5 氨逃逸濃度 mg/m3 <8 10%O2,干基

      6 車間界氨逃逸濃度 mg/m3 <8 10%O2,干基

      7 氨水濃度 % 15-25

      8 煙氣量(煙囪) Nm3/h(標況) 468000 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      9 煙氣量(煙囪 m3/h(工況) 717000 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      10 煙氣氧量 % 9.8 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      11 煙氣溫度 ℃ 110

      3 脫硝系統(tǒng)簡介

      3.1 方案確定

      新型干法水泥窯可以選擇的降低氮氧化物排放的技術(shù)主要有:選擇性非催化還原技術(shù)、低氮燃燒技術(shù)、催化還原技術(shù)、協(xié)同處置廢棄物降低氮氧化物、工藝調(diào)整等。根據(jù)葉城天山水泥有限公司的可觀條件和各種技術(shù)的成熟度,最終采用選擇性非催化還原技術(shù)(SNCR)作為葉城天山水泥脫硝的技術(shù)方案。

      3.2 SNCR脫硝原理

      本工程采用外購15-25%(wt)的氨水溶液作為還原劑。利用氨水在不需要催化劑的情況下有選擇性地與煙氣中的氮氧化物(NOx)發(fā)生化學反應(yīng),生成氮氣和水的方法。所發(fā)生的可能化學反應(yīng)如下:

      4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

      4NH3+2NO+2O2→3N2+6H2O

      8NH3+6NO2→7N2+12H2O

      2NH3+3O2→N2+3H2O

      4NH3+5O2→4NO+6H2O

      3.3 SNCR脫硝工藝流程

      圖1

      3.4 葉城天山脫硝項目的特殊因素

      葉城天山水泥位于新疆維吾爾自治區(qū)喀什市葉城縣,海拔高度近2000米,且處在民族地區(qū),其中維吾爾族占93%、漢族占6%、其它少數(shù)民族占1%。因此,給水泥脫硝帶了新的影響:第一,由于海拔高度提高,外界大氣壓力變化,因此對噴槍的霧化效果可能有影響;低溫,由于本身處在民族地區(qū),因此對氨氣逃逸和氨氣的無組織排放也提出了很高的要求。

      4 實際運行情況

      4.1 調(diào)試及運行情況

      表3

      序號 氨水流量 氮氧化物濃度 脫硝效率

      m3/h mg/m3 %

      1 0.3 300 40

      2 0.4 260 48

      3 0.5 180 64

      4 0.6 130 70

      圖2

      本工程于2013年9月15日進行脫硝熱態(tài)調(diào)試,水泥窯爐負荷穩(wěn)定,平均日產(chǎn)水泥量4500t/d,分解爐出口的煙氣溫度為880℃~920℃,基本在最佳脫硝反應(yīng)溫度窗口,分解爐出口煙氣中NO2濃度(干態(tài)、10%O2)為500mg/m3,氧氣含量約12%,且數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定,調(diào)試期間其它運行數(shù)據(jù)參見表3和圖2。

      調(diào)試運行期間,因負荷較高,運行連續(xù)穩(wěn)定,調(diào)試工作較為順利,達到了設(shè)計上脫硝效率大于60%的要求。

      4.2 氨逃逸情況

      在水泥窯SNCR設(shè)備正常運行過程中,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司利用Z800XP氨逃逸分析儀對水泥廠尾排煙囪中的氨氣逃逸濃度進行分析,其濃度小于2ppm,達到國家惡臭污染物排放標準和水泥廠大氣污染物排放標準。

      針對現(xiàn)場的氨氣的無組織排放情況,進行相應(yīng)的分析。認為現(xiàn)場管道管件密封良好,主要的無組織排放是氨水儲罐的排氣孔。為此,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司特地專門設(shè)計了氨氣水封裝置,保證在氨水儲罐在正壓(溫度升高,氨水揮發(fā))或負壓(泵從氨水儲罐抽出氨水,導(dǎo)致氨水儲罐內(nèi)部負壓)時,儲罐內(nèi)部氣體與大氣不聯(lián)通,且揮發(fā)出來的氨氣被水吸收后,重新回到儲罐,沒有浪費。從而徹底的解決了水泥窯脫硝的氨氣無組織排放問題。

      4.3 存在的問題和討論

      4.3.1 中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司和葉城天山原計劃擬安裝在線氨氣逃逸裝置,但是根據(jù)中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司在早期類似項目的經(jīng)驗,幾個進口品牌的在線氨氣逃逸檢測儀在水泥廠煙囪的應(yīng)用效果非常不穩(wěn)定,其原因可能是因溫度較低,氨非常容易冷凝,導(dǎo)致數(shù)據(jù)波動大,因此尚需開發(fā)更加可靠的適用于水泥窯的在線氨逃逸檢測設(shè)備。

      4.3.2 脫硝效果并沒有因外界大氣壓力的變動而受到顯著影響,因此在現(xiàn)有SNCR工藝設(shè)備適應(yīng)在高海拔地區(qū)應(yīng)用。

      4.3.3 脫硝裝置運行成本還需對系統(tǒng)進行長期運行數(shù)據(jù)積累進行測算,驗證水泥爐窯采用SNCR技術(shù)真實成本。

      參考文獻

      [1] 沈序輝.水泥工業(yè)適用的脫硝技術(shù)[J].中國水泥,2013,5.

      [2] 唐新宇.水泥窯降低氮氧化物技術(shù)研發(fā)和工程實踐[J].中國水泥, 2012,6.

      [3] 李春雨.我國玻璃、水泥爐窯脫硝技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀研究[J].環(huán)境工程,2014,4.

      [4] 周榮等.水泥窯爐SNCR煙氣脫硝技術(shù)的工程應(yīng)用分析[J].水泥, 2013,1.

      [5] 宋宏昌.水泥窯脫硝技術(shù)及其比對淺析[J].水泥工程,2013,2.

      [6] 劉小娟等.SNCR技術(shù)在水泥企業(yè)脫硝減排的實效監(jiān)測[J].科技風, 2013,22.

      基金項目:水泥窯爐NOx高溫低成本還原材料與技術(shù)示范應(yīng)用(2011BAE29B03)資助。

      作者簡介:包文忠(1966- ),男,高級工程師,碩士,研究方向:水泥工藝、水泥工業(yè)環(huán)保。

      摘 要:本文簡要介紹了葉城天山水泥有限公司1×4500t/d水泥窯爐采用SNCR煙氣脫硝工程,通過調(diào)試及試運行,針對相關(guān)情況進行了介紹。

      關(guān)鍵詞:水泥窯爐;SNCR;脫硝

      1 項目背景介紹

      改革開放以來,我國水泥年產(chǎn)量由1978年的6524萬噸提高到2012年的221000萬噸,獲得了飛速的發(fā)展。但是,水泥工業(yè)也是資源型高能耗產(chǎn)業(yè),伴隨著水泥工業(yè)的發(fā)展,水泥行業(yè)氮氧化物的排放量占到全國工業(yè)排放總量的8-10%。2013年9月國務(wù)院頒發(fā)了《大氣污染防治行動計劃》,環(huán)保部與相關(guān)單位于2013年12月27日聯(lián)合發(fā)布了新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB 4915-2013)。目前水泥廠煙氣氮氧化物限值由800mg/m3下調(diào)到400~320mg/m3,我國各省都在大力推進水泥窯爐脫硝技術(shù)改造工作。而我國從2011年起,陸續(xù)開始有水泥生產(chǎn)線脫硝的工程報道,也有研究者提出相應(yīng)的水泥窯脫硝技術(shù)方案等。

      為響應(yīng)新疆自治區(qū)環(huán)保廳“十二五”期間污染物減排工作,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司與葉城天山水泥有限責任公司簽訂了1*4500t/d 水泥窯爐SNCR脫硝總承包合同。本項目技術(shù)依托于中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司承擔的國家科技支撐計劃專項《水泥窯爐NOx高溫低成本還原材料與技術(shù)示范應(yīng)用》。工程于2013年2月招標,2013年8月正式考核完畢。系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行,性能達到設(shè)計指標。

      2 設(shè)計指標

      葉城天山水泥有限責任公司主要參數(shù)如下。

      表1 生熟料及煤粉分析

      LOSS SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Σ

      生料 35.43 13.08 2.98 2.39 43.26 0.90 0.55 98.59

      熟料 0.50 29.53 4.78 3.82 65.30 1.63 0.65 98.21

      Mar Mad Aad Vad Fcad Qnet

      煤粉 3.20 0.20 20.80 28.40 50.60 5955

      表2 主要設(shè)計參數(shù)

      序號 參數(shù)名稱 單位 數(shù)量 備注

      1 生產(chǎn)規(guī)模 t/d 4500 正常運行產(chǎn)能5000t/d

      2 實際出力 t/d 5000 最大運行產(chǎn)能5500t/d

      3 煙囪脫硝前NOx濃度 mg/m3 900 10%O2,干基(平均值)

      4 煙囪脫硝后NOx目標濃度 mg/m3 360 10%O2,干基(平均值)

      5 氨逃逸濃度 mg/m3 <8 10%O2,干基

      6 車間界氨逃逸濃度 mg/m3 <8 10%O2,干基

      7 氨水濃度 % 15-25

      8 煙氣量(煙囪) Nm3/h(標況) 468000 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      9 煙氣量(煙囪 m3/h(工況) 717000 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      10 煙氣氧量 % 9.8 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      11 煙氣溫度 ℃ 110

      3 脫硝系統(tǒng)簡介

      3.1 方案確定

      新型干法水泥窯可以選擇的降低氮氧化物排放的技術(shù)主要有:選擇性非催化還原技術(shù)、低氮燃燒技術(shù)、催化還原技術(shù)、協(xié)同處置廢棄物降低氮氧化物、工藝調(diào)整等。根據(jù)葉城天山水泥有限公司的可觀條件和各種技術(shù)的成熟度,最終采用選擇性非催化還原技術(shù)(SNCR)作為葉城天山水泥脫硝的技術(shù)方案。

      3.2 SNCR脫硝原理

      本工程采用外購15-25%(wt)的氨水溶液作為還原劑。利用氨水在不需要催化劑的情況下有選擇性地與煙氣中的氮氧化物(NOx)發(fā)生化學反應(yīng),生成氮氣和水的方法。所發(fā)生的可能化學反應(yīng)如下:

      4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

      4NH3+2NO+2O2→3N2+6H2O

      8NH3+6NO2→7N2+12H2O

      2NH3+3O2→N2+3H2O

      4NH3+5O2→4NO+6H2O

      3.3 SNCR脫硝工藝流程

      圖1

      3.4 葉城天山脫硝項目的特殊因素

      葉城天山水泥位于新疆維吾爾自治區(qū)喀什市葉城縣,海拔高度近2000米,且處在民族地區(qū),其中維吾爾族占93%、漢族占6%、其它少數(shù)民族占1%。因此,給水泥脫硝帶了新的影響:第一,由于海拔高度提高,外界大氣壓力變化,因此對噴槍的霧化效果可能有影響;低溫,由于本身處在民族地區(qū),因此對氨氣逃逸和氨氣的無組織排放也提出了很高的要求。

      4 實際運行情況

      4.1 調(diào)試及運行情況

      表3

      序號 氨水流量 氮氧化物濃度 脫硝效率

      m3/h mg/m3 %

      1 0.3 300 40

      2 0.4 260 48

      3 0.5 180 64

      4 0.6 130 70

      圖2

      本工程于2013年9月15日進行脫硝熱態(tài)調(diào)試,水泥窯爐負荷穩(wěn)定,平均日產(chǎn)水泥量4500t/d,分解爐出口的煙氣溫度為880℃~920℃,基本在最佳脫硝反應(yīng)溫度窗口,分解爐出口煙氣中NO2濃度(干態(tài)、10%O2)為500mg/m3,氧氣含量約12%,且數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定,調(diào)試期間其它運行數(shù)據(jù)參見表3和圖2。

      調(diào)試運行期間,因負荷較高,運行連續(xù)穩(wěn)定,調(diào)試工作較為順利,達到了設(shè)計上脫硝效率大于60%的要求。

      4.2 氨逃逸情況

      在水泥窯SNCR設(shè)備正常運行過程中,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司利用Z800XP氨逃逸分析儀對水泥廠尾排煙囪中的氨氣逃逸濃度進行分析,其濃度小于2ppm,達到國家惡臭污染物排放標準和水泥廠大氣污染物排放標準。

      針對現(xiàn)場的氨氣的無組織排放情況,進行相應(yīng)的分析。認為現(xiàn)場管道管件密封良好,主要的無組織排放是氨水儲罐的排氣孔。為此,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司特地專門設(shè)計了氨氣水封裝置,保證在氨水儲罐在正壓(溫度升高,氨水揮發(fā))或負壓(泵從氨水儲罐抽出氨水,導(dǎo)致氨水儲罐內(nèi)部負壓)時,儲罐內(nèi)部氣體與大氣不聯(lián)通,且揮發(fā)出來的氨氣被水吸收后,重新回到儲罐,沒有浪費。從而徹底的解決了水泥窯脫硝的氨氣無組織排放問題。

      4.3 存在的問題和討論

      4.3.1 中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司和葉城天山原計劃擬安裝在線氨氣逃逸裝置,但是根據(jù)中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司在早期類似項目的經(jīng)驗,幾個進口品牌的在線氨氣逃逸檢測儀在水泥廠煙囪的應(yīng)用效果非常不穩(wěn)定,其原因可能是因溫度較低,氨非常容易冷凝,導(dǎo)致數(shù)據(jù)波動大,因此尚需開發(fā)更加可靠的適用于水泥窯的在線氨逃逸檢測設(shè)備。

      4.3.2 脫硝效果并沒有因外界大氣壓力的變動而受到顯著影響,因此在現(xiàn)有SNCR工藝設(shè)備適應(yīng)在高海拔地區(qū)應(yīng)用。

      4.3.3 脫硝裝置運行成本還需對系統(tǒng)進行長期運行數(shù)據(jù)積累進行測算,驗證水泥爐窯采用SNCR技術(shù)真實成本。

      參考文獻

      [1] 沈序輝.水泥工業(yè)適用的脫硝技術(shù)[J].中國水泥,2013,5.

      [2] 唐新宇.水泥窯降低氮氧化物技術(shù)研發(fā)和工程實踐[J].中國水泥, 2012,6.

      [3] 李春雨.我國玻璃、水泥爐窯脫硝技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀研究[J].環(huán)境工程,2014,4.

      [4] 周榮等.水泥窯爐SNCR煙氣脫硝技術(shù)的工程應(yīng)用分析[J].水泥, 2013,1.

      [5] 宋宏昌.水泥窯脫硝技術(shù)及其比對淺析[J].水泥工程,2013,2.

      [6] 劉小娟等.SNCR技術(shù)在水泥企業(yè)脫硝減排的實效監(jiān)測[J].科技風, 2013,22.

      基金項目:水泥窯爐NOx高溫低成本還原材料與技術(shù)示范應(yīng)用(2011BAE29B03)資助。

      作者簡介:包文忠(1966- ),男,高級工程師,碩士,研究方向:水泥工藝、水泥工業(yè)環(huán)保。

      摘 要:本文簡要介紹了葉城天山水泥有限公司1×4500t/d水泥窯爐采用SNCR煙氣脫硝工程,通過調(diào)試及試運行,針對相關(guān)情況進行了介紹。

      關(guān)鍵詞:水泥窯爐;SNCR;脫硝

      1 項目背景介紹

      改革開放以來,我國水泥年產(chǎn)量由1978年的6524萬噸提高到2012年的221000萬噸,獲得了飛速的發(fā)展。但是,水泥工業(yè)也是資源型高能耗產(chǎn)業(yè),伴隨著水泥工業(yè)的發(fā)展,水泥行業(yè)氮氧化物的排放量占到全國工業(yè)排放總量的8-10%。2013年9月國務(wù)院頒發(fā)了《大氣污染防治行動計劃》,環(huán)保部與相關(guān)單位于2013年12月27日聯(lián)合發(fā)布了新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB 4915-2013)。目前水泥廠煙氣氮氧化物限值由800mg/m3下調(diào)到400~320mg/m3,我國各省都在大力推進水泥窯爐脫硝技術(shù)改造工作。而我國從2011年起,陸續(xù)開始有水泥生產(chǎn)線脫硝的工程報道,也有研究者提出相應(yīng)的水泥窯脫硝技術(shù)方案等。

      為響應(yīng)新疆自治區(qū)環(huán)保廳“十二五”期間污染物減排工作,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司與葉城天山水泥有限責任公司簽訂了1*4500t/d 水泥窯爐SNCR脫硝總承包合同。本項目技術(shù)依托于中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司承擔的國家科技支撐計劃專項《水泥窯爐NOx高溫低成本還原材料與技術(shù)示范應(yīng)用》。工程于2013年2月招標,2013年8月正式考核完畢。系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行,性能達到設(shè)計指標。

      2 設(shè)計指標

      葉城天山水泥有限責任公司主要參數(shù)如下。

      表1 生熟料及煤粉分析

      LOSS SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Σ

      生料 35.43 13.08 2.98 2.39 43.26 0.90 0.55 98.59

      熟料 0.50 29.53 4.78 3.82 65.30 1.63 0.65 98.21

      Mar Mad Aad Vad Fcad Qnet

      煤粉 3.20 0.20 20.80 28.40 50.60 5955

      表2 主要設(shè)計參數(shù)

      序號 參數(shù)名稱 單位 數(shù)量 備注

      1 生產(chǎn)規(guī)模 t/d 4500 正常運行產(chǎn)能5000t/d

      2 實際出力 t/d 5000 最大運行產(chǎn)能5500t/d

      3 煙囪脫硝前NOx濃度 mg/m3 900 10%O2,干基(平均值)

      4 煙囪脫硝后NOx目標濃度 mg/m3 360 10%O2,干基(平均值)

      5 氨逃逸濃度 mg/m3 <8 10%O2,干基

      6 車間界氨逃逸濃度 mg/m3 <8 10%O2,干基

      7 氨水濃度 % 15-25

      8 煙氣量(煙囪) Nm3/h(標況) 468000 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      9 煙氣量(煙囪 m3/h(工況) 717000 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      10 煙氣氧量 % 9.8 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

      11 煙氣溫度 ℃ 110

      3 脫硝系統(tǒng)簡介

      3.1 方案確定

      新型干法水泥窯可以選擇的降低氮氧化物排放的技術(shù)主要有:選擇性非催化還原技術(shù)、低氮燃燒技術(shù)、催化還原技術(shù)、協(xié)同處置廢棄物降低氮氧化物、工藝調(diào)整等。根據(jù)葉城天山水泥有限公司的可觀條件和各種技術(shù)的成熟度,最終采用選擇性非催化還原技術(shù)(SNCR)作為葉城天山水泥脫硝的技術(shù)方案。

      3.2 SNCR脫硝原理

      本工程采用外購15-25%(wt)的氨水溶液作為還原劑。利用氨水在不需要催化劑的情況下有選擇性地與煙氣中的氮氧化物(NOx)發(fā)生化學反應(yīng),生成氮氣和水的方法。所發(fā)生的可能化學反應(yīng)如下:

      4NH3+4NO+O2→4N2+6H2O

      4NH3+2NO+2O2→3N2+6H2O

      8NH3+6NO2→7N2+12H2O

      2NH3+3O2→N2+3H2O

      4NH3+5O2→4NO+6H2O

      3.3 SNCR脫硝工藝流程

      圖1

      3.4 葉城天山脫硝項目的特殊因素

      葉城天山水泥位于新疆維吾爾自治區(qū)喀什市葉城縣,海拔高度近2000米,且處在民族地區(qū),其中維吾爾族占93%、漢族占6%、其它少數(shù)民族占1%。因此,給水泥脫硝帶了新的影響:第一,由于海拔高度提高,外界大氣壓力變化,因此對噴槍的霧化效果可能有影響;低溫,由于本身處在民族地區(qū),因此對氨氣逃逸和氨氣的無組織排放也提出了很高的要求。

      4 實際運行情況

      4.1 調(diào)試及運行情況

      表3

      序號 氨水流量 氮氧化物濃度 脫硝效率

      m3/h mg/m3 %

      1 0.3 300 40

      2 0.4 260 48

      3 0.5 180 64

      4 0.6 130 70

      圖2

      本工程于2013年9月15日進行脫硝熱態(tài)調(diào)試,水泥窯爐負荷穩(wěn)定,平均日產(chǎn)水泥量4500t/d,分解爐出口的煙氣溫度為880℃~920℃,基本在最佳脫硝反應(yīng)溫度窗口,分解爐出口煙氣中NO2濃度(干態(tài)、10%O2)為500mg/m3,氧氣含量約12%,且數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定,調(diào)試期間其它運行數(shù)據(jù)參見表3和圖2。

      調(diào)試運行期間,因負荷較高,運行連續(xù)穩(wěn)定,調(diào)試工作較為順利,達到了設(shè)計上脫硝效率大于60%的要求。

      4.2 氨逃逸情況

      在水泥窯SNCR設(shè)備正常運行過程中,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司利用Z800XP氨逃逸分析儀對水泥廠尾排煙囪中的氨氣逃逸濃度進行分析,其濃度小于2ppm,達到國家惡臭污染物排放標準和水泥廠大氣污染物排放標準。

      針對現(xiàn)場的氨氣的無組織排放情況,進行相應(yīng)的分析。認為現(xiàn)場管道管件密封良好,主要的無組織排放是氨水儲罐的排氣孔。為此,中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司特地專門設(shè)計了氨氣水封裝置,保證在氨水儲罐在正壓(溫度升高,氨水揮發(fā))或負壓(泵從氨水儲罐抽出氨水,導(dǎo)致氨水儲罐內(nèi)部負壓)時,儲罐內(nèi)部氣體與大氣不聯(lián)通,且揮發(fā)出來的氨氣被水吸收后,重新回到儲罐,沒有浪費。從而徹底的解決了水泥窯脫硝的氨氣無組織排放問題。

      4.3 存在的問題和討論

      4.3.1 中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司和葉城天山原計劃擬安裝在線氨氣逃逸裝置,但是根據(jù)中材國際環(huán)境工程(北京)有限公司在早期類似項目的經(jīng)驗,幾個進口品牌的在線氨氣逃逸檢測儀在水泥廠煙囪的應(yīng)用效果非常不穩(wěn)定,其原因可能是因溫度較低,氨非常容易冷凝,導(dǎo)致數(shù)據(jù)波動大,因此尚需開發(fā)更加可靠的適用于水泥窯的在線氨逃逸檢測設(shè)備。

      4.3.2 脫硝效果并沒有因外界大氣壓力的變動而受到顯著影響,因此在現(xiàn)有SNCR工藝設(shè)備適應(yīng)在高海拔地區(qū)應(yīng)用。

      4.3.3 脫硝裝置運行成本還需對系統(tǒng)進行長期運行數(shù)據(jù)積累進行測算,驗證水泥爐窯采用SNCR技術(shù)真實成本。

      參考文獻

      [1] 沈序輝.水泥工業(yè)適用的脫硝技術(shù)[J].中國水泥,2013,5.

      [2] 唐新宇.水泥窯降低氮氧化物技術(shù)研發(fā)和工程實踐[J].中國水泥, 2012,6.

      [3] 李春雨.我國玻璃、水泥爐窯脫硝技術(shù)及應(yīng)用現(xiàn)狀研究[J].環(huán)境工程,2014,4.

      [4] 周榮等.水泥窯爐SNCR煙氣脫硝技術(shù)的工程應(yīng)用分析[J].水泥, 2013,1.

      [5] 宋宏昌.水泥窯脫硝技術(shù)及其比對淺析[J].水泥工程,2013,2.

      [6] 劉小娟等.SNCR技術(shù)在水泥企業(yè)脫硝減排的實效監(jiān)測[J].科技風, 2013,22.

      基金項目:水泥窯爐NOx高溫低成本還原材料與技術(shù)示范應(yīng)用(2011BAE29B03)資助。

      作者簡介:包文忠(1966- ),男,高級工程師,碩士,研究方向:水泥工藝、水泥工業(yè)環(huán)保。

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