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      離心式濕氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子在線清洗技術(shù)——以鶯歌海盆地樂東氣田為例

      2014-10-20 07:25:16常戶星陳肇日劉向陽茍潮洋
      天然氣工業(yè) 2014年6期
      關(guān)鍵詞:軸端樂東清洗液

      常戶星 陳肇日 劉向陽 茍潮洋

      中海石油(中國)有限公司湛江分公司

      樂東氣田有3臺大型離心式濕氣壓縮機(jī)組,用于天然氣的增壓外輸,在運(yùn)行1年后,C機(jī)組出現(xiàn)振動高故障關(guān)停,通過內(nèi)窺鏡對壓縮機(jī)流道檢查,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子葉輪有嚴(yán)重的結(jié)垢現(xiàn)象,第一次故障分析認(rèn)為,可能是由于投產(chǎn)初期操作不當(dāng)?shù)呐及l(fā)故障,只要進(jìn)行1次全面清理就可一次性解決問題。于是把C機(jī)整機(jī)拆除,緊急空運(yùn)回美國原廠進(jìn)行了解體清洗,在歷時3個月并花費(fèi)40萬美元維修費(fèi)之后,C機(jī)返回重新投入正常運(yùn)行,然而在運(yùn)行96d后,C機(jī)再次出現(xiàn)振動高報警關(guān)停,通過內(nèi)窺鏡檢查,發(fā)現(xiàn)振動高的原因仍然是壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子葉輪結(jié)垢引起的。

      通過對地層水[1-3]和結(jié)垢物的分析以及所有工藝設(shè)備仔細(xì)檢查之后,最終確認(rèn)是由于壓縮機(jī)前的除液設(shè)備—滌氣罐沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求,使氣體攜帶少量地層水進(jìn)入壓縮機(jī)而產(chǎn)生結(jié)垢現(xiàn)象,由于轉(zhuǎn)子結(jié)垢,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子的動平衡被破壞,轉(zhuǎn)子形成偏心,在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速高達(dá)8 000r/min下,偏心所產(chǎn)生的離心力為偏心重的10e5倍,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動時的不平衡使壓縮機(jī)產(chǎn)生劇烈振動,最終導(dǎo)致壓縮機(jī)關(guān)停。

      隨后另外兩臺壓縮機(jī)也相繼出現(xiàn)振動升高的現(xiàn)象,檢查后確認(rèn)也是葉輪結(jié)垢引起的,由此看來平臺壓縮機(jī)葉輪結(jié)垢已經(jīng)成為一個共性問題,生產(chǎn)狀況岌岌可危。如何盡快消除壓縮機(jī)的振動故障,保證樂東氣田生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性,成為生產(chǎn)人員迫切需要解決的一個難題。

      1 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子在線清洗技術(shù)研究

      1.1 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)垢的成因

      通過在壓縮機(jī)進(jìn)口取樣(編號:201110673)送實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn),獲得了結(jié)垢物質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果(表1),分析發(fā)現(xiàn)垢樣的主要成分為NaHCO3水型鹽類物質(zhì),與樂東氣藏地層水水型相符,證明結(jié)垢物來自于地層水。

      表1 樂東22-1氣田地層水分析化驗(yàn)報告表

      分析認(rèn)為,樂東氣田地下氣藏中的地層礦物鹽在高溫高壓的條件下,溶解于地層水中,地層水的總礦化度達(dá)到20 000mg/L,這種高礦化度水與天然氣共同分布于氣藏孔隙中。氣藏開發(fā)后,天然氣從孔隙中不斷向井筒運(yùn)動,在此過程中溶解有礦物鹽的高礦化度水被天然氣攜帶出地面,由于地面工藝流程設(shè)備除液效率不高,使少量游離水隨天然氣中進(jìn)入了壓縮機(jī),在多級壓縮過程中,氣體溫度從38℃升高到108℃,在高溫條件水分不斷蒸發(fā),隨著水分的減少,溶有礦物鹽的水溶液達(dá)到過飽和狀態(tài),最終礦物鹽以結(jié)晶體析出[4-6],附著在壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的葉輪表面,形成鹽垢(圖1),并呈現(xiàn)不規(guī)則分布,使壓縮機(jī)的動平衡狀態(tài)遭到破壞,發(fā)生偏心,隨著鹽垢越聚越多,偏心越來越嚴(yán)重,由于偏心產(chǎn)生的振動[7-9]越來越高,最終導(dǎo)致壓縮機(jī)關(guān)停。

      1.2 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子清洗思路

      1.2.1 清洗技術(shù)思路

      徹底除掉天然氣里面的水分是問題的根本解決之道,但是由于海上平臺空間的局限性,除液用的滌氣罐無法更換為效率更高的設(shè)備,也無法在工藝流程中增加分子篩等脫水設(shè)備。除非進(jìn)行大規(guī)模的改造,否則在短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn),但這種方法投資大,停產(chǎn)損失大,萬不得已才會采用。

      圖1 內(nèi)窺鏡觀測到的壓縮機(jī)葉輪結(jié)垢現(xiàn)象照片

      另一種解決方式是采取措施去除壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子上面的結(jié)垢物。如果整機(jī)拆卸送回美國原廠進(jìn)行解體檢修,不但費(fèi)用高而且周期長,已實(shí)施的C機(jī)組的送修實(shí)例已經(jīng)驗(yàn)證了這種方法不切合實(shí)際生產(chǎn)狀況。

      那么能不能用其他方式現(xiàn)場除垢?通過對垢樣化驗(yàn)結(jié)果(表1)分析,發(fā)現(xiàn)垢樣中Na+含量約為75%,基本都能溶解于水,這為壓縮機(jī)進(jìn)行水洗除垢提供了依據(jù),如果在現(xiàn)場對壓縮機(jī)內(nèi)腔的轉(zhuǎn)子進(jìn)行在線水洗,投入的成本少,不需要拆卸機(jī)組,而且能夠在短時間內(nèi)恢復(fù)壓縮機(jī)運(yùn)行,這個解決問題的思路最切合生產(chǎn)實(shí)際。但是通過對壓縮機(jī)本體結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,水洗存在一個較大的風(fēng)險:可能會損壞軸端密封,如果損壞了軸端密封,就算葉輪清洗成功也沒有用,如何保護(hù)壓縮機(jī)軸端密封,成為實(shí)施在線清洗作業(yè)的關(guān)鍵。

      1.2.2 壓縮機(jī)軸端密封保護(hù)

      離心壓縮機(jī)軸端密封系統(tǒng)[11]是壓縮機(jī)最精密的部分,在壓縮機(jī)的驅(qū)動端和非驅(qū)動端各有一套相同的密封系統(tǒng);每套密封系統(tǒng)都包含有三級密封;在壓縮機(jī)運(yùn)行時,密封氣一部分通過一級密封后部分從主排放口排出機(jī)體在安全區(qū)域冷放空,一部分通過二級密封后與通過開口環(huán)形密封的緩沖氣一起從二級密封排放口排出機(jī)體在安全區(qū)域冷放空;在整套密封系統(tǒng)中,密封所用氣體為工藝氣本身,當(dāng)一級密封失效時,第二級密封可以起到輔助安全密封的作用,可保證工藝介質(zhì)不大量向大氣泄漏;緩沖空氣系統(tǒng)的作用是分隔潤滑油和天然氣,防止?jié)櫥瓦M(jìn)入密封系統(tǒng)損壞密封。

      通過對壓縮機(jī)軸端密封系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)(圖2)與工作原理進(jìn)行分析,在壓縮機(jī)處于停機(jī)狀態(tài)時,壓縮機(jī)的控制邏輯將密封氣和緩沖空氣都關(guān)閉。如果進(jìn)行清洗作業(yè),壓縮機(jī)腔體內(nèi)進(jìn)水后,水將可能會通過迷宮密封進(jìn)入到軸承腔內(nèi),導(dǎo)致潤滑油黏度的變化而損壞軸承。因此,在線清洗技術(shù)的關(guān)鍵是如何做好軸端密封系統(tǒng)的保護(hù),只要保持密封氣壓力足夠高,密封氣就會通過葉輪端的密封進(jìn)入壓縮機(jī)腔室,密封氣壓力可以抵消水靜壓與克服水在干氣密封端面上的附著力,將水隔離在干氣密封之外,避免造成干氣密封與軸承的污染,因此清洗作業(yè)前必須啟用密封氣。

      圖2 壓縮機(jī)軸端密封示意圖

      實(shí)踐表明,當(dāng)密封氣和壓縮機(jī)腔室中的壓差大于130kPa時,壓差所產(chǎn)生的氣流足以阻止污水流入軸端密封系統(tǒng),就可以避免清洗液和污垢對密封系統(tǒng)的污染。

      1.3 在線清洗實(shí)施方案

      實(shí)施方案分2步:第1步淡水清洗。將淡水注入壓縮機(jī)腔體到1/2位置,對葉輪進(jìn)行24h浸泡,然后人工轉(zhuǎn)動葉輪180°再次注水浸泡24h,如此反復(fù)進(jìn)行3遍浸泡和切換。內(nèi)窺鏡觀察的結(jié)果表明用淡水浸泡清洗法可以除掉轉(zhuǎn)子的葉輪表面上NaCl、KCl等易溶于水的垢鹽,葉輪上的垢鹽已經(jīng)大為減少,但還有少量鹽垢附著在葉輪表面未清除干凈。進(jìn)一步分析認(rèn)為,由于地層水中還含有Ca2+、Mg2+和 HCO3-,在壓縮內(nèi)部的高溫下,HCO3-會和Ca2+、Mg2+發(fā)生化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生CaCO3、MgCO3,反應(yīng)方程式如下:

      而CaCO3、MgCO3不溶于水,因此淡水無法徹底將垢清洗干凈,雖然水洗后試機(jī)表明壓縮機(jī)振動減小,但并沒有達(dá)到理想狀態(tài)。

      第2步冰醋酸溶液清洗,是用冰醋酸配成的溶液浸泡,除掉不溶于水的CaCO3和MgCO3。其化學(xué)反應(yīng)方程式如下:

      由于冰醋酸屬于弱酸,對壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子的金屬腐蝕很小,而且在市場上容易獲得,是一種較佳的清洗劑。最終決定采用冰醋酸的水溶液作為清洗劑,實(shí)施在線循環(huán)清洗作業(yè)。具體作業(yè)程序?yàn)椋?/p>

      1)能源隔離,拆除相關(guān)管線及安裝液位計(jì)。

      2)清洗流程如圖3所示,連接好清洗液儲罐、循環(huán)泵、進(jìn)液口和出液口。

      3)將醋酸和水按4∶100比例配比成清洗液,清洗液的pH值控制為3~4。

      4)導(dǎo)通清洗流程,將配好的清洗液通過循環(huán)泵注滿壓縮機(jī)腔體,保持機(jī)體內(nèi)液位,使清洗液沿著儲罐→循環(huán)泵→壓縮機(jī)腔體→儲罐流程對葉輪進(jìn)行循環(huán)清洗。

      5)定時檢測清洗液的pH值,當(dāng)pH值不再升高時說明壓縮機(jī)葉輪污垢清洗干凈。

      6)清洗結(jié)束后,排掉壓縮機(jī)腔體內(nèi)的殘液,馬上使用淡水進(jìn)行浸泡沖洗。

      圖3 壓縮機(jī)清洗流程示意圖

      7)管線回裝,N2吹掃,充壓測漏,啟機(jī)測試。

      結(jié)果表明,這種在線循環(huán)清洗除垢的方法十分有效,清洗后壓縮機(jī)振動情況得到明顯改善,壓縮機(jī)軸段密封也得到了保護(hù)。

      進(jìn)一步優(yōu)化措施:在循環(huán)清洗的同時,為了進(jìn)一步提高清洗的效率,在壓縮機(jī)非驅(qū)動端安裝氣動輔助馬達(dá)(圖3),持續(xù)給壓縮機(jī)盤車,讓轉(zhuǎn)子以80~100r/min的速度緩慢轉(zhuǎn)動,使原來的靜態(tài)浸泡變成動態(tài)浸泡,這樣就使鹽垢溶解速度加快,提高了清洗的效率,縮短清洗作業(yè)時間。通過內(nèi)窺鏡檢查,清洗效果顯著(圖4)。

      圖4 壓縮機(jī)葉輪清洗后照片

      2 在線清洗作業(yè)注意事項(xiàng)

      2.1 對密封氣系統(tǒng)壓力的控制

      清洗作業(yè)過程中,操作人員需要時刻注意觀察控制界面中的密封氣系統(tǒng)壓力(圖5),使干氣密封壓差不低于130kPa,緩沖器密封不低于152kPa,確保壓縮機(jī)密封系統(tǒng)的安全。

      2.2 對清洗液的pH值的控制

      圖5 密封氣系統(tǒng)壓力監(jiān)測圖

      清洗液是由醋酸[12]和水按4∶100比例配比而成,清洗液的pH值控制在3~4之間,pH值過低容易對壓縮機(jī)葉輪造成腐蝕[13]。在機(jī)體酸液排完后,先沖入少量蘇打水中和,隨后不斷用淡水浸泡清洗,直至pH值檢驗(yàn)為中性為止,最后用純凈的氮?dú)鈱嚎s機(jī)進(jìn)行吹掃干燥,避免殘液對轉(zhuǎn)子和定子造成腐蝕。

      3 在線清洗效果

      壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子清洗作業(yè)時間一般需要3d,平臺生產(chǎn)人員通過對每次壓縮機(jī)前后端的振動值及壓縮機(jī)效率等參數(shù)的跟蹤分析(表2),數(shù)據(jù)顯示天然氣壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子清洗效果良好。

      壓縮機(jī)在線清洗后,機(jī)組振動數(shù)值恢復(fù)到正常水平;清洗后的效率(0.679 8)比清洗前的效率(0.521 2)提高了30%;干氣密封排放壓力在清洗前后無變化,表明干氣密封完好沒有受到污染。截至2014年2月16日,樂東氣田3臺壓縮機(jī)共實(shí)施在線清洗作業(yè)25次,均除垢成功,保證了壓縮機(jī)的正常運(yùn)行。

      離心壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子在線清洗方法在國內(nèi)同類機(jī)組屬于首次應(yīng)用,該項(xiàng)技術(shù)在其他氣田(如東方氣田)同類壓縮機(jī)進(jìn)行了推廣應(yīng)用,也同樣取得了良好的效果。

      4 結(jié)論

      1)含有高礦化度水的濕氣在多級離心式壓縮機(jī)的葉輪易形成結(jié)垢現(xiàn)象。

      表2 樂東氣田壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子清洗前后參數(shù)對比表

      2)實(shí)踐證明,不拆卸機(jī)組,利用清洗液對壓縮機(jī)葉輪進(jìn)行在線清洗的技術(shù)方案是可行的。

      3)在線清洗的關(guān)鍵是保護(hù)好壓縮機(jī)軸端密封,可以利用保持密封氣壓力對密封進(jìn)行保護(hù),避免清洗過程中清洗液對密封系統(tǒng)造成污染。

      4)同類型的壓縮機(jī)在發(fā)生水溶性鹽垢時可采用類似方案予以解決。

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