程永干
0 概述
我公司現(xiàn)有多臺(tái)濟(jì)南第二機(jī)床廠八十年代生產(chǎn)的B2012A刨床、該機(jī)床存在有下列問題:1、整機(jī)電力拖動(dòng)是由交磁擴(kuò)大機(jī)組來實(shí)現(xiàn)的,電力消耗嚴(yán)重;2、整機(jī)電氣線路年久老化,老式的電器元件無處購買、更換;3、目前運(yùn)行中工作臺(tái)后退返前進(jìn)時(shí)電器回路減速功能差,致使換向過沖,影響減速機(jī)的安裝地基和使用壽命;等等諸多問題。所以我們對(duì)這些機(jī)床用PLC改造其控制電路,通過改造把刨功能改為銑功能,克服以上的缺點(diǎn),降低了設(shè)備的故障率,提高了設(shè)備的使用率,同時(shí)也大大的減少了電能的消耗。
1 改造方案的確定
1,原操作面板和控制箱保留不變
2,增加銑功能操作面板
2,通過PLC來控制銑功能整個(gè)邏輯,減少控制線路
3,原橫梁上的刀架改為銑頭
濟(jì)南二機(jī)床7.5KW銑頭。不需增加安裝溜板,直接安裝。
4,更換原減速箱用BA41刨銑床專用減速箱取代
BA41刨銑床專用減速箱
5,取消直流電機(jī),更換為5.5KW的交流變頻電機(jī)控
制工作臺(tái)運(yùn)行
2 PLC的選型
根據(jù)銑床加工工藝的要求和操作控制的需要,可計(jì)算出PLC的輸入輸出點(diǎn)位的數(shù)量。
(1)輸入點(diǎn)數(shù)
①銑頭電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)控制輸入1個(gè)點(diǎn),變頻電機(jī)風(fēng)扇保護(hù)
輸入2個(gè)點(diǎn);②工作臺(tái)控制前進(jìn)、后退、點(diǎn)進(jìn)、點(diǎn)退、停止輸入5個(gè)點(diǎn);③工作臺(tái)限位開關(guān)2個(gè),減速開關(guān)2個(gè)共有4個(gè)輸入點(diǎn);④急停開關(guān)按鈕1只,液壓報(bào)警開關(guān)1只共占輸入點(diǎn)2個(gè)。輸入點(diǎn)共13點(diǎn)。
(2)輸出點(diǎn)數(shù)
①銑頭電機(jī)正轉(zhuǎn)輸出1個(gè)點(diǎn);②工作臺(tái)電機(jī)正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)共2個(gè)輸出點(diǎn);③銑床控制有效輸出1個(gè)點(diǎn);④潤滑泵輸出控制1個(gè)點(diǎn);⑤垂直刀架控制輸出2個(gè)點(diǎn)。輸出點(diǎn)共7點(diǎn)。
(3)PLC選擇
B2012A刨床改造成銑床共需要20個(gè)點(diǎn)位,考慮以后增加報(bào)警電路和故障顯示電路,考慮以后的發(fā)展及工藝控制問題,故選用光洋SH-32R2。
PLC O/I分配表(表1、表2)
3 PLC控制I/O接線圖(圖1)
圖1 PLC控制I/O接線圖
4 PLC控制程序設(shè)計(jì)(圖2)
圖2 PLC梯形圖
5 改造調(diào)試好后,機(jī)床銑削加工工件功能得到了實(shí)現(xiàn),克服了功耗大的缺點(diǎn),節(jié)省了用電成本。減少了繼電器元件,電路的互鎖和自鎖通過PLC來實(shí)現(xiàn),大大減少了電氣的維修故障。
參考文獻(xiàn)
[1]李秀忠.PLC改造T68鏜床電氣控制電路. 機(jī)電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新.2003
[2]焦振學(xué).機(jī)床電氣控制技術(shù) . 北京理工大學(xué)出版社. 1996