吳雙月
東華工程科技股份有限公司 安徽合肥 230002
大型合成氨、甲醇裝置中的合成氣壓縮機(jī)和冰機(jī)一般都采用離心式壓縮機(jī),為了降低運(yùn)行成本,其驅(qū)動(dòng)型式多為蒸汽透平驅(qū)動(dòng)。離心式壓縮機(jī)是生產(chǎn)裝置的核心設(shè)備,具有轉(zhuǎn)速高、機(jī)械效率高、輸氣均勻、維護(hù)簡(jiǎn)單、占地面積小、振動(dòng)小、潤(rùn)滑油消耗少,能經(jīng)濟(jì)方便地調(diào)節(jié)負(fù)荷等優(yōu)點(diǎn)。但離心式壓縮機(jī)一般投資比較大,所以一般都沒有備機(jī)。離心式壓縮機(jī)技術(shù)較為復(fù)雜,使用中如發(fā)生故障或事故,往往造成非常嚴(yán)重的后果,損失也相當(dāng)慘重。因此為它所設(shè)置的保護(hù)系統(tǒng)也相當(dāng)復(fù)雜,安裝后都要進(jìn)行單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車及投料試車。
由我公司總承包的某公司30萬t/ a 合成氨和30萬t/ a 甲醇裝置的合成氨合成氣壓縮機(jī)、甲醇合成氣壓縮機(jī)、合成氨冰機(jī)、甲醇冰機(jī)均采用離心式壓縮機(jī),且都為凝汽式透平驅(qū)動(dòng)。此四臺(tái)壓縮機(jī)工程設(shè)計(jì)均由我公司設(shè)計(jì)并全程參與壓縮機(jī)試車及試生產(chǎn)。本文對(duì)此四臺(tái)壓縮機(jī)試車及投料生產(chǎn)中存在的問題及解決方法做一簡(jiǎn)要總結(jié),并結(jié)合其他的工程設(shè)計(jì)提出建議,以供參考。
本項(xiàng)目四臺(tái)離心式壓縮機(jī)分別為合成氨合成氣壓縮機(jī)、甲醇合成氣壓縮機(jī)、合成氨冰機(jī)、甲醇冰機(jī),其中合成氨合成氣壓縮機(jī)、甲醇合成氣壓縮機(jī)為垂直剖分結(jié)構(gòu);合成氨冰機(jī)、甲醇冰機(jī)為水平剖分結(jié)構(gòu)。合成氨合成氣壓縮機(jī)及透平由日本三菱公司生產(chǎn);甲醇合成氣壓縮機(jī)、合成氨冰機(jī)、甲醇冰機(jī)的壓縮機(jī)均為沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)有限公司生產(chǎn);甲醇合成氣壓縮機(jī)、合成氨冰機(jī)的透平由杭州汽輪機(jī)股份有限公司生產(chǎn),甲醇冰機(jī)的透平由杭州中能汽輪機(jī)股份有限公司生產(chǎn)。
此4 套離心式壓縮機(jī)及透平主要技術(shù)參數(shù)如表1、表2 所示。
表1 四套壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù)一覽表
表2 四套壓縮機(jī)汽輪機(jī)主要技術(shù)參數(shù)一覽表
2.1.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
2011 年10月26日,甲醇冰機(jī)透平單機(jī)試車。在一切準(zhǔn)備就緒后,啟動(dòng)開車抽氣器和主抽氣器,冷凝系統(tǒng)真空達(dá)到15kPa,能滿足設(shè)計(jì)要求啟動(dòng)透平。當(dāng)透平轉(zhuǎn)速達(dá)到3000r/ min時(shí),由于冷凝液無法排出,現(xiàn)場(chǎng)就地排冷凝液。這時(shí)透平真空度急劇下降,汽輪機(jī)排汽溫度高,現(xiàn)場(chǎng)停車。
2.1.2 原因分析
綜合以上信息,首先考慮有地方漏真空,于是用正壓充水方法查漏點(diǎn),但未查到漏點(diǎn)。
繼續(xù)準(zhǔn)備就緒,抽真空,真空度又達(dá)到15kPa,啟動(dòng)透平后又由于冷凝液無法排出就地排放,真空度又下降到25 kPa 以上,汽輪機(jī)排汽溫度高,停車。
以上幾次停車過程都發(fā)現(xiàn)透平冷凝液就地排放的時(shí)候,系統(tǒng)真空下降快。現(xiàn)場(chǎng)查看發(fā)現(xiàn),排氣安全閥的密封水管道尺寸只有DN15;由于透平冷凝液現(xiàn)場(chǎng)排放后,泵出口壓力降低,導(dǎo)致排氣安全閥的密封水不能連續(xù)進(jìn)水。因此懷疑排氣安全閥水封有問題。
2.1.3 解決措施和建議
拆開排氣安全閥,發(fā)現(xiàn)排氣安全閥水封的高度低于回水管口高度。通過加高排氣安全閥水封圍堰,同時(shí)更換抽氣器的噴嘴,繼續(xù)開車,冷凝系統(tǒng)的真空度達(dá)到11kPa,滿足設(shè)計(jì)要求。
建議以后工程設(shè)計(jì)中考慮開車時(shí)排氣安全閥的密封水采用外界的脫鹽水,避免由于冷凝液就地排放時(shí)密封水壓力不夠?qū)е抡婵詹▌?dòng)。
2.2.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
甲醇冰機(jī)透平單機(jī)試車,在轉(zhuǎn)速6800r/ min 時(shí),透平排汽溫度達(dá)到120℃。由于溫度超標(biāo),制造商試車人員要求停止試車。
2.2.2 原因分析
透平排汽溫度高有如下幾種可能:
(1) 進(jìn)后汽封的管道在后氣缸有漏點(diǎn),蒸汽直接漏進(jìn)導(dǎo)致溫度高;
(2)溫度儀表有問題,顯示不準(zhǔn)確;
(3)汽輪機(jī)設(shè)計(jì)的問題。
2.2.3 解決措施和建議
制造商從總部派遣有經(jīng)驗(yàn)的調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)。根據(jù)此透平的特點(diǎn),在單機(jī)試車時(shí)候,由于沒有負(fù)荷,存在鼓風(fēng)效應(yīng),高溫的氣體沒有完全做功即到了透平的排氣端;如果帶負(fù)荷試車,過了臨界轉(zhuǎn)速后溫度即可以降下來?,F(xiàn)場(chǎng)將透平和壓縮機(jī)連接后繼續(xù)試車,在轉(zhuǎn)速3000r/ min 時(shí),排汽溫度已經(jīng)達(dá)到140℃,但繼續(xù)升速并且過臨界轉(zhuǎn)速達(dá)6800r/ min 時(shí),透平排汽溫度降為80℃,試車合格。
建議以后的工程設(shè)計(jì)對(duì)于杭州中能這種型式的汽輪機(jī),汽輪機(jī)的輔機(jī)及儀表設(shè)計(jì)應(yīng)考慮到試車時(shí)候的高溫工況。
2.3.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
合成氨冰機(jī)透平單機(jī)試車,當(dāng)轉(zhuǎn)速升到300 r/ min 時(shí),透平進(jìn)汽端振動(dòng)值超標(biāo),聯(lián)鎖跳車;
2.3.2 原因分析
透平振動(dòng)聯(lián)鎖值為63μm,在轉(zhuǎn)速為300 r/ min 時(shí),振動(dòng)值為67μm,超過聯(lián)鎖值跳車。由于開車時(shí)調(diào)節(jié)閥開度較大,回調(diào)時(shí)導(dǎo)致振動(dòng)偏高。
2.3.3 解決措施建議
根據(jù)實(shí)際情況,將透平振動(dòng)聯(lián)鎖值由63μm 修改為80μm,繼續(xù)試車,透平在試車初期振動(dòng)最大值為72μm,試車成功。由于原始開車時(shí)透平蒸汽調(diào)節(jié)閥回調(diào)大,在透平平穩(wěn)運(yùn)行后需要將振動(dòng)聯(lián)鎖值修改為原設(shè)計(jì)值,以保證透平長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
2.4.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
合成氨合成氣壓縮機(jī)透平單機(jī)試車時(shí),發(fā)現(xiàn)ITCC 顯示屏上透平轉(zhuǎn)速的測(cè)速顯示SI 和KI 顯示不一致。
2.4.2 原因分析
透平測(cè)速一般有三個(gè)測(cè)速探頭SE,有一個(gè)鍵相探頭KE,此兩種探頭測(cè)出來的速度應(yīng)當(dāng)一致。由于SE 測(cè)速是通過測(cè)速齒輪的齒數(shù)計(jì)算出來的,按照三菱公司設(shè)計(jì)文件,測(cè)速齒輪的齒數(shù)為23個(gè),但根據(jù)KE 顯示的速度反算測(cè)速齒輪的齒數(shù)應(yīng)為30個(gè),由于安裝的時(shí)候沒有數(shù)齒輪數(shù),儀表組態(tài)的時(shí)候按設(shè)計(jì)文件23個(gè)組態(tài),可能設(shè)計(jì)文件存在錯(cuò)誤。但是三菱公司現(xiàn)場(chǎng)試車指導(dǎo)人員堅(jiān)決認(rèn)為設(shè)計(jì)文件不會(huì)有問題,并且確定他們?cè)O(shè)計(jì)的齒輪不可能是偶數(shù),通過和三菱總部人員溝通也認(rèn)為設(shè)計(jì)文件沒有問題,懷疑是儀表組態(tài)有問題。
2.4.3 解決措施和建議
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,業(yè)主和設(shè)計(jì)院要求打開透平端蓋,具體數(shù)測(cè)速齒輪齒數(shù)。經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),測(cè)速齒輪齒數(shù)為30個(gè),并讓三菱公司現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)人員親自確認(rèn)通過后,總部修改設(shè)計(jì)文件,按30個(gè)齒數(shù)重新儀表組態(tài),SI 和KI 數(shù)據(jù)一致。
建議以后透平安裝時(shí),認(rèn)真核實(shí)測(cè)速此輪齒數(shù)并記錄,以備儀表組態(tài)時(shí)和設(shè)計(jì)文件校對(duì)。
2.5.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
合成氨冰機(jī)透平單機(jī)試車時(shí),在透平低速暖機(jī)階段,現(xiàn)場(chǎng)人員用聽筒聽透平缸內(nèi)響聲時(shí)候,發(fā)現(xiàn)透平排汽端缸內(nèi)有異響聲,要求緊急停車。
2.5.2 原因分析
缸內(nèi)有響聲,有多種可能:
(1)透平排汽端缸內(nèi)因有盤車裝置,有可能是手動(dòng)盤車和刺輪沒有完全脫離;
(2)缸內(nèi)有很小的異物;
(3)缸內(nèi)的疏水不好。
由于DCS 上顯示透平的振動(dòng)值未出現(xiàn)異常,所以懷疑疏水問題?,F(xiàn)場(chǎng)檢查所有的疏水閥,閥門均是打開的,沒有發(fā)現(xiàn)異常,可能是疏水管道堵塞?,F(xiàn)場(chǎng)用手摸透平疏水閥,發(fā)現(xiàn)疏水管道溫度很低,因此判斷疏水管道堵塞。
2.5.3 解決措施和建議
拆開疏水管道和疏水膨脹箱上的閥門,發(fā)現(xiàn)閥門上出廠自帶的防止污染的塑料蓋沒有拆去即安裝上,當(dāng)場(chǎng)將塑料蓋拆去。
建議在以后的設(shè)備、管道安裝時(shí),應(yīng)清理設(shè)備、管道上所有的異物,避免影響開車。
3.1.1 現(xiàn)場(chǎng)情況2011年11月15日甲醇合成氣壓縮機(jī)試車,在8800 r/ min時(shí),壓縮機(jī)一個(gè)付推軸承的溫度高聯(lián)鎖停車。
3.1.2 原因分析
有幾種可能原因?qū)е聹囟雀撸?/p>
(1)潤(rùn)滑油供應(yīng)不足;
(2)軸承摩擦;
(3)熱電偶自身問題。
3.1.3 解決措施和建議
現(xiàn)場(chǎng)查看潤(rùn)滑油情況,潤(rùn)滑油正常;通過拆下軸承蓋和軸承,發(fā)現(xiàn)熱電偶接線和壓縮機(jī)平衡盤有摩擦,導(dǎo)致熱電偶接線斷裂。重新?lián)Q熱電偶時(shí),針對(duì)壓縮機(jī)機(jī)器設(shè)計(jì)中沒有考慮熱電偶接線固定的問題,現(xiàn)場(chǎng)采用704 膠將熱電偶接線固定,試車成功。
建議在壓縮機(jī)機(jī)器的設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮埋入式的熱電偶接線的固定,避免由于類似的原因發(fā)生事故;工程公司在審查制造商資料時(shí)候,應(yīng)重點(diǎn)審查。
3.2.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
甲醇冰機(jī)試車,當(dāng)轉(zhuǎn)速到6900 r/ min 時(shí),發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸承蓋冒氣管冒油,現(xiàn)場(chǎng)緊急停車。
3.2.2 原因分析
由于壓縮機(jī)試車時(shí),干氣密封和壓縮機(jī)之間的連接管已經(jīng)連接,干氣密封一級(jí)泄露氣管去火炬管的閥門沒有打開,壓縮機(jī)密封腔內(nèi)的氣體無法排出,直接到軸承端,氣體將潤(rùn)滑油形成氣泡從軸承蓋的冒氣管帶出。
3.2.3 解決措施和建議
打開一級(jí)密封排氣管,同時(shí)調(diào)整潤(rùn)滑油壓力和隔離氣壓力不要太大。
建議以后試車前需要做好充分準(zhǔn)備和檢查,將所有的閥開、關(guān)情況做好記錄。
3.3.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
合成氨合成氣壓縮機(jī)試車時(shí),潤(rùn)滑油泵突然聯(lián)鎖停車,導(dǎo)致壓縮機(jī)聯(lián)鎖停車。
3.3.2 原因分析
壓縮機(jī)試車時(shí),同時(shí)采用油濾機(jī)對(duì)油箱的油進(jìn)行過濾。由于設(shè)計(jì)的時(shí)候?qū)?rùn)滑油泵有保護(hù)措施,即潤(rùn)滑油箱的液位到一定液位時(shí)候才能啟動(dòng)潤(rùn)滑油泵,設(shè)計(jì)了泵的允許開車條件,但電氣專業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)將允許開車條件設(shè)計(jì)為聯(lián)鎖條件。在油濾機(jī)對(duì)油箱進(jìn)行過濾的時(shí)候,油箱液位瞬間降低使?jié)櫥捅寐?lián)鎖停車,導(dǎo)致潤(rùn)滑油總管供油壓力低,最終聯(lián)鎖停壓縮機(jī)。
3.3.3 解決措施和建議
修改電氣設(shè)計(jì),將潤(rùn)滑油泵的聯(lián)鎖停車修改為泵的允許開車條件,并且要求采用油濾機(jī)操作時(shí)嚴(yán)格控制油箱的液位。
建議以后工程設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)和制造商溝通,了解制造商的意圖,避免因設(shè)計(jì)理念不一致導(dǎo)致錯(cuò)誤。
3.4.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
合成氨合成氣壓縮機(jī)試車時(shí),在壓縮機(jī)過臨界轉(zhuǎn)速時(shí),壓縮機(jī)振動(dòng)值瞬時(shí)突然增大,稍后下降。
3.4.2 原因分析
合成氨合成氣壓縮機(jī)試車是采用氮?dú)庠囓嚕⑶沂情]路循環(huán)。由于開車時(shí),壓縮機(jī)缸內(nèi)的壓力只有2kgf/ cm2就沖轉(zhuǎn)開車,并且為了保證壓縮機(jī)缸內(nèi)壓力不升高,關(guān)小了入口氮?dú)忾y,在暖機(jī)的低轉(zhuǎn)速時(shí),入口流量能滿足要求,在壓縮機(jī)升速過臨界時(shí),由于壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速快速升高,入口流量來不及補(bǔ)充,導(dǎo)致壓縮機(jī)接近喘振。通過進(jìn)口壓力顯示,在快速過臨界時(shí),壓縮機(jī)進(jìn)口壓力下降到1kgf/ cm2。
3.4.3 解決措施和建議
試車時(shí)候提高缸內(nèi)壓力,并且壓縮機(jī)過臨界轉(zhuǎn)速時(shí)增大壓縮機(jī)入口氮?dú)庋a(bǔ)充量。
建議以后壓縮機(jī)聯(lián)動(dòng)試車時(shí)候盡量能開式試車,一定要保證壓縮機(jī)的進(jìn)口流量,特別是在過臨界轉(zhuǎn)速時(shí),要充分考慮轉(zhuǎn)速的提高,壓縮機(jī)吸氣量增大而需要補(bǔ)充進(jìn)口氣體的情況。
4.1.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
合成氨冰機(jī)嚴(yán)重帶液,進(jìn)口分離器液氨液位升高,壓縮機(jī)喘振。
4.1.2 原因分析
試生產(chǎn)的時(shí)候是當(dāng)?shù)囟?,且冰機(jī)負(fù)荷低,壓縮機(jī)的防喘振閥一般有40%的開度,由于冰機(jī)設(shè)計(jì)時(shí),防喘振管線是將壓縮機(jī)出口高溫氣體經(jīng)過水冷器冷卻后回到壓縮機(jī)入口,在冰機(jī)負(fù)荷低且當(dāng)?shù)貧鉁氐偷臅r(shí)候,經(jīng)過防喘振冷卻器后的氣體已經(jīng)冷凝,回流的氣體嚴(yán)重帶液,導(dǎo)致進(jìn)口分離器液位高,壓縮機(jī)帶液。
4.1.3 解決措施和建議
在防喘振冷卻器出口氣體管道上設(shè)置溫度報(bào)警,當(dāng)溫度低于50℃時(shí)候,手動(dòng)關(guān)小冷卻器的循環(huán)水閥,保證回流氣體不帶液。
建議在以后的工程設(shè)計(jì)中采用溫度控制自動(dòng)調(diào)節(jié)冷卻器循環(huán)水閥,保證回流氣體溫度不低于50℃。
4.2.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
合成氨冰機(jī)停車后,發(fā)現(xiàn)液氨儲(chǔ)罐的液氨減少并進(jìn)了入口分離器。
4.2.2 原因分析
冰機(jī)設(shè)計(jì)過程中,為了防止喘振回流氣體溫度高而影響冰機(jī)的效率,一般均設(shè)計(jì)噴氨管線。在冰機(jī)試生產(chǎn)過程中,由于負(fù)荷較低,防喘振管線和噴氨管線上的控制閥均需要打開。在冰機(jī)停車后,由于沒有及時(shí)關(guān)閉噴氨閥,導(dǎo)致儲(chǔ)罐的液氨通過噴氨閥一直進(jìn)入到進(jìn)口分離器。
4.2.3 解決措施和建議
鑒于冰機(jī)停車后噴氨閥沒有自動(dòng)關(guān)閉的事實(shí),為了減少人為操作失誤,增加冰機(jī)停車聯(lián)鎖關(guān)閉噴氨閥,并要求操作人員關(guān)注冰機(jī)停車后噴氨閥的閥位。
建議以后的工程設(shè)計(jì)時(shí)考慮開車工況,對(duì)噴氨管線的溫控閥設(shè)計(jì)為停車聯(lián)鎖關(guān)閉,避免人為操作失誤導(dǎo)致事故。
4.3.1 現(xiàn)場(chǎng)情況
甲醇合成氣壓縮機(jī)投料試車,轉(zhuǎn)速在9710r/ min 時(shí),循環(huán)段防喘振閥可以關(guān)閉,流量也滿足要求,但新鮮段防喘振閥不能關(guān)閉;為了關(guān)閉新鮮段,降低壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,隨著轉(zhuǎn)速的降低,循環(huán)段流量下降,循環(huán)段防喘振閥需要打開,不能關(guān)閉。
4.3.2 原因分析
甲醇合成氣壓縮機(jī)采用單缸的缸外混合工藝,新鮮氣和循環(huán)氣在合成工序的EOR 和SOR 工況下,軟件包提供的參數(shù)相差較大,為了滿足軟件包的不同工況下的參數(shù)要求,可能制造商新鮮段設(shè)計(jì)流量偏大。
4.3.3 解決措施和建議
由于壓縮機(jī)進(jìn)口切斷閥采用兩位閥,沒有調(diào)節(jié)的作用,在壓縮機(jī)不能通過轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)滿足多工況的情況下,也不能通過調(diào)節(jié)進(jìn)口壓力來調(diào)節(jié)壓縮機(jī)的流量。
建議以后工程設(shè)計(jì)時(shí),對(duì)不同工況壓縮機(jī)參數(shù)相差較大情況,首先需要和制造商核實(shí)在不改變進(jìn)口壓力下,工藝參數(shù)是否能通過改變轉(zhuǎn)速滿足,如果不能滿足,需考慮對(duì)進(jìn)口切斷閥采用調(diào)節(jié)閥,在不同工況下調(diào)節(jié)壓縮機(jī)入口壓力,以滿足工藝生產(chǎn)中多變的工況的要求。
壓縮機(jī)是工廠的心臟設(shè)備,需從設(shè)計(jì)的源頭做好技術(shù)工作,從施工安裝中確保質(zhì)量,從精心操作上維護(hù)平穩(wěn)運(yùn)行,才能保證工廠的運(yùn)行平穩(wěn)。
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