張廣江
(六盤水市水務(wù)有限責(zé)任公司,貴州 六盤水553000)
某裝機(jī)容量為20 MW,保證出力為2.9 MW,多年平均發(fā)電量為3 095 萬kW·h。水庫為年調(diào)節(jié)水庫,正常蓄水位1 050 m,死水位為1 040 m,校核洪水位為1 054.2 m,水庫庫容為7 199 萬m3。電站大壩為混凝土面板砂礫石堆石壩,是本樞紐的主要建筑物之一,壩頂長272 m,最大壩高39.8 m,上下游壩坡為1∶1.6,由防滲墻、帷幕灌漿、混凝土面板、趾板共同組成防滲體系。
水庫庫區(qū)位于某河干流上,河道比降約為5‰,庫區(qū)河谷寬緩。壩址河谷是呈不對稱的“U”字形,谷底高程約為▽1020 m,寬底約200 ~250 m。壩址左岸地形陡峻、基巖裸露,高程1 050 m以下平均坡度約70°,山頂高程約1 200 m左右。右岸坡度約為23°,為一凸向河谷的小山梁,總體走向EW 向,長約750 m,底寬約420 m,小山梁底部1 020 m高程,底寬約300 m,梁頂最高點(diǎn)高程1 164 m,兩端為一埡口,頂部高程▽1 097 m。山梁北坡植被較好,坡度約40°,南坡植被少,坡度約35°。
壩址出露巖層為太古界變質(zhì)巖,華力西期中粗?;◢弾r及第四系覆蓋層。第四系覆蓋層主要為河床及階地卵礫石層,厚度約18 ~22 m,滲透系數(shù)K =50 ~80 m/晝夜。右壩肩砂壤土厚度4 ~20 m不等,北坡厚度約4 ~6 m,南坡厚度約16 ~20 m。壩址區(qū)無區(qū)域性斷裂構(gòu)造。
在壩址區(qū)附近及埡口處發(fā)現(xiàn)7 條斷層及4 條較大裂隙。斷層規(guī)模小,走向?yàn)镹EE 向,近SN 向及NW 向。壩址區(qū)巖體主要受到物理風(fēng)化,強(qiáng)風(fēng)化厚度3 ~5 m,弱風(fēng)化厚度河床約30 ~40 m,兩岸約40 ~60 m。左岸陡壁存在卸荷現(xiàn)象,較嚴(yán)重卸荷帶水平寬度約5 ~8 m。
水電站大壩直接建在河床深厚覆蓋層上,采用混凝土面板、帷幕灌漿、防滲墻共同防滲。
防滲墻為槽板式防滲墻,墻厚80 cm,長196.8 m,平均墻深14.5 m,最大墻深19.1 m,最小墻深2.3 m,嵌入基巖深度為1 ~2 m,墻頂高程為1 014.7 m,共分為 27個(gè)槽段,造孔總進(jìn)尺4 806.3 m,總截水面積為3 468.5 m2?;炷练罎B墻墻身材料為C10 塑性混凝土。防滲墻通過連接板與大壩趾板柔性連接[1-2]。
由于大壩直接建在河床砂礫石層上,為了保證大壩安全運(yùn)行和控制滲流量,設(shè)計(jì)采用防滲墻對河床段砂礫石基礎(chǔ)進(jìn)行處理[3]。
防滲墻為槽板式防滲墻,防滲墻通過連接板與大壩趾板連接。防滲墻寬80 cm,最大墻深19.1 m,墻長196.8 m,墻頂高程為1 014.7 m,造孔總進(jìn)尺4 806.3 m,總截水面積為3 468.5 m2,墻體為C10 塑性混凝土。
水電站合同工期為34個(gè)月,比初設(shè)工期39個(gè)月縮短了5個(gè)月,其中冬季占了18個(gè)月,而招標(biāo)又占用了一部分黃金時(shí)間;工程施工合同于1998年7月5日正式簽訂,1998年8月28日開工,實(shí)際開工時(shí)間比原計(jì)劃開工時(shí)間推遲了近兩個(gè)月,這樣實(shí)際施工時(shí)間比初設(shè)工期縮短了一年時(shí)間,使本來很緊張的工期矛盾更加突出。
所以,在施工過程中不得不調(diào)整施工部署,將一部分工程安排在冬季施工,這樣又給施工成本的控制增加了難度。
水電站冬季受蒙古高壓和阿留低壓的控制,氣候寒冷干燥而漫長,壩址多年平均氣溫為1.3 ℃(為國內(nèi)工程所罕見,低于東北的關(guān)門山、小山、蓮花等)[4-5]。
雖然冬季施工會(huì)增加施工成本,但由于工期緊,工程任務(wù)重,冬季仍然需安排部分施工任務(wù)。在冬季施工存在很多在正常氣候條件下難以克服的困難,如施工保暖等,施工成本往往很難控制。
用于混凝土施工的天然砂礫石級配不理想,骨料風(fēng)化嚴(yán)重,砂、大石含量明顯偏多,而用量較大的小石明顯偏少,雖在砂石骨料篩分時(shí)增加了一臺(tái)顎式破碎機(jī),仍然不能滿足施工需要,造成混凝土骨料篩分量增加,大量骨料浪費(fèi),混凝土半成品成本增加[6]。
混凝土防滲墻施工具有如下特點(diǎn):
1)防滲墻嵌入基巖深度為1 ~2 m;
2)河床砂卵礫石疏松,透水性強(qiáng);
3)混凝土防滲墻施工,環(huán)保要求高,對棄漿、棄渣須妥善安排,泥漿排放需做處理,并盡可能提高泥漿的回收與重復(fù)利用;
4)施工期內(nèi),施工道路和室外施工受氣候影響很大,特別是雨季及冬季,必須采取有效的渡汛、防寒措施,確保安全[7-8]。
根據(jù)《該水電站混凝土防滲墻施工技術(shù)要求》,混凝土防滲墻施工采用CZ—22 型沖擊鉆造孔、泥漿固壁、水下直升導(dǎo)管法澆注混凝土的施工工藝,按《水利水電工程混凝土防滲墻施工技術(shù)規(guī)范》(SL174-96)的要求進(jìn)行施工及驗(yàn)收??傮w施工程序?yàn)?一、二期槽孔間隔布置,先施工一期槽孔,后施工二期槽孔。
本工程采用“鉆劈法”進(jìn)行成槽施工,即利用沖擊鉆機(jī)對一個(gè)槽段的主孔進(jìn)行沖擊鉆進(jìn)而成孔,副孔進(jìn)行劈打而成孔。
由于副孔已有左右兩個(gè)自由面,沖擊劈打后,松散的地層顆粒就會(huì)失去穩(wěn)定性而掉進(jìn)兩側(cè)的主孔,這樣,在主副孔造孔結(jié)束后,再處理干凈小墻便得以成槽。
根據(jù)該水電站壩址的地質(zhì)狀況、防滲墻施工的有關(guān)技術(shù)要求及現(xiàn)場施工場地等條件,結(jié)合以往的施工經(jīng)驗(yàn),我們選用CZ -22 型鋼絲繩沖擊鉆機(jī),該機(jī)適應(yīng)地層能力強(qiáng),造孔垂直度較高,能基本保證孔型質(zhì)量;結(jié)構(gòu)簡單,便于維修,操作方便,但由于是不循環(huán)鉆進(jìn),抽砂、排渣時(shí)不能正常鉆進(jìn),所以,鉆進(jìn)工效較低[9]。
鉆機(jī)動(dòng)性主要技術(shù)指標(biāo)見表1。
表1 鉆機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)
由于施工區(qū)地下水位高,壓力大,因而使孔壁具有不穩(wěn)定性,經(jīng)常發(fā)生掉塊和塌孔現(xiàn)象,尤其是17#~26#槽段,前平臺(tái)幾乎全部出現(xiàn)不同程度的塌陷,給正常的造孔工作帶來了極大難度。針對這一情況,在以往施工經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,及時(shí)總結(jié)本工程施工中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),通過改進(jìn)鉆進(jìn)工藝參數(shù),調(diào)整泥漿性能參數(shù),增加鉆頭的配重等,在努力避免發(fā)生孔內(nèi)事故的同時(shí)提高了鉆進(jìn)效率[10]。
混凝土防滲墻造孔與清孔作業(yè)所使用的泥漿均為膨潤土泥漿,其主要作用有固著孔壁、懸浮并攜帶巖屑、冷卻與潤滑鉆具等,因此其質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系著鉆進(jìn)速度的快慢,直接決定著墻體質(zhì)量、墻底與基巖的結(jié)合質(zhì)量,并且對墻段間接縫的質(zhì)量也有一定影響。
根據(jù)《該水電站混凝土防滲墻工程地質(zhì)勘察報(bào)告》,灤河兩岸現(xiàn)場部位土粒料場為壤土~砂壤土,其黏粒含量較低,為11.2%,含砂量大于10%,遠(yuǎn)達(dá)不到規(guī)范要求,針對這種情況,從距工地240 km的河北隆化購進(jìn)優(yōu)質(zhì)膨潤土造漿。
在正常施工時(shí),儲(chǔ)漿池內(nèi)放一排污泵,進(jìn)行自身循環(huán)泥漿,以保證不發(fā)生沉淀。每方泥漿的配比為:堿5.6 kg,水650 kg,膨潤土113 kg。泥漿的性能見表2。
表2 泥漿性能表
混凝土防滲墻工程是隱蔽的永久性建筑物,其質(zhì)量的優(yōu)劣更顯得尤為重要,而造孔質(zhì)量直接關(guān)系到成墻質(zhì)量,因此,從造孔準(zhǔn)備工作至造孔結(jié)束,必須進(jìn)行全過程的控制和檢查。在施工中,質(zhì)量控制按“防滲墻施工質(zhì)量控制網(wǎng)絡(luò)”進(jìn)行控制;質(zhì)量檢查由專職質(zhì)檢部門與造孔班組自檢結(jié)合進(jìn)行。檢查的主要項(xiàng)目有孔位、孔寬、孔斜、孔形等5 項(xiàng)。
4.3.1 孔位檢查
在垂直防滲墻軸線方向,以距離鋼絲繩最近一根鐵軌上外緣80 cm(1 ~14#槽段)、100 cm(15 ~26#槽段)來控制,其容許誤差±3 mm;在平行離滲墻軸線方向,以在鐵軌上注明的樁號來控制。日常檢查由機(jī)組人員隨時(shí)完成,現(xiàn)場技術(shù)人員不定期檢查,以保證孔位正確。終孔驗(yàn)收時(shí),在前平臺(tái)一側(cè)平行防滲墻軸線距離80 cm布一基準(zhǔn),進(jìn)行孔位檢查。
4.3.2 孔寬檢查
施工時(shí),要求機(jī)組人員勤焊鉆頭,現(xiàn)場技術(shù)人員經(jīng)常檢查鉆頭外徑,以保證鉆漿外徑符合規(guī)范和技術(shù)要求。終孔驗(yàn)收時(shí),使用符合要求的鉆頭進(jìn)行檢查。
4.3.3 孔斜檢查
采用孔斜偏差值換算法,即先將鉆頭提出孔外,以孔位中心距鐵軌或桅桿距離為標(biāo)準(zhǔn),每下降2 ~5 m的孔口值與中心距相比,再換算出孔斜率值。正常施工時(shí),機(jī)組人員每鉆進(jìn)一米測一次孔斜,半根據(jù)孔斜值確定繼續(xù)鉆進(jìn)或糾偏。
4.3.4 孔深檢查
孔深取決于嵌入基巖的深度,現(xiàn)場由設(shè)計(jì)及監(jiān)理的地質(zhì)人員進(jìn)行基巖鑒定,根據(jù)鑒定結(jié)果確定孔深,在終孔驗(yàn)收階段進(jìn)行驗(yàn)收。
4.3.5 孔形檢查
在進(jìn)行上述檢查的過程中,實(shí)際上也進(jìn)行了孔形檢查。一般檢查是否有梅花孔、扁孔、探頭石、較大的孔壁波浪形及孔底小墻。
4.3.6 終孔驗(yàn)收
單個(gè)槽孔的造孔作業(yè)全部結(jié)束后,須對槽孔進(jìn)行終孔驗(yàn)收。一般先由機(jī)組自檢,技術(shù)組復(fù)檢,確認(rèn)全部合格后,再請監(jiān)理、設(shè)計(jì)及九局質(zhì)安部一同會(huì)檢。
槽孔終孔并自檢合格后,必須用新鮮的泥漿置換孔內(nèi)含有大量沙粒與巖屑的泥漿,并清除孔底淤積,二期槽孔還必須清除和刷洗其兩端接頭孔壁上附著的泥皮和絮凝物[11]。
本工程采用抽筒換漿法,對二期槽孔端采用鋼絲刷鉆頭刷洗法,驗(yàn)收時(shí),由監(jiān)理、設(shè)計(jì)隨機(jī)確定抽檢的孔位,進(jìn)行泥漿比重、黏度、含砂量以及孔底淤積、端孔刷洗程度的檢驗(yàn)。
對于建造混凝土防滲墻而言,造孔只是手段,澆筑質(zhì)量合格的混凝土形成優(yōu)良的防滲墻才是目的。
本工程混凝土澆筑采用直升導(dǎo)管法,因此在澆筑過程中必須連續(xù)進(jìn)行,不得中斷。
槽孔內(nèi)混凝土上升速度≥2 m/h,導(dǎo)管埋入混凝土深度控制在1 ~6 m,各處混凝土面高差≤0.5 m,在開澆和終澆階段適當(dāng)控制澆筑速度,并相應(yīng)增加測量次數(shù),在澆筑過程中,用排污泵將槽內(nèi)頂部優(yōu)質(zhì)泥漿抽固泥漿池或其它槽孔,節(jié)約泥漿的同時(shí)減少澆筑管外漿柱壓力,混凝土終澆高程按要求高出設(shè)計(jì)高程0.5 m。
對混凝土防滲墻而言,其相鄰墻間必須連接緊密,孔口至孔底的任意濃度連接處的墻厚必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
本工程一、二期槽孔間采用套打一鉆的方法進(jìn)行施工,這種方法,可以完善和修正接頭孔,有效地保證施工質(zhì)量。
本工程從開工到竣工,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求及規(guī)程、規(guī)范組織施工,但由于該地區(qū)的某些特殊性,在實(shí)際施工過程中,不可避免地出現(xiàn)一些問題,下面便將在施工過程中出現(xiàn)的問題和處理方法予以說明:
在成孔過程中,由于地下水位高程沒有降至低于孔口高程2.0 m以下,8#機(jī)在正常鉆進(jìn)時(shí),前平臺(tái)下部大面積塌陷,大量砂石滑入孔內(nèi),使孔深驟然由21.7 m 上升為6.5 m,造成鉆頭被埋孔內(nèi),處理未果。因該鉆頭所處位置已進(jìn)入基巖2 m,在征得設(shè)計(jì)及監(jiān)理同意后,決定放棄該鉆頭。為了不影響質(zhì)量,槽孔澆筑完畢后,在該處布置檢查孔,根據(jù)取芯情況確定是否再進(jìn)行局部處理。
由于該防滲墻的孔口高程為1 018.6 m,澆筑高程為1 015.2 m,中間尚有3.4 m 沒有澆筑,因此,在一期槽孔澆筑完畢后,這一段高程內(nèi)存在大量的淤積物,在澆筑二期槽段時(shí),泥漿上返,沖刷淤積物,使部分淤積沿接頭滑入二期槽段落邊側(cè),同時(shí),混凝土澆筑即將終止時(shí),壓力降低,不足以將這些淤積物擠壓出去,所以在一期、二期槽段的接頭處產(chǎn)生一小縫隙,形狀為楔形,長度為槽寬80 cm;寬度最大13 cm(上部),最小3 cm(下部);深度為:靠近上游面一側(cè)深度為1.5 ~2.0 m左右,靠近下游面一側(cè)深度1.3~2.0 m左右,中間部分呈三角形,深度1 ~1.5 m左右。
此缺陷處理方法為:先將上、下游面沿墻壁一側(cè)下挖,直至達(dá)到底部連接部位,將縫隙內(nèi)的泥屑清洗干凈,孔壁進(jìn)行鑿毛處理,之后進(jìn)行支模澆筑。為安全起見,混凝土強(qiáng)度為C15,級配為一級配。
為避免此類事故的發(fā)生,在第二階段的施工中,我們采取了如下幾種措施:
1)接頭孔刷洗次數(shù)增多。
2)一、二期槽段的接頭處用閘板隔開,以防淤積物滑入。
3)二期槽段澆筑完畢后,用軟軸式振搗器在接頭處進(jìn)行振搗,使該處的混凝土擴(kuò)散均勻,與孔壁完全愈合。
本防滲墻工程經(jīng)過全休施工人員8個(gè)月的艱苦努力,本著“安全第一,質(zhì)量第一”的原則,在水電九局、設(shè)計(jì)及監(jiān)理等部門的大力配合與支持下,努力克服種種不利因素,保質(zhì)保量完成了施工任務(wù)。在施工過程中,機(jī)械設(shè)備性能可靠,完好率高;操作人員技術(shù)熟練;施工現(xiàn)場管理比較科學(xué);實(shí)際投入的施工人員雖然比計(jì)劃少,但在勞動(dòng)組合上既責(zé)任明確、落實(shí)到個(gè)人,又能做到根據(jù)實(shí)際情況靈活調(diào)度,同時(shí)不斷加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理,使工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等有關(guān)規(guī)程、規(guī)范與規(guī)定得到有效的貫徹執(zhí)行,從而提高了工程的綜合效益。施工中,還總結(jié)了不少寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為下一個(gè)工程提供了第一手資料。
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