趙曉亮
摘 要:通過高壓電場(chǎng)節(jié)能模式的開發(fā),改變150T干法除塵系統(tǒng)的靜電除塵器工作模式,降低故障率,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:高壓電場(chǎng) 節(jié)能 靜電除塵器 滿負(fù)荷
中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(b)-0109-02
應(yīng)節(jié)能環(huán)保要求,在河北鋼鐵“綠色發(fā)展”戰(zhàn)略和宣鋼公司“提質(zhì)增效獻(xiàn)一計(jì)”活動(dòng)政策指引下,我們積極探索,不放過一個(gè)細(xì)節(jié),從小處入手,通過優(yōu)化工藝設(shè)備參數(shù),達(dá)到降低能源消耗,降低煉鋼成本的目的。150T轉(zhuǎn)爐的干法除塵系統(tǒng)以靜電除塵器為主要核心設(shè)備,根據(jù)現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn),對(duì)靜電除塵器電源系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,有效降低電場(chǎng)的電能消耗。
1 系統(tǒng)及工藝概述
干法除塵系統(tǒng)的靜電除器由A,B,C,D四個(gè)電場(chǎng)組成,其中A,B電場(chǎng)安裝在靜電除塵器入口,60%~70%的煙塵由A,B電場(chǎng)收集,其余由C,D電場(chǎng)收集。A,B電場(chǎng)一次側(cè)電流約為300~400 A,二次側(cè)電壓約為40~55 kV;C,D電場(chǎng)一次側(cè)電流約為600 A,二次側(cè)電壓約為50~60 kV。在電場(chǎng)投用的這兩年時(shí)間里,除塵效果良好,煙氣含塵量小于10 mg/m3。但電場(chǎng)一直處于接近于滿負(fù)荷狀態(tài),尤以C,D電場(chǎng)嚴(yán)重,因?yàn)闊焿m經(jīng)過A,B電場(chǎng)后,比電阻增加,C,D電場(chǎng)平均電壓和電流一直處于一個(gè)很高的水平,且在非吹煉階段四個(gè)電場(chǎng)也處于高電壓水平,所以就造成了電能的巨大浪費(fèi)。長時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行,造成設(shè)備溫升高,造成設(shè)備故障較多,影響設(shè)備的使用壽命。
2 控制方案
根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和基于設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行和節(jié)能降耗的目的。首先開發(fā)出一種全新的控制方式,即在吹煉時(shí)期電場(chǎng)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式,在非吹煉階段電場(chǎng)即降低負(fù)荷工作在低電壓模式即節(jié)能模式。這樣就能大大降低電場(chǎng)的電能消耗,且電場(chǎng)設(shè)備也不會(huì)一直工作在滿負(fù)荷狀態(tài)。根據(jù)對(duì)電場(chǎng)內(nèi)部的觀察和對(duì)C,D電場(chǎng)在標(biāo)準(zhǔn)模式下的電壓和電流的分析,認(rèn)為在標(biāo)準(zhǔn)模式下,C,D電場(chǎng)提供的能量也遠(yuǎn)超出工藝需求,所以針對(duì)這一現(xiàn)象,在保證除塵效果的前提下,對(duì)C,D電場(chǎng)的電壓和電流進(jìn)行了限幅處理,進(jìn)一步達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
對(duì)高壓電場(chǎng)的節(jié)能模式的開發(fā)分為兩個(gè)部分,第一步首先完成在非吹煉期間使得四個(gè)電場(chǎng)工作在低電壓模式,該模式投用后,根據(jù)實(shí)際情況在繼續(xù)進(jìn)行第二步,在保證除塵效果的前提下,對(duì)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式下的C,D電場(chǎng)電壓和電流進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步達(dá)到節(jié)能的效果。
3 技術(shù)原理
靜電除塵器電源系統(tǒng)由智能控制柜,高壓整流變壓器,信號(hào)傳輸光纜等組成。如圖1所示,智能控制單元輸出脈沖控制信號(hào)給脈沖變換單元,控制SCR整流器相位角,SCR整流器由處于同一相位上的兩個(gè)反并聯(lián)晶閘管構(gòu)成。通過高壓采集單元采集變壓器二次側(cè)電壓和電流信號(hào),并通過光纜將該信號(hào)傳輸?shù)街悄芸刂茊卧?,通過其內(nèi)部引入的模糊控制數(shù)學(xué)模型計(jì)算,來控制晶閘管的相位角,從而達(dá)到控制變壓器二次側(cè)電流和電壓的目的。
靜電除塵器主要目的就是對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的煙塵進(jìn)行凈化處理,所以其和轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)緊密相關(guān)。當(dāng)轉(zhuǎn)爐冶煉完畢后,基本沒有沒有煙氣產(chǎn)生,當(dāng)此時(shí)讓電場(chǎng)繼續(xù)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式下,勢(shì)必會(huì)造成電能的巨大浪費(fèi)。因此在非吹煉期間只要將電場(chǎng)的電流和電壓降低就可以實(shí)現(xiàn)電場(chǎng)的節(jié)能目的。
電場(chǎng)由A,B,C,D四個(gè)電場(chǎng)組成,其中A,B兩個(gè)電場(chǎng)處于電場(chǎng)的進(jìn)口,C,D電場(chǎng)處于電場(chǎng)的出口。轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器降溫調(diào)質(zhì)后進(jìn)入靜電除塵器內(nèi)部,由于A,B電場(chǎng)內(nèi)部煙塵量較大,比電阻較小,電離程度大,閃絡(luò)次數(shù)較多,而經(jīng)過A,B電場(chǎng)凈化后的煙氣到達(dá)C,D電場(chǎng)后,比電阻明顯增大,電離程度較低,那么C,D電場(chǎng)的自消式閃絡(luò)將比較少,火化率較低,那么電壓和電流將處于很高的水平。但隨之而來的就是大多數(shù)靜電除塵器都會(huì)出現(xiàn)的反電暈現(xiàn)象,即隨著能量的不斷注入,當(dāng)收塵效率達(dá)到最佳除塵效率后,如果繼續(xù)加強(qiáng)電能的注入,高比電阻值的粉塵將會(huì)產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,灰塵電荷不能很快的移動(dòng)至集電極,結(jié)果灰塵之間就有很強(qiáng)的電場(chǎng),將導(dǎo)致灰層內(nèi)的局部放電,同時(shí)產(chǎn)生正電荷離子,將已分離的粉塵再次返回至氣流中,不僅造成電能的巨大浪費(fèi),同時(shí)也造成電場(chǎng)內(nèi)部二次揚(yáng)塵,造成除塵效率低下。圖2為電場(chǎng)電壓和煙氣排放的一直數(shù)據(jù)對(duì)比,可以看出,即使電場(chǎng)電壓增加到很高,但排放的煙塵卻沒有明顯的變化。當(dāng)前C,D電場(chǎng)在正常模式下工作電壓可以達(dá)到55KV,電流在2200~2700 mA。已經(jīng)大大超出了最佳除塵電壓,因此可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)除塵效果,將C,D電場(chǎng)的參數(shù)做適當(dāng)?shù)膬?yōu)化處理。
4 技術(shù)方案
4.1 電場(chǎng)節(jié)能模式的開發(fā)
制定出以下的節(jié)能模式方案:在轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí),C,D電場(chǎng)首先進(jìn)入節(jié)能模式,A,B電場(chǎng)為收集濺渣護(hù)爐時(shí)的煙氣仍然工作在高電壓模式,待濺渣護(hù)爐完畢后,A,B電場(chǎng)也工作在節(jié)能模式下。直到下一次兌鐵信號(hào)來臨,四個(gè)電場(chǎng)恢復(fù)到高電壓模式。具體實(shí)施步驟如下。
(1)修改高壓電場(chǎng)控制柜參數(shù),增加工作模式2,并設(shè)置其二次側(cè)電壓幅值為Us=35 kV,并在通訊設(shè)置中允許PLC變更模式選擇。
(2)重新設(shè)置電場(chǎng)與PLC之間的通訊參數(shù),增加PLC控制高壓電場(chǎng)模式選擇參數(shù)和模式使能參數(shù),如A電場(chǎng)增加DB201.DBX0.4為電場(chǎng)模式選擇使能開關(guān),增加DB201.DBB2為電場(chǎng)模式選擇,當(dāng)DB201.DBX0.4從0變?yōu)?時(shí),模式選擇有效,同時(shí)DB201.DBB2給出當(dāng)期電場(chǎng)需要工作的模式,為1時(shí)電場(chǎng)處于工作模式1,即為高電壓模式,為2時(shí)電場(chǎng)處于工作模式2,即為節(jié)能模式。
(3)編制程序,實(shí)現(xiàn)在出鋼時(shí),C,D電場(chǎng)進(jìn)入工作模式2,濺渣護(hù)爐結(jié)束后,A,B電場(chǎng)進(jìn)入工作模式2,即濺渣護(hù)爐結(jié)束后,四個(gè)電場(chǎng)全部進(jìn)入節(jié)能模式,直到轉(zhuǎn)爐兌鐵信號(hào)到來,高壓電場(chǎng)恢復(fù)至工作模式1。
(4)繪制HMI畫面,增加電場(chǎng)手自動(dòng)切換,在自動(dòng)狀態(tài)下,按照步驟3執(zhí)行,手動(dòng)狀態(tài)下,可以實(shí)現(xiàn)高壓電場(chǎng)1,2模式的切換。
4.2 C,D電場(chǎng)參數(shù)優(yōu)化
C,D電場(chǎng)工作在最佳電暈?zāi):β实哪:齼?yōu)化模式下工作,電場(chǎng)內(nèi)部閃絡(luò)次數(shù)很少,電壓和電流一直維持在很高的位置,二次側(cè)電壓Us大約維持在60~70 kV之間,二次側(cè)電流Is大約在2900~3000 mA,接近于設(shè)備的滿負(fù)荷工作狀態(tài),綜合以上分析,C,D電場(chǎng)的工作方式不僅造成電能的巨大浪費(fèi),同時(shí)也產(chǎn)生了一定的反電暈現(xiàn)象。高壓控制柜內(nèi)快熔燒壞故障較多有發(fā)生,且變壓器的油溫高達(dá)80 ℃,HV檢測(cè)單元因?yàn)楦邷匾步?jīng)常保護(hù)造成控制柜報(bào)光纜故障。為增強(qiáng)電場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性和節(jié)能效果,需要對(duì)電場(chǎng)的控制參數(shù)進(jìn)行修整,以適應(yīng)當(dāng)前的工況。
4.3 運(yùn)行情況
設(shè)備投用以來,沒有影響電場(chǎng)的除塵效率,不僅節(jié)約了大量的電能,同時(shí)設(shè)備溫度和線纜溫度由原有的50℃降低至30攝氏度,故障率明顯降低。
5 結(jié)語
在沒有影響除塵效果的前提下,開發(fā)靜電除塵器的節(jié)電模式,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯,同時(shí)有效的降低了設(shè)備的負(fù)荷,增加了設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定率和使用壽命。
參考文獻(xiàn)
[1] 趙會(huì)良,羅承沐,覃穆,等.電除塵中的高壓供電技術(shù)[J].高電壓技術(shù),1996(1):66-69.
[2] 蒙騮.火電廠影響電除塵器性能的主要因素[J].2006,11.endprint
摘 要:通過高壓電場(chǎng)節(jié)能模式的開發(fā),改變150T干法除塵系統(tǒng)的靜電除塵器工作模式,降低故障率,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:高壓電場(chǎng) 節(jié)能 靜電除塵器 滿負(fù)荷
中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(b)-0109-02
應(yīng)節(jié)能環(huán)保要求,在河北鋼鐵“綠色發(fā)展”戰(zhàn)略和宣鋼公司“提質(zhì)增效獻(xiàn)一計(jì)”活動(dòng)政策指引下,我們積極探索,不放過一個(gè)細(xì)節(jié),從小處入手,通過優(yōu)化工藝設(shè)備參數(shù),達(dá)到降低能源消耗,降低煉鋼成本的目的。150T轉(zhuǎn)爐的干法除塵系統(tǒng)以靜電除塵器為主要核心設(shè)備,根據(jù)現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn),對(duì)靜電除塵器電源系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,有效降低電場(chǎng)的電能消耗。
1 系統(tǒng)及工藝概述
干法除塵系統(tǒng)的靜電除器由A,B,C,D四個(gè)電場(chǎng)組成,其中A,B電場(chǎng)安裝在靜電除塵器入口,60%~70%的煙塵由A,B電場(chǎng)收集,其余由C,D電場(chǎng)收集。A,B電場(chǎng)一次側(cè)電流約為300~400 A,二次側(cè)電壓約為40~55 kV;C,D電場(chǎng)一次側(cè)電流約為600 A,二次側(cè)電壓約為50~60 kV。在電場(chǎng)投用的這兩年時(shí)間里,除塵效果良好,煙氣含塵量小于10 mg/m3。但電場(chǎng)一直處于接近于滿負(fù)荷狀態(tài),尤以C,D電場(chǎng)嚴(yán)重,因?yàn)闊焿m經(jīng)過A,B電場(chǎng)后,比電阻增加,C,D電場(chǎng)平均電壓和電流一直處于一個(gè)很高的水平,且在非吹煉階段四個(gè)電場(chǎng)也處于高電壓水平,所以就造成了電能的巨大浪費(fèi)。長時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行,造成設(shè)備溫升高,造成設(shè)備故障較多,影響設(shè)備的使用壽命。
2 控制方案
根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和基于設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行和節(jié)能降耗的目的。首先開發(fā)出一種全新的控制方式,即在吹煉時(shí)期電場(chǎng)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式,在非吹煉階段電場(chǎng)即降低負(fù)荷工作在低電壓模式即節(jié)能模式。這樣就能大大降低電場(chǎng)的電能消耗,且電場(chǎng)設(shè)備也不會(huì)一直工作在滿負(fù)荷狀態(tài)。根據(jù)對(duì)電場(chǎng)內(nèi)部的觀察和對(duì)C,D電場(chǎng)在標(biāo)準(zhǔn)模式下的電壓和電流的分析,認(rèn)為在標(biāo)準(zhǔn)模式下,C,D電場(chǎng)提供的能量也遠(yuǎn)超出工藝需求,所以針對(duì)這一現(xiàn)象,在保證除塵效果的前提下,對(duì)C,D電場(chǎng)的電壓和電流進(jìn)行了限幅處理,進(jìn)一步達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
對(duì)高壓電場(chǎng)的節(jié)能模式的開發(fā)分為兩個(gè)部分,第一步首先完成在非吹煉期間使得四個(gè)電場(chǎng)工作在低電壓模式,該模式投用后,根據(jù)實(shí)際情況在繼續(xù)進(jìn)行第二步,在保證除塵效果的前提下,對(duì)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式下的C,D電場(chǎng)電壓和電流進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步達(dá)到節(jié)能的效果。
3 技術(shù)原理
靜電除塵器電源系統(tǒng)由智能控制柜,高壓整流變壓器,信號(hào)傳輸光纜等組成。如圖1所示,智能控制單元輸出脈沖控制信號(hào)給脈沖變換單元,控制SCR整流器相位角,SCR整流器由處于同一相位上的兩個(gè)反并聯(lián)晶閘管構(gòu)成。通過高壓采集單元采集變壓器二次側(cè)電壓和電流信號(hào),并通過光纜將該信號(hào)傳輸?shù)街悄芸刂茊卧ㄟ^其內(nèi)部引入的模糊控制數(shù)學(xué)模型計(jì)算,來控制晶閘管的相位角,從而達(dá)到控制變壓器二次側(cè)電流和電壓的目的。
靜電除塵器主要目的就是對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的煙塵進(jìn)行凈化處理,所以其和轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)緊密相關(guān)。當(dāng)轉(zhuǎn)爐冶煉完畢后,基本沒有沒有煙氣產(chǎn)生,當(dāng)此時(shí)讓電場(chǎng)繼續(xù)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式下,勢(shì)必會(huì)造成電能的巨大浪費(fèi)。因此在非吹煉期間只要將電場(chǎng)的電流和電壓降低就可以實(shí)現(xiàn)電場(chǎng)的節(jié)能目的。
電場(chǎng)由A,B,C,D四個(gè)電場(chǎng)組成,其中A,B兩個(gè)電場(chǎng)處于電場(chǎng)的進(jìn)口,C,D電場(chǎng)處于電場(chǎng)的出口。轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器降溫調(diào)質(zhì)后進(jìn)入靜電除塵器內(nèi)部,由于A,B電場(chǎng)內(nèi)部煙塵量較大,比電阻較小,電離程度大,閃絡(luò)次數(shù)較多,而經(jīng)過A,B電場(chǎng)凈化后的煙氣到達(dá)C,D電場(chǎng)后,比電阻明顯增大,電離程度較低,那么C,D電場(chǎng)的自消式閃絡(luò)將比較少,火化率較低,那么電壓和電流將處于很高的水平。但隨之而來的就是大多數(shù)靜電除塵器都會(huì)出現(xiàn)的反電暈現(xiàn)象,即隨著能量的不斷注入,當(dāng)收塵效率達(dá)到最佳除塵效率后,如果繼續(xù)加強(qiáng)電能的注入,高比電阻值的粉塵將會(huì)產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,灰塵電荷不能很快的移動(dòng)至集電極,結(jié)果灰塵之間就有很強(qiáng)的電場(chǎng),將導(dǎo)致灰層內(nèi)的局部放電,同時(shí)產(chǎn)生正電荷離子,將已分離的粉塵再次返回至氣流中,不僅造成電能的巨大浪費(fèi),同時(shí)也造成電場(chǎng)內(nèi)部二次揚(yáng)塵,造成除塵效率低下。圖2為電場(chǎng)電壓和煙氣排放的一直數(shù)據(jù)對(duì)比,可以看出,即使電場(chǎng)電壓增加到很高,但排放的煙塵卻沒有明顯的變化。當(dāng)前C,D電場(chǎng)在正常模式下工作電壓可以達(dá)到55KV,電流在2200~2700 mA。已經(jīng)大大超出了最佳除塵電壓,因此可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)除塵效果,將C,D電場(chǎng)的參數(shù)做適當(dāng)?shù)膬?yōu)化處理。
4 技術(shù)方案
4.1 電場(chǎng)節(jié)能模式的開發(fā)
制定出以下的節(jié)能模式方案:在轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí),C,D電場(chǎng)首先進(jìn)入節(jié)能模式,A,B電場(chǎng)為收集濺渣護(hù)爐時(shí)的煙氣仍然工作在高電壓模式,待濺渣護(hù)爐完畢后,A,B電場(chǎng)也工作在節(jié)能模式下。直到下一次兌鐵信號(hào)來臨,四個(gè)電場(chǎng)恢復(fù)到高電壓模式。具體實(shí)施步驟如下。
(1)修改高壓電場(chǎng)控制柜參數(shù),增加工作模式2,并設(shè)置其二次側(cè)電壓幅值為Us=35 kV,并在通訊設(shè)置中允許PLC變更模式選擇。
(2)重新設(shè)置電場(chǎng)與PLC之間的通訊參數(shù),增加PLC控制高壓電場(chǎng)模式選擇參數(shù)和模式使能參數(shù),如A電場(chǎng)增加DB201.DBX0.4為電場(chǎng)模式選擇使能開關(guān),增加DB201.DBB2為電場(chǎng)模式選擇,當(dāng)DB201.DBX0.4從0變?yōu)?時(shí),模式選擇有效,同時(shí)DB201.DBB2給出當(dāng)期電場(chǎng)需要工作的模式,為1時(shí)電場(chǎng)處于工作模式1,即為高電壓模式,為2時(shí)電場(chǎng)處于工作模式2,即為節(jié)能模式。
(3)編制程序,實(shí)現(xiàn)在出鋼時(shí),C,D電場(chǎng)進(jìn)入工作模式2,濺渣護(hù)爐結(jié)束后,A,B電場(chǎng)進(jìn)入工作模式2,即濺渣護(hù)爐結(jié)束后,四個(gè)電場(chǎng)全部進(jìn)入節(jié)能模式,直到轉(zhuǎn)爐兌鐵信號(hào)到來,高壓電場(chǎng)恢復(fù)至工作模式1。
(4)繪制HMI畫面,增加電場(chǎng)手自動(dòng)切換,在自動(dòng)狀態(tài)下,按照步驟3執(zhí)行,手動(dòng)狀態(tài)下,可以實(shí)現(xiàn)高壓電場(chǎng)1,2模式的切換。
4.2 C,D電場(chǎng)參數(shù)優(yōu)化
C,D電場(chǎng)工作在最佳電暈?zāi):β实哪:齼?yōu)化模式下工作,電場(chǎng)內(nèi)部閃絡(luò)次數(shù)很少,電壓和電流一直維持在很高的位置,二次側(cè)電壓Us大約維持在60~70 kV之間,二次側(cè)電流Is大約在2900~3000 mA,接近于設(shè)備的滿負(fù)荷工作狀態(tài),綜合以上分析,C,D電場(chǎng)的工作方式不僅造成電能的巨大浪費(fèi),同時(shí)也產(chǎn)生了一定的反電暈現(xiàn)象。高壓控制柜內(nèi)快熔燒壞故障較多有發(fā)生,且變壓器的油溫高達(dá)80 ℃,HV檢測(cè)單元因?yàn)楦邷匾步?jīng)常保護(hù)造成控制柜報(bào)光纜故障。為增強(qiáng)電場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性和節(jié)能效果,需要對(duì)電場(chǎng)的控制參數(shù)進(jìn)行修整,以適應(yīng)當(dāng)前的工況。
4.3 運(yùn)行情況
設(shè)備投用以來,沒有影響電場(chǎng)的除塵效率,不僅節(jié)約了大量的電能,同時(shí)設(shè)備溫度和線纜溫度由原有的50℃降低至30攝氏度,故障率明顯降低。
5 結(jié)語
在沒有影響除塵效果的前提下,開發(fā)靜電除塵器的節(jié)電模式,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯,同時(shí)有效的降低了設(shè)備的負(fù)荷,增加了設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定率和使用壽命。
參考文獻(xiàn)
[1] 趙會(huì)良,羅承沐,覃穆,等.電除塵中的高壓供電技術(shù)[J].高電壓技術(shù),1996(1):66-69.
[2] 蒙騮.火電廠影響電除塵器性能的主要因素[J].2006,11.endprint
摘 要:通過高壓電場(chǎng)節(jié)能模式的開發(fā),改變150T干法除塵系統(tǒng)的靜電除塵器工作模式,降低故障率,從而達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:高壓電場(chǎng) 節(jié)能 靜電除塵器 滿負(fù)荷
中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)04(b)-0109-02
應(yīng)節(jié)能環(huán)保要求,在河北鋼鐵“綠色發(fā)展”戰(zhàn)略和宣鋼公司“提質(zhì)增效獻(xiàn)一計(jì)”活動(dòng)政策指引下,我們積極探索,不放過一個(gè)細(xì)節(jié),從小處入手,通過優(yōu)化工藝設(shè)備參數(shù),達(dá)到降低能源消耗,降低煉鋼成本的目的。150T轉(zhuǎn)爐的干法除塵系統(tǒng)以靜電除塵器為主要核心設(shè)備,根據(jù)現(xiàn)有經(jīng)驗(yàn),對(duì)靜電除塵器電源系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,有效降低電場(chǎng)的電能消耗。
1 系統(tǒng)及工藝概述
干法除塵系統(tǒng)的靜電除器由A,B,C,D四個(gè)電場(chǎng)組成,其中A,B電場(chǎng)安裝在靜電除塵器入口,60%~70%的煙塵由A,B電場(chǎng)收集,其余由C,D電場(chǎng)收集。A,B電場(chǎng)一次側(cè)電流約為300~400 A,二次側(cè)電壓約為40~55 kV;C,D電場(chǎng)一次側(cè)電流約為600 A,二次側(cè)電壓約為50~60 kV。在電場(chǎng)投用的這兩年時(shí)間里,除塵效果良好,煙氣含塵量小于10 mg/m3。但電場(chǎng)一直處于接近于滿負(fù)荷狀態(tài),尤以C,D電場(chǎng)嚴(yán)重,因?yàn)闊焿m經(jīng)過A,B電場(chǎng)后,比電阻增加,C,D電場(chǎng)平均電壓和電流一直處于一個(gè)很高的水平,且在非吹煉階段四個(gè)電場(chǎng)也處于高電壓水平,所以就造成了電能的巨大浪費(fèi)。長時(shí)間滿負(fù)荷運(yùn)行,造成設(shè)備溫升高,造成設(shè)備故障較多,影響設(shè)備的使用壽命。
2 控制方案
根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況和基于設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行和節(jié)能降耗的目的。首先開發(fā)出一種全新的控制方式,即在吹煉時(shí)期電場(chǎng)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式,在非吹煉階段電場(chǎng)即降低負(fù)荷工作在低電壓模式即節(jié)能模式。這樣就能大大降低電場(chǎng)的電能消耗,且電場(chǎng)設(shè)備也不會(huì)一直工作在滿負(fù)荷狀態(tài)。根據(jù)對(duì)電場(chǎng)內(nèi)部的觀察和對(duì)C,D電場(chǎng)在標(biāo)準(zhǔn)模式下的電壓和電流的分析,認(rèn)為在標(biāo)準(zhǔn)模式下,C,D電場(chǎng)提供的能量也遠(yuǎn)超出工藝需求,所以針對(duì)這一現(xiàn)象,在保證除塵效果的前提下,對(duì)C,D電場(chǎng)的電壓和電流進(jìn)行了限幅處理,進(jìn)一步達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
對(duì)高壓電場(chǎng)的節(jié)能模式的開發(fā)分為兩個(gè)部分,第一步首先完成在非吹煉期間使得四個(gè)電場(chǎng)工作在低電壓模式,該模式投用后,根據(jù)實(shí)際情況在繼續(xù)進(jìn)行第二步,在保證除塵效果的前提下,對(duì)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式下的C,D電場(chǎng)電壓和電流進(jìn)行優(yōu)化,進(jìn)一步達(dá)到節(jié)能的效果。
3 技術(shù)原理
靜電除塵器電源系統(tǒng)由智能控制柜,高壓整流變壓器,信號(hào)傳輸光纜等組成。如圖1所示,智能控制單元輸出脈沖控制信號(hào)給脈沖變換單元,控制SCR整流器相位角,SCR整流器由處于同一相位上的兩個(gè)反并聯(lián)晶閘管構(gòu)成。通過高壓采集單元采集變壓器二次側(cè)電壓和電流信號(hào),并通過光纜將該信號(hào)傳輸?shù)街悄芸刂茊卧?,通過其內(nèi)部引入的模糊控制數(shù)學(xué)模型計(jì)算,來控制晶閘管的相位角,從而達(dá)到控制變壓器二次側(cè)電流和電壓的目的。
靜電除塵器主要目的就是對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉過程中的煙塵進(jìn)行凈化處理,所以其和轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)緊密相關(guān)。當(dāng)轉(zhuǎn)爐冶煉完畢后,基本沒有沒有煙氣產(chǎn)生,當(dāng)此時(shí)讓電場(chǎng)繼續(xù)工作在標(biāo)準(zhǔn)模式下,勢(shì)必會(huì)造成電能的巨大浪費(fèi)。因此在非吹煉期間只要將電場(chǎng)的電流和電壓降低就可以實(shí)現(xiàn)電場(chǎng)的節(jié)能目的。
電場(chǎng)由A,B,C,D四個(gè)電場(chǎng)組成,其中A,B兩個(gè)電場(chǎng)處于電場(chǎng)的進(jìn)口,C,D電場(chǎng)處于電場(chǎng)的出口。轉(zhuǎn)爐吹煉產(chǎn)生的煙塵經(jīng)過蒸發(fā)冷卻器降溫調(diào)質(zhì)后進(jìn)入靜電除塵器內(nèi)部,由于A,B電場(chǎng)內(nèi)部煙塵量較大,比電阻較小,電離程度大,閃絡(luò)次數(shù)較多,而經(jīng)過A,B電場(chǎng)凈化后的煙氣到達(dá)C,D電場(chǎng)后,比電阻明顯增大,電離程度較低,那么C,D電場(chǎng)的自消式閃絡(luò)將比較少,火化率較低,那么電壓和電流將處于很高的水平。但隨之而來的就是大多數(shù)靜電除塵器都會(huì)出現(xiàn)的反電暈現(xiàn)象,即隨著能量的不斷注入,當(dāng)收塵效率達(dá)到最佳除塵效率后,如果繼續(xù)加強(qiáng)電能的注入,高比電阻值的粉塵將會(huì)產(chǎn)生反電暈現(xiàn)象,灰塵電荷不能很快的移動(dòng)至集電極,結(jié)果灰塵之間就有很強(qiáng)的電場(chǎng),將導(dǎo)致灰層內(nèi)的局部放電,同時(shí)產(chǎn)生正電荷離子,將已分離的粉塵再次返回至氣流中,不僅造成電能的巨大浪費(fèi),同時(shí)也造成電場(chǎng)內(nèi)部二次揚(yáng)塵,造成除塵效率低下。圖2為電場(chǎng)電壓和煙氣排放的一直數(shù)據(jù)對(duì)比,可以看出,即使電場(chǎng)電壓增加到很高,但排放的煙塵卻沒有明顯的變化。當(dāng)前C,D電場(chǎng)在正常模式下工作電壓可以達(dá)到55KV,電流在2200~2700 mA。已經(jīng)大大超出了最佳除塵電壓,因此可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)除塵效果,將C,D電場(chǎng)的參數(shù)做適當(dāng)?shù)膬?yōu)化處理。
4 技術(shù)方案
4.1 電場(chǎng)節(jié)能模式的開發(fā)
制定出以下的節(jié)能模式方案:在轉(zhuǎn)爐出鋼時(shí),C,D電場(chǎng)首先進(jìn)入節(jié)能模式,A,B電場(chǎng)為收集濺渣護(hù)爐時(shí)的煙氣仍然工作在高電壓模式,待濺渣護(hù)爐完畢后,A,B電場(chǎng)也工作在節(jié)能模式下。直到下一次兌鐵信號(hào)來臨,四個(gè)電場(chǎng)恢復(fù)到高電壓模式。具體實(shí)施步驟如下。
(1)修改高壓電場(chǎng)控制柜參數(shù),增加工作模式2,并設(shè)置其二次側(cè)電壓幅值為Us=35 kV,并在通訊設(shè)置中允許PLC變更模式選擇。
(2)重新設(shè)置電場(chǎng)與PLC之間的通訊參數(shù),增加PLC控制高壓電場(chǎng)模式選擇參數(shù)和模式使能參數(shù),如A電場(chǎng)增加DB201.DBX0.4為電場(chǎng)模式選擇使能開關(guān),增加DB201.DBB2為電場(chǎng)模式選擇,當(dāng)DB201.DBX0.4從0變?yōu)?時(shí),模式選擇有效,同時(shí)DB201.DBB2給出當(dāng)期電場(chǎng)需要工作的模式,為1時(shí)電場(chǎng)處于工作模式1,即為高電壓模式,為2時(shí)電場(chǎng)處于工作模式2,即為節(jié)能模式。
(3)編制程序,實(shí)現(xiàn)在出鋼時(shí),C,D電場(chǎng)進(jìn)入工作模式2,濺渣護(hù)爐結(jié)束后,A,B電場(chǎng)進(jìn)入工作模式2,即濺渣護(hù)爐結(jié)束后,四個(gè)電場(chǎng)全部進(jìn)入節(jié)能模式,直到轉(zhuǎn)爐兌鐵信號(hào)到來,高壓電場(chǎng)恢復(fù)至工作模式1。
(4)繪制HMI畫面,增加電場(chǎng)手自動(dòng)切換,在自動(dòng)狀態(tài)下,按照步驟3執(zhí)行,手動(dòng)狀態(tài)下,可以實(shí)現(xiàn)高壓電場(chǎng)1,2模式的切換。
4.2 C,D電場(chǎng)參數(shù)優(yōu)化
C,D電場(chǎng)工作在最佳電暈?zāi):β实哪:齼?yōu)化模式下工作,電場(chǎng)內(nèi)部閃絡(luò)次數(shù)很少,電壓和電流一直維持在很高的位置,二次側(cè)電壓Us大約維持在60~70 kV之間,二次側(cè)電流Is大約在2900~3000 mA,接近于設(shè)備的滿負(fù)荷工作狀態(tài),綜合以上分析,C,D電場(chǎng)的工作方式不僅造成電能的巨大浪費(fèi),同時(shí)也產(chǎn)生了一定的反電暈現(xiàn)象。高壓控制柜內(nèi)快熔燒壞故障較多有發(fā)生,且變壓器的油溫高達(dá)80 ℃,HV檢測(cè)單元因?yàn)楦邷匾步?jīng)常保護(hù)造成控制柜報(bào)光纜故障。為增強(qiáng)電場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性和節(jié)能效果,需要對(duì)電場(chǎng)的控制參數(shù)進(jìn)行修整,以適應(yīng)當(dāng)前的工況。
4.3 運(yùn)行情況
設(shè)備投用以來,沒有影響電場(chǎng)的除塵效率,不僅節(jié)約了大量的電能,同時(shí)設(shè)備溫度和線纜溫度由原有的50℃降低至30攝氏度,故障率明顯降低。
5 結(jié)語
在沒有影響除塵效果的前提下,開發(fā)靜電除塵器的節(jié)電模式,經(jīng)濟(jì)效益十分明顯,同時(shí)有效的降低了設(shè)備的負(fù)荷,增加了設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定率和使用壽命。
參考文獻(xiàn)
[1] 趙會(huì)良,羅承沐,覃穆,等.電除塵中的高壓供電技術(shù)[J].高電壓技術(shù),1996(1):66-69.
[2] 蒙騮.火電廠影響電除塵器性能的主要因素[J].2006,11.endprint