趙思坦,賀盛利
(云南水富云天化有限公司合成車間,云南水富657800)
普里森裝置是20世紀(jì)80年代從國外引進(jìn)的環(huán)保裝置,用于處理合成系統(tǒng)連續(xù)排出的馳放氣,其中主要含氨、氫和氮。該裝置可以有效降低燃燒氣中氨的含量,使煙氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),減輕對環(huán)境的污染。整套裝置由4部分組成,分別為:預(yù)處理、氫分離、蒸餾、低壓洗滌。
蒸餾系統(tǒng)是處理來自高壓洗滌塔(201E)1.2 m3/h和低壓洗滌塔(206E)0.3 m3/h的稀氨水,氨水質(zhì)量分?jǐn)?shù)為17% ~20%;蒸餾出的產(chǎn)品氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)大于90%,塔底稀氨水(氨含量小于50 mg/kg)則送往尿素或轉(zhuǎn)化 2004-L[1]。
合成氨裝置在2002年增產(chǎn)改造后,增加了低壓洗滌系統(tǒng),導(dǎo)致裝置的蒸餾塔(208-E)出現(xiàn)負(fù)荷增加、分布器堵塞、液體分布不好等問題,并且每年都會(huì)出現(xiàn)多次的系統(tǒng)波動(dòng),導(dǎo)致產(chǎn)品氨的濃度下降,回收率下降。因208-E能力有限,為了保證208-E的運(yùn)行,只有降低206-E的洗滌水量,從而造成206-E出口馳放氣氨含量高,既不經(jīng)濟(jì),也不環(huán)保。
為了解決蒸餾系統(tǒng)波動(dòng)帶來的問題,車間對普里森蒸餾和低壓洗滌系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造。改造后的裝置運(yùn)行情況達(dá)到了理想的效果,現(xiàn)就對改造前后的情況進(jìn)行說明和比較。
蒸餾系統(tǒng)改造前流程如圖1。
圖1 蒸餾系統(tǒng)技改前流程圖Figure 1 The flow chare before distillation system technical renovation
從107-F出來的閃蒸氣與從109-F經(jīng)過126-C冷卻后的閃蒸氣一起被送到低壓洗滌塔206-E。在206-E內(nèi)被216-C來的冷凝液洗滌,尾氣被引到一段轉(zhuǎn)化爐101-B燃燒系統(tǒng)。塔底出來的氨水經(jīng)過泵加壓后,與201-E出來的氨水匯合,送到氨蒸餾系統(tǒng)。從預(yù)處理系統(tǒng)201-E和206-E匯合來的氨水,在212-C管側(cè)與208-E處理過的稀氨水換熱后,進(jìn)入蒸餾塔中部蒸餾段。在塔內(nèi)與塔底蒸發(fā)上升的介質(zhì)進(jìn)行傳質(zhì)交換,沸點(diǎn)低的介質(zhì)被蒸發(fā),并在塔上部精餾段與回流接觸,得到氨純度大于98.5%的氣氨。經(jīng)過210-C被水冷卻為液氨,經(jīng)一個(gè)液位調(diào)節(jié)器(PIC-210)控制210-C的換熱面積,從而達(dá)到控制蒸餾系統(tǒng)的壓力的目的。冷卻后的液氨在214-F內(nèi)儲(chǔ)存,經(jīng)過213-J氨泵加壓后,一部分經(jīng)過FIC-213控制作為蒸餾塔的回流氨,剩余的氨經(jīng)過LIC-214調(diào)節(jié)閥控制,多余的液氨送到125-J入口成為產(chǎn)品氨。
蒸餾系統(tǒng)改造后的工藝流程如圖2。
圖2 蒸餾系統(tǒng)技改后流程圖Figure 2 The flow chart after distillation system technical renovation
改造后新增加3根管線,分別為:①來自112-J的冷凝液引至216-C入口,該管上加了一止逆閥,以防氣體倒入冷凝液;②206-E塔底氨水泵新加旁路;③將原有合成到尿素稀氨水管道連通,206-E和211-F出來的稀氨水不經(jīng)過212-C去蒸餾,直接送往尿素。增加的3根管線可以將208-E、207-J、213-J停開,由112-J來的壓力為0.8MPa的冷凝液直接加入低壓洗滌塔206-E洗滌來自107-F和109-F閃蒸氣。洗滌后的稀氨水由207-J旁路送去尿素水解系統(tǒng),塔頂經(jīng)洗滌后的氣體送去一段爐燃燒。
技改之前,由于FIC-208閥門異響、208-E分布器和填料堵塞等原因造成蒸餾系統(tǒng)開停車次數(shù)比較頻繁。停開蒸餾系統(tǒng),徹底解決了蒸餾運(yùn)行不穩(wěn)定的問題,減少了停車次數(shù),降低了維修費(fèi)用以及蒸汽消耗,使操作更加簡單,工況更穩(wěn)定。
206-E入口低壓洗滌氣設(shè)計(jì)氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%左右,每小時(shí)可以洗滌出氨30~40 kg。但因蒸餾系統(tǒng)208E能力有限,使206-E洗滌水流量偏低,只能達(dá)到0.06 m3/h左右,導(dǎo)致洗滌效果差,出口尾氣氨含量較高。使得有20~30 kg/h的氣氨未洗滌下來,這些未洗滌下來的氣氨與未滲透氣一起進(jìn)入一段爐燃燒,氨含量升高會(huì)使101 B煙氣氮氧化物超標(biāo),污染環(huán)境。
此外,在氨改后由于裝置蒸餾塔208-E負(fù)荷增加、導(dǎo)致分布器堵塞液體分布不好等原因,每年都會(huì)出現(xiàn)多次的系統(tǒng)波動(dòng),導(dǎo)致產(chǎn)品氨的濃度下降,塔底出口氨水濃度升高,氨的回收率下降。
經(jīng)過技改后,降低了氨損耗,提高了氣氨的回收率,增加了經(jīng)濟(jì)效益。
以往207-J機(jī)封漏氨、漏油,對人身安全和環(huán)境都有一定影響,機(jī)封檢修過多次也沒有徹底解決漏氨問題。車間只能采取對漏出的稀氨水進(jìn)行回收,將稀氨水用桶盛滿后倒至脫鹽中和池,減少環(huán)境污染。停207-J、213-J,不但減少了設(shè)備維修費(fèi)用,每年還能節(jié)約電能、減少油耗、減少設(shè)備維護(hù)費(fèi)用,為安全和環(huán)保提供了保障。
根據(jù)檢修工單統(tǒng)計(jì),從2004年1月到2009年技改前,蒸餾系統(tǒng)、213-J、207-J等各類檢修工單就高達(dá)100多項(xiàng),給檢修增加了大量工作。此外,還增加了材料消耗,從而增加了生產(chǎn)成本。蒸餾系統(tǒng)的停運(yùn)技改,基本消除了上述隱患,從而提高了生產(chǎn)效率、降低了生產(chǎn)成本。
改造后206-E洗滌水量提高,F(xiàn)I206為0.25 m3/h,使得206-E尾氣氨含量降到mg/kg級。相關(guān)參數(shù)見表1所示。
表1 206-E氣相出口氨含量Table 1 Ammonia content of 206-E exit
從表1可看出,實(shí)施后206-E洗滌效果明顯改善,其出口氣中氨體積分?jǐn)?shù)由7.558%降低至0.024%,且從分析結(jié)果看更多時(shí)候均低于0.01%;其次,206-E出口氣量(FI-206-2)根據(jù)裝置負(fù)荷不同而不同,一般情況下在400~500 m3/h之間,為能更好結(jié)合實(shí)際情況,計(jì)算時(shí)取其最低值,也就是400 m3/h。
則蒸餾系統(tǒng)停開后多回收氨量為:
式中:ΔCNH3:氨平均濃度差;V:206E出口氣體流量;M(NH3):氨摩爾質(zhì)量。
公司液氨成本價(jià)為159 2.82元/t;裝置年運(yùn)行時(shí)間按300天計(jì),即7 200 h計(jì)算,則停開蒸餾系統(tǒng)后多回收氨帶來的經(jīng)濟(jì)效益為:
207-J、213-J功率見表2所示。
表2 207-J/213-J功率表[2]Table 2 Power of 207-J/213-J
電價(jià)按平均0.38元/kW·h進(jìn)行計(jì)算,則停開蒸餾系統(tǒng)后節(jié)約電耗帶來的經(jīng)濟(jì)效益為:
合成低壓洗滌無動(dòng)力回收氨技改中,稀氨水直接送至尿素水解冷凝器Φ(E-3),冷凝吸收后經(jīng)P-2A/B送入尿素循環(huán)系統(tǒng)低壓甲銨冷凝器(302-C/CB)。在該過程能耗的計(jì)算中,因稀氨水直接送至E-3,僅考慮冷凝液吸收輸送泵P-2A/B增加流量后的動(dòng)力消耗(技改實(shí)施后,該泵未進(jìn)行更換);同時(shí)302-C/CB的作用是冷凝吸收高壓系統(tǒng)未反應(yīng)的氨和二氧化碳,尿素工藝中需向302-C/CB加入冷凝吸收液,故回收合成稀氨水后,P-2A/B流量的增加對后續(xù)系統(tǒng)沒有影響。
僅考慮P-2A/B增加流量后的動(dòng)力消耗,計(jì)算中,以2011年9月19日回收合成稀氨水前后,P-2A/B實(shí)測電流如表3所示。
由表3可知,回收合成稀氨水期間,尿素P-2泵每小時(shí)增加的能耗為0.75 kW。
表3 P-2泵回收稀氨水前后工況比較[2]Table 3 P-2 working conditions of before and after recycling dilute aqua ammonia
因合成稀氨水送E-3流量穩(wěn)定(每小時(shí)約為1.5 m),則尿素P-2每年增加消耗的能耗成本為:
C=0.75×0.38×7 200=2 052元/年
故合成低壓洗滌無動(dòng)力回收氨技改,稀氨水直接送至尿素水解冷凝器,每年需消耗的能耗為2 052元。
蒸餾系統(tǒng)停開后年度總經(jīng)濟(jì)效益為:
E=A+B-C=270 695元/年
2009年9月22日,普里森蒸餾系統(tǒng)停運(yùn)建議實(shí)施投用,合成稀氨水長期送尿素701-F。2009年9月24日,安環(huán)部對尿素氨水儲(chǔ)槽701-F頂部排氣管口作安全測爆分析,發(fā)現(xiàn)其氫體積分?jǐn)?shù)約10%,已經(jīng)達(dá)到氫的爆炸極限范圍(4% ~75%),此時(shí)裝置已處于極不安全狀態(tài),存在安全隱患。
由于氫微溶于水,根據(jù)亨利定律,氣體的溶解度與其分壓成正比,當(dāng)分壓高時(shí)溶于水中的氫量也會(huì)增加;蒸餾系統(tǒng)停運(yùn)后,201E、206E的氨水直接送到尿素,沒有經(jīng)過蒸餾,導(dǎo)致氨水里溶解的氫一起送到701-F,氫氣逸出,將累積在設(shè)備與放空系統(tǒng)內(nèi),易產(chǎn)生著火和爆炸事故[3]。
1)因701-F排氣端有氧,溶解有氫的氨水送701-F,存在安全隱患,因此,將氨水改送E-3入口處(如圖1);經(jīng)E-3冷凝吸收后送至循環(huán)系統(tǒng)。
稀氨水回收至尿素E-3時(shí),該處壓力在0.26 MPa,在操作中為了順利送至E-3回收,首先將稀氨水送至尿素701-F正常后,再切換到E-3。在701-F和E-3切換過程中,盡量縮短稀氨水在701-F的停留時(shí)間,還應(yīng)對701-F進(jìn)行連續(xù)充氮置換閃蒸逸出的氫。
2)因氫在氨水中的溶解度與分壓成正比,要求PIC-211與PIC-206-2壓力控制在0.6MPa,以降低氫的溶解度。
普理森蒸餾系統(tǒng)的停開,有效的降低了206E出口氣體氨濃度,大量減少了檢修工作,減輕了操作人員的工作強(qiáng)度,也降低了發(fā)生安全環(huán)保事故的風(fēng)險(xiǎn)。
[1]云南云天化股份公司內(nèi)部資料.日產(chǎn)1500噸合成氨裝置工藝手冊[Z].云南:云南云天化股份公司.
[2]云南云天化股份公司內(nèi)部資料.合成低壓洗滌無動(dòng)力回收氨技改及鑒定報(bào)告[R].云南:云南云天化股份公司.
[3]胡祥基.701-F氫濃度超標(biāo)原因分析及對策[D].云南:云南云天化股份公司,2009.