楊月清
摘 要:110kV東城變電站110kV陽東線開關(guān)近年出現(xiàn)兩次遙控同期合閘不成功的情況,文章主要從運(yùn)行人員的角度分析了該事件的原因及存在問題,以及針對(duì)存在問題從技術(shù)上和組織上提出了防范措施,希望能減少供電企業(yè)此類事情的發(fā)生。
關(guān)鍵詞:同期;定值設(shè)置;防范措施
1 110kV東城變電站110kV陽東線開關(guān)遙控同期合閘不成功的事情經(jīng)過
2013年11月5日7時(shí),調(diào)度要求對(duì)110kV東城變電站110kV陽東線進(jìn)行同期遙控合閘操作,運(yùn)行人員在后臺(tái)執(zhí)行同期操作不成功,檢查無異常告警信號(hào),同期選擇把手確已打至“同期”位置后再次合閘不成功,運(yùn)行人員選擇在測控屏執(zhí)行同期合閘操作,也不成功,執(zhí)行過程中裝置發(fā)“同期1動(dòng)作超時(shí)”的報(bào)文。運(yùn)行人員主要檢查一、二次設(shè)備狀況,無異常告警信號(hào),開關(guān)選擇把手在遠(yuǎn)方位置,在測控裝置查看線路電壓與母線電壓幅值正常,電壓差小于30V,頻率差小于0.2Hz,相角差小于30度,測量控制回路也正常。運(yùn)行人員打電話聯(lián)系繼保人員,核對(duì)同期參數(shù)設(shè)置沒有問題。
因調(diào)整方式要求,調(diào)度要求對(duì)側(cè)實(shí)現(xiàn)同期合閘。后來繼保人員到現(xiàn)場對(duì)110kV陽東線測控裝置進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)測控裝置管理主模塊CPU定值項(xiàng)中“控制字一”設(shè)置有誤。該控制字現(xiàn)場整定為0334,按照說明書控制字對(duì)照表進(jìn)行計(jì)算,該控制字“bit6/bit5/bit4”二進(jìn)制值為“011”,對(duì)應(yīng)的功能為同期電壓相別取Uab,而現(xiàn)場接線實(shí)際為Ua,因此需要將“bit6/bit5/bit4”二進(jìn)制值改為“000”。于是繼保人員將上述情況反饋給調(diào)度繼保專責(zé),并將控制字“0334”整定改為“0304”。但由于110kV陽東線已經(jīng)送電,方式已經(jīng)調(diào)整好,沒有條件進(jìn)行試驗(yàn)。
2013年12月18日調(diào)度再次要求對(duì)110kV東城變電站110kV陽東線進(jìn)行同期遙控合閘操作,運(yùn)行人員在后臺(tái)執(zhí)行同期合閘操作不成功,在測控屏執(zhí)行同期合閘操作還是不成功,裝置還是發(fā)“同期1動(dòng)作超時(shí)”的報(bào)文。運(yùn)行人員再次檢查一、二次設(shè)備狀況,均無異常,繼保人員再次對(duì)外部電壓回路及測控裝置進(jìn)行了檢查,并請(qǐng)來南自廠家也對(duì)裝置的各項(xiàng)設(shè)置進(jìn)行了檢查核對(duì),給出的結(jié)論也是沒發(fā)現(xiàn)任何異常。
繼保人員結(jié)合停電機(jī)會(huì)再次對(duì)測控裝置及二次回路進(jìn)行排查和試驗(yàn)。排查過程中根據(jù)說明書同期控制字二進(jìn)制數(shù)“bit8”同期額定電壓設(shè)置,設(shè)置后發(fā)現(xiàn)裝置顯示“100/100”而不是顯示“100”。
試驗(yàn)證實(shí)同期額定電壓設(shè)置是二進(jìn)制數(shù)“bit8/bit9”兩位決定,而不是說明書上寫的“bit8”決定,并且“bit9”也不是TA類型選擇,“bit10”才是。發(fā)現(xiàn)這一問題之后,繼保人員根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果對(duì)裝置進(jìn)行了重新設(shè)置,將同期控制字設(shè)置為0104,進(jìn)行同期合閘試驗(yàn),測控與后臺(tái)遙控均能同期成功。發(fā)現(xiàn)問題之后,繼保人員將這一結(jié)果反饋給廠家,廠家在進(jìn)行一輪確認(rèn)之后,認(rèn)為確實(shí)是原說明書對(duì)控制字說明錯(cuò)誤,并提供了改動(dòng)后新的說明書,至此110kV陽東線不能同期合閘情況終于圓滿解決。
新的說明書如圖1。
舊的說明書如圖2。
2 原因分析
2.1 運(yùn)行人員對(duì)二次設(shè)備技術(shù)掌握不夠,特別是關(guān)于保護(hù)測控方面的知識(shí)不足,設(shè)備驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)。運(yùn)行人員沒有檢查、核對(duì)測控裝置的同期定值控制字的設(shè)置,沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。在以前工作中的定期檢查、驗(yàn)收和投產(chǎn)環(huán)節(jié)中,運(yùn)行人員只注重保護(hù)裝置定值的核對(duì),而測控裝置的定值均由施工單位和繼保人員設(shè)置,運(yùn)行人員并不參與對(duì)測控裝置的定值核對(duì),施工單位和繼保人員說設(shè)置好了,就認(rèn)為沒有問題,導(dǎo)致同期定值設(shè)置出錯(cuò)也不知道。
2.2 安全生產(chǎn)技術(shù)管理也存在漏洞,變電站同期管理不到位。調(diào)度并沒有下發(fā)測控裝置的定值單,而運(yùn)行人員也經(jīng)驗(yàn)不足,無法像核對(duì)保護(hù)定值那樣輕松核對(duì)測控裝置的同期定值,導(dǎo)致完全依靠施工單位和繼保人員,無法保證測控裝置的同期定值設(shè)置的正確性,萬一施工單位和繼保人員設(shè)置定值有誤,運(yùn)行人員也無法發(fā)現(xiàn)。調(diào)度沒有下發(fā)測控裝置的定值單,施工單位和繼保人員在設(shè)置定值的時(shí)候缺少參照,缺少標(biāo)準(zhǔn),大大增加了誤設(shè)定值的可能性。每年都組織對(duì)保護(hù)定值進(jìn)行檢查核對(duì),但是沒有對(duì)測控定值進(jìn)行檢查核對(duì),無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)置定值有誤。
2.3 該測控裝置為國電南京自動(dòng)化生產(chǎn)的PSR651數(shù)字式綜合測控裝置,該廠家提供的說明書有誤,繼保人員設(shè)置定值時(shí)參照了錯(cuò)誤的說明書,無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,運(yùn)行人員知識(shí)經(jīng)驗(yàn)不足,更無法發(fā)現(xiàn)設(shè)置定值有誤的問題。
3 防范措施
3.1 在管理方面,規(guī)范測控裝置定值管理。由于測控裝置定值一直沒有規(guī)范的定值單,故向調(diào)度領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)此類情況,請(qǐng)其給出測控裝置同期定值參數(shù)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及參考模板,以便施工人員和繼保人員設(shè)置定值參數(shù),也便于運(yùn)行人員核對(duì)測控裝置定值的正確設(shè)置和執(zhí)行。并及時(shí)安排人員對(duì)同型號(hào)的測控裝置的參數(shù)設(shè)置進(jìn)行排查,以防止同類問題的重復(fù)發(fā)生。
3.2 加強(qiáng)運(yùn)行人員培訓(xùn)工作,有針對(duì)性的進(jìn)行培訓(xùn),強(qiáng)化對(duì)二次設(shè)備,特別是對(duì)測控裝置說明書的定值設(shè)置的設(shè)置解讀,提高技能,做到能看懂定值設(shè)置。提高運(yùn)行人員對(duì)測控裝置的同期定值設(shè)置的驗(yàn)收重視度,依據(jù)調(diào)度給出測控裝置定值參數(shù)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)及參考模板,把測控裝置定值驗(yàn)收寫入驗(yàn)收表格,做到新設(shè)備投運(yùn)前或者定檢工作后,都要認(rèn)真對(duì)測控裝置同期定值進(jìn)行核對(duì)和檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)置不合理的問題。
3.3 廠家說明書也可能存在不對(duì)的地方,運(yùn)行人員在生產(chǎn)中要提高警惕,要主動(dòng)思考問題,發(fā)現(xiàn)問題。
4 結(jié)束語
110kV東城變電站110kV陽東線開關(guān)近年出現(xiàn)兩次遙控同期合閘不成功的情況的出現(xiàn)絕非偶然,這是測控裝置定值管理不到位、繼保、運(yùn)行人員執(zhí)行檢查定值不到位及說明書有誤產(chǎn)生的結(jié)果,在日常生產(chǎn)工作中我們應(yīng)吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),提高工作技能水平和管理水平,盡可能發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
參考文獻(xiàn)
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[2]PSR650數(shù)字式綜合測控裝置技術(shù)說明書[Z].國電南京自動(dòng)化.