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      超臨界鍋爐水冷壁點(diǎn)蝕原因分析

      2014-11-20 03:08:18馮兵何鐵祥徐松彭琳峰
      湖南電力 2014年3期
      關(guān)鍵詞:混床省煤器水冷壁

      馮兵,何鐵祥,徐松,彭琳峰

      (國(guó)網(wǎng)湖南省電力公司電力科學(xué)研究院,湖南長(zhǎng)沙410007)

      某電廠4號(hào)機(jī)組鍋爐型號(hào)DG1900/25.4-Ⅲ,為600 MW超臨界一次中間再熱、Π形布置直流爐,主蒸汽溫度566℃,再熱蒸汽溫度566℃。2006年7月鍋爐化學(xué)清洗完成,清洗質(zhì)量?jī)?yōu)良;2006年9月機(jī)組投產(chǎn)后水汽品質(zhì)優(yōu)良,2007年3月起開展了局部輕微氧化性給水處理新工況試驗(yàn);2011年后給水處理改用AVT(O)方式,凝結(jié)水系統(tǒng)溶解氧含量降到5~7 μg/L,除氧器出口、省煤器入口溶解氧在5 μg/L以下,大部分時(shí)間為0。機(jī)組啟動(dòng)期間溶解氧含量高,但此時(shí)水汽品質(zhì)較差。

      2013年5月機(jī)組大修,檢查省煤器管垢量仍較低,內(nèi)壁呈青灰色,向背火側(cè)垢量均不足40 g/m2;割取爐左第4屏第1根,標(biāo)高35 m處的水冷壁內(nèi)螺紋管發(fā)現(xiàn)管內(nèi)壁呈灰色,沿螺紋方向有明顯腐蝕坑且螺紋附近積垢嚴(yán)重;割取爐右側(cè)墻標(biāo)高51 m處的水冷壁內(nèi)螺紋管,沿螺紋方向同樣可見較多的鼓包狀垢點(diǎn),酸洗后向火側(cè)垢斑位置下可見較多0.2~0.6 mm深度的點(diǎn)狀腐蝕坑。分析表明向火側(cè)垢量為210~214 g/m2,背火側(cè)垢量174~202 g/m2。

      水冷壁內(nèi)螺紋管Φ38.1 mm×7.5 mm,材質(zhì)SA-213T2,為日本住友在我國(guó)G102(12Cr2MoWVTiB)基礎(chǔ)上研制成功的低碳低合金貝氏體型耐熱鋼。

      1 實(shí)驗(yàn)方法與條件

      將4號(hào)爐爐右側(cè)墻標(biāo)高51 m處水冷壁管樣剖開,檢查發(fā)現(xiàn)背火側(cè)內(nèi)壁垢層沉積物較均勻,酸洗后無點(diǎn)蝕坑,較平整;向火側(cè)內(nèi)壁大部分沉積物平整,沿螺紋中心線分布較多的鼓包狀垢點(diǎn),大的約0.5 cm2,垢斑位置下可見較多0.2~0.6 mm深度的點(diǎn)狀腐蝕坑。

      將向火側(cè)管樣用線切割后再手工鋸成10 mm見方,垢層用樹脂封裝后進(jìn)行掃描電鏡和能譜分析,刮取向火側(cè)內(nèi)壁突出垢樣進(jìn)行了X-射線衍射分析。掃描電鏡為美國(guó)FEI QUANTA400型掃描電鏡帶能譜儀 (30 kV);X-射線衍射儀為荷蘭Philips生產(chǎn) PW3040/60型X-射線粉末衍射儀,Cu靶,加速電壓40 kV,管電流40 mA。

      針對(duì)機(jī)組給水和凝結(jié)水痕量腐蝕性離子采用離子色譜分析。試驗(yàn)儀器:Dionex ICS-2000,Dionex ICS-90離子色譜儀,TOC測(cè)定采用美國(guó)GE公司5310C總有機(jī)碳測(cè)定儀。

      2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

      1)元素分析

      采用美國(guó)熱電生產(chǎn)的手持式X射線熒光分析儀對(duì)其合金元素分析,分析結(jié)果如表1所示,表明其元素組成符合要求。SA-213T2主要化學(xué)成分要求為:C 0.04~0.10,Si≤0.50,Mn 0.10 ~0.60,Cr 1.9~2.6,Mo 0.05~0.30,W 1.45~1.75。

      表1 水冷壁管元素組成 %

      2)低倍腐蝕形貌

      由圖1(a)可見,大量細(xì)小灰黑色腐蝕鐵垢堆積如小丘,用銳器輕輕觸碰上部有疏松腐蝕產(chǎn)物脫落,底部垢層結(jié)合較緊密,向火側(cè)內(nèi)壁局部地方有小坑,可見管子內(nèi)壁帶少量微紅,說明仍殘留有少許薄Fe2O3膜層。背火側(cè)遍布相對(duì)均勻灰黑色氧化鐵垢,無明顯腐蝕坑。

      圖1 向火側(cè)垢層

      3)管內(nèi)壁表面掃描電鏡形貌及能譜分析

      圖1(b)為向火側(cè)內(nèi)壁靠近內(nèi)螺紋處腐蝕坑附近垢樣微觀形貌,點(diǎn)蝕坑周圍有明顯腐蝕產(chǎn)物沉積 (上部易碎的腐蝕產(chǎn)物在試樣加工過程中已掉落)以及螺紋上腐蝕產(chǎn)物沿水流方向沉積清晰可見。圖2給出了向火側(cè)內(nèi)螺紋處無腐蝕坑沉積的垢樣顯微照片和能譜結(jié)果,可知外層沉積的較大晶體狀鐵氧化物為多面體,大的直徑約6~8 μm,底層沉積物直徑約2~3 μm,較致密,2層之間有明顯的孔洞。能譜分析顯示水冷壁垢層表面元素組成為鐵的氧化物,主要成分為Fe3O4。

      圖2 沉積物分析

      4)垢層橫截面掃描電鏡形貌及能譜分析

      為了解向火側(cè)管樣內(nèi)表面氧化垢層結(jié)構(gòu),對(duì)垢層橫截面進(jìn)行了顯微觀察。如圖3所示,圖3中管樣內(nèi)表面呈明顯的分層結(jié)構(gòu),氧化垢左面是管材基體,右面是環(huán)氧樹脂膠,中間氧化層又可細(xì)為2部分,靠近管材基體的氧化層內(nèi)側(cè)與基體結(jié)合較緊密,中間出現(xiàn)明顯的孔洞,此內(nèi)層應(yīng)該為向火側(cè)高溫氧化膜中鐵離子擴(kuò)散和氧化反應(yīng)而生成,但顯然受到明顯侵蝕,掃描電鏡照片表明其中散布較多直徑不足1 μm腐蝕坑 (圖4),部分連接成片;與環(huán)氧樹脂膠結(jié)合的氧化層外側(cè)疏松,分層剝離狀,縫隙裂紋遍布,也有較多大小不一的顆粒,其厚度約2~20 μm,主要為水汽系統(tǒng)的腐蝕產(chǎn)物在向火側(cè)遷移沉積結(jié)垢形成。整體來看,向火側(cè)管樣內(nèi)壁氧化垢層厚度不均,垢樣裂紋多孔,易脆,呈現(xiàn)多個(gè)孔洞點(diǎn)蝕坑,坑深約為30~500 μm。

      圖3 垢層橫截面顯微觀察影像

      向火側(cè)管樣內(nèi)表面氧化垢層截面元素線掃描結(jié)果見圖4。由圖4可知,整個(gè)氧化層厚度約30 μm,氧元素和鐵元素在氧化垢層區(qū)域分布有明顯變化,氧元素含量從基體到氧化層之間出現(xiàn)明顯升高后趨于平衡,鐵元素則與之恰好相反,在進(jìn)入氧化層后其含量明顯降低并趨于穩(wěn)定。

      圖4 垢層元素線掃描與能譜分析

      同時(shí),由于此處氧化層外層較薄 (裂紋區(qū)),僅1~3 μm,且元素含量與氧化層內(nèi)層完全一致,不大可能為水汽系統(tǒng)其他地方鐵氧化物的沉積所致。鐵化面能譜結(jié)果表明垢樣主要組成為Fe和O元素,線能譜表明垢樣中氧元素相對(duì)基體含量增大,鐵含量相對(duì)基體含量減少,結(jié)果,垢樣XRD結(jié)果表明其主要成分為 Fe3O4,以及少量Fe2O3(圖5)。垢層底部和腐蝕坑處元素分析 (圖6、表2)未見腐蝕性氯元素,腐蝕坑裂紋附近存在硫元素,質(zhì)量百分比為0.57%~0.67%。

      圖5 XRD分析結(jié)果

      圖6 垢層裂紋與選區(qū)元素分析

      表2 選區(qū)能譜元素分析 %

      掃描電鏡和能譜分析結(jié)果表明,水冷壁管向火側(cè)內(nèi)壁生成大量成分為Fe3O4、少量 Fe2O3的垢層,垢層厚度不均勻,局部區(qū)域垢層堆積嚴(yán)重,且疏松多孔,內(nèi)有大量裂紋,易脆,裂紋處有腐蝕性元素S存在,垢層底部呈現(xiàn)多個(gè)腐蝕坑,淺的約為30 μm,局部深度達(dá)500 μm,點(diǎn)蝕較嚴(yán)重。

      3 鍋爐水汽品質(zhì)情況

      2007年7月起對(duì)3,4號(hào)機(jī)組開展了局部輕微氧化性給水處理新工況試驗(yàn)。其主要原理為:在高純給水中添加微量氧 (通常不高于30 μg/L)來提高鋼鐵的自然腐蝕電位,使之在高溫水 (大于150℃)進(jìn)入Fe2O3鈍化區(qū),從而在鋼鐵表面形成穩(wěn)定致密的α-Fe2O3和γ-FeOOH氧化膜,將大大降低給水系統(tǒng)流動(dòng)加速腐蝕 (FAC)危害,系統(tǒng)鐵含量大幅下降,而一旦此氧化膜形成,根據(jù)理論計(jì)算和在亞臨界機(jī)組的成功經(jīng)驗(yàn),給水 (省煤器進(jìn)口)氧量可控制為7~15 μg/L,以用來維持氧化膜鈍態(tài)和修補(bǔ)破損的氧化膜,同時(shí)可控制啟動(dòng)分離器出口氧量在1 μg/kg以內(nèi),主蒸汽氧量為0,這樣既保證了維持省煤器和水冷壁系統(tǒng)的氧化膜鈍態(tài)所需氧量,又完全防止了加氧工藝中由于氧量高 (行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求給水氧量范圍30~150 μg/L)而在進(jìn)入過熱器前消耗不盡而可能因加入氧氣對(duì)過熱器、再熱器等高等級(jí)材料氧化皮形成和剝離造成的危害。其他水汽指標(biāo)要求與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相同,期間凝結(jié)水精處理嚴(yán)格控制按氫型混床運(yùn)行,確保出水質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)期望值要求,機(jī)組停運(yùn)期間保養(yǎng)采用熱爐放水余熱烘干方法。

      機(jī)組投產(chǎn)運(yùn)行初期,給水采用AVT(R)處理方式時(shí)系統(tǒng)給水含鐵量6.3~12.5 μg/kg;蒸汽含鐵量8.6~13.2 μg/kg,在給水處理新工況試驗(yàn)期間 (3周內(nèi),維持其他條件不變)給水含鐵量在1.5 ~2.5 μg/kg;蒸汽含鐵量在 1.4 ~2.3 μg/kg,水汽系統(tǒng)鐵下降明顯。正常運(yùn)行后其系統(tǒng)鐵含量均維持在0.5~1.5 μg/kg。2008年9月機(jī)組首次大修割管檢查,省煤器管內(nèi)壁為磚紅色,X射線衍射表明其氧化膜主要成分 (約70%)為Fe2O3,垢層光滑、堅(jiān)硬嚴(yán)密;水冷壁管呈暗紅色,內(nèi)表面光滑無腐蝕,測(cè)試其Fe2O3含量為40%左右。分析1,2號(hào)高加積水 (停用超過30 d)中鐵含量均小于20 μg/L,表明形成的保護(hù)膜致密,能有效抵御停用期間的氧腐蝕。

      2010年對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行割管檢查,發(fā)現(xiàn)其水冷壁和省煤器內(nèi)壁光滑,年平均結(jié)垢速率分別在16.7 g/m2·a和10.2 g/m2·a,評(píng)價(jià)為一類,酸洗后未見明顯腐蝕坑,證明給水處理新工況具有明顯的優(yōu)越性。

      2011年電廠專業(yè)人員變動(dòng)后,機(jī)組給水處理改為AVT(O)方式,凝結(jié)水系統(tǒng)溶解氧含量降到5~7 μg/L,除氧器出口溶解氧在5 μg/L以下,省煤器入口溶解氧通常為0,由高溫高純水Fe-H2O電位-pH圖可知,當(dāng)溶解氧低于7 μg/L(pH9.0~9.6)時(shí),碳鋼進(jìn)入Fe3O4鈍化區(qū),原有的Fe2O3鈍態(tài)無法繼續(xù)維持。

      查閱機(jī)組投產(chǎn)歷年來水汽報(bào)表,運(yùn)行期間4號(hào)機(jī)組水汽氫電導(dǎo)通常均控制在期望值內(nèi),給水pH值控制在9.3~9.4之間,機(jī)組一直采用熱爐放水烘干保養(yǎng)方式,正常運(yùn)行和啟動(dòng)期間給水未加聯(lián)胺處理。機(jī)組水汽系統(tǒng)腐蝕性離子查定顯示,2009年12月之前精處理出口氯離子通常在0.5~0.8 μg/L以下,優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)期望值,未檢出硫酸根離子。2010年5月10日精處理 B床出水 Cl-離子4.5 μg/L,離子24.8 μg/L,主蒸汽中離子7.6 μg/kg;2010年8月24日精處理出口Cl-離子分別達(dá)到6.9 μg/L,2011年12月21日精處理出口離子6.3 μg/L??紤]到腐蝕性離子分析為每季抽測(cè)1次,實(shí)際超標(biāo)頻率也許更高;2011年后精處理樹脂因氧化皮剝離問題擦洗次數(shù)增加,測(cè)定精處理出口TOC值明顯增高,2013年8月取精處理樹脂混床失效后樹脂浸泡液測(cè)得離子濃度高達(dá)71.8 μg/L,TOC 則為608 μg/L,混床再生后取出樹脂其浸泡液離子濃度 32.3 μg/L,TOC 577 μg/L,而正常運(yùn)行的超 (超)臨界機(jī)組精處理出口硫酸根離子小于1.0 μg/L,TOC在30 μg/L以下。

      4 水冷壁點(diǎn)蝕成因分析

      機(jī)組采用局部輕微氧化性給水處理新工況18個(gè)月后,給水和省煤器、水冷壁管內(nèi)壁外層均已形成光滑致密以Fe2O3為主的雙層氧化膜,有較好的耐蝕性,且省煤器管和水冷壁管酸洗后無腐蝕坑??梢姼g坑的形成不是由于給水新工況引起,改用AVT(O)給水方式后,省煤器入口溶解氧大幅降低,原有的Fe2O3鈍態(tài)無法繼續(xù)維持,造成已形成的致密氧化膜破壞得不到修復(fù)。另一方面,由于機(jī)組2011—2012年間曾較長(zhǎng)期停運(yùn),啟動(dòng)期間出現(xiàn)水質(zhì)渾濁現(xiàn)象,說明在不采用給水處理新工況的情況下,停用腐蝕生成的腐蝕產(chǎn)物在機(jī)組啟動(dòng)后容易在再向火側(cè)特別是螺紋根部處沉積;此外,過、再熱器氧化皮剝離問題隨運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)日趨嚴(yán)重,部分鐵氧化物穿透混床后也會(huì)在受熱面發(fā)生沉積,這些都為腐蝕性離子的濃縮創(chuàng)造了條件。

      對(duì)投產(chǎn)以來精處理出水、補(bǔ)給水腐蝕性離子查定和對(duì)精處理樹脂浸泡后痕量離子分析以及TOC測(cè)定表明,凝結(jié)水混床樹脂中陽樹脂溶出物是引起精處理出水離子的主要來源,這一方面可能是由于樹脂使用時(shí)間長(zhǎng),破碎樹脂增加,陽樹脂粉末進(jìn)入鍋爐高溫下釋放出,也可能是凝結(jié)水處理混床混合不充分,造成混床底部陽樹脂偏多,其溶出物直接進(jìn)入精處理出水,從查定的結(jié)果來看,漏出與運(yùn)行操作也不無關(guān)系,如高速混床投運(yùn)初期部分操作人員省略了混床再循環(huán)步驟,使陰樹脂失去吸收離子作用,導(dǎo)致出水初期離子異常增大。

      氨水的離解常數(shù)卻是隨溫度升高而減小。在25℃測(cè)定給水較強(qiáng)堿性 (pH值為9.0~9.4),在超臨界機(jī)組運(yùn)行條件下的水冷壁處氨大約僅能將純水pH值提高約0.2~0.3,因此較低濃度的腐蝕性離子 (如Cl-離子、離子)存在的情況下,爐水將呈酸性。通常離子在超超臨界工況下,由于可能引起鍋爐停用時(shí)再熱器干態(tài)Na2SO4腐蝕和對(duì)汽輪機(jī)葉片沉積腐蝕以及在核電廠水汽循環(huán)中會(huì)因?yàn)楹珻l-離子和SO24-離子的高溫水容易引起穿晶應(yīng)力腐蝕 (TGSCC)和加速鎳基合金應(yīng)力腐蝕而受到限制,但對(duì)于超臨界機(jī)組及以下參數(shù)火電機(jī)組國(guó)內(nèi)尚未在標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)SO24-離子含量予以控制。國(guó)外對(duì)壓水堆核電站二回路凝結(jié)水處理混床出水水質(zhì)要求 Cl-離子小于 2 μg/L,SO24-離子小0.2 μg/L,國(guó)內(nèi)有相關(guān)研究者根據(jù)國(guó)外超超臨界機(jī)組水汽標(biāo)準(zhǔn)的建議要求控制為精處理出水水質(zhì)中SO24-離子含量小于 0.5 μg/L,Cl-離子小于 0.5 μg/L。

      SO24-離子誘發(fā)點(diǎn)蝕有2種作用。一方面,在自由能相對(duì)較高的活性區(qū)域 (如氧化膜破損處)優(yōu)先發(fā)生吸附,增加了活性區(qū)金屬的電化學(xué)活性溶解:

      生成的FeSO4發(fā)生水解:

      形成局部酸化區(qū),進(jìn)一步加速下列反應(yīng)

      由于在超臨界高溫水中鐵離子溶解度大大下降,水中的鐵鹽容易在高負(fù)荷區(qū)沉淀,形成閉塞電池,孔內(nèi)的金屬硫酸鹽進(jìn)一步濃縮水解,使得閉塞小孔內(nèi)溶液的酸度增加,pH值下降,此時(shí)由于堿化劑氨較低的緩沖能力,小孔尖端的金屬將在酸性溶液的作用下繼續(xù)溶解,導(dǎo)致點(diǎn)蝕不斷深入。另一方面則是閉塞電池的形成后,閉塞區(qū)由pH值和電位的下降,更有利于硫酸根離子還原呈吸附性硫或S2-,反過來加劇了陽極溶解反應(yīng),導(dǎo)致蝕孔的發(fā)展。由圖6和表2中可見,在較平整的氧化層檢測(cè)不到硫元素,而在裂紋處和小蝕坑處有硫元素的富集,結(jié)合水汽檢測(cè)數(shù)據(jù)推測(cè)為精處理樹脂溶出的硫酸根或者是陽樹脂粉末有機(jī)磺化物在高溫下分解所致。

      機(jī)組改用AVT(O)給水方式后,由于水冷壁氧化膜缺陷增加,光滑不再,在高負(fù)荷區(qū)因停爐腐蝕和氧化皮剝離后的腐蝕產(chǎn)物發(fā)生沉積,同時(shí)由于精處理混床樹脂運(yùn)行等因素,造成SO2-4離子等腐蝕性離子進(jìn)入爐內(nèi),在沉積物下發(fā)生濃縮,直接造成閉塞區(qū)局部酸性環(huán)境,促進(jìn)了水冷壁點(diǎn)蝕的生成和發(fā)展。

      5 結(jié)論

      1)4號(hào)機(jī)組水冷壁內(nèi)螺紋管向火側(cè)內(nèi)壁積垢主要成分為Fe3O4以及少量Fe2O3,垢樣厚度不均勻,螺紋附近局部點(diǎn)蝕嚴(yán)重,深度達(dá)0.2~0.6 mm,螺紋區(qū)局部垢堆積嚴(yán)重,垢樣多孔,易脆,點(diǎn)蝕較嚴(yán)重。

      2)結(jié)合大修檢查、管樣掃描電鏡和能譜分析以及機(jī)組運(yùn)行以來水汽查定記錄,點(diǎn)蝕發(fā)生始于2010年后,初步判斷精處理樹脂長(zhǎng)期運(yùn)行后因種種原因釋放出腐蝕性氯離子和硫酸根離子 (來源于樹脂分解或樹脂溶出)誘發(fā)了水冷壁高熱負(fù)荷區(qū)的點(diǎn)蝕,發(fā)生點(diǎn)蝕另一重要因素是機(jī)組在采用局部輕微氧化性給水處理新工況后改用AVT(O)給水處理方式,其溶解氧長(zhǎng)期偏低,不能維持原有的致密Fe2O3膜鈍化電位,造成氧化膜不完整不致密,起不到保護(hù)作用,改用此給水處理方式后,水汽系統(tǒng)鐵含量明顯上升,在高負(fù)荷影響下在向火側(cè)沉積,加之期間出現(xiàn)機(jī)組長(zhǎng)期停用,啟動(dòng)后腐蝕產(chǎn)物沉積,沉積的垢層疏松多孔,腐蝕性離子濃縮,垢下閉塞區(qū)局部酸性環(huán)境,使點(diǎn)蝕迅速發(fā)展,蝕孔不斷長(zhǎng)大。

      6 建議

      1)按清洗導(dǎo)則和機(jī)組水冷壁垢量、腐蝕狀況,為安全計(jì),應(yīng)考慮盡快采用有機(jī)酸對(duì)水冷壁進(jìn)行化學(xué)清洗?;瘜W(xué)清洗后可考慮繼續(xù)采用局部輕微氧化性給水處理新工況。

      2)嚴(yán)格控制精處理再生步驟,改進(jìn)投運(yùn)水質(zhì),確保投運(yùn)初期樹脂釋放的硫酸根離子不進(jìn)入系統(tǒng)。加強(qiáng)水汽品質(zhì)監(jiān)督,加大系統(tǒng)鐵含量和腐蝕性陰離子監(jiān)測(cè),確保各項(xiàng)水汽指標(biāo)在標(biāo)準(zhǔn)期望值內(nèi)。

      3)改進(jìn)機(jī)組停用保養(yǎng)工作,重點(diǎn)做好啟動(dòng)期間水沖洗工作,嚴(yán)格執(zhí)行啟動(dòng)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

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      〔7〕徐洪.給水加氧處理引發(fā)蒸汽通道氧化皮剝落的機(jī)理〔J〕.動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2011,31(9):672-677.

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      〔9〕DL/T912—2005超臨界火力發(fā)電機(jī)組水汽質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)〔S〕.北京:中國(guó)電力出版社,2005.

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