陳孝武,葛 偉,張 軍
(1.東南大學(xué)能源與環(huán)境學(xué)院,江蘇南京 210096;2.華電電力科學(xué)研究院,浙江杭州 310030)
由于設(shè)計煤采購困難,越來越多的電廠大量燃用非設(shè)計煤種[1-4]。另一方面,為了降低燃料成本,電廠也經(jīng)常摻燒一些低成本的劣質(zhì)煤。由于煤源較雜,煤種多變,電廠缺乏必要的煤質(zhì)分析手段,因而對煤質(zhì)特性以及擬摻燒煤與鍋爐設(shè)備的適應(yīng)性認(rèn)識不足,導(dǎo)致在煤質(zhì)發(fā)生較大改變時鍋爐在運行過程中出現(xiàn)許多問題,嚴(yán)重影響了鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運行。試驗電廠地處沿海,隨著煤炭供應(yīng)緊張,電廠來煤趨于多元化,目前常用的煤種主要有神混系列、優(yōu)混、平混系列、準(zhǔn)混系列、印尼煤、褐煤等,燃用煤種偏離設(shè)計煤質(zhì)較多,影響鍋爐的安全、經(jīng)濟(jì)運行。為了提高摻燒過程的科學(xué)性,有必要對鍋爐進(jìn)行摻燒熱態(tài)試驗,以優(yōu)化摻燒過程,提高摻燒過程機(jī)組運行的經(jīng)濟(jì)性,降低污染物的排放,從而降低供電成本。為此,通過多工況熱態(tài)試驗,探討了不同煤質(zhì)的煤組合、配風(fēng)等對NOx的排放濃度及鍋爐效率的影響,以指導(dǎo)鍋爐燃燒調(diào)整。
試驗在某電廠2 號爐上進(jìn)行,該鍋爐為600 MW超臨界變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱,最大連續(xù)蒸發(fā)量為1913 t/h。鍋爐燃燒系統(tǒng)按配中速磨冷一次風(fēng)直吹式制粉系統(tǒng)設(shè)計。24 只直流式燃燒器分6 層布置于爐膛下部四角,煤粉和空氣從四角送入,在爐膛中呈切圓方式燃燒。最上排燃燒器噴口中心標(biāo)高為34 919 mm,距分隔屏底部20 931 mm。最下排燃燒器噴口中心標(biāo)高為25 459 mm,在主燃燒器和爐膛出口之間標(biāo)高44 099 mm 處布置有1 組分離燃盡風(fēng)(SOFA)燃燒器噴嘴。主風(fēng)箱設(shè)有6 層強(qiáng)化著火煤粉噴嘴,在煤粉噴嘴四周布置燃料風(fēng)(周界風(fēng))。在每相鄰2 層煤粉噴嘴之間布置1 層輔助風(fēng)噴嘴,其中包括上下2 只偏置的輔助風(fēng)(CFS)噴嘴,1只直吹風(fēng)噴嘴。主風(fēng)箱上部設(shè)有2 層緊湊燃盡風(fēng)(CCOFA)噴嘴,下部設(shè)有1 層火下風(fēng)(UFA)噴嘴。在主風(fēng)箱上部布置SOFA 燃燒器,包括5 層可水平擺動的SOFA 噴嘴。
按試驗設(shè)計的工況調(diào)整鍋爐的運行,在試驗期間保持鍋爐穩(wěn)定運行,在給煤機(jī)取樣口處采集原煤,按質(zhì)量比例混合,用樣品袋封裝送檢,待工況穩(wěn)定持續(xù)一段時間后采集飛灰和渣樣封裝送檢。在試驗過程中,空預(yù)器進(jìn)出口煙氣溫度測量采用K 型熱電偶,精度為Ⅰ級,通過Fluke 數(shù)字溫度采集儀記錄數(shù)據(jù),煙氣組成采用型號為Testo350XL 德圖煙氣分析儀進(jìn)行分析;采用紅外測溫儀Raynger 3i,從觀火孔測量不同標(biāo)高的爐膛溫度;部分運行數(shù)據(jù)從分布式控制系統(tǒng)(DCS)歷史工作站中采集。
電廠設(shè)計煤種為神府東勝煤,由于煤炭市場供應(yīng)量和價格因素的影響,實際電力生產(chǎn)中煤種來源較為龐雜。試驗中選用典型的神混煤、褐煤、印尼煤和平混煤等煤種,此4 類煤使用量大且來源較穩(wěn)定,其中褐煤和印尼煤的價格較便宜,神混煤和褐煤均較容易結(jié)渣,印尼煤和平混煤的結(jié)渣情況較好。典型煤種的試驗可以為鍋爐燃燒相近煤質(zhì)煤提供參考。典型煤種試驗煤質(zhì)分析見表1。褐煤收到基水分達(dá)到34%,熱值較低,氮元素含量與設(shè)計煤種和平混煤均較為接近,但硫含量較低,摻入后可以減少總的入爐硫含量。印尼煤的收到基含水量也較大,低位發(fā)熱量介于設(shè)計煤種與褐煤之間,但氮元素、硫含量較高。神混煤和平混煤的煤質(zhì)與設(shè)計煤種較接近,其中神混煤的發(fā)熱量略低于設(shè)計煤種,而平混煤的熱容量略高于設(shè)計煤種。根據(jù)穩(wěn)燃判別指數(shù)[5],神混煤和平混煤的穩(wěn)燃性能與設(shè)計煤種相近,均為易穩(wěn)燃,褐煤和印尼煤則屬于極易穩(wěn)燃。
試驗主要考察了滿負(fù)荷情況下?lián)綗推焚|(zhì)的褐煤以及印尼煤對運行的影響。試驗過程中機(jī)組負(fù)荷為600 MW,控制氧量在2.6%左右,每臺磨(A-F)對應(yīng)一層燃燒器,燃燒器最下層為A 層,最上層為F 層。進(jìn)行了3個工況的試驗,工況一燃用神混煤、褐煤、平混煤,三者的質(zhì)量比為31:11:10,其中A、B、C 磨上神混煤,D磨上褐煤,E 磨上平混煤,F(xiàn) 磨停用;工況二進(jìn)一步摻燒品質(zhì)最差的褐煤而停燒品質(zhì)最好的平混煤,神混煤與褐煤的質(zhì)量比為62:38,為此采用6 磨運行方式,其中A、C、E、F 磨上神混煤,B、D 磨上褐煤;工況三摻燒煤質(zhì)處于神混煤和褐煤中間的印尼煤以取代部分神混煤,神混煤、印尼煤、褐煤三者的質(zhì)量比為32:30:38,其中A、F 磨上神混煤,B、D 磨上褐煤,C、E 磨上印尼煤。不同煤組合下的試驗結(jié)果如表2 所示。
表1 典型煤質(zhì)分析 %
表2 不同煤組合下的試驗結(jié)果
神混煤和平混煤的燃燒性能與設(shè)計煤種較為接近,摻燒1 臺褐煤后(工況一),未燃盡碳熱損失比設(shè)計值(0.63%)低,這是由于褐煤具有更好的著火和燃盡性能。但是褐煤的摻入使得鍋爐效率低于鍋爐設(shè)計保證熱效率(93.55%),原因是摻燒高水分褐煤后,排煙溫度升高,干煙氣熱損失升高(設(shè)計煤種干煙氣熱損失為4.64%)。
用褐煤取代平混煤后(工況二),鍋爐效率降低到93.214%。褐煤揮發(fā)分高,易于著火和燃盡,因此取代平混后飛灰含碳量降低,未燃盡碳熱損失減少,但其水分高,導(dǎo)致排煙溫度上升,干煙氣熱損失增大,且燃料中氫元素燃燒生成的損失和燃燒中液體水產(chǎn)生的損失均比工況一大,并最終導(dǎo)致鍋爐效率的降低。
進(jìn)一步將煤質(zhì)較差的印尼煤取代部分神混煤(工況三)后鍋爐效率略有下降。印尼煤的著火和燃盡性能比神混好,但從試驗結(jié)果來看,印尼煤的加入使飛灰含碳量增加。FAUNDEZ[6]等人在利用夾帶流反應(yīng)器的實驗研究中也發(fā)現(xiàn)高揮發(fā)分煤的過多摻入對燃盡會產(chǎn)生不利影響。高揮發(fā)分煤的有機(jī)質(zhì)釋放溫度低,進(jìn)入爐膛后會更快釋放出來。當(dāng)高揮發(fā)分煤加入多時,大量釋放的揮發(fā)分會占據(jù)更多的氧,從而使揮發(fā)分低的煤著火和燃燒所需氧量不足,最終導(dǎo)致其燃盡度降低。因此,電廠在今后運行中應(yīng)合理控制摻燒比例。
受鍋爐受熱面材料的限制,鍋爐的過熱器和再熱器的出口溫度上限為565℃,在上述3 組試驗中,工況三的蒸汽流量比前2個工況多25 t/h 左右,主汽溫度略有降低,減溫水用量較少,而前2個工況減溫水用量較大。
從燃燒器火焰平均溫度來看,3 種工況之間最大差值只有6℃,差別不大,但3 種工況的爐膛火焰平均溫度最大差值達(dá)到19℃。圖1 示出了3 種工況下爐膛溫度的發(fā)布,可以看到煤種組合方式對其存在明顯影響。工況一下燃燒煤的熱值較高,且集中在A-E 層燃燒器,導(dǎo)致燃燒器區(qū)域溫度較高。當(dāng)摻燒更多的熱值低的煤后(工況二和三),由于采用A-F 6 層燃燒器運行,燃燒中心上移,最高溫度出現(xiàn)在燃燒器上部,且最高溫度升高。工況二摻燒2 臺磨褐煤,煤粉在出燃燒器區(qū)域后的溫度始終比工況一的高,由于褐煤和神混煤都是易結(jié)渣煤,因此這種組合方式對鍋爐結(jié)渣的防止是不利的。工況三的火焰中心溫度介于工況一和工況二之間,而印尼煤結(jié)渣性低,因此用其取代部分神混對減輕結(jié)渣有利。從對運行過程中鍋爐受熱面的觀察,發(fā)現(xiàn)工況一的結(jié)渣情況最輕,工況二的最大,這與上述分析是一致的,因此在電廠今后鍋爐滿負(fù)荷運行時需注意控制工況二的摻燒方式。
從煙氣NOx測量結(jié)果來看,隨煤質(zhì)差的煤加入量的增加,NOx含量增加,這主要是所燃用煤中氮含量增加的緣故,分析表明煙氣中NOx含量與燃料氮量相關(guān)系數(shù)為0.987。從典型煤質(zhì)分析(見表1)中可以看出印尼煤中的氮含量較大,導(dǎo)致其加入后煙氣中NOx含量明顯升高(見表2 工況三),且其取代神混煤后也會使煙氣量增加,因此隨著選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)的使用,如何優(yōu)化印尼煤的使用是需要考慮的問題。
圖1 不同工況爐膛溫度變化
根據(jù)2013年5 月環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)[7],取不同發(fā)熱量的煤價格分別為:神混煤價格525 元/t、平混煤600 元/t、印尼煤430 元/t、褐煤400 元/t。計算出工況一發(fā)電燃料成本最大,工況三最低,可見摻入低熱值煤雖然帶來鍋爐效率的降低,但是在當(dāng)前的煤炭價格條件下,褐煤和印尼煤的價格較低,摻燒褐煤和印尼煤可以降低發(fā)電燃料成本。
該組試驗保持機(jī)組負(fù)荷為360 MW,B、D 層燃用褐煤,C、E 層燃用印尼煤??刂剖∶浩鞒隹跓煔庋趿孔兓?,測量機(jī)組運行參數(shù)。
不同氧量控制條件下試驗結(jié)果如表3 所示。對煙氣中NOx含量而言,可以看到氧量對其有顯著影響,隨氧量的增加,NOx含量增加。在低氧條件下,中間產(chǎn)物NH3和HCN 等易向N2轉(zhuǎn)化;而氧濃度升高后,它們易轉(zhuǎn)化成NOx[8]。
表3 不同氧量控制條件下試驗結(jié)果
此鍋爐日常運行中,負(fù)荷為360 MW時,氧量控制4.4 左右,當(dāng)氧量從4.4%增加到4.75%時,鍋爐效率下降了0.3%,主要來源于過量空氣帶來的煙氣熱損失;氧量降低到4.0%時,鍋爐效率增加了0.13%,且NOx的排放也有所下降。氧量的變化對主蒸汽溫度影響不大,對再熱蒸汽溫度有影響。
當(dāng)氧量從4.4%下降到4.0%時未燃盡碳熱損失降低,氧量上升到4.75%時,飛灰含碳量減少更為明顯,氧量和飛灰含碳量之間呈現(xiàn)非線性關(guān)系。通常過量空氣系數(shù)的增大會使近燃燒器區(qū)內(nèi)氣流流速增大,煤粉與氣體間的傳熱傳質(zhì)狀態(tài)改善,這對煤粉的燃燒又是有利的。文獻(xiàn)[9]在高負(fù)荷變氧量試驗中,隨著氧量的增加飛灰含碳呈下降趨勢,出現(xiàn)差異的原因可能是一次風(fēng)風(fēng)量不同變化的緣故。試驗過程中省煤器氧量控制通過機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)(CCS)調(diào)節(jié)一二次風(fēng)量來實現(xiàn),從調(diào)節(jié)結(jié)果看,雖然隨著氧量的增加總風(fēng)量是增加的,但工況六的一次風(fēng)量最小,工況五的一次風(fēng)量最大。一次風(fēng)量越大,煤粉氣流著火所需吸收的熱量越大,燃燒器區(qū)域煤粉濃度降低,煤粉著火推遲,不利于燃盡。此外,該試驗是在低負(fù)荷下進(jìn)行的,與高負(fù)荷相比爐膛溫度較低,一次風(fēng)的影響更為明顯。由此可見,該爐在低負(fù)荷下采用褐煤和印尼煤摻燒,一次風(fēng)量的變化對飛灰含碳影響較大,應(yīng)通過試驗的方法確定合適的一次風(fēng)量,避免控制氧量變化過程中一次風(fēng)量調(diào)節(jié)不合理的情況。試驗結(jié)果也顯示,在機(jī)組低負(fù)荷運行氧量控制為4.0%時,爐膛出口過量空氣系數(shù)約為1.25,煤粉燃盡所需的氧量已經(jīng)能夠滿足,因此電廠今后在鍋爐低負(fù)荷運行摻燒褐煤和印尼煤時,可適當(dāng)降低現(xiàn)有運行方式下的氧量。
試驗過程中,煤質(zhì)參數(shù)和磨組合方式均和氧量試驗相同,維持機(jī)組負(fù)荷為360 MW,保持省煤器出口氧量4.5%,二次風(fēng)比率為77%,SOFA 風(fēng)擋板開度和試驗結(jié)果如表4 所示。
表4 SOFA 風(fēng)調(diào)整試驗結(jié)果
SOFA 風(fēng)擋板開度整體增加20%后,燃燒器周圍的二次風(fēng)量相對下降,燃燒器區(qū)域過量空氣系數(shù)減小,燃燒器區(qū)域火焰平均溫度降低了7℃。煤粉燃燒延遲,當(dāng)煙氣經(jīng)過SOFA 噴口對應(yīng)區(qū)域時,未完全燃燒的可燃物和部分還原性氣體實現(xiàn)再燃。從表4 中可以看出,SOFA 風(fēng)的增加再熱蒸汽溫度升高,而主蒸汽的溫度變化不大。
在一定范圍內(nèi),增大SOFA 風(fēng)擋板開度,煙氣NOx含量降低43 mg/m3的同時,鍋爐熱效率僅降低了0.003%,兼顧了氮氧化物排放和鍋爐效率。
電廠實際運行中,當(dāng)鍋爐低負(fù)荷運行時SCR 脫硝裝置系統(tǒng)會退出,由于在低負(fù)荷時,煙氣溫度較低,NOx的催化還原反應(yīng)不能正常進(jìn)行。此時,在保證鍋爐熱效率較低不明顯的條件下,通過合理的配風(fēng)可以使NOx的排放顯著降低。
進(jìn)行分磨制粉,爐內(nèi)摻燒褐煤可以改善煙煤燃盡特性,摻入2 臺低熱值高揮發(fā)分煤時未燃盡碳損最低,隨著摻入低發(fā)熱值煤量的增加,不完全燃燒增加,且低熱值煤量的增加會導(dǎo)致鍋爐排煙熱損失增加,鍋爐效率降低。但是由于低熱值煤價格的優(yōu)勢,總的發(fā)電燃料成本降低了,且摻燒印尼煤可以減輕結(jié)渣;在相同的配風(fēng)和氧量控制條件下,煙氣中NOx的排放與燃料含氮量關(guān)系密切,可以通過摻配低氮燃料來控制入爐總?cè)剂系?,從而降低煙氣中NOx的量;在一定的氧量范圍內(nèi),通過降低省煤器出口氧量可以降低NOx的排放,同時可以減少排煙熱損失,增加鍋爐效率,低負(fù)荷運行氧量宜為4.0%,并適當(dāng)降低一次風(fēng)量;在一二次風(fēng)比率不變的條件下,通過增大SOFA 擋板開度,可以降低燃燒器區(qū)域的過量空氣系數(shù),降低了NOx的排放。
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