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      JD36—400閉式雙點壓力機(jī)離合器振動故障分析及修復(fù)工藝

      2014-12-02 01:36:40陜西重型汽車有限公司西安710200李紅興鄧呈峰曹婉蘊李仁杰郭國防
      金屬加工(冷加工) 2014年21期
      關(guān)鍵詞:鍵槽花盤外圓

      ■陜西重型汽車有限公司(西安 710200)李紅興 鄧呈峰 曹婉蘊 李仁杰 郭國防

      JD36—400型壓力機(jī)為通用型閉式單動雙點機(jī)械壓力機(jī),可用于板料零件的沖裁、成形、彎曲、校正及淺拉伸等各種冷沖壓工藝,某重型汽車公司主要用于沖裁汽車車架零件。

      本壓力機(jī)主要由機(jī)身、傳動系統(tǒng)、離合器、滑塊、液壓保護(hù)裝置、移動工作臺、氣墊、空氣管路系統(tǒng)、稀油集中潤滑系統(tǒng)及電氣控制系統(tǒng)等部分組成。

      壓力機(jī)傳動系統(tǒng)主電動機(jī)通過V 帶傳動裝置減速后,將動力傳給飛輪,再經(jīng)離合器、兩級減速齒輪及曲柄連桿機(jī)構(gòu)得以往復(fù)行程。

      當(dāng)壓縮空氣進(jìn)入離合器氣缸時,推動活塞,使不斷旋轉(zhuǎn)的飛輪通過摩擦塊帶動離合摩擦盤,再通過平鍵帶動離合器軸轉(zhuǎn)動,使滑塊往復(fù)運動。

      當(dāng)壓縮空氣進(jìn)入制動器氣缸時,克服彈簧制動力,為離合器結(jié)合作好了準(zhǔn)備。放掉壓縮空氣后,制動彈簧作用,通過制動摩擦塊將旋轉(zhuǎn)的離合器軸制動,使滑塊運動停止。

      現(xiàn)壓力機(jī)由于離合器傳動系統(tǒng)出現(xiàn)故障,委托機(jī)修車間進(jìn)行修理。

      1.離合器傳動部分故障描述

      離合器右支承座緊固螺釘松動:離合器軸右端支承座由4個M20及14個M10螺釘緊固安裝于壓力機(jī)頂梁,與左端制動器側(cè)6個M36螺釘固定的左軸承座,支承離合器軸旋轉(zhuǎn)?,F(xiàn)右軸承座緊固螺釘14個M10經(jīng)常發(fā)生松動。報修后,經(jīng)維修工重新緊固,使用時間約一周左右,又發(fā)生松動,且螺紋扣滑絲。為此,維修工改螺孔14個M10為14個M12(見圖1),而且裝配時涂螺紋緊固膠,使用大約10天,又出現(xiàn)上述情況,效果不行。可以說,經(jīng)過實踐證明,擴(kuò)孔攻螺紋涂膠緊固螺釘對離合器右支承座緊固無任何效果,它只是一個修理手段。在沒有找出故障根源前提下,說修理是沒有意義的。

      2.故障原因分析

      經(jīng)查看機(jī)床銘牌,此壓力機(jī)為濟(jì)南某機(jī)床廠1993年生產(chǎn),至今,已運行20余年。查詢相關(guān)維修記錄,壓力機(jī)離合器右軸承座螺釘松動現(xiàn)象最早2012年已出現(xiàn)。經(jīng)現(xiàn)場觀察離合器運行及詢問車間維修人員,在緊固離合器右軸承座的螺釘中,4個M20螺釘從未見松動,經(jīng)常發(fā)生松動的為14個M10小螺釘,而右軸承座為離合器軸輸出動力端。經(jīng)過對離合器裝配圖和設(shè)備現(xiàn)場查看觀察分析,引起離合器右軸承座小螺釘松動的原因如下:

      (1)離合器軸輸出端傳動齒輪嚙合狀況,齒輪間是否夾雜異物,齒面是否有磨損、剝落、變形和啃傷;傳動齒輪的鍵槽、離合器軸輸出端的鍵槽、平鍵的裝配狀況,是否變形、損傷。

      (2)離合器軸右端軸承座支承軸承的磨損,包括軸承滾道、旋轉(zhuǎn)精度、軸承潤滑及軸承是否變形、破裂;可以通過拆卸軸輸出端齒輪,測量輸出端軸頸外圓徑向跳動進(jìn)行檢查。由于右端支承軸承2007134/GB297—1964為面對面安裝,要是軸承磨損,會引起離合器軸的軸向竄動。因此,離合器軸的軸向竄動是否正常也必須檢查。

      經(jīng)過現(xiàn)場觀察,離合器軸與離合端花盤右端面局部變形(見圖2),且軸與離合器花盤鍵槽發(fā)生明顯損壞,軸頸180 mm外圓發(fā)生研傷,可見明顯金屬粉末。

      左端制動輪、軸與制動花盤聯(lián)接鍵槽、左軸承座未見明顯損壞。

      因此,經(jīng)過上述現(xiàn)場觀察及裝配理論分析,我們決定拆解離合器軸。若出現(xiàn)離合器軸軸頸研傷、聯(lián)接鍵槽滾鍵,將是引起離合器支承座螺釘松動的根本原因,也是我們此次修理的重點對象,即離合器軸、離合端花盤。

      此外,必須考慮,電動機(jī)(YH—250M—B3,P=55 kW,n=1350 r/min)運行是否平穩(wěn),傳動帶(D—5000/GB1171—T4)的長短是否一致、伸長變形、張緊是否一致。檢查離合器彈簧、摩擦塊磨損量、等厚性是否一致。飛輪的平衡、平衡塊是否松動,位置是否改變。

      經(jīng)拆解后,離合器軸如圖3所示:

      我們可以清晰地看到,離合器軸與離合花盤裝配軸頸180 mm外圓約研去1~1.5 mm,且鍵槽發(fā)生損壞,軸輸出端裝配小人字齒輪處鍵槽也鍵槽損壞,其余各處外圓及聯(lián)接鍵槽基本完好。至此,可以認(rèn)為,離合器軸180 mm軸頸外圓研傷及兩處聯(lián)接鍵槽損壞,引起離合器軸旋轉(zhuǎn)極不平穩(wěn),是引起離合器右軸承座14個M10螺釘松動的根本原因。

      3.離合器修復(fù)工藝

      更換電動機(jī)軸承,保證電動機(jī)振動振幅最小,電動機(jī)功率55 kW,請專業(yè)廠家檢修,保證電動機(jī)振動合格;更換傳動帶,保證長短一致,裝配時保證張緊力均勻;更換離合器中彈簧、摩擦塊、密封件,保證彈簧力大小一致,變形均勻。摩擦塊尺寸一致;更換制動器中彈簧、摩擦塊和密封件,保證彈簧力大小一致,變形均勻。摩擦塊尺寸一致。

      離合器軸的修理工藝如下:修兩端中心孔(或配堵),保證左右兩側(cè)裝配軸承處外圓180 mm、160 mm徑向圓跳動≤0.01 mm,且高點一致。車削180 mm外圓見光,保證車起,經(jīng)磁力探傷無裂紋,修銑鍵槽,磨削外圓至175 mm即可;配作離合花盤內(nèi)孔,間隙≤0.03 mm。

      經(jīng)過相關(guān)計算,由于離合器軸轉(zhuǎn)速和傳動力矩的約束限制,此傳動屬于低速大轉(zhuǎn)矩,n=375 r/min,T=1471 N·m。由于離合器軸的鍵槽損壞非常嚴(yán)重,根據(jù)經(jīng)驗及相關(guān)設(shè)計知識,我們對軸頸研傷外圓及損壞鍵槽不能采用堆焊和噴涂修理工藝。

      圖1 壓力機(jī)離合器

      圖2 離合器花盤及右軸承座

      圖3 拆卸后離合器軸

      因此,提出技術(shù)要求,對軸頸180 mm外圓車削、磨削后,表面粗糙度值達(dá)到Ra=0.8m,相對兩端軸承支承軸頸同軸度≤0.05 mm,其上鍵槽修銑后相對兩端軸承支承軸頸對稱度≤0.05 mm,待合格后裝配。

      但我們對車削軸頸180 mm外圓后,經(jīng)磁力探傷,發(fā)現(xiàn)外圓有裂紋,裂紋長度≥10 mm,為了安全起見,對舊軸作報廢處理,外購心軸,進(jìn)行更換。繪制離合器軸圖樣如圖4所示,以期對外購新軸進(jìn)行技術(shù)驗收。

      4.裝配

      清洗檢查離合器軸所有裝配元件,均正確無誤;現(xiàn)場裝配。裝配后,保證離合器軸螺母緊固,軸承涂潤滑脂。飛輪檢查平衡,調(diào)整平衡塊。裝配后檢查右端人字齒輪處軸頸外圓徑向圓跳動≤0.05 mm,軸向竄動≤0.05 mm。

      裝配后,實測離合器右端輸出軸頸外圓徑向圓跳動0.03 mm,軸向竄動0.01 mm,合格;裝配人字小齒輪。

      對離合器右軸承座支撐螺釘孔重新檢查,用絲錐過孔、攻螺紋、裝配時緊固14個M12螺釘,按機(jī)床出廠說明書涂螺紋緊固膠。

      圖4

      5.運行試車

      試車運行30天內(nèi),每天檢查,記錄;試車運行6個月內(nèi),每周檢查,記錄;試車運行12個月內(nèi),每月檢查并記錄。

      6.結(jié)語

      壓力機(jī)2013年6月修理后,每天工作12 h,經(jīng)過半年多的運行,經(jīng)檢查,現(xiàn)壓力機(jī)14個M12的螺釘未見任何松動,離合器運轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作狀態(tài)良好,達(dá)到了預(yù)期的修理目的。因此,我們在修復(fù)設(shè)備故障時,應(yīng)找出問題的根源所在,而不是盲目地頭疼醫(yī)頭,腳疼醫(yī)腳,以使設(shè)備的修理取得良好的修理效果。

      [1]濟(jì)南第二機(jī)床廠.JD36-400閉式單動雙點機(jī)械壓力機(jī)使用說明書[Z].濟(jì)南:濟(jì)南第二機(jī)床廠,1993:15-24.

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