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      二段抽汽溫度下降原因分析

      2014-12-11 06:00:51白逢
      科技創(chuàng)新導報 2014年16期
      關鍵詞:抽汽液位

      白逢

      摘 要:神華鄂爾多斯煤制油分公司熱電生產(chǎn)中心2號汽輪機(NZK100-9.32/535)在運行中高加疏水管道和高加疏水母管長期存在振動現(xiàn)象,2011年該機組二段抽汽溫度在運行中由328.56 ℃下降至207.2 ℃,威脅機組的安全運行。該文針對上述異常現(xiàn)象進行分析并提出解決方案。

      關鍵詞:高壓加熱器 液位 抽汽 疏水 排擠 管道振動

      中圖分類號:TK223 文獻標志碼:A 文章編號:1674-098X(2014)06(a)-0203-02

      煤制油熱電生產(chǎn)中心1、2號機組分別于2007年9月和2008年1月建成投產(chǎn)。其主要任務是向煤制油化工區(qū)輸送合格的除鹽水、電能和蒸汽,供其生產(chǎn)需要。為了提高供汽和供電的可靠性,將機組設計為母管制。機組自投產(chǎn)以來,高加疏水管道和高加疏水母管一直存在振動現(xiàn)象,高加頻繁泄漏,年平均高加投入率僅為85.95%。為了解決這一問題,我們將高加的氣液兩相流自動疏水器更換為調(diào)門;將高加疏水管道由Φ159變更為Φ219;調(diào)整高加抽空氣手動門的開度。但高加疏水管道和高加疏水母管的振動現(xiàn)象依然存在。高加及疏水系統(tǒng)如圖1所示。

      1 提出問題

      2011年4月11日18時29分,#2機二段抽汽溫度開始降低,降幅達120 ℃左右。同時三、四段抽汽溫度也隨之下降,高壓缸膨脹量減小,高低壓缸相對脹差增加。各參數(shù)變化情況如表1。

      考慮到機組的安全,決定先解除高加,查找高加內(nèi)部是否有泄漏點,高加解列后各段抽汽溫度開始回升。4月12日,高加查漏完畢,并未找到明顯漏點,高加系統(tǒng)正常投運。12日15時30分左右,#2機二、三、四段抽汽溫度同時下降,降幅分別為130 ℃、80 ℃和50 ℃;高壓缸脹差由-0.4 mm上升至0.89 mm;高壓缸膨脹量(左/右)由11.36 mm/11.59 mm減小至10.77 mm/11.17 mm;汽缸本體二段抽汽口附近有滴水現(xiàn)象。從各種現(xiàn)象和參數(shù)變化看,#2機已經(jīng)發(fā)生了輕微的水擊現(xiàn)象。但15分鐘后,#2機各種參數(shù)都恢復正常。這就排除了高加泄漏導致該異?,F(xiàn)象發(fā)生的可能性。

      針對這一情況,技術人員通過分析并采取相應措施,使二段抽汽溫度不再下降,確保了高加系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行,為機組的安全經(jīng)濟運行創(chuàng)造了條件。

      2 分析問題

      從表1中機組各參數(shù)變化情況分析,導致這一異常情況發(fā)生的原因是高壓缸內(nèi)進入冷介質(zhì),致使各段抽汽溫度下降,高壓缸急劇收縮,相對脹差由負值變?yōu)檎?;冷介質(zhì)由高壓缸經(jīng)導汽管進入低壓缸,所以低壓缸也出現(xiàn)缸體收縮,相對脹差由負值變?yōu)檎档默F(xiàn)象。由于機組運行中,主汽門前的主汽溫度和主汽壓力并未出現(xiàn)較大波動,所以排除了因主汽溫度下降導致抽汽溫度下降的可能性。

      為了找出機組各抽汽溫度下降,缸體收縮的真正原因,我們分別對參數(shù)測量值、三段抽汽反水、高加泄漏、高加液位等項進行了分析試驗。

      2.1 參數(shù)測量原件故障,測量值不準確

      由于機組各參數(shù)幾乎都是同時發(fā)生變化,且各參數(shù)變化都具有一定的相關性。所以排除了測量原件故障的可能。

      2.2 三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸

      由于機組設計為母管制形式,因化工區(qū)用電量不穩(wěn)定,且電網(wǎng)規(guī)定我廠不能向電網(wǎng)送電。為安全起見,規(guī)定兩臺機組運行時,#2機組帶固定負荷,保證三段抽汽正常投運;#1機組作為調(diào)整機組,解列三段抽汽運行,以滿足化工區(qū)用電量的需求。#2機三段抽汽先進入輔汽母管,再分別進入三臺除氧器。輔汽母管的另一路汽源是將主蒸汽母管9.0MPa的蒸汽經(jīng)輔汽減溫減壓器后供給。系統(tǒng)如圖2。

      從圖2可以看出,如果除氧器或輔汽母管壓力高于#2機三段抽汽壓力,則母管中的低溫介質(zhì)可以反串至汽缸,為了驗證這一分析,12日19時我們安排解列#2機三段抽汽,打開三段抽汽電動門前、后疏水,觀察運行。在12日夜間,#2機二段抽汽溫度出現(xiàn)了十多次的擺動,參數(shù)變化幅度與12日白天的情況基本相同。這就排除了三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸的可能性。

      2.3 高加泄漏,高加液位過低

      排除了三段抽汽反水的可能后,那么問題可能出現(xiàn)在一、二段抽汽或高加本體上。高加泄漏的可能之前已經(jīng)排除,所以我們把查找問題的重點放在一、二段抽汽上,13日上午,就地打開#2機二段抽汽電動門前、后疏水直排門,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有大量積水,排水15 min左右仍不見有減小的趨勢。結合各種參數(shù)分析后認為,造成這一異常的主要原因是#2機一、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象。為了防止事故進一步擴大,也為了驗證這一分析理論的正確性,安排解列#2機高加運行。在#2機一段抽汽電動門關至51%的時候,二段抽汽溫度和二段抽汽管壁溫度開始大幅回升,這說明:一段抽汽經(jīng)抽汽電動門節(jié)流降壓后,#1高加本體壓力降低,其疏水壓力也隨之降低,它對二段抽汽的排擠作用消失,二段抽汽能順利的進入#2高加,所以抽汽溫度和抽汽管壁溫度開始回升。該項工作證實了之前對這一異常的分析和判斷是正確的。

      那么,什么原因?qū)е乱弧⒍纬槠l(fā)生了排擠現(xiàn)象?為了找到問題所在,我們仔細翻閱了高加安裝圖和設備說明書,發(fā)現(xiàn)造成#2機一、二段抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象的主要原因是運行中#1高加液位保持的過低,高加疏水口暴露在#1高加的汽側,導致部分未在#1高加內(nèi)凝結的一段抽汽經(jīng)疏水管道直接進入#2高加,由于一段抽汽壓力(2.96 MPa)遠高于二段抽汽壓力(1.736 MPa),所以致使二段抽汽不能順利進入#2高加,甚至未凝結的一段抽汽攜帶低溫介質(zhì)反串入汽缸,造成汽缸冷卻收縮,相對脹差增加,三、四段抽汽溫度下降等異?,F(xiàn)象的發(fā)生。加熱器液位及疏水位置如圖3。

      3 解決問題

      4月16日20時安排將#1高加完全隔離,只投運#2高加。16日夜間二段抽汽溫度沒有出現(xiàn)波動現(xiàn)象。17日9時許開始投運#1高加,要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過疏水口。經(jīng)過觀察二段抽汽溫度同樣沒有出現(xiàn)波動的現(xiàn)象。

      受此次調(diào)整試驗的啟發(fā),我們提高了#2高加的運行液位,同樣要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過疏水口。觀察發(fā)現(xiàn)高加疏水管道和高加疏水母管振動現(xiàn)象消失,管道內(nèi)介質(zhì)流動穩(wěn)定。

      經(jīng)過近3年的運行觀察,高加疏水管道和高加疏水母管再未出現(xiàn)振動現(xiàn)象??上驳氖亲詮恼{(diào)整了高加運行液位后,我廠高加的投入率大幅提升。2012年和2013年高加投入率如表2。

      4 結語

      煤制油熱電生產(chǎn)中心#2機高加低液位運行,導致抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象,發(fā)生了汽輪機汽缸進水,出現(xiàn)了汽缸收縮,脹差增加,抽汽溫度降低,高加疏水管道及高加疏水母管等異常情況。這對我們運行管理是一種警示。提醒我們一定要嚴格按照設計要求對設備運行參數(shù)進行控制。另外如果在機組投產(chǎn)初期,針對高加疏水管道和高加疏水母管振動問題進行仔細研究和分析,找出問題所在。那么我們就不用對高加疏水器及管徑進行更換,更不會發(fā)生此次抽汽排擠的現(xiàn)象。這也提醒我們對任何異常情況,一定要有追根溯源的精神。只有這也才能避免惡性事件的發(fā)生,也能避免人力和財力的浪費。endprint

      摘 要:神華鄂爾多斯煤制油分公司熱電生產(chǎn)中心2號汽輪機(NZK100-9.32/535)在運行中高加疏水管道和高加疏水母管長期存在振動現(xiàn)象,2011年該機組二段抽汽溫度在運行中由328.56 ℃下降至207.2 ℃,威脅機組的安全運行。該文針對上述異?,F(xiàn)象進行分析并提出解決方案。

      關鍵詞:高壓加熱器 液位 抽汽 疏水 排擠 管道振動

      中圖分類號:TK223 文獻標志碼:A 文章編號:1674-098X(2014)06(a)-0203-02

      煤制油熱電生產(chǎn)中心1、2號機組分別于2007年9月和2008年1月建成投產(chǎn)。其主要任務是向煤制油化工區(qū)輸送合格的除鹽水、電能和蒸汽,供其生產(chǎn)需要。為了提高供汽和供電的可靠性,將機組設計為母管制。機組自投產(chǎn)以來,高加疏水管道和高加疏水母管一直存在振動現(xiàn)象,高加頻繁泄漏,年平均高加投入率僅為85.95%。為了解決這一問題,我們將高加的氣液兩相流自動疏水器更換為調(diào)門;將高加疏水管道由Φ159變更為Φ219;調(diào)整高加抽空氣手動門的開度。但高加疏水管道和高加疏水母管的振動現(xiàn)象依然存在。高加及疏水系統(tǒng)如圖1所示。

      1 提出問題

      2011年4月11日18時29分,#2機二段抽汽溫度開始降低,降幅達120 ℃左右。同時三、四段抽汽溫度也隨之下降,高壓缸膨脹量減小,高低壓缸相對脹差增加。各參數(shù)變化情況如表1。

      考慮到機組的安全,決定先解除高加,查找高加內(nèi)部是否有泄漏點,高加解列后各段抽汽溫度開始回升。4月12日,高加查漏完畢,并未找到明顯漏點,高加系統(tǒng)正常投運。12日15時30分左右,#2機二、三、四段抽汽溫度同時下降,降幅分別為130 ℃、80 ℃和50 ℃;高壓缸脹差由-0.4 mm上升至0.89 mm;高壓缸膨脹量(左/右)由11.36 mm/11.59 mm減小至10.77 mm/11.17 mm;汽缸本體二段抽汽口附近有滴水現(xiàn)象。從各種現(xiàn)象和參數(shù)變化看,#2機已經(jīng)發(fā)生了輕微的水擊現(xiàn)象。但15分鐘后,#2機各種參數(shù)都恢復正常。這就排除了高加泄漏導致該異?,F(xiàn)象發(fā)生的可能性。

      針對這一情況,技術人員通過分析并采取相應措施,使二段抽汽溫度不再下降,確保了高加系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行,為機組的安全經(jīng)濟運行創(chuàng)造了條件。

      2 分析問題

      從表1中機組各參數(shù)變化情況分析,導致這一異常情況發(fā)生的原因是高壓缸內(nèi)進入冷介質(zhì),致使各段抽汽溫度下降,高壓缸急劇收縮,相對脹差由負值變?yōu)檎担焕浣橘|(zhì)由高壓缸經(jīng)導汽管進入低壓缸,所以低壓缸也出現(xiàn)缸體收縮,相對脹差由負值變?yōu)檎档默F(xiàn)象。由于機組運行中,主汽門前的主汽溫度和主汽壓力并未出現(xiàn)較大波動,所以排除了因主汽溫度下降導致抽汽溫度下降的可能性。

      為了找出機組各抽汽溫度下降,缸體收縮的真正原因,我們分別對參數(shù)測量值、三段抽汽反水、高加泄漏、高加液位等項進行了分析試驗。

      2.1 參數(shù)測量原件故障,測量值不準確

      由于機組各參數(shù)幾乎都是同時發(fā)生變化,且各參數(shù)變化都具有一定的相關性。所以排除了測量原件故障的可能。

      2.2 三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸

      由于機組設計為母管制形式,因化工區(qū)用電量不穩(wěn)定,且電網(wǎng)規(guī)定我廠不能向電網(wǎng)送電。為安全起見,規(guī)定兩臺機組運行時,#2機組帶固定負荷,保證三段抽汽正常投運;#1機組作為調(diào)整機組,解列三段抽汽運行,以滿足化工區(qū)用電量的需求。#2機三段抽汽先進入輔汽母管,再分別進入三臺除氧器。輔汽母管的另一路汽源是將主蒸汽母管9.0MPa的蒸汽經(jīng)輔汽減溫減壓器后供給。系統(tǒng)如圖2。

      從圖2可以看出,如果除氧器或輔汽母管壓力高于#2機三段抽汽壓力,則母管中的低溫介質(zhì)可以反串至汽缸,為了驗證這一分析,12日19時我們安排解列#2機三段抽汽,打開三段抽汽電動門前、后疏水,觀察運行。在12日夜間,#2機二段抽汽溫度出現(xiàn)了十多次的擺動,參數(shù)變化幅度與12日白天的情況基本相同。這就排除了三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸的可能性。

      2.3 高加泄漏,高加液位過低

      排除了三段抽汽反水的可能后,那么問題可能出現(xiàn)在一、二段抽汽或高加本體上。高加泄漏的可能之前已經(jīng)排除,所以我們把查找問題的重點放在一、二段抽汽上,13日上午,就地打開#2機二段抽汽電動門前、后疏水直排門,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有大量積水,排水15 min左右仍不見有減小的趨勢。結合各種參數(shù)分析后認為,造成這一異常的主要原因是#2機一、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象。為了防止事故進一步擴大,也為了驗證這一分析理論的正確性,安排解列#2機高加運行。在#2機一段抽汽電動門關至51%的時候,二段抽汽溫度和二段抽汽管壁溫度開始大幅回升,這說明:一段抽汽經(jīng)抽汽電動門節(jié)流降壓后,#1高加本體壓力降低,其疏水壓力也隨之降低,它對二段抽汽的排擠作用消失,二段抽汽能順利的進入#2高加,所以抽汽溫度和抽汽管壁溫度開始回升。該項工作證實了之前對這一異常的分析和判斷是正確的。

      那么,什么原因?qū)е乱?、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象?為了找到問題所在,我們仔細翻閱了高加安裝圖和設備說明書,發(fā)現(xiàn)造成#2機一、二段抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象的主要原因是運行中#1高加液位保持的過低,高加疏水口暴露在#1高加的汽側,導致部分未在#1高加內(nèi)凝結的一段抽汽經(jīng)疏水管道直接進入#2高加,由于一段抽汽壓力(2.96 MPa)遠高于二段抽汽壓力(1.736 MPa),所以致使二段抽汽不能順利進入#2高加,甚至未凝結的一段抽汽攜帶低溫介質(zhì)反串入汽缸,造成汽缸冷卻收縮,相對脹差增加,三、四段抽汽溫度下降等異?,F(xiàn)象的發(fā)生。加熱器液位及疏水位置如圖3。

      3 解決問題

      4月16日20時安排將#1高加完全隔離,只投運#2高加。16日夜間二段抽汽溫度沒有出現(xiàn)波動現(xiàn)象。17日9時許開始投運#1高加,要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過疏水口。經(jīng)過觀察二段抽汽溫度同樣沒有出現(xiàn)波動的現(xiàn)象。

      受此次調(diào)整試驗的啟發(fā),我們提高了#2高加的運行液位,同樣要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過疏水口。觀察發(fā)現(xiàn)高加疏水管道和高加疏水母管振動現(xiàn)象消失,管道內(nèi)介質(zhì)流動穩(wěn)定。

      經(jīng)過近3年的運行觀察,高加疏水管道和高加疏水母管再未出現(xiàn)振動現(xiàn)象??上驳氖亲詮恼{(diào)整了高加運行液位后,我廠高加的投入率大幅提升。2012年和2013年高加投入率如表2。

      4 結語

      煤制油熱電生產(chǎn)中心#2機高加低液位運行,導致抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象,發(fā)生了汽輪機汽缸進水,出現(xiàn)了汽缸收縮,脹差增加,抽汽溫度降低,高加疏水管道及高加疏水母管等異常情況。這對我們運行管理是一種警示。提醒我們一定要嚴格按照設計要求對設備運行參數(shù)進行控制。另外如果在機組投產(chǎn)初期,針對高加疏水管道和高加疏水母管振動問題進行仔細研究和分析,找出問題所在。那么我們就不用對高加疏水器及管徑進行更換,更不會發(fā)生此次抽汽排擠的現(xiàn)象。這也提醒我們對任何異常情況,一定要有追根溯源的精神。只有這也才能避免惡性事件的發(fā)生,也能避免人力和財力的浪費。endprint

      摘 要:神華鄂爾多斯煤制油分公司熱電生產(chǎn)中心2號汽輪機(NZK100-9.32/535)在運行中高加疏水管道和高加疏水母管長期存在振動現(xiàn)象,2011年該機組二段抽汽溫度在運行中由328.56 ℃下降至207.2 ℃,威脅機組的安全運行。該文針對上述異?,F(xiàn)象進行分析并提出解決方案。

      關鍵詞:高壓加熱器 液位 抽汽 疏水 排擠 管道振動

      中圖分類號:TK223 文獻標志碼:A 文章編號:1674-098X(2014)06(a)-0203-02

      煤制油熱電生產(chǎn)中心1、2號機組分別于2007年9月和2008年1月建成投產(chǎn)。其主要任務是向煤制油化工區(qū)輸送合格的除鹽水、電能和蒸汽,供其生產(chǎn)需要。為了提高供汽和供電的可靠性,將機組設計為母管制。機組自投產(chǎn)以來,高加疏水管道和高加疏水母管一直存在振動現(xiàn)象,高加頻繁泄漏,年平均高加投入率僅為85.95%。為了解決這一問題,我們將高加的氣液兩相流自動疏水器更換為調(diào)門;將高加疏水管道由Φ159變更為Φ219;調(diào)整高加抽空氣手動門的開度。但高加疏水管道和高加疏水母管的振動現(xiàn)象依然存在。高加及疏水系統(tǒng)如圖1所示。

      1 提出問題

      2011年4月11日18時29分,#2機二段抽汽溫度開始降低,降幅達120 ℃左右。同時三、四段抽汽溫度也隨之下降,高壓缸膨脹量減小,高低壓缸相對脹差增加。各參數(shù)變化情況如表1。

      考慮到機組的安全,決定先解除高加,查找高加內(nèi)部是否有泄漏點,高加解列后各段抽汽溫度開始回升。4月12日,高加查漏完畢,并未找到明顯漏點,高加系統(tǒng)正常投運。12日15時30分左右,#2機二、三、四段抽汽溫度同時下降,降幅分別為130 ℃、80 ℃和50 ℃;高壓缸脹差由-0.4 mm上升至0.89 mm;高壓缸膨脹量(左/右)由11.36 mm/11.59 mm減小至10.77 mm/11.17 mm;汽缸本體二段抽汽口附近有滴水現(xiàn)象。從各種現(xiàn)象和參數(shù)變化看,#2機已經(jīng)發(fā)生了輕微的水擊現(xiàn)象。但15分鐘后,#2機各種參數(shù)都恢復正常。這就排除了高加泄漏導致該異?,F(xiàn)象發(fā)生的可能性。

      針對這一情況,技術人員通過分析并采取相應措施,使二段抽汽溫度不再下降,確保了高加系統(tǒng)安全穩(wěn)定的運行,為機組的安全經(jīng)濟運行創(chuàng)造了條件。

      2 分析問題

      從表1中機組各參數(shù)變化情況分析,導致這一異常情況發(fā)生的原因是高壓缸內(nèi)進入冷介質(zhì),致使各段抽汽溫度下降,高壓缸急劇收縮,相對脹差由負值變?yōu)檎?;冷介質(zhì)由高壓缸經(jīng)導汽管進入低壓缸,所以低壓缸也出現(xiàn)缸體收縮,相對脹差由負值變?yōu)檎档默F(xiàn)象。由于機組運行中,主汽門前的主汽溫度和主汽壓力并未出現(xiàn)較大波動,所以排除了因主汽溫度下降導致抽汽溫度下降的可能性。

      為了找出機組各抽汽溫度下降,缸體收縮的真正原因,我們分別對參數(shù)測量值、三段抽汽反水、高加泄漏、高加液位等項進行了分析試驗。

      2.1 參數(shù)測量原件故障,測量值不準確

      由于機組各參數(shù)幾乎都是同時發(fā)生變化,且各參數(shù)變化都具有一定的相關性。所以排除了測量原件故障的可能。

      2.2 三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸

      由于機組設計為母管制形式,因化工區(qū)用電量不穩(wěn)定,且電網(wǎng)規(guī)定我廠不能向電網(wǎng)送電。為安全起見,規(guī)定兩臺機組運行時,#2機組帶固定負荷,保證三段抽汽正常投運;#1機組作為調(diào)整機組,解列三段抽汽運行,以滿足化工區(qū)用電量的需求。#2機三段抽汽先進入輔汽母管,再分別進入三臺除氧器。輔汽母管的另一路汽源是將主蒸汽母管9.0MPa的蒸汽經(jīng)輔汽減溫減壓器后供給。系統(tǒng)如圖2。

      從圖2可以看出,如果除氧器或輔汽母管壓力高于#2機三段抽汽壓力,則母管中的低溫介質(zhì)可以反串至汽缸,為了驗證這一分析,12日19時我們安排解列#2機三段抽汽,打開三段抽汽電動門前、后疏水,觀察運行。在12日夜間,#2機二段抽汽溫度出現(xiàn)了十多次的擺動,參數(shù)變化幅度與12日白天的情況基本相同。這就排除了三段抽汽反水,除氧器低溫介質(zhì)反串入汽缸的可能性。

      2.3 高加泄漏,高加液位過低

      排除了三段抽汽反水的可能后,那么問題可能出現(xiàn)在一、二段抽汽或高加本體上。高加泄漏的可能之前已經(jīng)排除,所以我們把查找問題的重點放在一、二段抽汽上,13日上午,就地打開#2機二段抽汽電動門前、后疏水直排門,發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)有大量積水,排水15 min左右仍不見有減小的趨勢。結合各種參數(shù)分析后認為,造成這一異常的主要原因是#2機一、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象。為了防止事故進一步擴大,也為了驗證這一分析理論的正確性,安排解列#2機高加運行。在#2機一段抽汽電動門關至51%的時候,二段抽汽溫度和二段抽汽管壁溫度開始大幅回升,這說明:一段抽汽經(jīng)抽汽電動門節(jié)流降壓后,#1高加本體壓力降低,其疏水壓力也隨之降低,它對二段抽汽的排擠作用消失,二段抽汽能順利的進入#2高加,所以抽汽溫度和抽汽管壁溫度開始回升。該項工作證實了之前對這一異常的分析和判斷是正確的。

      那么,什么原因?qū)е乱?、二段抽汽發(fā)生了排擠現(xiàn)象?為了找到問題所在,我們仔細翻閱了高加安裝圖和設備說明書,發(fā)現(xiàn)造成#2機一、二段抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象的主要原因是運行中#1高加液位保持的過低,高加疏水口暴露在#1高加的汽側,導致部分未在#1高加內(nèi)凝結的一段抽汽經(jīng)疏水管道直接進入#2高加,由于一段抽汽壓力(2.96 MPa)遠高于二段抽汽壓力(1.736 MPa),所以致使二段抽汽不能順利進入#2高加,甚至未凝結的一段抽汽攜帶低溫介質(zhì)反串入汽缸,造成汽缸冷卻收縮,相對脹差增加,三、四段抽汽溫度下降等異?,F(xiàn)象的發(fā)生。加熱器液位及疏水位置如圖3。

      3 解決問題

      4月16日20時安排將#1高加完全隔離,只投運#2高加。16日夜間二段抽汽溫度沒有出現(xiàn)波動現(xiàn)象。17日9時許開始投運#1高加,要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過疏水口。經(jīng)過觀察二段抽汽溫度同樣沒有出現(xiàn)波動的現(xiàn)象。

      受此次調(diào)整試驗的啟發(fā),我們提高了#2高加的運行液位,同樣要求將高加就地液位控制在350~400 mm之間,DCS遠方液位保持在1150~1200 mm之間,保證高加液位漫過疏水口。觀察發(fā)現(xiàn)高加疏水管道和高加疏水母管振動現(xiàn)象消失,管道內(nèi)介質(zhì)流動穩(wěn)定。

      經(jīng)過近3年的運行觀察,高加疏水管道和高加疏水母管再未出現(xiàn)振動現(xiàn)象??上驳氖亲詮恼{(diào)整了高加運行液位后,我廠高加的投入率大幅提升。2012年和2013年高加投入率如表2。

      4 結語

      煤制油熱電生產(chǎn)中心#2機高加低液位運行,導致抽汽出現(xiàn)排擠現(xiàn)象,發(fā)生了汽輪機汽缸進水,出現(xiàn)了汽缸收縮,脹差增加,抽汽溫度降低,高加疏水管道及高加疏水母管等異常情況。這對我們運行管理是一種警示。提醒我們一定要嚴格按照設計要求對設備運行參數(shù)進行控制。另外如果在機組投產(chǎn)初期,針對高加疏水管道和高加疏水母管振動問題進行仔細研究和分析,找出問題所在。那么我們就不用對高加疏水器及管徑進行更換,更不會發(fā)生此次抽汽排擠的現(xiàn)象。這也提醒我們對任何異常情況,一定要有追根溯源的精神。只有這也才能避免惡性事件的發(fā)生,也能避免人力和財力的浪費。endprint

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