潘存華 彭 榮 李 德
(安徽省電力科學(xué)研究院,安徽 合肥 230601)
某電廠鍋爐為超臨界壓力變壓運(yùn)行、單爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)、Π型布置燃煤直流鍋爐,鍋爐采用冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配6臺(tái)北京重型電力設(shè)備總廠制造的ZGM113G型中速磨煤機(jī),采用前后墻對(duì)沖燃燒方式,24只煤粉燃燒器分三層布置在爐膛前后墻上,在最上排燃燒器上方布置一排燃燼風(fēng)口(OFA),減少NOx的生成,煤粉燃燒器采用日立-巴布科克公司(BHK)的HT-NR3型低NOx旋流燃燒器,設(shè)計(jì)煤種為淮北煙煤,鍋爐型號(hào)為DG1913/25.4-II3。鍋爐自投產(chǎn)運(yùn)行以來,運(yùn)行過程中出現(xiàn)了飛灰可燃物含量偏高,CO排放量高,過熱器、再熱器壁溫超溫等問題,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)與安全運(yùn)行;后經(jīng)過理論分析、試驗(yàn)摸索與調(diào)整,解決了上述問題,為機(jī)組的的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了保障。
鍋爐飛灰可燃物含量是反應(yīng)火力發(fā)電廠燃煤鍋爐燃燒效率的主要經(jīng)濟(jì)和技術(shù)指標(biāo)之一,直接反應(yīng)鍋爐燃燒效果的好壞[1]。該廠鍋爐運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)飛灰可燃物含量偏高,達(dá)到3%以上,飛灰可燃物熱損失達(dá)到1%以上。煤粉顆粒在爐內(nèi)燃盡所需時(shí)間與煤粉顆粒直徑是平方的關(guān)系,煤粉細(xì)度直接影響煤粉在爐膛內(nèi)的燃盡程度[2],飛灰可燃物含量偏高的原因與煤粉細(xì)度及燃燒配風(fēng)問題有關(guān),基于上述分析判斷,通過采用德國ACOMA裝置在各磨煤機(jī)出口一次風(fēng)粉管進(jìn)行煤粉等速取樣,并利用氣流篩對(duì)煤粉細(xì)度進(jìn)行分析,對(duì)煤粉細(xì)度偏大的B、C兩臺(tái)磨煤機(jī)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,調(diào)整前后數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 B、C磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)調(diào)整前后數(shù)據(jù)
經(jīng)過制粉系統(tǒng)調(diào)整后,飛灰可燃物含量由3.32%下降至2.37%,考慮到制粉出力及制粉單耗影響,未再對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。
鍋爐自投產(chǎn)以來,燃盡風(fēng)的旋流強(qiáng)度長期設(shè)置較大,針對(duì)目前的燃燒狀況,在不改變?nèi)急M風(fēng)量的情況下將前后墻燃盡風(fēng)的旋流強(qiáng)度關(guān)小,以加強(qiáng)燃盡風(fēng)的穿透能力,同時(shí)為煤粉的后期燃燼提供足夠的氧量,旋流擋板開度調(diào)整如表2所示。
表2 前后墻燃盡風(fēng)旋流擋板開度調(diào)整(10格為全開狀態(tài),0格為全關(guān)狀態(tài))
調(diào)整結(jié)果表明,采用上述方法調(diào)整燃燼風(fēng)旋流強(qiáng)度并適當(dāng)?shù)慕档拖聦觾膳_(tái)磨煤機(jī)出力,飛灰可燃物含量由2.37%下降低至1.16%,經(jīng)過調(diào)整后的鍋爐熱效率較前提升接近0.8%。
鍋爐在額定負(fù)荷進(jìn)行熱力試驗(yàn)時(shí),經(jīng)過測(cè)試發(fā)現(xiàn)鍋爐爐膛出口CO含量超過2500mg/m3,個(gè)別測(cè)點(diǎn)位置CO含量甚至超過5000mg/m3,這是由于當(dāng)前通常由運(yùn)行人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作,很難保證鍋爐在最佳運(yùn)行狀態(tài)下[3],按照經(jīng)驗(yàn)運(yùn)行模式,并且無法知曉爐膛出口煙氣實(shí)際CO含量時(shí),造成的鍋爐熱效率損失高達(dá)1%以上,從后期的停爐檢查看,由于爐內(nèi)CO含量的長期超高,爐內(nèi)水冷壁尤其是燃燒器區(qū)域存在不同程度的高溫腐蝕現(xiàn)象,部分水冷壁管壁厚度減薄超過1mm。
從燃燒理論分析,造成爐內(nèi)CO含量偏高的原因在于參與爐內(nèi)燃燒氧量的不足,運(yùn)行人員從控制NOX排放角度考慮,將額定負(fù)荷下的運(yùn)行氧量控制在2.5%左右運(yùn)行,但是卻忽略了由此產(chǎn)生的CO對(duì)鍋爐的影響。試驗(yàn)表明,在機(jī)組額定負(fù)荷情況下,按照此運(yùn)行方式CO排放量偏高較為明顯,而當(dāng)機(jī)組負(fù)荷在80%甚至更低時(shí),按照運(yùn)行習(xí)慣,爐膛出口CO含量基本在250 mg/m3以內(nèi),對(duì)鍋爐熱效率影響可忽略不計(jì)。按照鍋爐廠家給定的負(fù)荷氧量曲線,我們進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,調(diào)整后的運(yùn)行曲線如圖1所示。在額定負(fù)荷下,將原來的氧量由2.75%提升至3.5%左右后,鍋爐的CO排放量基本忽略不計(jì),而爐內(nèi)水冷壁貼壁位置的測(cè)量結(jié)果也表明氧量較調(diào)整前有很大提高,爐內(nèi)貼壁處還原性氣氛在試驗(yàn)調(diào)整后有了明顯改觀,調(diào)整前后的爐膛貼壁氣氛如圖2所示。對(duì)于80%及其以下負(fù)荷,由于爐膛出口CO含量很小,同時(shí)爐內(nèi)貼壁處有較高氧氣存在,因此還是按照鍋爐廠家給定的負(fù)荷氧量曲線進(jìn)行運(yùn)行,不做改動(dòng)。
調(diào)整后,額定負(fù)荷下空預(yù)器出口平均CO含量由原來的2500mg/m3降低至70mg/m3,如圖2所示,調(diào)整后的可燃?xì)怏w不完全燃燒損失由原來0.7%下降為0;因煙氣量加大造成的排煙熱損失增大0.3%,總的鍋爐效率可以提升0.4%。再考慮到送、引風(fēng)機(jī)的出力增加造成的輔機(jī)電耗上升,總的機(jī)組煤耗可節(jié)約1g/KW·h左右。在保持原有配風(fēng)方式下增大爐內(nèi)氧量后,爐膛出口NOx含量由原來的280mg/m3上升到300mg/m3,對(duì)脫硝帶來的影響不明顯。
圖1 調(diào)整前后機(jī)組負(fù)-荷氧量對(duì)應(yīng)曲線
圖2 調(diào)整前后爐膛水冷壁貼壁處主要測(cè)點(diǎn)O2值
機(jī)組額定負(fù)荷下過熱器、再熱器壁溫超溫現(xiàn)象嚴(yán)重,個(gè)別點(diǎn)壁溫達(dá)到600℃,590℃以上的超溫測(cè)點(diǎn)有8個(gè),爐膛出口處兩側(cè)煙溫偏差達(dá)到30℃以上,過熱器兩側(cè)汽溫偏差最高可以達(dá)到15℃以上,由于壁溫溫度已達(dá)到報(bào)警值,從安全角度考慮,機(jī)組被迫降低主汽溫與再熱汽溫運(yùn)行,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性受到影響。
過熱器、再熱器壁溫超溫的原因有二,一是由于爐膛出口附近煙氣側(cè)溫度偏高,造成輻射及對(duì)流傳熱強(qiáng)度增大,管壁吸熱量增大,因而管壁溫度超溫,二是由于管內(nèi)蒸汽流量減少,管內(nèi)蒸汽帶走熱量減少,管壁溫度上升而超溫。從運(yùn)行參數(shù)分析,由于超溫管束較多,同時(shí)爐膛出口煙氣溫度的偏差,因此,可以判定是爐內(nèi)煙氣流場(chǎng)的溫度場(chǎng)變化造成的壁溫超溫。
圖3 調(diào)整前后爐膛出口主要測(cè)點(diǎn)O2/CO值
為解決灰渣可燃物含量偏高問題,電廠將各臺(tái)磨煤機(jī)折向擋板由原來的45%調(diào)整至35%,個(gè)別磨煤機(jī)折向擋板甚至調(diào)整至30%左右。這一調(diào)整使分離器阻力加大,在相同制粉出力下,需要提高一次風(fēng)風(fēng)壓與風(fēng)量,分離器的調(diào)整傾向于煤粉變細(xì),風(fēng)量的加大又使得攜帶煤粉變粗,多種因素的作用下使得磨煤機(jī)出口煤粉均勻性變差,同時(shí)煤粉管內(nèi)一次風(fēng)風(fēng)速偏差較大造成煙氣流場(chǎng)不均也是壁溫超溫的原因所在,由于煤粉變粗,燃燒推遲,火焰中心有上升趨勢(shì),同時(shí)爐膛出口處的煙氣溫度升高,造成過熱器、再熱器壁溫超溫。
結(jié)合鍋爐的實(shí)際運(yùn)行情況以及燃燒調(diào)整試驗(yàn)摸索,發(fā)現(xiàn)二次風(fēng)配風(fēng)方式對(duì)改善鍋爐運(yùn)行存在的問題問題有比較明顯的效果[4],通過試驗(yàn)及運(yùn)行摸索,該鍋爐在總風(fēng)量不變情況下將前后墻最底層二次風(fēng)風(fēng)門開度均調(diào)整至100%,前后墻中間二次風(fēng)風(fēng)門開度均調(diào)整至80%,前后墻上層二次風(fēng)開度均調(diào)整至60%,采用類似寶塔形配風(fēng)方式,加強(qiáng)爐內(nèi)燃燒,同時(shí)將原有燃盡風(fēng)風(fēng)門開度由40%關(guān)小到10%,以保證主燃燒區(qū)域的空氣量。通過加大主燃燒區(qū)的空氣量,使得煤粉能在這一區(qū)域劇烈燃燒,主燃燒區(qū)域的溫度升高,水冷壁的輻射吸熱量增大,從而降低爐膛出口煙氣溫度并減少過熱器、再熱器的吸熱量。采用上述方法后各測(cè)點(diǎn)壁溫較原來都有不同程度的下降,過熱器、再熱器壁溫超溫現(xiàn)象得到有效改善,調(diào)整前后的過熱器壁溫如圖4所示,調(diào)整前后的再熱器壁溫如圖5所示。
圖4 調(diào)整前后高溫過熱器壁溫溫度對(duì)比
(1)調(diào)整磨煤機(jī)分離器擋板開度并選擇在40%-45%左右可以得到合適的煤粉細(xì)度、同時(shí)減小燃盡風(fēng)的旋流強(qiáng)度可以有效解決飛灰可燃物含量問題。
圖5 調(diào)整前后高溫再熱器壁溫溫度對(duì)比
(2)適當(dāng)?shù)奶岣卟⑦x取最佳運(yùn)行氧量,可以有效的解決爐內(nèi)高溫腐蝕現(xiàn)象及爐膛出口CO含量高的問題。
(3)調(diào)平并降低一次風(fēng)風(fēng)速可以減小爐內(nèi)煙氣溫度偏差,改變二次風(fēng)配風(fēng)方式可以降低爐膛出口煙氣溫度,有效解決過熱器、再熱器壁溫超溫現(xiàn)象。
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