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      三混萘油連續(xù)堿洗脫酚工藝的改進與應用

      2014-12-12 08:04:38王歡蔣淑艷薛汝忠趙飛
      化工管理 2014年32期
      關鍵詞:焦油磁力組分

      王歡 蔣淑艷 薛汝忠 趙飛

      山鋼集團萊蕪分公司焦化廠 山東萊蕪 271104

      一、前言

      我國傳統(tǒng)焦油加工工藝由焦油蒸餾系統(tǒng)及工業(yè)萘生產系統(tǒng)兩部分組成。焦油蒸餾系統(tǒng)采出的三混萘油組分經過三混萘油連續(xù)堿洗脫酚單元后,將酚含量降低至0.5%以下,作為原料進入工業(yè)萘生產系統(tǒng)。三混萘油連續(xù)堿洗單元是連接焦油蒸餾系統(tǒng)及工業(yè)萘生產系統(tǒng)的關鍵流程,其運行效果直接影響著整個焦油加工生產線的運行是否順暢,直接影響工業(yè)萘產品質量。

      二、原狀況分析

      萊鋼焦化廠三混萘油連續(xù)堿洗脫酚單元采用酸堿強制混勻工藝,將三混萘油組分與過量的稀堿通過泵的輸送作用,在管道混合器中強制混勻,再依次進入三座連洗塔。三混萘油組分中的酚與稀堿發(fā)生酸堿中和反應后,生成互不相溶的萘洗兩混萘油與酚鈉鹽溶液,通過人工控制出口閥門的開度,自連洗塔上下兩個采出口分別采出。

      該系統(tǒng)在實際運行狀況存在如下問題:

      在生產調節(jié)方面,由于三混萘油連續(xù)堿洗系統(tǒng)的主體設備連洗塔各組分的采出控制需要人工進行判斷及調節(jié),操作難度大,易造成各組分分離效果差,影響后續(xù)工業(yè)萘生產系統(tǒng)及粗酚生產系統(tǒng)的正常運行。

      在環(huán)境保護方面,由于三混萘油連續(xù)堿洗系統(tǒng)配套連洗泵為填料密封離心泵,需要大量冷卻水進行泵頭及填料冷卻,且跑冒滴漏現象時有發(fā)生,產生大量工業(yè)廢水,環(huán)境保護工作壓力巨大。

      能源消耗方面,由于連洗塔控制困難,部分酚鹽隨已洗萘油進入工業(yè)萘原料槽。為確保工業(yè)萘生產系統(tǒng)的正常穩(wěn)定,車間采用“一槽加溫,一槽靜置,一槽生產”的原料萘油生產組織模式,去除原料萘油槽中的酚鹽并保證進入工業(yè)萘系統(tǒng)的原料萘油溫度在80℃-90℃。當前化產精制車間工業(yè)萘系統(tǒng)原料萘油處理量為10000t/a,消耗普通蒸汽2160t/a,生產成本居高不下。

      三、三混萘油連續(xù)堿洗技術改造

      1.連洗塔采出口位置改造

      三混萘油呈現非極性狀態(tài),酚鹽為水溶液,呈現較強極性狀態(tài)。根據相似相溶原理,兩者互不相溶,三混萘油在上方,酚鹽在下方,兩者之間有較為清晰的分界面。

      多次測量一次萘油、二次萘油、中性酚鹽及堿性酚鹽四種組分密度,分別取均值作為四種組分計算密度,并通過查閱設計圖紙并進行理論計算,重新確定連洗塔各采出口位置。由于連洗塔內部存在可燃介質,無法通過動火作業(yè)改動采出口位置,因此通過出口管道設置U型封管道的方式進行內部液位控制,同時在U型封管道上方設置汽套放散管,防止虹吸現象的出現。通過以上技術改造的實施,實現萘油與酚鹽分界面的穩(wěn)定,繼而實現二者的自然分離。

      圖一 連洗塔改造示意圖

      2.運轉設備升級改造

      通過多方調研,確定磁力驅動泵能夠滿足三混萘油連續(xù)堿洗系統(tǒng)的生產需要,并根據一次油與二次油介質性質及溫度等工況條件,確定磁力驅動泵特性曲線,完成磁力驅動泵選型工作,采用無泄漏、內部介質潤滑冷卻的磁力驅動泵替代填料密封離心泵,從根本上杜絕了跑冒滴漏的產生,減少新水消耗,降低工業(yè)廢水的產生。

      四、改進效果

      通過改造后,三個連洗塔由之前人工調節(jié)改進為介質自然分離,萘油與酚鹽在塔內的行程達到最優(yōu),反應更加充分,分離更加徹底,保證了萘油和酚鹽的質量,減少了中性油的產生,工業(yè)萘收率提高0.01%,中性酚鹽產量提高3t/d。

      由于萘油和酚鹽的徹底分離,基本杜絕酚鹽進入工業(yè)萘原料槽。在此基礎上,原料萘油的生產組織模式可以由“一槽加溫,一槽靜置,一槽生產”改進為“隨進隨用,單槽運行”,完全消除蒸汽加溫、介質靜置及酚鹽抽取工序,降低蒸汽消耗2160t/a,降低廢水產生量2160t/a,減少職工勞動強度。

      連洗泵由填料密封離心泵改型為磁力驅動泵后,降低新水消耗7920t/a,降低工業(yè)廢水產生量7920t/a,生產成本下降,環(huán)境保護工作壓力降低。

      結論

      三混萘油連續(xù)堿洗工藝的改進與應用,解決了人工控制組分采出造成各組分分離效果不良的問題,穩(wěn)定了連洗塔內介質分界面,保證了萘油和酚鹽的質量,保障了下游工序的生產系統(tǒng)及產品質量的穩(wěn)定,并通過運轉設備的升級改造及下游工序生產組織模式的改進,大幅降低能源消耗,降低工業(yè)廢水的產生,從而降低生產成本,降低環(huán)境保護工作壓力,提高企業(yè)的生產效益及對外形象。

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