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      電廠粉煤灰脫炭工藝的研究

      2014-12-13 08:07:38賀明禮周念鑫
      江西煤炭科技 2014年4期
      關(guān)鍵詞:炭粉浮選機(jī)微泡

      吉 俊,賀明禮,周念鑫

      (湖南第一工業(yè)設(shè)計(jì)研究院,湖南 長(zhǎng)沙 410011)

      粉煤灰是煤粉經(jīng)高溫燃燒后形成的一種粘土類(lèi)的火山灰質(zhì)細(xì)粒分散狀殘余物,主要用于水泥、混凝土、砂漿作摻和料。隨著我國(guó)商品混凝土的發(fā)展,對(duì)粉煤灰質(zhì)量的要求也越來(lái)越嚴(yán),為了安全有效地利用粉煤灰,國(guó)家頒布了《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》的新標(biāo)準(zhǔn)(GB1596-2005),對(duì)粉煤灰的質(zhì)量等級(jí)有嚴(yán)格的控制。

      在我國(guó),電廠燃煤鍋爐受運(yùn)行條件、煤種、煤質(zhì)的影響,致使煤炭燃燒不充分,粉煤灰中未燃盡的碳含量一般波動(dòng)于8%~25%之間,碳含量高影響了粉煤灰利用的價(jià)值。來(lái)賓電廠鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙道氣經(jīng)文丘里麻石水膜除塵器除塵后以粉煤灰廢水的形式排至灰場(chǎng)。不僅占用了土地污染環(huán)境,也是一種資源的浪費(fèi)。因此,對(duì)粉煤灰進(jìn)行脫炭處理綜合利用,不僅回收優(yōu)質(zhì)粉煤灰,資源得到再生,也是典型的綠色環(huán)保項(xiàng)目。

      1 粉煤灰性質(zhì)

      來(lái)賓電廠粉煤灰的成分分析見(jiàn)表1。

      表1 粉煤灰成分分析

      從表1中可以看出原灰含水量較高,達(dá)到23.21%,適宜采用濕法分選;原灰的燒失量為16.86%,含碳量高必須采取脫炭措施。因此,實(shí)驗(yàn)采用浮選法對(duì)粉煤灰進(jìn)行脫炭試驗(yàn)研究。

      2 分選工藝流程

      分選工藝流程見(jiàn)圖1,浮選試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表2。

      圖1 分選工藝流程

      表2 浮選試驗(yàn)結(jié)果

      原灰經(jīng)濕法篩分后,+0.5 mm 篩上物排棄,-0.5 mm 篩下物進(jìn)入浮選作業(yè),經(jīng)一段粗選、二段精選后,浮選精礦經(jīng)脫水后做為精炭粉,其燒失量達(dá)到50.75%,可用于工業(yè)生產(chǎn)燃料或民用燃料。浮選尾礦經(jīng)濃縮、脫水、干燥后得到粉煤灰,其燒失量為4%,為得到I級(jí)粉煤灰,還需對(duì)其中粗顆粒進(jìn)行磨礦,使+0.045 mm 的含量不大于12%,以符合國(guó)家I級(jí)粉煤灰的標(biāo)準(zhǔn)。

      3 關(guān)鍵設(shè)備的選型

      3.1 浮選設(shè)備的選型

      浮選系統(tǒng)采用2臺(tái)微泡浮選機(jī)串聯(lián)工藝,一段粗選、二段精選。微泡浮選機(jī)改變了機(jī)械攪拌式浮選機(jī)的充氣方式,機(jī)械攪拌式浮選機(jī)的充氣方式為流體混合經(jīng)歷了將大氣泡破碎成小氣泡乃至臨界氣泡的過(guò)程;而微泡浮選機(jī)充氣方式是射流成泡,先將液體變成分散相,隨著壓力的增大逐步變成連續(xù)相,氣體則由開(kāi)始的連續(xù)相逐步分散成微泡,通過(guò)氣體充分分散直接形成穩(wěn)定存在的臨界氣泡,這是氣泡發(fā)生技術(shù)的一大改革。使得產(chǎn)生的氣泡小、氣泡數(shù)量多,氣泡群的總表面積大,氣泡與礦粒碰撞的幾率增大,浮選速度加快,礦化效果更好,浮選精礦回收率得到提高,則浮選尾礦的含碳量就得到有效的降低。

      3.2 脫水設(shè)備的選型

      粉煤灰顆粒呈多孔型蜂窩狀組織,比表面積較大,具有較高的吸附活性,顆粒的粒徑為0.5~300μm,并且珠壁具有多孔結(jié)構(gòu),孔隙率高達(dá)50%~80%,有很強(qiáng)的吸水性。兩種脫水設(shè)備試驗(yàn)比較結(jié)果見(jiàn)表3。

      表3 脫水設(shè)備試驗(yàn)比較結(jié)果

      采用水平帶式真空過(guò)濾機(jī)處理粉煤灰漿料,利用其真空負(fù)壓吸力能夠有效的將粉煤灰孔隙間的水分脫去,降低了粉煤灰干料的含水量,含水量達(dá)到20%,有利于降低粉煤灰干燥的成本。

      4 經(jīng)濟(jì)效益分析

      4.1 生產(chǎn)成本估算

      原灰成本25.00元/t;動(dòng)力消耗5.50 元/t(按照現(xiàn)行綜合電價(jià)0.8元/kwh及設(shè)計(jì)電耗計(jì)算);人工工資及福利費(fèi)5.00元/t;折舊費(fèi)2.80元/t;其它費(fèi)用2.80元/t;烘干煤耗費(fèi)用30.50元/t(初水份≤20%,終水份≤1%時(shí),煤耗為30~35kg標(biāo)煤/t粉煤灰干料);合計(jì)成本71.60元/t。

      4.2 產(chǎn)品銷(xiāo)售估價(jià)

      精炭粉售價(jià)按150 元/t計(jì)算;I級(jí)粉煤灰售價(jià)按70元/t計(jì)算;粗灰售價(jià)按40元/t計(jì)算。

      4.3 經(jīng)濟(jì)效益分析

      按年處理能力50 萬(wàn)t計(jì),生產(chǎn)成本為71.60×50=3580萬(wàn)元;銷(xiāo)售收入為150×50×27.5%+70×50×72.5%×65.0%+40×50×72.5%×35.0%=4219.375萬(wàn)元;總效益為4219.375-3580=639.375萬(wàn)元。

      5 結(jié)語(yǔ)

      1)原灰燒失量為16.86%,采用浮選脫炭工藝,經(jīng)一段粗選、二段精選后,可得到燒失量為50.75%精炭粉和燒失量為4%的粉煤灰。粉煤灰的燒失量符合國(guó)家I級(jí)粉煤灰的標(biāo)準(zhǔn)。

      2)通過(guò)對(duì)粉煤灰分選、脫水設(shè)備選型的比較,選擇出更適合粉煤灰脫炭脫水的設(shè)備,即微泡浮選機(jī)及水平帶式真空過(guò)濾機(jī)。

      3)對(duì)其經(jīng)濟(jì)效益初步分析,年效益達(dá)到639.375 萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

      〔1〕李 萍.粉煤灰浮選法脫炭的可行性研究.煤炭加工與綜合利用,2008(4).

      〔2〕彭學(xué)文.利用加藥浮選工藝處理粉煤灰廢水.化工環(huán)保,2001(6).

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